陶先昌 劉志宏
【摘 要】本文就影響煙化爐吹煉的關(guān)鍵因素進(jìn)行分析,分別對爐底及風(fēng)口區(qū)域襯磚改造、放渣爆炸分析及預(yù)防、中間倉定量給煤系統(tǒng)改造、提高水套循環(huán)水溫度改造、操作優(yōu)化等工藝與裝備方面開展探索、研究和改進(jìn),使煙化爐吹煉作業(yè)取得了明顯的成效,安全環(huán)保隱患得到有效治理,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到進(jìn)一步提升。
【關(guān)鍵詞】煙化爐;吹煉;改造;優(yōu)化
0.前言
馳宏鋅鍺公司曲靖分公司兩臺13.5m2的煙化爐于2006年2月建成投產(chǎn),以處理鼓風(fēng)爐熱熔渣和鋅浸出渣為主。鋅浸出渣和鼓風(fēng)爐熱熔渣的比例達(dá)1.6~1.8∶1,為國內(nèi)首創(chuàng)。鼓風(fēng)爐熱熔渣由電熱前床通過溜槽直接淌入煙化爐熱料進(jìn)料口。同時(shí),兩臺煙化爐均設(shè)有冷料進(jìn)料口,鋅浸出渣由浸出渣貯倉經(jīng)膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸,通過犁式卸料機(jī)分別卸入兩臺煙化爐的小冷料倉,再通過小冷料倉下的移動膠帶輸送機(jī)加入煙化爐冷料進(jìn)料口。
煙化爐作業(yè)周期220分鐘,其中加料升溫105分鐘,吹煉100分鐘,排渣15分鐘。
每臺煙化爐旁設(shè)兩套給煤系統(tǒng)。粉煤由備料車間的螺旋輸送泵用壓縮風(fēng)輸送至粉煤中間倉。加煤時(shí),中間倉中的粉煤經(jīng)給料裝置、計(jì)量裝置、鎖風(fēng)裝置被一次風(fēng)送入噴煤嘴,在噴煤嘴內(nèi)再與二次風(fēng)混合后鼓入煙化爐爐內(nèi)。兩套給煤系統(tǒng)輪流進(jìn)行接收粉煤和給煤作業(yè)。
煙化爐產(chǎn)出的爐渣水淬后沖入渣池,用抓斗橋式起重機(jī)撈出至水淬渣倉,用汽車倒運(yùn)至渣場堆棄或出售生產(chǎn)水泥。
煙化爐出爐煙氣經(jīng)余熱鍋爐回收余熱后進(jìn)入布袋收塵裝置。尾氣應(yīng)用氨-酸法治理,實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)領(lǐng)先的工藝配置。
根據(jù)設(shè)計(jì),兩臺煙化爐處理鋅浸出渣量為89082t/a,處理鼓風(fēng)爐渣量為54240t/a,加入粉煤量為57696t/a,氧化鋅煙塵產(chǎn)量為43224t/a,氧化鋅煙塵含鋅產(chǎn)量為22476.48t/a,水淬渣產(chǎn)量為121680t/a。
煙化爐水套使用壽命改造前較短,僅為55天,主要通過在爐底澆注拱底及風(fēng)口區(qū)水套砌筑耐火磚,煙化爐水套使用壽命得到了大幅提升,達(dá)105天。煙化爐中間倉系統(tǒng)在改造前,因粉煤由壓縮空氣從粉煤制備工序送至中間倉,則有可能會導(dǎo)致大量粉煤瞬時(shí)進(jìn)入煙化爐,造成煙化爐三次風(fēng)口和冷料口噴火,通過采用中間倉新型鎖風(fēng)定量給煤系統(tǒng)改造,有效杜絕了煙化爐噴火現(xiàn)象,消除安全了隱患。
1.工藝流程及煙化爐吹煉示意圖
1.1工藝流程
煙化爐吹煉過程工藝流程圖見圖1。
1.2煙化爐吹煉示意圖
煙化爐為固定式長方形爐型,其吹煉過程如圖2。
圖2 煙化爐吹煉示意圖
2.爐底及風(fēng)口區(qū)域襯磚改造
2.1改造方案
