白青山
摘 要:針對高爐爐身噴涂后,爐況恢復(fù)進(jìn)程緩慢,燒損風(fēng)口大套11個(gè),分析其中原因,并提出避免的措施。
關(guān)鍵詞:高爐 噴涂 燒大套 爐況恢復(fù)
中圖分類號:TF544 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)07(a)-0089-02
不銹鋼3#高爐為550 m3級高爐,14個(gè)風(fēng)口,一個(gè)出鐵口,于2005年8月25日開爐投產(chǎn),進(jìn)入2010年,高爐爐役進(jìn)入中后期,爐身區(qū)域侵蝕嚴(yán)重,冷卻設(shè)備燒損頻繁,給高爐爐況穩(wěn)定及安全生產(chǎn)都帶來了不利影響。在此情況下,采用噴涂技術(shù)對爐身進(jìn)行噴涂造襯,既能很好的解決上述問題,又能縮短休風(fēng)時(shí)間,盡快恢復(fù)生產(chǎn)。
1 降料面休風(fēng)噴涂
高爐于2010年12月25日6:56降料面后休風(fēng),實(shí)測料面16.6 m,料面降至爐腹2.3 m處(大約風(fēng)口上沿1 m)(表1)。
料線滿足對高爐爐腰以上進(jìn)行噴涂的需要,開始噴涂,噴涂前,對爐墻進(jìn)行了清洗,噴涂結(jié)束后,因時(shí)間較緊,對料面反彈料進(jìn)行了部分清理。
2 爐況恢復(fù)過程
2010年12月29日12:40開1#,2#,13#,14#風(fēng)口送風(fēng),18:50引煤氣,20:43發(fā)現(xiàn)1#風(fēng)口中套漏水,于鐵后21:45休風(fēng)更換。30日0:52開4個(gè)風(fēng)口送風(fēng),于5:10,7:00分別捅開12#,3#風(fēng)口,11:40發(fā)現(xiàn)12#風(fēng)口大套斷水,于14:47休風(fēng)更換。于31日7:22送風(fēng),開1,14# 2個(gè)風(fēng)口,10:45分1#風(fēng)口大套燒穿緊急休風(fēng)更換,休風(fēng)歷時(shí)26小時(shí)33分鐘。
因這兩次休風(fēng)時(shí)間長,使本已脆弱的爐缸狀態(tài)進(jìn)一步惡化,決定按爐缸凍結(jié)處理,送風(fēng)前燒通1,14#風(fēng)口與鐵口的通道。2011年1月1日,1#風(fēng)口大套更換完畢于13:18送風(fēng),開1,14#風(fēng)口,20:18捅開13#風(fēng)口,出一次鐵后,21:39分13#風(fēng)口燒穿緊急休風(fēng),休風(fēng)后發(fā)現(xiàn)13#風(fēng)口大套,中套漏。2日,13#風(fēng)口大套更換完畢于21:01送風(fēng),開1,14#風(fēng)口。4日1:40捅開2#風(fēng)口,出一次鐵后,3:45發(fā)現(xiàn)2#風(fēng)口大套漏,減水繼續(xù)生產(chǎn),14:28休風(fēng)更換2#風(fēng)口大套。6日2:33開1,14#風(fēng)口送風(fēng),16:18~16:27休風(fēng)捅開2#風(fēng)口。7日18:42捅開13#風(fēng)口,20:50開3#風(fēng)口。8日9:40開12#風(fēng)口,11:01開4#風(fēng)口,現(xiàn)開1,2,3,4,12,13,14#風(fēng)口,因渣鐵流動(dòng)性差,第25583次鐵改走干渣,22:30,11#風(fēng)口吹開一半,23:23分11#風(fēng)口燒穿休風(fēng),經(jīng)確認(rèn),11#大中小套均已燒壞。9日全天休風(fēng)更換11#風(fēng)口大套。10日8:40送風(fēng),開1,14#風(fēng)口。12日0:26~1:25休風(fēng)捅燒13#風(fēng)口,8:16發(fā)現(xiàn)13#小套漏水,9:35~10:42休風(fēng)更換13#小套,18:07,13#風(fēng)口大套燒穿緊急休風(fēng)。