翁振斌
(三明職業(yè)技術(shù)學院 機械電子系,福建 三明 365000)
對一般系統(tǒng)來說,擾動都是多個存在的,假如可能對每一個擾動都設(shè)置一個前饋調(diào)節(jié)器的話,那么可以想見一個被控對象的控制系統(tǒng)該是何等的復雜。而如果不控制這些“剩下”的擾動,那么系統(tǒng)控制質(zhì)量還是得不到提高。[1]而且單純的前饋控制系統(tǒng)中并沒有反饋環(huán)節(jié),控制系統(tǒng)就無法判斷控制效果并做出進一步的校正。
由于單純前饋只能抑制特定的擾動,而對一般系統(tǒng)來說,擾動都是多個存在的,假如可能對每一個擾動都設(shè)置一個前饋調(diào)節(jié)器的話,那么可以想見一個被控對象的控制系統(tǒng)該是何等的復雜!而如果不控制這些“剩下”的擾動,那么系統(tǒng)控制質(zhì)量還是得不到提高。而且單純的前饋控制系統(tǒng)中并沒有反饋環(huán)節(jié),控制系統(tǒng)就無法判斷控制效果并做出進一步的校正。[2]
更為深刻的問題在于,前饋調(diào)節(jié)器算法緊緊依賴對象特性,且不說模型精度受到多種因素的限制,存在一定的誤差;隨著工況的變化,對象特性的漂移就幾乎是不可避免的。因此,靠一個確定性前饋模型不可能獲得良好的控制品質(zhì)也就不奇怪了。
工業(yè)的不斷發(fā)展對工業(yè)生產(chǎn)過程的自動化控制提出了更新的課題。采用一般常規(guī)的微分﹑積分﹑比例反饋控制系統(tǒng)已經(jīng)難以滿足一些場合的特殊需要。人們希望把擾動對系統(tǒng)的影響減小到最低限度甚至是零。但是反饋控制回路中調(diào)節(jié)器是接受偏差信號后才能有控制作用輸出的,也就是說只有擾動已進入系統(tǒng)造成后果(偏差)時,控制器才能進行“補救”。所以反饋控制思想是不可能滿足人們這一愿望的。前饋控制就是在這種情況下發(fā)展起來的一種特殊控制規(guī)律。
前饋控制的思想其實是一種很自然的,樸素的思想,那就是“防患于未然”,它的顯著特點是依據(jù)輸入系統(tǒng)的擾動信號進行控制。眾所周知,反饋控制系統(tǒng)中有一些慣性滯后環(huán)節(jié),擾動進入系統(tǒng)后影響輸出要經(jīng)過一段時間,在未影響輸出前,由于未造成偏差,此時控制器不可能動作;而當造成偏差后,經(jīng)過測量變送元件的滯后送到調(diào)節(jié)器的信號才能使調(diào)節(jié)器由輸出信號到執(zhí)行器,經(jīng)過控制通道將偏離給定值的被控變量“拉回”。這是一種“按偏差”進行的負反饋控制。[3]由于存在多個滯后環(huán)節(jié),因此負反饋控制是不可能及時的。而前饋控制的原理是力圖不給輸入的擾動影響控制輸出的機會。理想的前饋通過恰當?shù)乃惴ㄊ箍刂谱饔迷趧討B(tài)及靜態(tài)上都正好補償擾動對被控變量的影響,使得被控變量的波形完全看不到偏離給定值的跡象。從這個意義上來說,反饋是“按后果”控制,而前饋是按“前因”來控制。
本次設(shè)計在MPCE-1000D的平臺上,將列管式熱交換器當作冷卻器使用,通過對冷流流量F9的控制,使被冷卻的熱流F10的溫度T5降低到設(shè)定值。并且對熱流流量進行前饋補償,進行前饋-反饋復合控制系統(tǒng)的設(shè)計與整定。
通過此次設(shè)計,掌握前饋-反饋復合控制系統(tǒng)的參數(shù)整定方法、掌握前饋-反饋復合控制系統(tǒng)的設(shè)計要點、掌握前饋-反饋復合控制系統(tǒng)的投運步驟。[4]
圖2-1為列管式熱交換器傳熱系統(tǒng)。本實驗流程包括:列管式熱交換器,管程入口流量F9,冷卻水泵電機開關(guān)S5,管程入口閥V9,管程入口溫度T2,管程出口溫度T3,殼程入口流量F10,殼程入口閥V10,殼程入口溫度T4,殼程出口溫度T5,殼程高點排氣閥S7(開關(guān)),排氣指示燈D2。
本熱交換器為列管式結(jié)構(gòu),起冷卻作用,管程走冷卻水(冷流)。含量30%的磷酸鉀溶液走殼程(熱流)。工藝要求:流量為18441 kg/h的冷卻水,從20℃上升到30.8℃,將65℃流量為8849 kg/h的磷酸鉀溶液冷卻到32℃。
圖2-1 列管式熱交換器傳熱系統(tǒng)Fig.2-1 Tubular Heat Exchanger Systems
S5 冷卻水泵電動機開關(guān);
