阮圣奇,程榮終,仁 磊,吳鴻濤,胡中強
(1.安徽省電力科學(xué)研究院,合肥 230022;2.皖能銅陵發(fā)電有限公司,安徽銅陵 244000)
某電廠超臨界600 MW 機組汽輪機是國內(nèi)某汽輪機制造公司與三菱公司聯(lián)合設(shè)計并生產(chǎn)的一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽凝汽式汽輪機。該機組于2008年8月投產(chǎn)發(fā)電,至2013年3月進行首次大修。該機組首次大修的周期長,暴露的問題較多,其中包括汽輪機本體通流效率偏低、低壓缸內(nèi)部變形嚴(yán)重、低負(fù)荷凝汽器端差偏大等。筆者以該汽輪機組為研究對象,利用機組大修前熱力性能考核試驗,分析汽輪機本體和輔機目前的狀態(tài)、存在的問題,并利用能耗分析理論評估對機組能耗的影響,為電廠節(jié)能工作提供參考。
該機組在2013年2月進行了機組大修前試驗,表1是此次大修前試驗結(jié)果。
表1 試驗主要計算結(jié)果
從表1 可以看出:THA 工況下修正后熱耗為7 924kJ/(kW·h),熱耗率明顯偏高。
目前機組進行了首次大修,基本消除了基建中遺留的不良因素,并且在機組節(jié)能方面做了比較多的工作后,超臨界汽輪機組熱耗率水平大約在7 650~7 750kJ/(kW·h)。
該機組高、中壓缸通流效率都偏低,高壓缸效率在450 MW,負(fù)荷只有81.90%,比滿負(fù)荷工況下降較多。主要原因是該汽輪機600 MW機型通流面積偏大,運行中為保證主汽壓力,只能通過減小調(diào)節(jié)閥開度來實現(xiàn),造成過多的調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失;因此建議電廠在大修后進行調(diào)節(jié)閥配汽優(yōu)化試驗。據(jù)目前該機組所在的安徽省內(nèi)600 MW 超臨界調(diào)節(jié)閥配汽優(yōu)化試驗結(jié)果的經(jīng)驗,配汽優(yōu)化試驗至少能降低機組煤耗2~3g/(kW·h)。
根據(jù)安徽省內(nèi)汽輪機同類型機組試驗研究,7級抽汽溫度約在低于75%負(fù)荷以后會顯著升高,但是該電廠汽輪機7級抽汽溫度在滿負(fù)荷工況下就已經(jīng)明顯偏高,表明低壓缸內(nèi)部變形嚴(yán)重;因而從兩個試驗工況中5、6、7級抽汽溫度的變化情況判斷低壓缸內(nèi)部通流狀態(tài)很差,漏汽嚴(yán)重;試驗結(jié)果也同樣表明低壓缸效率偏低。
高壓加熱器熱力特性見表2。
表2 高壓加熱器熱力特性計算結(jié)果
從表2可以看出:2號高壓加熱器下端差偏大,建議電廠做專門的高壓加熱器水位調(diào)整試驗,以降低高壓加熱器下端差,提高回?zé)嵯到y(tǒng)運行經(jīng)濟性和安全性。
凝汽器特性見表3。
從表3可以看出:450MW 負(fù)荷工況下高、低背壓凝汽器端差比THA 工況下增大較多,原因是低負(fù)荷下機組負(fù)壓區(qū)擴大。
該汽輪機末級葉片高度為1 029mm,背壓修正曲線斜率較大,因而汽輪機背壓變化對熱耗的影響較大。因此300 MW 機組汽輪機循環(huán)水泵優(yōu)化試驗的經(jīng)驗結(jié)果已經(jīng)不再適合目前600MW機組的運行節(jié)能要求。根據(jù)多年對汽輪機和循環(huán)水調(diào)節(jié)特性的分析,適應(yīng)目前長末級葉片的機組的基本運行原則是盡量增加循環(huán)水流量,即多耗循環(huán)水泵電量。由于每個機組配置的循環(huán)水泵參數(shù)以及汽輪機性能參數(shù)不一,因而最適合該機組的循環(huán)水泵優(yōu)化運行方式只能通過優(yōu)化試驗才能確定。