13日13#大套處理好于10:45送風(fēng),開1,14#風(fēng)口,16:11~18:44休風(fēng)捅燒2#風(fēng)口。14日0:24~4:12休風(fēng)捅燒13#風(fēng)口,現(xiàn)開1,2,13,14#風(fēng)口,16日11:51捅開12#風(fēng)口,12:55捅開3#風(fēng)口,20:30發(fā)現(xiàn)3#小套漏,20:54休風(fēng)。17日0:20開1,2,3,12,13,14#風(fēng)口送風(fēng),2:25捅開4#風(fēng)口,2:57發(fā)現(xiàn)4#小套,3#大套漏水,3:46休風(fēng)更換。18日20:20捅開12#風(fēng)口,23:02分12#風(fēng)口大套燒穿,23:59休風(fēng)處理。19日13:48開1,2,3,12,13,14#風(fēng)口送風(fēng),出兩次鐵,堵口后25分鐘,16:09 12#風(fēng)口大套燒穿,16:30休風(fēng)處理。
1月20日6:36送風(fēng),開1,2,13,14#風(fēng)口。22日18:55捅開3#風(fēng)口,20:19 3#風(fēng)口大套燒出,21:17休風(fēng)處理。3日12:00 3#大套裝好,大套下部與前沿墊溝料,于14:32開1,2,3,13,14#風(fēng)口送風(fēng),18:36發(fā)現(xiàn)3#風(fēng)口冒火,19:39休風(fēng),風(fēng)口拉下發(fā)現(xiàn)3#大套下沿?zé)龎模?1:42送風(fēng),開1#,2#,13#,14#風(fēng)口,23:42捅開3#風(fēng)口。24日,風(fēng)壓不大于150 kPa控制,風(fēng)量600 m3/min左右,出鐵物理熱逐步充足,流動(dòng)性較好,爐溫7.0%以上,堿度1.25左右,焦比由820降至800 kg/TFe,風(fēng)溫按950 ℃控制,出鐵間隔按50分鐘組織,鐵量15~20t左右。25日風(fēng)壓不大于155 kPa控制,風(fēng)量630 m3/min左右,風(fēng)溫1000 ℃~1050 ℃,實(shí)際焦比791 kg/tFe,全天爐溫5.5%~6.5%左右,錳0.8%以上。渣鐵物理熱充沛,說明爐缸有了一定的蓄熱能力,爐缸的工作狀態(tài)明顯改善。
1月26日,實(shí)際焦比840 kg/tFe,12:58~18:03休風(fēng)燒4#,12#風(fēng)口,12#風(fēng)口基本由焦炭填充,4#風(fēng)口較差,送風(fēng)開1,2,3,12,13,14#風(fēng)口,22:04~22:38,發(fā)現(xiàn)2#小套漏水,休風(fēng)更換。27日,10:20捅開4#風(fēng)口,風(fēng)量840 m3/min,風(fēng)壓180 kPa,全天爐溫上行較快,由3.0%上升到5.5%,四點(diǎn)班控制風(fēng)溫960 ℃,鐵間50 min,鐵量30~40 t。 28日,8:06休風(fēng)捅燒5#,11#風(fēng)口,12:36開1,2,3,4,11,12,13,14#8個(gè)風(fēng)口送風(fēng), 14:10發(fā)現(xiàn)13#風(fēng)口小套漏水,14:58~ 15:36休風(fēng)更換。風(fēng)量1000 m3/min,風(fēng)壓200 kPa,壓差120 kPa左右。富氧1300 m3/h,富氧率1.7%左右,23:00礦批擴(kuò)至13.5 t。
