顧厚軍,董 琪,鐘曉斌
(江蘇萬力機(jī)械股份有限公司鑄造公司,江蘇 海安 226611)
Z148E造型機(jī)是一種機(jī)械化程度較低的造型設(shè)備。隨著機(jī)械化和自動化程度的日新月異,Z148E造型機(jī)的生產(chǎn)節(jié)奏和生產(chǎn)效率明顯滯后,一般規(guī)模企業(yè)必將其納入淘汰或準(zhǔn)淘汰系列。對于中小型企業(yè),一方面面臨設(shè)備滯后,另一方面又面臨資金緊張的情況時,只有通過暫時的設(shè)備提升和工藝改進(jìn)來達(dá)到提高生產(chǎn)效率的目的。
本文僅以我公司某產(chǎn)品為切入點,研究通過改進(jìn)鑄造工藝,從而不僅能充分利用了現(xiàn)有Z148E造型機(jī)的設(shè)備資源,避免較大數(shù)額的資金投入,還能大幅度提高生產(chǎn)效率,滿足市場需求。
該轉(zhuǎn)動輪產(chǎn)品,為底盤驅(qū)動橋關(guān)鍵零件,外觀不允許有明顯砂孔等缺陷,內(nèi)部不允許有縮松、疏松缺陷。外輪廓尺寸290mm,關(guān)鍵尺寸180mm(滾齒部位)(如圖1所示),鑄件重量:10.2kg.
由于初始訂單量較小,故原工藝設(shè)計為組芯疊芯造型(如圖2所示),根據(jù)生產(chǎn)實際情況,最多可疊加至8層,但冷隔、皮下氣孔、鐵豆、夾渣等缺陷較多,廢品率高達(dá)25%以上,工藝出品率55.1%。
圖1 產(chǎn)品簡圖
通過減少疊芯層數(shù),提高澆注溫度和澆注速度等,雖然一定程度上能減少廢品,但其生產(chǎn)效率大大降低,體現(xiàn)不出疊芯造型工藝的優(yōu)越性。同時,由于訂單量的追加,兼之考慮充分利用閑置的Z148E造型機(jī)。調(diào)整工藝在Z148E造型機(jī)上生產(chǎn)。
由于公司是專業(yè)生產(chǎn)曲軸的企業(yè),大部分使用鐵型覆砂工藝。濕砂造型僅限于部分訂單量少、新產(chǎn)品開發(fā)及自需件等產(chǎn)品的生產(chǎn),故Z148E造型機(jī)基本處于閑置狀態(tài)。
轉(zhuǎn)動輪產(chǎn)品用Z148E造型機(jī)生產(chǎn),由于Z148E造型機(jī)砂箱內(nèi)檔尺寸550mm×800mm的限制,為保證四周吃砂量,只能布置2只/型(如圖3所示)。采用曲面分型,上箱自帶,無需泥芯,如圖4所示。
圖2 初始工藝簡圖
圖3 型板布置圖
用該工藝生產(chǎn)的鑄件,能有效地控制廢品率在2%以內(nèi),冷隔、鐵豆、皮下氣孔等廢品大幅減少。但工藝出品率39.8%.按此工藝生產(chǎn),由于每箱重量只有50kg,每包次只能澆注14箱(為確保球化效果,按澆注時間8min計算),即每包次重量只有700kg,鐵水溫度保證方面需要花較大精力。且每班最多能生產(chǎn)120箱共240件,遠(yuǎn)不能滿足市場需求。
鑒于工藝出品率及生產(chǎn)效率低,考慮生產(chǎn)實際操作方便,保證后期鐵水澆注溫度,在此工藝基礎(chǔ)上進(jìn)行1型4只工藝試制。即:在上型也放置2只鑄件,上、下型之間用泥芯隔開,增加熱芯盒1付,泥芯重量2.8kg.工藝簡圖如圖5所示。
圖4 1 型2 只工藝簡圖
圖5 1 型4 件工藝簡圖
用1型4只工藝生產(chǎn)轉(zhuǎn)動輪產(chǎn)品后,工藝出品率能提高到60%.每箱鐵水重量增加到70kg,同樣每包次澆注14箱,每包次鐵水重量980kg,鐵水溫度完全可以保證,使得內(nèi)廢率可以控制在1.5%,冷隔、皮下氣孔等缺陷得到更好的控制。增加下芯工序后,每班最多能生產(chǎn)100箱,即400件,生產(chǎn)效率比原工藝提高66.7%,完全能滿足市場需求。
通過Z148E造型機(jī)1型4只工藝的試制,可以推廣至其他造型機(jī),如Z1410等,甚至可以推廣至自動化生產(chǎn)線。盡管該方法能極大地提高生產(chǎn)效率,有較大的發(fā)展空間,但在生產(chǎn)過程中仍需注意以下方面:
1)上、下箱合箱必須精確,防止串箱等;
2)澆注時應(yīng)注意澆注速度的控制,防止?jié)沧a(chǎn)生冷隔廢品;
3)工藝設(shè)計時,需注意上型鑄件高度,同比增加冒口高度。