為防止冰銅及鉛液對煙化爐爐底水套及風(fēng)口水套的沖刷腐蝕,有效延長水套使用壽命,提高煙化爐作業(yè)率,防止噴煤嘴與連接處漏煤,2009年8月份,對煙化爐爐體進(jìn)行以下改造。
(1)爐底澆注拱底及風(fēng)口區(qū)水套砌筑耐火磚,以保護(hù)爐底水套及風(fēng)口水套。
(2)取消混合箱,噴煤嘴改為法蘭連接,取消煙化爐噴煤嘴接頭,消除因爐體變形造成接頭與噴煤嘴形成的縫隙,減少漏煤現(xiàn)象發(fā)生。
2.2改造效果
通過改造,效果較為明顯。改造前每次更換水套所需費(fèi)用約20萬元,改造后更換風(fēng)口區(qū)域的鉻鎂磚所需費(fèi)用約6萬元,可節(jié)約14萬元,說明改造是成功的。技改前后參數(shù)對比情況,見表1。
表1 技改前后參數(shù)對比表
3.放渣爆炸分析及預(yù)防
3.1放渣爆炸原因分析
煙化爐在放渣時(shí)偶爾會發(fā)生爆炸現(xiàn)象,經(jīng)過仔細(xì)研究及查閱有關(guān)文獻(xiàn),我們認(rèn)為放渣過程中發(fā)生爆炸的主要原因是:熔渣中Fe被還原以及可能部分生成鉛冰銅造成,這些渣料在水淬時(shí)發(fā)生劇烈放熱,瞬間釋放大量的熱并形成氣體,氣體無法順利擴(kuò)散最終造成爆炸。
資料顯示,煙化爐在吹煉過程中,最適宜的溫度為1150~1250℃,而我們在放渣過程的實(shí)時(shí)監(jiān)測發(fā)現(xiàn),渣溫有時(shí)高達(dá)1400℃。根據(jù)以往生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在渣口處發(fā)現(xiàn)有鐵火花產(chǎn)生,并且渣的流動性也非常好,高溫下FeO被C還原,形成積鐵或鐵液,排放過程中遇水,急劇放熱,并產(chǎn)生氣體,也會造成爆炸。煙化爐水淬渣典型成分見表2。
表2 煙化爐水淬渣典型成分表
由表中數(shù)據(jù)看出,水淬渣中仍含有少量的Cu和S,由于Cu、S的親合力較強(qiáng),在高溫熔渣中形成冰銅的可能性較高。由于鉛冰銅的比重較大,被一、二次風(fēng)攪動帶到渣口附近,再加上煙化爐是間斷加料操作,在新一輪爐料吹煉中,同樣會將鉛冰銅帶入到渣口附近,如果達(dá)到一定程度后,集中排出,則會導(dǎo)致爆炸。
3.2防爆炸的預(yù)防措施
(1)在輸送冷料過程中按要求比例摻入石英砂。石英砂在高溫下能與爐渣中的FeO發(fā)生反應(yīng),形成較為穩(wěn)定的2FeO.SiO2,從而減少或杜絕金屬Fe的生成,降低鐵液遇水發(fā)生爆炸的可能性。
(2)降低爐渣溫度。煙化爐生產(chǎn)工藝條件主要是控制給風(fēng)量和給煤量,單獨(dú)降低給煤量會導(dǎo)致煙化過程中的還原氣氛變?nèi)酰珻O全部氧化而放出大量的熱,造成渣溫不降反升,因此,當(dāng)渣溫過高時(shí),采取在放渣前幾分鐘適當(dāng)加入冷料降溫的措施。
(3)放渣期間按規(guī)定對排放區(qū)域進(jìn)行安全隔離;放渣時(shí),渣口工必須按要求穿戴好勞保用品;放渣操作必須由兩人完成,1人操作,1人監(jiān)護(hù);渣口打開后,渣口工必須立即撤離渣口,站在安全的地方。
4.中間倉定量給煤系統(tǒng)改造
4.1改造方案
