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660MW 超超臨界機組鍋爐帶循環(huán)泵啟動給水控制優(yōu)化

2014-11-25 09:41:54郗成超
發(fā)電設(shè)備 2014年4期
關(guān)鍵詞:爐水循環(huán)泵給水泵

郗成超

(華能上海石洞口第二電廠,上海 200942)

某鍋爐啟動系統(tǒng)為爐水循環(huán)泵與給水泵串聯(lián)布置形式,由于控制邏輯設(shè)計不合理,造成鍋爐啟動直至轉(zhuǎn)干態(tài)前,給水泵轉(zhuǎn)速、給水旁路調(diào)節(jié)閥均由運行人員手動調(diào)節(jié)。

筆者對鍋爐原啟動情況及給水系統(tǒng)的自動控制邏輯進行了分析,并對存在的問題逐一提出了解決方案,實現(xiàn)了鍋爐啟動階段給水自動控制,并最終實現(xiàn)了給水全程自動控制。

1 鍋爐啟動系統(tǒng)

鍋爐啟動系統(tǒng)見圖1。

從圖1可見:分離器疏水經(jīng)貯水箱后進入啟動過濾器,與給水主電動門后、給水逆止門前來的給水混合進入爐水循環(huán)泵;經(jīng)爐水循環(huán)泵升壓后的水與經(jīng)過給水主逆止門的給水混合進入省煤器[1]。

多余的分離器疏水經(jīng)分離器疏水調(diào)節(jié)閥(A和B)進入爐水大氣擴容箱,減壓后進入爐水回收箱,并經(jīng)爐水回收泵回收至凝汽器熱井。

圖1 鍋爐啟動系統(tǒng)

2 原給水自動控制分析

2.1 爐水循環(huán)泵出口調(diào)節(jié)閥

原控制邏輯中,爐水循環(huán)泵出口調(diào)節(jié)閥控制省煤器入口流量(見圖2),給水泵轉(zhuǎn)速、給水旁路調(diào)節(jié)閥和分離器疏水調(diào)節(jié)閥均控制分離器液位。

圖2 爐水循環(huán)泵出口調(diào)節(jié)閥自動控制原理圖

實際運行中,該流量對調(diào)節(jié)閥動作響應(yīng)很好,調(diào)節(jié)閥自動控制正常。

2.2 分離器疏水調(diào)節(jié)閥

分離器疏水調(diào)節(jié)閥控制是一個簡單的純前饋控制,其開度指令根據(jù)實際分離器液位經(jīng)函數(shù)計算得出,見圖3。

圖3 分離器疏水調(diào)節(jié)閥自動控制原理圖

將分離器疏水調(diào)節(jié)閥控制設(shè)計成一個簡單的前饋控制,其邏輯簡單、動作迅速,能有效防止分離器滿水事故發(fā)生。

2.3 給水泵轉(zhuǎn)速及給水旁路調(diào)節(jié)閥

在爐水循環(huán)泵運行時段,給水泵轉(zhuǎn)速、給水旁路調(diào)節(jié)閥均控制分離器液位,見圖4。

圖4 啟動階段給水旁路調(diào)節(jié)閥及給水泵轉(zhuǎn)速自動控制原理圖

2.3.1 指令信號

給水泵轉(zhuǎn)速、給水旁路調(diào)節(jié)閥指令,原設(shè)計均由總?cè)剂狭縼砬梆伜瘮?shù),加上分離器液位控制PID 輸出值得出。

2.3.2 存在問題

實際運行中控制邏輯存在以下問題:

(1)邏輯中的總?cè)剂狭縼砬梆佇杞?jīng)過一個較長時間的滯后環(huán)節(jié),其本意是模擬鍋爐燃料量增加后帶來的給水流量增加過程;但實際由于鍋爐啟動狀態(tài)的不同(冷態(tài)、溫態(tài)或熱態(tài)),以及燃料熱值的不同,一個簡單的大時間滯后環(huán)節(jié)無法精確模擬出燃料量增加后給水流量補充需求,導(dǎo)致控制邏輯中的前饋值與現(xiàn)場實際不符,不得已只能將其弱化,這樣就削弱了前饋控制快速、準確的效果。