S7 殼程高點排氣閥開關(guān);
V9 管程處入口閥;
V10 殼程處入口閥。
在前饋-反饋控制系統(tǒng)中,反饋控制不能很好解決的主要擾動可以有前饋控制來克服,而對于其他干擾實行反饋控制(包括前饋模型漂移造成的疏漏)。同時,反饋的存在也使得系統(tǒng)得以檢驗控制效果。所以前饋與反饋結(jié)合,這樣的前饋-反饋控制系統(tǒng)才是比較合理的。[5]
具體控制方案和組態(tài)畫面如圖3-1所示。
3.3.1 實驗工藝過程描述。
前饋-反饋控制實驗選用換熱器的工藝過程??刂颇繕藶榫S持熱流的出口溫度T5。
3.3.2 實驗設(shè)備及連接。
在本實驗中涉及的相關(guān)設(shè)備包括換熱器,離心泵電機開關(guān)S5,冷流入口閥V09,熱流入口閥V10。
(1)在上位計算機打開測試軟件,選擇并且進入換熱器工程狀態(tài)下。
(2)在盤臺上面進行各條線路的連接。
①用黑色導線將流量F9,F10黑色插孔和液晶顯示器下部第三排11,12號黑色插孔連接,將F9,F10設(shè)定為液晶顯示器上對應的第三排左數(shù)前兩個數(shù)字顯示。
②用黑色導線分別將溫度T2,T3,T4,T5黑色插孔和液晶顯示器下部第二排6,7,8,9號黑色插孔連接,將T2,T3,T4,T5設(shè)定為液晶顯示器上面對應的第二排左數(shù)前四個數(shù)字顯示。
3.3.3 組態(tài)圖各模塊設(shè)置。
將控制器組態(tài)畫面中的各個模塊的參數(shù)按照表3-2進行設(shè)置。
表3-2 模塊參數(shù)設(shè)置表
3.4.1 系統(tǒng)投運。
(1)前饋-反饋綜合控制效果測試
按照系統(tǒng)投運步驟,將系統(tǒng)運行至穩(wěn)定工況。
(2)將閥門V10開度由55%增大到60%,控制效果見圖3-3。
圖中,從下往上,第一條曲線為熱流出口溫度;第二條曲線為熱流入口流量;第三條曲線為熱流閥門開啟度;第四條曲線為冷流入口流量;第五條曲線為冷流閥門開啟度。
圖3-3 前饋-反饋控制效果趨勢圖Fig.3-1 feedforward - feedback control effect trend
3.4.2 前饋控制效果測試。
(1)重新按照系統(tǒng)投運步驟,將系統(tǒng)運行至穩(wěn)定工況。
(2)將TIC-05投手動狀態(tài),取消反饋回路的控制作用。
(3)將閥門V10開度由55%增大到60%,效果見圖3-4。
圖中,從下往上,第一條曲線為熱流出口溫度;第二條曲線為熱流入口流量;第三條曲線為熱流閥門開啟度;第四條曲線為冷流入口流量;第五條曲線為冷流閥門開啟度。
圖3-4 前饋控制效果趨勢圖Fig.3-4 feedforward control effect trend chart
如前饋-反饋控制系統(tǒng)效果趨勢圖3-5,得出前饋-反饋控制系統(tǒng)的超調(diào)量和調(diào)節(jié)時間如表格3-5。
在前饋-反饋控制系統(tǒng)中,反饋控制不能很好解決的主要擾動可以有前饋控制來克服,而對于其他干擾實行反饋控制(包括前饋模型漂移造成的疏漏)。同時,反饋的存在也使得系統(tǒng)得以檢驗控制效果。前饋與反饋結(jié)合,這樣的前饋-反饋控制系統(tǒng)應該是比較合理的。我們只需要對主要干擾實行前饋控制,而其他擾動還是由反饋修正。因為反饋控制可以包容對前饋不能完全補償?shù)哪遣糠謹_動的抑制,所以使得在建立前饋數(shù)學模型時的精度要求可以不那么嚴格,允許在實施前饋時采用通用模塊。同時也“自適應”了工況變化時前饋模型特性的變化,而反饋控制也是由于前饋控制對干擾所作及時的抑制,而大大減小了自身的負擔。[6]
[1]徐兵.過程控制[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.
[2]邵裕森,戴先中.過程控制工程[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000.
[3]施仁,劉文江.自動化儀表與過程控制[M].北京:電子工業(yè)出版社,1991.
[4]麥雪鳳,陳政強,彭炳華.基于前饋一串級控制的鍋爐汽包水位控制系統(tǒng)[J].冶金自動化,2007(6):51-53.
[5]蔣慰孫,俞金壽.過程控制工程[M].北京:輕工業(yè)出版社,1998.
[6]金以慧.過程控制[M].北京:清華大學出版社,1993.