徐 星,黃啟龍,戴維葆
(國電科學(xué)技術(shù)研究院,南京 210031)
機(jī)組背壓是影響火電機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的主要因素之一。對于濕冷機(jī)組而言,由于受環(huán)境溫度、循環(huán)水量、凝汽器換熱性能、冷卻管束清潔程度等因素影響,機(jī)組運(yùn)行過程中會不同程度地出現(xiàn)背壓偏高現(xiàn)象,極大地影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性能。因此,分析找出機(jī)組背壓偏高的真正原因,對降低機(jī)組背壓、提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性能具有重要意義。
某330 MW 亞臨界濕冷機(jī)組自投產(chǎn)一年以來,一直存在機(jī)組背壓偏高現(xiàn)象。對凝汽器高壓水射流清洗、查漏消缺、正常投運(yùn)膠球后,凝汽器壓力有一定幅度下降,但仍比設(shè)計(jì)值高。凝汽器檢修前后運(yùn)行參數(shù)對比見表1。
表1 凝汽器檢修前后運(yùn)行參數(shù)對比
330 MW 負(fù)荷下,大修前循環(huán)水進(jìn)水溫度為19.10℃,單臺高速泵運(yùn)行,機(jī)組背壓為9.12kPa,較設(shè)計(jì)值6.0kPa偏高3.12kPa;大修后循環(huán)水進(jìn)水溫度為16.70 ℃,單臺高速泵運(yùn)行,機(jī)組背壓為6.73kPa,較設(shè)計(jì)值5.6kPa偏高1.13kPa。
由于機(jī)組真空嚴(yán)密性較好,抽真空系統(tǒng)正常,所以從設(shè)備選型、性能參數(shù)、試驗(yàn)計(jì)算等方面分析凝汽器設(shè)備本體、循環(huán)水系統(tǒng)熱量傳遞情況。通過試驗(yàn)對凝汽器換熱管束清潔程度進(jìn)行分析,診斷出凝汽器換熱管束存在結(jié)垢;大修時(shí)抽取部分凝汽器管束進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)上部管束內(nèi)表面嚴(yán)重結(jié)垢,從而影響機(jī)組背壓。
與同類機(jī)組相比,該供熱機(jī)組抽汽量較大,其凝汽器設(shè)計(jì)參數(shù)也存在差異。為分析該凝汽器在設(shè)計(jì)選型方面是否存在問題,對比分析了幾種同類型供熱機(jī)組的凝汽器設(shè)計(jì)參數(shù),見表2。
表2 凝汽器設(shè)計(jì)參數(shù)對比
該機(jī)組供熱抽汽量為550t/h,最大抽汽量為600t/h,均比同類型機(jī)組大;有效傳熱面積為20 530m2,比同類型機(jī)組凝汽器大30~2 030m2;設(shè)計(jì)循環(huán)水量為38 500t/h,比同類型機(jī)組高500~3 700m2。
凝汽器換熱能力主要與有效傳熱面積、循環(huán)水量及傳熱系數(shù)有關(guān)[1]。從凝汽器設(shè)計(jì)參數(shù)來看,額定工況低壓缸排汽量差異較小,而該凝汽器有效換熱面積、循環(huán)水量均比上述同類型機(jī)組大;因此,對比同類機(jī)組情況,該凝汽器在設(shè)計(jì)選型方面是相對合理的。
根據(jù)凝汽器檢修前后運(yùn)行數(shù)據(jù),將設(shè)計(jì)工況、檢修前后運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對比,見圖1[2]。
從圖1 可知:檢修前后循環(huán)水溫升較大且相差較小,但均較設(shè)計(jì)溫升高,表明該工況下循環(huán)水流量偏小;檢修后端差有所降低,但仍較設(shè)計(jì)端差大,表明目前凝汽器換熱能力仍沒有達(dá)到設(shè)計(jì)值;檢修后凝汽器過冷度與設(shè)計(jì)值接近,表明真空嚴(yán)密性較好,與試驗(yàn)結(jié)果106Pa/min吻合。
圖1 幾種工況下的凝汽器性能參數(shù)
