易毅堅,劉麗華
(1.廣州地鐵總公司 設備檢修分部,廣東 廣州 510430;2.廣州鐵路職業(yè)技術學院,廣東 廣州 510430)
列車制動軟管是車輛與車輛之間互相連接的重要配件,制動軟管的質(zhì)量是鐵路列車安全的一項必要保障,制動軟管的主要故障是泄漏和脹形。如果采用人工手動試驗裝置對其進行水風壓試驗,則存在工作效率低下、勞動強度大、試驗數(shù)據(jù)不能記錄等缺點。為提升制動系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量,我們自主研制了采用PLC 自動控制的列車制動軟管試驗臺,該試驗臺可手動和自動完成制動軟管的風水壓試驗。
根據(jù)我國鐵路列車制動試驗工藝要求,列車制動軟管的試驗內(nèi)容分為風壓試驗和水壓試驗兩項。
(1)風壓試驗:制動軟管在水槽內(nèi)緩慢通以600 kPa~700kPa的壓縮空氣,保壓5min,制動軟管無泄漏、破裂,若軟管出現(xiàn)氣泡逐漸減少并在10min內(nèi)消失者可以使用。
(2)水壓試驗:風壓試驗合格后,以1 000kPa的水壓進行強度試驗,保壓2min后無破損、外徑無局部凸起則合格;若徑向膨脹率大于3mm,長度變形大于9mm 則判廢。
列車制動軟管泄漏檢測有以下3種方案:
方案一:將被測軟管充入規(guī)定壓力的壓縮空氣,然后放入水槽中目測觀察是否有氣泡冒出。其設備簡單,但是不能自動記錄壓力變化曲線。
方案二:將被測軟管充入由加載泵增壓的高壓空氣,采用壓力傳感器和壓力數(shù)顯表顯示氣體的泄漏情況,可實現(xiàn)自動檢測。該方案的增壓泵采用手動調(diào)節(jié)來控制加壓大小。該方案可自動記錄壓力變化,但手動調(diào)節(jié)加載時,不能精確地控制被測軟管內(nèi)的壓力,控制具有明顯的滯后性,影響試驗結(jié)果。
方案三:把方案二中增壓泵的加載閥由原來的手動調(diào)節(jié)改為步進電機調(diào)節(jié),通過PLC模糊控制方式進行智能加載,調(diào)節(jié)加載泵的壓力,試驗軟管接口處加裝壓力傳感器,軟管出水口封閉保壓,在保壓狀態(tài)下,傳感器檢測壓力變化值在允許的范圍內(nèi),則視為合格。該方案是在方案二的基礎上進行了改進,用步進電機代替人工來調(diào)節(jié)壓力,用PLC 控制步進電機,從而避免了超調(diào)和壓力波動,并且可以對風壓試驗和水壓試驗進行自動控制。
綜合上述3種方案的優(yōu)缺點,本文的泄漏試驗采用方案三:將被測軟管充入規(guī)定壓力的壓縮空氣,并采用壓力傳感器檢測軟管內(nèi)壓力的變化;同時將軟管放入水槽中,壓力傳感器將被測壓力值轉(zhuǎn)化成電量送入PLC模擬量模塊,通過觸摸屏來顯示壓力的變化。當壓力下降到允許的最低值時,報警燈亮報警,此時由操作人員觀察軟管兩端接頭處是否冒氣泡,如果冒氣泡則說明軟管沒連接好或者是軟管自身耐壓能力不夠。
列車制動軟管脹形檢測有以下3種方案:
方案一:當軟管充入高壓水或高壓空氣后,由操作人員用標準檢測板卡入軟管外側(cè)并移動檢測,如果有卡住,則為脹形不合格。該檢測方案簡單,但缺點是需要人工檢測,效率低。
方案二:將人工檢測方法改為氣動檢測方法,即利用兩個氣缸實現(xiàn)人工檢測,兩個氣缸分別控制檢測板的上下移動和左右移動,檢測板的內(nèi)孔設置壓力傳感器,由壓力傳感器檢測軟管的應力變化。如果檢測的壓力值超過了設定值,將信號送入PLC,則PLC 產(chǎn)生聲光報警,即軟管脹形不合格。該檢測方法雖可實現(xiàn)自動化操作,但由于制動軟管是橡膠做的,一般情況下會有不同程度的彎曲,而實驗檢測時,一定要求軟管要直,否則容易造成誤報警。
方案三:為自動脹形檢測方法。如圖1所示,由增壓泵2向軟管4加壓,此時閥門A 和閥門B 關閉,閥門C開啟。當水壓在軟管4 中維持一定的壓力和規(guī)定的時間后,閥門C關閉,閥門A 開啟,水液流入量筒5,放置在量筒5上方的激光測距傳感器6將量筒5水位通過計算機軟件計算出來,根據(jù)量筒5的水位可算出軟管4 的脹形量。測量完畢后,閥門B 打開,清空量筒5中的水。