前饋量減小后,為滿足分離器液位控制的需要,增加了PID 反饋調(diào)節(jié)幅度及速率。如果發(fā)生較大的工況擾動,如煤量增加太快,或磨煤機跳閘,或汽輪機沖轉(zhuǎn)過程中跳閘,就會導(dǎo)致分離器液位出現(xiàn)較大幅度的變化,從而導(dǎo)致給水泵轉(zhuǎn)速、給水旁路調(diào)節(jié)閥控制出現(xiàn)晃動。

(2)給水泵轉(zhuǎn)速、給水旁路調(diào)節(jié)閥均控制分離器液位,參數(shù)不合理時可能會出現(xiàn)給水泵轉(zhuǎn)速已自動降低至低限,而給水旁路調(diào)節(jié)閥開度仍較大;或因給水旁路調(diào)節(jié)閥開度偏小導(dǎo)致給水泵轉(zhuǎn)速自動增加至較高值的現(xiàn)象。

當爐水循環(huán)泵停用后,給水旁路調(diào)節(jié)閥仍沿用圖4中的控制邏輯,給水泵轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)而控制鍋爐省煤器入口流量(見圖5)。此時鍋爐給水流量設(shè)定值由鍋爐主控指令、協(xié)調(diào)變負荷前饋及分離器出口溫度修正相加,并經(jīng)645t/h的最小流量限制后得出。

圖5 爐水循環(huán)泵停用后給水泵轉(zhuǎn)速自動控制原理圖

(3)原邏輯中分離器轉(zhuǎn)干態(tài)前,分離器溫度修正一直被保持在0,導(dǎo)致隨鍋爐煤量增加,給水流量即同步增加,使鍋爐無法及時轉(zhuǎn)入干態(tài)運行,有時需運行人員將給水控制切到手動并減少流量,待鍋爐轉(zhuǎn)干態(tài)結(jié)束后再將其投入自動。

2.4 其他

在對爐水循環(huán)泵保護邏輯分析后發(fā)現(xiàn),原邏輯中設(shè)計有“分離器液位小于1m”保護條件,在實際鍋爐啟動中分離器液位很容易因給水流量波動、分離器壓力波動等擾動而出現(xiàn)小于1m 的情況,爐水循環(huán)泵一旦跳閘,鍋爐會因省煤器入口給水流量低而發(fā)生跳閘。

3 給水自動控制優(yōu)化

3.1 爐水循環(huán)泵運行階段給水泵轉(zhuǎn)速控制優(yōu)化

在進行控制邏輯優(yōu)化之前,先分析物理過程。將鍋爐啟動系統(tǒng)作為一個整體來看,其真正與系統(tǒng)外部交換的流量僅有高壓加熱器(簡稱高加)出口給水流量、分離器疏水經(jīng)疏水調(diào)節(jié)閥至鍋爐爐水回收箱流量、主蒸汽流量。不考慮蒸汽管道疏水流量,可得分離器液位穩(wěn)定時該系統(tǒng)流量平衡方程為:

高加出口給水流量=分離器疏水經(jīng)疏水調(diào)節(jié)閥至鍋爐爐水回收箱流量+主蒸汽流量=分離器疏水經(jīng)疏水調(diào)節(jié)閥至鍋爐爐水回收箱流量+高壓旁路(簡稱高旁)蒸汽流量+進入汽輪機蒸汽流量。

對于帶爐水循環(huán)泵啟動系統(tǒng)的鍋爐,其理想的鍋爐啟動過程中,應(yīng)使分離器無疏水排放至啟動系統(tǒng)外,否則分離器處高溫疏水外排或回收至凝汽器均會產(chǎn)生熱量損失。在這種情況下,從高加出口補充至啟動系統(tǒng)的給水流量全部在分離器處蒸發(fā),此時流量平衡方程為:

