胡祥基
(四川大學化學工程學院,四川,成都,610065)
·探索應用·
利用水力透平回收中壓汽提冷凝液壓力能的探討
胡祥基
(四川大學化學工程學院,四川,成都,610065)
合成氨裝置中壓汽提塔出口冷凝液通過閥門節(jié)流減壓,存在能量浪費現(xiàn)象。針對該問題進行能量損失計算,提出回收利用冷凝液壓力能的設想,并進行投資效益論證。
中壓汽提;壓力能;水力透平
化工生產過程中,高壓流體時常通過節(jié)流孔板、異徑管等減壓器,降壓至下游工段所需壓力,存在能量的浪費。合成氨裝置高壓介質節(jié)流降壓情況較多,如脫碳富液、中壓汽提冷凝液等,其中脫碳富液壓力能實現(xiàn)了回收利用,本文就中壓汽提冷凝液壓力能回收利用進行分析。
云南水富云天化有限公司合成氨裝置是1974年從美國成套引進設備建成的大型合成氨裝置,經歷3次大型技術改造后,合成氨產能由原設計30萬t/a提升到45萬t/a。[1]其中壓汽提工藝流程見圖1。
合成工藝冷凝液處理系統(tǒng)150-E是2002年增產擴能改造時新增的環(huán)保裝置,主要對脫碳系統(tǒng)102-F來的工藝冷凝液進行處理回收利用。從102-F來的冷凝液溫度70℃,流量62t/h,經150-E進出口冷凝液換熱器188-C1/C2/C3預熱后進入150-E頂部,在中壓冷凝液汽提塔150-E中,工藝冷凝液與逆流的中壓蒸汽接觸,使得液體中的有機物被汽提,汽提后3.4MPa、245℃的冷凝液經過150-E進出口冷凝液換熱器188-C1/C2/C3換熱后,經LIC-30減壓至0.5MPa進入174-CA/CB冷卻至40℃,然后送脫鹽清水箱。[2]
150-E出口3.4MPa的冷凝液直接用閥門減壓,一是存在能量的損失,二是造成對閥門的沖刷使閥芯損壞,維護費用高,若能利用水力透平回收其壓力能驅動合成氨機泵,即可達到節(jié)能降耗的效果。
圖1 中壓汽提工藝流程簡圖Figure 1 Medium pressure stripping process diagram
2.1 回收壓力能最大功率計算
150-E出口冷凝液流量62t/h、溫度80℃、壓力3.4MPa,經過LIC-30節(jié)流減壓至0.5MPa,80℃水的密度為972kg/m3,則根據(jù)流體連續(xù)性方程[3]得:
式(1)中:Z1、Z2分別是透平進出口水平高度;P1、P2分別是透平進出口介質壓力;∑hf為流體經過閥門損失的能量,J/kg;U1、U2分別是進出口流體速度。
流道面積視為相同,則U1=U2;
進出口位置高度相等,則Z1=Z2;
帶入以上數(shù)據(jù)統(tǒng)一量綱后得:
式(2)中Ne為損失的總功率;Ws為冷凝液的質量流量,kg/s。
=2926 J/kg×17.22 kg/s=50.38 kW
水力透平工作效率取0.8(根據(jù)設計廠家數(shù)據(jù))[4];
實際輸出軸功率Pt=50.38×0.8=40.3 kW
2.2 回收壓力能的利用方式
2.2.1 驅動脫氧槽給水泵
根據(jù)2.1計算,回收冷凝液壓力能的水力透平最大輸出軸功率為40.3 kW,此功率與合成界內脫氧槽給水泵功率37 kW相匹配,因此可以用水力透平驅動脫氧槽給水泵。從輸出功率、現(xiàn)場安裝等綜合因素考慮,增設2004-JHT比較適合。增設水力透平回收壓力能驅動給水泵的示意圖見圖2。
圖2 增設水力透平回收壓力能示意圖Figure 2 Scheme of additional pressure hydraulic turbine energy recovery
2.2.2 新增水力透平泵打量
新增水力透平驅動轉化脫氧槽給水泵,水溫為40℃,要求泵出口壓力在0.5MPa,新增泵屬于低揚程,高流量,效率η選60%,出口管徑為150 mm,出口水速取1.5 m/s,經過泵加壓后的水溫度、密度視為不變,則由流體連續(xù)性方程得:
式中:Z3、Z4分別是水泵進出口水平高度;P3、P4分別是泵進出口介質壓力;Z3、Z4分別是泵進出口水平高度;ρ1是40℃脫鹽水密度,992 kg/m3,Δh為泵傳遞給流體能量,J/kg。