1月29日,7:13捅開5#風(fēng)口(現(xiàn)9個(gè)風(fēng)口),8:20 5#風(fēng)口燒出,放風(fēng)至風(fēng)壓73 kPa,風(fēng)量500 m3/min,打水,控制住后,風(fēng)量逐步加至1000 m3/min,風(fēng)壓195 kPa。四點(diǎn)班礦批擴(kuò)至14 t。全天爐溫4.8%左右。30日,6:23,5#風(fēng)口大套再次燒穿,7:00休風(fēng)更換,18:29開1,3,4,5,6,10,11,12,14#風(fēng)口送風(fēng)。焦比由693降至667 kg/TFe。31日,0:10捅13#風(fēng)口,1:10捅2#風(fēng)口,2:00焦比降至560 kg/TFe,礦批擴(kuò)至16 t,7:00噴煤,噴煤后燃料比控制在600 kg/TFe左右。爐溫由 3.5%降至2.5%。11:00焦比降至530 kg/TFe。風(fēng)量1350 m3/min,風(fēng)壓235 kPa,16:00焦比降至500 kg/TFe,燃料比控制在580 kg/TFe左右,爐溫從3.0%下降到1.5%。
2月1日,9:36~10:58休風(fēng)捅燒9#風(fēng)口,現(xiàn)堵3#,12#,7#,8#風(fēng)口,白班取消硅石,13:30捅開3#風(fēng)口,15:20捅開12#風(fēng)口。送風(fēng)風(fēng)口達(dá)到12個(gè)。爐溫降到1.0%以下,中班降焦比到450 kg/tFe。2日,開7#風(fēng)口,風(fēng)量加到1610 m3/min。中班進(jìn)一步降焦比到430 kg/tFe,擴(kuò)礦批到17.2 t,爐溫降到0.6%~0.8%。3日8:17捅開8#風(fēng)口,風(fēng)量加到1700 m3/min以上。至此14個(gè)風(fēng)口全開,風(fēng)量達(dá)到全風(fēng)水平。白班礦批擴(kuò)到17.5 t,焦比420 kg/tFe,爐溫按0.45%~0.65%控制。爐況恢復(fù)正常。
從2010年12月29日12:40噴涂后送風(fēng)至2011年2月3日8:17 14個(gè)風(fēng)口全開,風(fēng)量達(dá)到正常水平,歷時(shí)35天19小時(shí)37分鐘,共燒壞風(fēng)口大套11個(gè),中套3個(gè),小套6個(gè),其它物料原燃料消耗更大,損失慘重,教訓(xùn)深刻。
3 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
此次噴涂使用的噴涂介質(zhì)是水,在噴涂過程中有大量水進(jìn)入爐缸,造成風(fēng)口與鐵口之間結(jié)殼。以后噴涂時(shí)使用樹脂。反彈料使?fàn)t渣變粘,流動(dòng)性差,造成爐缸滲液性極差,容易燒壞風(fēng)口大套。噴涂后的反彈料必須清理干凈。
爐缸磚襯、風(fēng)口組合磚侵蝕嚴(yán)重,風(fēng)口大套直接暴露在渣鐵中受其侵蝕,導(dǎo)致恢復(fù)爐況過程中風(fēng)口大套頻繁燒壞,被迫休風(fēng)處理。由于更換大套時(shí)間較長,而長時(shí)間休風(fēng)又增加了恢復(fù)爐況的難度。生產(chǎn)中重視對爐缸磚襯的保護(hù),做好長壽工作。
恢復(fù)過程中前期存在急燥心理,前期捅風(fēng)口速度過快。前期對焦比控制不夠準(zhǔn)確,高爐熱量不足,渣鐵物理熱低,流動(dòng)性差。應(yīng)加入足夠凈焦,保證渣鐵有充足的物理熱,恢復(fù)爐況過程中必須將風(fēng)口和鐵口燒通,且在爐缸已凍結(jié)的情況下,每捅開一個(gè)風(fēng)口就應(yīng)該先休風(fēng)燒通該風(fēng)口。
對恢復(fù)爐況的困難程度認(rèn)識不夠,對爐缸狀況、反彈料的破壞作用認(rèn)識不足,今后提高工作標(biāo)準(zhǔn),細(xì)化管理,在噴涂過程中減少反彈料。
4 結(jié)語
在生產(chǎn)過程中,應(yīng)重視對高爐磚襯的保護(hù),積極做好長壽工作,選擇合適的噴涂料及噴涂方法,重視爐缸的工作狀態(tài)。