中間倉系統(tǒng)是煙化爐吹煉最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),生產(chǎn)過程中,因粉煤由壓縮空氣從粉煤制備工序送至中間倉,如果給煤壓力超過吹煉時(shí)爐內(nèi)壓力,則有可能會導(dǎo)致大量粉煤瞬時(shí)進(jìn)入煙化爐,造成煙化爐三次風(fēng)口和冷料口噴火,危及崗位人員的安全,同時(shí)噴火還會造成大量煙氣外溢難以收集處理,成為煙化爐的安全環(huán)保難題。為解決此難題,曲靖分公司鉛廠通過多方咨詢,考慮采用鎖風(fēng)定量給煤機(jī),從源頭上杜絕因壓差不平衡造成的給煤不穩(wěn)定現(xiàn)象,具體方案如下。
4.1.1項(xiàng)目內(nèi)容
本改造項(xiàng)目主要包括:
(1)拆除中間倉給煤螺旋及部分閥門。
(2)對中間倉進(jìn)行改造,減少一套中間倉給煤系統(tǒng)。
(3)安裝鎖風(fēng)定量給煤機(jī)及優(yōu)化布置供煤管。
(4)設(shè)計(jì)調(diào)試DCS聯(lián)鎖控制系統(tǒng)。
4.1.2改造方案
(1)本次改造采用的是新型鎖風(fēng)定量給煤系統(tǒng),根據(jù)現(xiàn)場調(diào)試情況,確定設(shè)備本體控制參數(shù),如一、二次風(fēng)量及風(fēng)壓、倉壓、給煤量等。
(2)提供給煤機(jī)布置及中間倉改造方案、圖紙。
(3)每臺煙化爐選用兩套新型定量給煤機(jī)來取代三套給煤螺旋。
(4)與生產(chǎn)廠家協(xié)作設(shè)計(jì)調(diào)試DCS連鎖控制系統(tǒng),將相關(guān)運(yùn)行參數(shù)引入DCS集中控制。
4.2改造效果
(1)通過改造,新供煤系統(tǒng)由三個(gè)中間倉改為兩個(gè)中間倉,可以減少換倉時(shí)開、關(guān)閥門數(shù)量,且煙化爐的開、停車操作可以通過DCS實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖控制,操作程序簡單化,可有效減少誤操作。
(2)因系統(tǒng)本身能夠?qū)崿F(xiàn)給煤量化,從而可以根據(jù)高壓鼓風(fēng)機(jī)的供風(fēng)量及吹煉階段來計(jì)算有效的工藝參數(shù),精確控制爐況,降低煙化爐煤耗,節(jié)約成本。
(3)因系統(tǒng)本身能夠進(jìn)行鎖風(fēng),所以能夠平衡中間倉壓力與爐內(nèi)壓力,有效杜絕煙化爐噴火現(xiàn)象,消除安全隱患。
5.提高水套循環(huán)水溫度改造
5.1改造方案
水套在使用相當(dāng)一段時(shí)間后,出現(xiàn)裂紋,導(dǎo)致漏水,我們認(rèn)為,由于煙化爐水套內(nèi)冷卻水溫度較低,造成溫差(煙化爐吹煉溫度與水套冷卻水溫度的差值)較大產(chǎn)生的應(yīng)力使水套產(chǎn)生裂紋。所以采取提高煙化爐水套給水溫度的技術(shù)方案,以提高煙化爐水套使用壽命。于2010年一季度,做了以下技術(shù)改造。
(1)改造盡量利用原有設(shè)備設(shè)施,僅做管路和部分設(shè)備購置。
(2)對原來的軟化水熱水池重新分隔成兩個(gè)熱水池1#,2#,其主要目的是將煙化爐水套循環(huán)水回水進(jìn)入1#熱水池,將艾薩爐水套循環(huán)水回水及鼓風(fēng)爐水套循環(huán)水回水進(jìn)入2#熱水池。
(3)從冷卻塔回水管上接入一根ф150mm的回水管(回水管上安裝流量調(diào)節(jié)閥),進(jìn)入1#熱水池,以便對1#熱水池的水溫進(jìn)行調(diào)整。
(4)將原來的軟化水熱水泵更改成煙化爐水套給水泵,在原軟化水熱水泵出水管道上安裝碟閥進(jìn)行封堵,用ф350mm的管道與煙化爐水套進(jìn)水管道連接起來,讓軟化水熱水不經(jīng)過冷卻塔直接進(jìn)入煙化爐水套循環(huán)。
