安佰花
摘要:萊鋼棒材廠小型車間是一條螺紋鋼半連軋生產(chǎn)線,以生產(chǎn)φ10、φ12小規(guī)格為主。冷床為56m×8m步進式,完成鋼材冷卻并輸送到冷剪工作區(qū)的任務(wù),由于該設(shè)備是其他車間淘汰下來組裝起來的,安裝時精度低,投入使用以來未做過大的維修,現(xiàn)上卸鋼系統(tǒng)、床面動靜齒條已大量磨損、移位,運行狀況相當(dāng)差,針對出現(xiàn)的一系列問題。經(jīng)過分析探討,在系統(tǒng)改造中,對輸入輥道、上卸鋼系統(tǒng)、帶制動板輥道及制動板提升裝置等設(shè)備進行優(yōu)化改造,杜絕了鋼筋撞彎、卸鋼卡鋼等事故,為產(chǎn)能提升、質(zhì)量升級提供可靠保證。
關(guān)鍵詞:棒材;現(xiàn)狀;改造
前言
萊鋼棒材廠小型車間是以生產(chǎn)φ10、φ12兩小規(guī)格熱軋帶肋鋼筋國標(biāo)、日標(biāo)、韓標(biāo)、英標(biāo)、澳標(biāo)等標(biāo)準螺紋鋼。采用1502坯料經(jīng)19道次連續(xù)軋制成材,經(jīng)過近年來設(shè)備改造和工藝優(yōu)化,產(chǎn)能已由原來的年產(chǎn)不足20萬噸提高到年產(chǎn)30萬噸。目前造成車間產(chǎn)品外觀、打捆質(zhì)量差,備件消耗大,熱停工時長等問題的因素主要集中在后部工藝線,要實現(xiàn)高速化、高產(chǎn)化的目標(biāo),必須對束縛產(chǎn)能的后部收集區(qū)域進行適應(yīng)性改造。
1.現(xiàn)狀分析
1.1.冷床為56m×8m步進式,自2003年投入使用以來未做過大的維修,現(xiàn)上卸鋼系統(tǒng)活動擋板損壞斷裂嚴重,經(jīng)常造成撞彎和“亂床”,冷床主傳動系統(tǒng)傳動軸整體傾斜,偏心輪、聯(lián)軸器磨損嚴重;床面動靜齒條已大量磨損、變形、移位。床面南北向空間窄,鋼材冷卻時間短,整個床面不正,與軋線有傾角,致使鋼材通條彎曲,嚴重影響鋼材質(zhì)量。特別是Ф10規(guī)格螺紋鋼軋制速度快、斷面小,造成卸鋼困難,其生產(chǎn)熱停工時冷床事故就占一半以上。
1.2.驗貨臺臺面鏈條無速度差,通、定尺材脫分不開、堆疊,挑揀臺面窄挑揀工、點數(shù)工必須交叉作業(yè),易出現(xiàn)挑揀工挑揀不凈現(xiàn)象。
1.3.成品鋼材需要用行車吊至貨位,或經(jīng)過小車倒運出車間,再經(jīng)龍門吊吊至貨位。如吊運不及時將嚴重影響車間正常的生產(chǎn)節(jié)奏。
2.改造必要性分析
生產(chǎn)小規(guī)格螺紋鋼因斷面小,軋制速度快,對后部工藝線各重要部件的使用和安全性要求相當(dāng)高,如成品材的傳送速度、卸鋼時間、通條順直度、齊頭效果等因素的優(yōu)略,會給軋制速度、鋼材塑韌性、打捆速度質(zhì)量、成材率和產(chǎn)能等諸多方面帶來連鎖反應(yīng),所以有效解決后部工藝線對整條生產(chǎn)線造成的負面影響,可以為車間產(chǎn)能提升、質(zhì)量升級提供可靠保證。
2.1.冷床區(qū)域
2.1.1小型車間冷床是其他廠家淘汰設(shè)備,安裝時精度低,現(xiàn)冷床主傳動系統(tǒng)傳動軸整體傾斜,偏心輪、聯(lián)軸器磨損嚴重;床面動靜齒條已大量磨損、變形、移位,運行狀況相當(dāng)差。
2.1.2冷床床面南北向空間窄,鋼材冷卻時間短,整個床面不正,與軋線有傾角,齒條變形大,車間內(nèi)通風(fēng)條件差,致使鋼材通條彎曲,嚴重影響鋼材質(zhì)量。
2.1.3冷床主傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,備件多,如逐步、分批更換費時費力,新舊設(shè)備一起磨合效果也不好。