圖1 自動脹形檢測原理圖
經(jīng)過上述3種方案的比較,我們決定選用方案三,該方案性能穩(wěn)定,可通過PLC 控制,便于實現(xiàn)。在實施方案三時,我們把閥A、閥B、閥C 改為二位二通電磁閥,便于PLC控制。
該試驗臺由機械部分和電氣控制部分組成。
機械部分由試驗水槽、儲水槽、水泵、加載閥和機體組成。機體用角鋼支撐,外框采用鋁板制作,易清潔。機體上面有不銹鋼試驗水槽,在試驗水槽上面安裝網(wǎng)狀軟管試驗防護網(wǎng),以防軟管在試驗中發(fā)生意外而造成人體傷害。試驗臺水槽內(nèi)有3個試驗接頭,并配置軟管活接堵頭3個,若兩根軟管連接后接在1個接頭上,則每次最多可對6根軟管進行試驗。
試驗臺的水、風壓系統(tǒng)工作原理如圖2所示。
圖2 水、風壓系統(tǒng)工作原理圖
(1)水槽補水排水流程:水槽注水電磁閥V4得電→抽水泵抽水→水槽補水→試驗軟管風壓試驗開始。
(2)試驗軟管風壓試驗流程:壓縮空氣→加氣壓電磁閥V1→試驗軟管加壓→時間到保壓→泄壓電磁閥V2得電→試驗管釋壓。
(3)水壓試驗流程:試驗管注水電磁閥V3打開→抽水泵抽水→軟管充水→泄壓電磁閥V2關閉→補水→試驗管注水電磁閥V3 關閉→水泵停止→水壓閥V6打開→步進電機加載→保壓→激光測距傳感器檢測→脹形量檢查。
(4)試驗結(jié)束后,為方便水槽快速放水,在水槽底的中心部位開設了水槽排水電磁閥V5 作為放水開關,水壓試驗時,水槽排水電磁閥V5不通電關閉,當需要放水時,水槽排水電磁閥V5打開,可快速放水。
由于本試驗臺要實現(xiàn)自動/手動/單步操作,各種開關、按鈕較多,為方便接線和自動控制,選擇用PLC和觸摸屏相結(jié)合的控制方式。電路控制部分包括采集控制電路、電源、控制柜、報警電路和控制臺。采集控制電路包括傳感器、電磁閥、驅(qū)動電路。控制柜內(nèi)裝有水泵的主電路、水泵控制電路和PLC。電源包括交流穩(wěn)壓電源(220V)、供給PLC和觸摸屏的直流電源(24 V)、傳感器的直流電源(12V)。報警電路包括報警指示燈??刂婆_設在試驗臺的上方,控制臺上有報警指示燈和觸摸屏。
控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示。由PLC 輸入端采集水壓傳感器、激光測距傳感器等信號,PLC 輸出端控制各種電磁閥和報警指示燈,PLC 與觸摸屏通過端口RS232通訊,各種開關、按鈕等輸入信號通過觸摸屏軟元件設置,觸摸屏上可顯示系統(tǒng)的工作狀態(tài)和壓力等內(nèi)部參數(shù)。
圖3 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
軟件設計包括PLC軟件設計和觸摸屏軟件設計。
軟管檢測采用了手動、自動和單步3種模式。手動模式和單步模式提供了每部操作的提示和選擇對話框,手動模式必須按電磁閥得電,才能進行下一步;單步可根據(jù)現(xiàn)場需要把氣壓試驗和水壓試驗分開測試。一般情況不采用手動或單步模式,只是在試驗臺運行過程中發(fā)生故障時,通過此模式進行手動復位和故障判斷。自動模式只需在觸摸屏自動頁面上按啟動就可以完成充風、充水、保壓、檢測全部試驗過程。自動模式可簡化試驗步驟和縮短試驗流程。
觸摸屏包括功能選擇界面、手動界面、自動界面和操作界面4個界面。程序運行后,首先進入功能選擇界面,該菜單包括手動、自動、操作幫助、退出4個主菜單。手動菜單(包括單步操作)包括各種閥的開關、充風、排風、充水、排水、停止、退出等按鈕。自動界面只有啟動、停止、退出等按鈕。操作界面是幫助菜單,介紹試驗臺的操作方法,便于操作者了解試驗操作方法。
該試驗臺采用電磁氣控系統(tǒng)驅(qū)動,以PLC為控制核心,觸摸屏為人機界面,使試驗臺具有手動、自動和單步3種操作模式。目前,該試驗臺己通過了廣州地鐵驗收并在廣州地鐵使用。經(jīng)實踐表明,該試驗臺具有操作靈活、控制可靠、效率高、人機交互友好等特點。
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