試驗工況下熱耗為8 022kJ/(kW·h),比設(shè)計值大499.89kJ/(kW·h)。根據(jù)上述機組主、輔機性能分析的結(jié)論,現(xiàn)將THA 工況影響汽輪機熱耗的主要因素以及相對應(yīng)的耗差說明如下:
(1)高壓缸效率為84.26%,比設(shè)計低3.57%,影響熱耗46.99kJ/(kW·h)。
(2)中壓缸名義效率為91.00%,受過橋汽封漏汽影響,漏汽流量越大,實際通流效率較名義效率越低。該汽輪機一直未進行大修,而高、中壓合缸型汽輪機過橋汽封所在位置繞度最大,因而判斷過橋汽封磨損情況較為嚴(yán)重,過橋漏汽率較大,中壓缸實際通流效率約89%,對應(yīng)影響熱耗為38.99kJ/(kW·h)[1]。
(3)低壓缸效率為82.25%。低壓缸做功量占據(jù)汽輪機輸出功率的40%左右,因而低壓缸效率的降低對熱耗的影響也最大。試驗結(jié)果顯示低壓缸效率只有82.25%,對應(yīng)影響熱耗為252.74kJ/(kW·h)。
(4)過橋漏汽。由于該機組大修前試驗負(fù)荷申請不便等問題,未安排過橋漏汽測定試驗。根據(jù)以往超臨界試驗經(jīng)驗以及該機組目前的蒸汽參數(shù)分布狀況,過橋漏汽大約影響熱耗為20kJ/(kW·h)。
(5)再熱減溫水。試驗中用了20.83t/h的再熱減溫水流量,對應(yīng)影響熱耗為19.72kJ/(kW·h)。
(6)凝汽器壓力。試驗工況下凝汽器壓力為5.58kPa,對應(yīng)影響熱耗為86.58kJ/(kW·h)。
將以上耗差損失結(jié)果歸結(jié)在一起比較,見圖1。
圖1 汽輪機組耗差分布圖
從圖1可以看出:
(1)汽輪機本體通流效率降低對熱耗影響很大,總共339kJ/(kW·h),其中低壓缸最為明顯,是熱耗偏高的主要影響因素。根據(jù)安徽省內(nèi)多臺超臨界機組檢修前后試驗結(jié)果分析,低壓缸效率在大修后至少可以提高3%,對應(yīng)降低熱耗95kJ/(kW·h),因而建議電廠在大修中應(yīng)重點關(guān)注低壓缸本體的檢修工作。
(2)凝汽器壓力主要受環(huán)境溫度和凝汽器冷卻管換熱效率影響,大修中注意清理低壓側(cè)凝汽器冷卻管,將有益于提高機組真空,降低煤耗。
(3)再熱器減溫水對熱耗的影響也較大,建議電廠在大修中加強鍋爐的檢修,并著力解決問題產(chǎn)生的根源,做到大修后機組運行中不用或少用再熱器減溫水,可以降低機組供電煤耗0.8g/(kW·h)左右。
(4)過橋漏汽汽封的調(diào)整或更換,將使得大修后過橋漏汽率達(dá)到或小于設(shè)計值。
通過對該機組大修前的試驗結(jié)果分析,得出:
(1)汽輪機本體通流效率降低是造成熱耗率偏高的主要原因,其中低壓缸對熱耗率的影響最為顯著,因而檢修中應(yīng)更加注重提高低壓缸檢修質(zhì)量。
(2)輔機狀態(tài)、減溫水、背壓等因素也同樣影響能耗水平,在檢修中要實施針對性解決方案,能在大修后起到明顯節(jié)能降耗作用。
(3)對于新投產(chǎn)機組,根據(jù)電力試驗單位對電廠多年的試驗研究結(jié)論,基建遺留下來的問題需要在機組投產(chǎn)后2年內(nèi)進行一次大修,消除其對能耗方面的影響,否則機組的能耗水平將會逐年升高,并且能耗升高的速度會越來越快;所以建議電廠在投產(chǎn)后,條件允許,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)盡快申請檢修。
[1]章娟,包勁松.變汽溫法測300 MW 機組高中壓缸間軸封漏汽量的應(yīng)用實踐[J].發(fā)電設(shè)備,2004,18(2):79-81,91.