2.2.收集區(qū)域
小型車間后部收集區(qū)域驗貨臺是整合前由車間鉗工根據(jù)場地、產(chǎn)能的情況制作的不標(biāo)準設(shè)備,焊接、安裝精度低,無圖紙備案,投入使用以來未做過大的維修,目前主要表現(xiàn)在:
2.2.1因設(shè)計時考慮不足和南北寬度受車間場地限制等原因,臺面鏈條無速度差,通、定尺材脫分不開、堆疊,為此專門設(shè)置挑揀工,因挑揀臺面窄挑揀工、點數(shù)工必須交叉作業(yè),如出現(xiàn)挑揀工挑揀不凈現(xiàn)象,會造成點數(shù)工點數(shù)不夠準確。
2.2.2現(xiàn)擺動鏈受場地空間制約,當(dāng)鋼材須吊運至車間外南貨場時,鋼材需通過行車從驗貨臺上空自東往西吊至貨位,或經(jīng)過小車倒運出車間,再經(jīng)龍門吊吊至貨位,增加了工人的勞動強度,
3.改造工藝方案
3.1.方案實施目標(biāo)
3.1.1改變后部收集區(qū)域設(shè)備基礎(chǔ)薄弱,作業(yè)率低,故障頻繁的現(xiàn)狀。
3.1.2改型高速輥道,以適應(yīng)不同的軋制速度和分鋼制動,滿足14m/s平穩(wěn)卸鋼要求。
3.1.3更換上卸鋼底座、傳動軸、帶制動板輥道及制動板提升裝置等設(shè)備,全面提高裝配精度。
3.1.4更換矯直板、彎曲變形的動、靜齒條,修正床面,實現(xiàn)鋼材通條順直。
3.2.方案實施內(nèi)容
3.2.1拆除并更換20個輸入輥道。每個輥道皆由變頻電機帶動,速度可調(diào),比軋制速度高,達到分離前后軋件的目的。現(xiàn)場施工確定新冷床輥道水平、南北方向位置,保證鋼材在進入冷床主床面前有一個“爬坡”,以保證鋼材在輸送過程中的穩(wěn)定。
3.2.2變制動裙板為高、中、低位三個停止位,初始位置始終為高位。正常生產(chǎn)時,實現(xiàn)PLC系統(tǒng)自動控制冷床動作。裙板傾斜一定角度,以確保卸料。
3.2.3拆除上卸鋼原機械式曲柄搖桿機構(gòu),新上配套液壓站一座,并鋪設(shè)液壓管路,采用6個均布立式液壓缸同步驅(qū)動軸、連桿機構(gòu)來完成裙板低、中、高三位循環(huán)動作。
3.2.4拆除并更換上卸鋼矯直板、底座、傳動軸、帶制動板輥道及制動板提升裝置等設(shè)備。上卸鋼共12組,本次改造因只將高速輥道、上卸鋼設(shè)備全部更換,冷床其余設(shè)備不動。本次施工采取以冷床主傳動南大軸中心為南北標(biāo)準線,以最西側(cè)第一靜齒條齒頂為高低及東西標(biāo)準線,從西向東依次安裝校驗,整體調(diào)試。
3.2.5 300t冷剪與定尺機間輥道上增設(shè) “通尺分離裝置”,可先固定住定尺材讓通尺材在輥道上輸送分離出來; 驗貨臺北側(cè)安全通道位置增設(shè)通尺材收集、存儲機構(gòu);冷床后部收集抽1支柱子,驗貨臺向南延長,增設(shè)副跨,實現(xiàn)鏈條快-慢-快,形成速度差,為通定尺分離提供充足時間,與點數(shù)機配備使用,提高收集能力?!巴ǔ叻蛛x裝置”和通尺材收集存儲機構(gòu)可在平時定修、換輥時完成;抽柱子、增設(shè)副跨年修前外委完成,不影響生產(chǎn);年修時可直接南延驗貨臺。
4.使用效果
萊鋼棒材廠小型車間冷床上卸鋼改造完成后,制約生產(chǎn)的瓶頸得到消除,卸鋼速度由10.5m/s提高到14m/s,精軋機軋制速度得到充分釋放,軋制節(jié)奏提高。實踐證明,本次改造達到了預(yù)期的目的,故障率降低,維修、作業(yè)環(huán)境明顯改善,裝配精度提高,亂床面、尾鋼不齊頭、鋼材通條彎曲等問題徹底消除,軋制能力得到釋放,收到較好的經(jīng)濟效益,為車間產(chǎn)能提升、質(zhì)量升級提供可靠保證。