流道面積視為相同則U3=U4;
進出口位置高度相等則Z3=Z4;
(3)中代入數(shù)據(jù)得:
式(4)中η是效率系數(shù)[4];Pe是泵對流體做的有效功。
將數(shù)據(jù)帶入式(5)得
目前合成滿負荷脫氧槽給水量約140 t/h,現(xiàn)2004-JB最大給水量約200t/h,增設水力透平驅動2004-JC能滿足工藝要求。
2.3 增設給水水力透平泵后運行方式
2004-JHT設置150-E低液位聯(lián)鎖和脫扣聯(lián)鎖,以保護水力透平。正常生產中若透平跳車,150-E液位由LIC-30B控制。崗位立即啟動2004-JA/B,保證脫氧槽給水量。
3.1 經濟效益
新增水力透平驅動脫氧槽給水泵后,電機泵停運,按節(jié)約電費進行效益計算。2004-JB電機額定功率37 kW,電費按0.4元/kW.h計,一年按300天運行,則一年可節(jié)約電費:300×24×37× 0.4=10.7萬元。
3.2 投資預算
設備投資清單見表1,新增LIC-30B閥和前后兩閘閥可以通過利用老甲醇閑置廢舊閥門,降低投資費用。
表1 新增投資材料清單和費用Table 1 Lists and costs of new investment materials
從以上投資和收益分析,增設水力透平需一次性投資23.5萬元,正常維護費用1萬元,改造實施后,需3年收回投資,盡管投資回報率不高,但節(jié)約了電能,減少對環(huán)境的能源消耗,具有一定的環(huán)保效益。
綜上所述,增設水力透平回收中壓汽提冷凝液壓力能,替代脫氧槽給水泵電機,技術上可行,具有一定經濟效益。隨著未來能源日趨緊張,市場競爭越發(fā)激烈,利用水力透平回收生產過程中介質的壓力能是化工企業(yè)節(jié)能降耗的有效途徑之一。
[1]云南水富云天化有限公司.日產1500噸合成氨裝置改造情況介紹(翻譯本[M]).云南水富:云南水富云天化有限公司內部.
[2]云南水富云天化有限公司.日產1500噸合成氨裝置操作手冊[M].云南水富:云南水富云天化有限公司.
[3]時鈞.化學工程手程[M].第二版.北京:化學工業(yè)出版社,1992:3-7
[4]陳敏恒.叢德滋,方圖南.化工原理[M].第二版.北京:化學工業(yè)出版社.1998:30-35.
[5]陳聰慧.郭端華.天然氣增濕系統(tǒng)增設水力透平.貴州化工.2010,35(6):28-29.
Use of Hydraulic Turbine to Recover Pressure Energy from Medium Pressure Condensate Stripping
HU Xiang-ji
(Chemical Engineering,Sichuan University,Chengdu 610065,China)
Decompression of condensate of the condensate stripper outlet in ammonia plant through valve throttling pressure,energy waste was existed.The energy loss was calculated against this problem,imagine to recycle and use the condensate pressure energy was supposed,and investment returns was demonstrated.
medium pressure stripping;pressure energy;hydraulic turbine
TQ113.2
A
1004—275X(2004)05-0055-03
12.3969/j.issn.1004-275X.2014.05.014
收稿:2013-12-27
胡祥基(1979-),男,四川瀘州人,從事化工生產與管理。