高加出口給水流量=主蒸汽流量。

從物理過程及流量平衡分析看,給水控制中前饋參數(shù)的最佳選擇就是主蒸汽流量,雖然鍋爐沒有主蒸汽流量測點,但其可以根據(jù)主/再熱蒸汽壓差、高旁閥開度、汽輪機轉(zhuǎn)速、發(fā)電機負荷等參數(shù)估算得出。

圖6為根據(jù)計算主蒸汽流量進行給水泵轉(zhuǎn)速控制邏輯原理圖。

由圖6可見:

(1)根據(jù)高旁閥開度、主/再熱蒸汽壓差、汽輪機轉(zhuǎn)速及負荷計算出主蒸汽流量。

(2)由計算主蒸汽流量,加上分離器水位修正PID 輸出,產(chǎn)生鍋爐啟動階段給水流量設(shè)定值,作給水泵轉(zhuǎn)速自動控制用。

(3)主蒸汽流量估算邏輯中相關(guān)系數(shù),由實際數(shù)據(jù)擬合得出。

(4)鍋爐啟動中如果爐水循環(huán)泵跳閘,或分離器已轉(zhuǎn)干態(tài),或機組負荷>210 MW,則給水流量設(shè)定值自動轉(zhuǎn)為鍋爐主控指令來函數(shù)與分離器出口溫度修正之和。

(5)按照鍋爐理想的啟動過程,分離器疏水全部進入爐水循環(huán)泵,但在實際啟動過程中,為確保汽輪機沖轉(zhuǎn)主蒸汽品質(zhì)能按時順利合格,需要增加一部分爐水回收至凝汽器后經(jīng)過精除鹽系統(tǒng)處理。故將鍋爐啟動流量設(shè)定值放200t/h的低限,并且在鍋爐啟動階段,將分離器液位設(shè)定值放3.85m,此時分離器疏水調(diào)節(jié)閥A 開度約18%。

圖6 優(yōu)化后鍋爐啟動過程給水泵轉(zhuǎn)速控制邏輯原理圖(爐水循環(huán)泵運行時)

3.2 爐水循環(huán)泵停運后給水泵轉(zhuǎn)速控制優(yōu)化

為確保鍋爐自動轉(zhuǎn)干態(tài),修改原控制邏輯,使分離器出口溫度修正功能在給泵轉(zhuǎn)速投入自動,且爐水循環(huán)泵停用后即開始投入,使用PID控制器低限自適應(yīng)邏輯確保鍋爐給水流量設(shè)定值始終不小于鍋爐最小啟動流量645t/h,并防止分離器修正PID 控制器積分飽和,見圖7。

圖7 優(yōu)化后給水泵轉(zhuǎn)速控制邏輯原理圖(鍋爐正常運行中)

邏輯修改后,鍋爐未轉(zhuǎn)干態(tài)前,且爐水循環(huán)泵已停用,分離器出口實際溫度始終低于其設(shè)定值。隨鍋爐燃料量增加,鍋爐給水流量設(shè)定值立即增加,但仍逐漸被分離器出口溫度修正減少至最小流量645t/h,使鍋爐能夠及時轉(zhuǎn)入干態(tài)運行。

3.3 給水旁路調(diào)節(jié)閥控制優(yōu)化

給水旁路調(diào)節(jié)閥控制,要求其隨著給水流量增減而開大或關(guān)小,并且在給水泵轉(zhuǎn)速偏高時能自動開大,在給水泵轉(zhuǎn)速偏低時能自動關(guān)小,這樣就形成一個很簡單、直觀的控制邏輯,見圖8。

圖8 優(yōu)化后給水旁路調(diào)節(jié)閥控制邏輯原理圖

在優(yōu)化后的控制邏輯中,給水旁路調(diào)節(jié)閥主要根據(jù)計算主蒸汽流量作為前饋部分,反饋調(diào)節(jié)部分通過微調(diào)給水旁路調(diào)節(jié)閥開度(-10%~20%),使給水泵轉(zhuǎn)速在3 000r/min左右。

