李玉標(biāo) LI Yu-biao;楊瑞鋒 YANG Rui-feng;周海峰 ZHOU Hai-feng;李慶茹 LI Qing-ru
(三一重型裝備有限公司,沈陽 110027)
(Sany Heavy Equipment Co.,Ltd.,Shenyang 110027,China)
隨著經(jīng)濟(jì)對煤碳的需求擴(kuò)大,作為煤礦生產(chǎn)最為重要的設(shè)備之一,采煤機(jī)的發(fā)展直接影響著煤礦的產(chǎn)量及效率,而其關(guān)重零部件的失效又決定著采煤機(jī)的使用效率。
根據(jù)各采煤機(jī)使用過程中故障統(tǒng)計(jì)及客戶走訪,采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴故障率處在所有故障中的前列,而且進(jìn)下更換滑靴費(fèi)時(shí)費(fèi)力,給礦方帶來很大損失,客戶抱怨較大。所以本文以采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴為研究對象,從設(shè)計(jì)、制造等方面探究提升其質(zhì)量的方法。
隨著各式橫向布置滾筒采煤機(jī)的發(fā)展,采煤機(jī)裝機(jī)功率越來越大,己高達(dá)3000kw。而采煤機(jī)設(shè)計(jì)仍然采用有缺點(diǎn)的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法:即類比法設(shè)計(jì)[1]。加之煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場條件惡劣、多變導(dǎo)致采煤機(jī)在實(shí)際使用中經(jīng)常性地出現(xiàn)各種關(guān)重件的破壞、失效等問題。據(jù)統(tǒng)計(jì),采煤機(jī)重大質(zhì)量問題中,導(dǎo)向滑靴的質(zhì)量問題居首。而導(dǎo)向滑靴在井下更換裝配時(shí)特別費(fèi)時(shí)費(fèi)力,容易引起客戶抱怨及對產(chǎn)品品牌產(chǎn)生影響。
通過故障調(diào)查及統(tǒng)計(jì),導(dǎo)向滑靴經(jīng)常出現(xiàn)的失效形式包括:滑靴側(cè)壁斷裂,裂紋擴(kuò)散以及嚴(yán)重磨損,滑靴斷裂是最常見的非正常失效形式(故障照片如圖1-3所示)。
圖1
圖2
針對采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴斷裂故障,對故障現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查與分析,同時(shí)對故障品及同批次在庫品進(jìn)行檢測,調(diào)查及檢測結(jié)果顯示:
①刮板機(jī)銷軌座的焊接或加工的制造偏差造成了采煤機(jī)銷軌輪與刮板機(jī)銷排的不正常嚙合,在運(yùn)行過程中不斷沖頂導(dǎo)向滑靴,從而使導(dǎo)向滑靴頻繁承受過大的載荷。
②對導(dǎo)向滑靴故障品進(jìn)行檢測,結(jié)果顯示:硬度不符合要求(質(zhì)檢硬度約為190HBW,設(shè)計(jì)要求為280~320HBW),金相組織分析顯示鑄件沒有按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行熱處理。
③對同批次在庫導(dǎo)向滑靴進(jìn)行檢測及故障現(xiàn)場調(diào)查,結(jié)果顯示:在庫滑靴組件槽口尺寸不符合圖紙要求(尺寸較設(shè)計(jì)尺寸偏小2~3mm),該尺寸影響滑靴與銷軌的配合間隙[2],同時(shí)磁粉檢測報(bào)告顯示滑靴基體均存在表面裂紋,并超出標(biāo)準(zhǔn)要求。
④導(dǎo)向滑靴槽口及關(guān)鍵部位設(shè)計(jì)圓角R被忽略,加工過程中被處理掉,這導(dǎo)致滑靴受力時(shí)在該部位容易產(chǎn)生應(yīng)力集中,導(dǎo)致斷裂。
因此調(diào)查認(rèn)為:采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴制造質(zhì)量不良、結(jié)構(gòu)性能不足及滑靴與銷排的配合間隙不合理是導(dǎo)致滑靴斷裂的主要原因。
圖3
根據(jù)故障調(diào)查結(jié)果,針對導(dǎo)向滑靴自身問題,筆者對以下幾方面提出一些思考建議。
3.1 關(guān)于機(jī)械性能:導(dǎo)向滑靴材質(zhì)為ZG35CrMnSi,原硬度要求為280-320HBW,該材料硬度達(dá)到此范圍內(nèi)時(shí)沖擊韌性一般在20-30J之間,沖擊韌性偏低,滑靴的抗沖擊性能低,使用過程中容易產(chǎn)生裂紋。
通過綜合考慮滑靴的性能要求,滑靴的硬度要求調(diào)整為240~280HBW,通過熱處理工藝調(diào)整,試制結(jié)果表明材料的沖擊韌性達(dá)40J以上,提升30%以上。
3.2 關(guān)于加工工藝:滑靴槽口的圓角(如圖4所示)必須保留,防止應(yīng)力集中,需在加工過程中加以注意。
3.3 關(guān)于耐磨板的焊接問題:
圖4
圖5
①焊前必須做預(yù)熱處理150℃~200℃,焊后去應(yīng)力。②取消圖5所示位置的焊接要求(即槽口R角位置的焊接),圖紙上其余位置的焊接要求保留。
如此要求可以避免在應(yīng)力集中區(qū)域產(chǎn)生焊接裂紋源,進(jìn)而提升零件質(zhì)量。
根據(jù)以上分析,對導(dǎo)向滑靴的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)進(jìn)行改進(jìn),試制導(dǎo)向滑靴的性能得到很大提升,通過在礦上的試驗(yàn)應(yīng)用顯示,使用壽命提高30%以上,導(dǎo)向滑靴的維修周期延長,提升了客戶的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]楊志軍,項(xiàng)志立.采煤機(jī)導(dǎo)向滑靴失效的力學(xué)分析[J].機(jī)械與電子,2009(29):499-500.
[2]劉春生,王旭東.采煤機(jī)牽引導(dǎo)向滑靴配合間隙設(shè)計(jì)[J].煤炭機(jī)械,2005(10).
[3]中國煤炭教育協(xié)會(huì)職業(yè)教育教材編審委員會(huì).綜采采煤機(jī)使用與維修[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2009.