(5)在2#軟水熱水池上增加2臺透平同步排吸清水泵(一開一備,流量500m3/h,揚(yáng)程36m),泵出口接入到原冷卻塔進(jìn)口管道,對2#軟化水熱水池的水進(jìn)行冷卻。
5.2改造效果
(1)煙化爐水套循環(huán)水給水溫度由35℃提高到50℃,水套使用壽命達(dá)3個(gè)月。
(2)對水循環(huán)無影響,不防礙生產(chǎn)的正常運(yùn)行,可以進(jìn)一步探索水套壽命與循環(huán)水溫度的關(guān)系。
6.操作優(yōu)化
6.1優(yōu)化內(nèi)容
為持續(xù)提升煙化爐的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),在優(yōu)化操作方面作出了大量的探索和思考,主要體現(xiàn)在以下方面。
(1)正常情況下,要求在聯(lián)鎖狀態(tài)下操作中間倉,以達(dá)到減少誤操作和提高煙化爐自動化水平的目的。
(2)換倉時(shí),先把在用倉的給煤量降到2t/h,將換用倉的給煤量設(shè)為2t/h,啟動換用倉;待換用倉的給煤量達(dá)到2t/h時(shí),將在用倉的給煤量降為0,再停止在用倉。然后根據(jù)爐況給煤(給煤量≤6t/h),結(jié)束換倉程序。
(3)推行精細(xì)化操作,嚴(yán)格中間倉的進(jìn)煤程序和停煤程序。進(jìn)煤的順序:啟動濾筒式收塵風(fēng)機(jī)→開進(jìn)煤倉的進(jìn)煤閥→開進(jìn)煤總閥→通知粉煤送煤(煤倉的儲煤量不允許超過10t)。停煤順序:通知粉煤停煤→關(guān)進(jìn)煤總閥→關(guān)進(jìn)煤倉的進(jìn)煤閥→停濾筒式袋收塵風(fēng)機(jī)。
(4)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),如中間倉長時(shí)間不下煤時(shí),立即采取措施從事故渣口緊急放渣,避免因死爐而花費(fèi)大量的精力去打爐結(jié)。
6.2改進(jìn)效果
(1)煙化爐鋅金屬耗煤由4-4.2t/t降低到3.5—3.8t/t。
(2)爐子投入產(chǎn)出量更加穩(wěn)定,工藝技術(shù)參數(shù)的控制方式和手段基本實(shí)現(xiàn)規(guī)范化。
(3)爐子非計(jì)劃停爐次數(shù)和停爐時(shí)間大幅降低,作業(yè)率進(jìn)一步提高。
7.結(jié)束語
實(shí)踐證明,煙化爐技改工程的實(shí)施和推進(jìn)是科學(xué)和可行的,主要體現(xiàn)為,煙化爐水套使用壽命得到了提高;煙化爐噴火現(xiàn)象得到了杜絕,消除了安全隱患。隨著煙化爐吹煉工藝的不斷完(下轉(zhuǎn)第210頁)(上接第146頁)善,我們今后的主要研究方向如下。
(1)煙化爐連續(xù)進(jìn)冷料吹煉試驗(yàn)研究,進(jìn)一步提高爐床能力。
(2)煙化爐富氧吹煉試驗(yàn)研究,進(jìn)一步節(jié)能降耗。
(3)煙化爐水套材質(zhì)的研究,進(jìn)一步提高水套使用壽命。
(4)降低水淬渣含Zn的技術(shù)攻關(guān),進(jìn)一步提高煙化爐的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 [科]
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