3.4 爐水循環(huán)泵保護邏輯優(yōu)化

對于爐水循環(huán)泵與給水泵串聯(lián)布置啟動系統(tǒng),在鍋爐啟動過程中,爐水循環(huán)泵入口給水除來自分離器疏水外,還有高加出口來給水。即使分離器液位低,甚至啟動過濾器進口電動門關(guān),爐水循環(huán)泵也有水補充,不會產(chǎn)生打“空泵”的情況,故修改保護邏輯,在分離器液位低于1m 或啟動過濾器進口電動門未開,且高加出口給水流量(三取二)<200t/h時,延時1s,爐水循環(huán)泵保護動作跳閘。

4 優(yōu)化效果

2013年7月7日,該機組從鍋爐點火到負荷300MW 投協(xié)調(diào)方式啟動過程中,鍋爐啟動系統(tǒng)、給水系統(tǒng)所有相關(guān)控制全部投入自動,運行趨勢見圖9:

(1)鍋爐點火初期主汽壓力為0時,高旁閥開度(曲線6)一直在最小開度10%,此時計算主蒸汽流量一直小于200t/h,故高加出口流量(曲線3)一直穩(wěn)定在200t/h左右,該時間段內(nèi)給水旁路調(diào)節(jié)閥開度(曲線5)穩(wěn)定在20%左右,給水泵A 轉(zhuǎn)速(曲線1)穩(wěn)定在3 000r/min左右,分離器液位(曲線2)由5.6m 逐漸下降至3.8m 左右。

(2)點火約60min后,高旁閥開至23%左右時,計算主蒸汽流量開始大于200t/h,此時高加出口流量設(shè)定值逐漸增加,給水泵A 轉(zhuǎn)速及給水旁路調(diào)節(jié)閥開度逐漸增加,因給水旁路調(diào)節(jié)閥控制中的PID 需調(diào)節(jié)給水泵轉(zhuǎn)速在3 000r/min左右,故該時間段內(nèi)給水泵A 轉(zhuǎn)速一直在3 000 r/min上下波動。

圖9 邏輯優(yōu)化后機組啟動中給水控制相關(guān)曲線

(3)隨主蒸汽壓力及溫度進一步上升,點火約135min后,高旁閥開度為68%,主蒸汽壓力為8.40 MPa。汽輪機開始沖轉(zhuǎn),因汽輪機升速率為600r/min,整個汽輪機沖轉(zhuǎn)過程中,高旁閥迅速關(guān)小至34%,隨汽輪機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定及煤量增加,高旁閥開度逐漸恢復(fù)至64%。此期間高加出口流量短時由560t/h下降至490t/h,又上升至700t/h左右,可以認為汽輪機轉(zhuǎn)速折合的主蒸汽流量計算略有偏小,但整個過程中分離器液位并無較大波動,在3.5~4.5m。

(4)點火約145 min后,發(fā)電機并網(wǎng)成功開始加負荷(曲線8),隨負荷上升,高旁閥逐漸關(guān)小,高加出口流量增加至750t/h左右穩(wěn)定,分離器液位逐漸下降至2.5m 左右,給水旁路調(diào)節(jié)閥開大至90%穩(wěn)定。

(5)在其后停用爐水循環(huán)泵、鍋爐自動轉(zhuǎn)干態(tài)、另一臺汽動給水泵并泵及加負荷至300 MW投協(xié)調(diào)控制過程中,給水相關(guān)自動控制正常,實現(xiàn)了鍋爐啟動階段全程自動控制。

5 結(jié)語

經(jīng)系統(tǒng)物理分析后,筆者找到了合適的前饋控制參數(shù)供給水泵轉(zhuǎn)速控制用,實現(xiàn)了鍋爐啟動階段啟動、給水系統(tǒng)相關(guān)自動控制,經(jīng)過其他一些控制邏輯優(yōu)化后,最終實現(xiàn)了鍋爐啟動全程給水自動控制。

[1]梁國燦.600MW 超臨界鍋爐帶循環(huán)泵啟動系統(tǒng)的控制設(shè)計與運行[J].發(fā)電設(shè)備,2004,18(S1):5-9.

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