參數(shù)分析表明:凝汽器端差較大,換熱性能下降,換熱管束可能存在沾污或結(jié)垢現(xiàn)象;但端差不僅受換熱性能影響,而且受循環(huán)水量影響,并存在一臨界點(diǎn)[3]。檢修前后的運(yùn)行工況下,由于僅開啟一臺循環(huán)水泵,循環(huán)水量偏小,循環(huán)水溫升較大,為16K 左右,已經(jīng)大大超出其設(shè)計(jì)范圍,也會導(dǎo)致端差增加。因此,僅根據(jù)表1 中檢修前后的凝汽器運(yùn)行工況數(shù)據(jù)不能完全分析出機(jī)組背壓偏高的原因。
為尋找機(jī)組背壓偏高的真正原因,在額定負(fù)荷下進(jìn)行三個(gè)變工況試驗(yàn):工況1,單臺高速泵運(yùn)行,循環(huán)水進(jìn)水溫度為16.71 ℃;工況2,兩臺高速泵運(yùn)行,循環(huán)水進(jìn)水溫度為20.15 ℃;工況3,兩臺高速泵運(yùn)行,循環(huán)水進(jìn)水溫度為28.95 ℃。三種工況試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。
表3 三種試驗(yàn)工況下凝汽器運(yùn)行參數(shù)
上述三種工況基本涵蓋了機(jī)組運(yùn)行額定負(fù)荷時(shí)的大部分工況,具有一定代表性,其中工況2與凝汽器設(shè)計(jì)運(yùn)行條件最接近。
工況1、工況2的凝汽器壓力分別為6.73kPa、6.10kPa,較其應(yīng)達(dá)值[4]5.60kPa、4.90kPa偏高1.13kPa、1.20kPa。單臺高速泵下循環(huán)水量與兩臺高速泵相差14 000t/h左右,兩種循環(huán)水量下其凝汽器壓力設(shè)計(jì)值相差約0.7kPa,實(shí)際工況下兩者相差0.63kPa,基本吻合。工況3循環(huán)水進(jìn)水溫度為28.95℃,兩臺高速泵運(yùn)行,對應(yīng)的凝汽器壓力應(yīng)達(dá)值為8.2kPa,實(shí)際壓力為10.25kPa,較設(shè)計(jì)值偏高約2.05kPa。
通過凝汽器變工況運(yùn)行分析,可以定量摸索出循環(huán)水泵運(yùn)行方式對凝汽器運(yùn)行的實(shí)際影響特性[5]。將循環(huán)水進(jìn)水溫度影響修正到同等條件下時(shí)[6],單臺循環(huán)水泵運(yùn)行時(shí)該機(jī)組背壓較兩臺泵運(yùn)行時(shí)偏高2.6kPa。兩臺循環(huán)水泵運(yùn)行時(shí),實(shí)際循環(huán)水量較設(shè)計(jì)值偏低2.96%,導(dǎo)致該機(jī)組背壓增加約0.1kPa,影響較小。
將表1中檢修前工況與表3中試驗(yàn)工況2進(jìn)行對比可以看出:兩個(gè)工況下機(jī)組負(fù)荷基本相同,循環(huán)水進(jìn)水溫度相接近;但試驗(yàn)工況2 比檢修前工況的機(jī)組背壓降低近3kPa,端差減小約1.8K。這是由于試驗(yàn)工況2采用兩臺循環(huán)水泵運(yùn)行,循環(huán)水量比檢修前工況大很多,說明表1工況下端差偏大也受循環(huán)水量影響,不能完全反映凝汽器設(shè)備特性狀態(tài)。
上述分析表明:運(yùn)行兩臺循環(huán)水泵時(shí),循環(huán)水量與設(shè)計(jì)值基本接近,單臺泵運(yùn)行時(shí)循環(huán)水量較低會導(dǎo)致端差上升。由于工況2 接近凝汽器設(shè)計(jì)運(yùn)行條件,其端差較大,初步判斷出凝汽器換熱能力下降,管束表面可能存在沾污或結(jié)垢現(xiàn)象。
為診斷凝汽器清潔程度,對工況2進(jìn)行清潔系數(shù)計(jì)算,并采用工況1 校核,其中基本傳熱系數(shù)確定采用文獻(xiàn)[7]的方法計(jì)算,循環(huán)水進(jìn)口溫度修正系數(shù)采用文獻(xiàn)[8]的方法確定。
為準(zhǔn)確計(jì)算凝汽器清潔系數(shù),該試驗(yàn)采用ASME PTC6—2004《汽輪機(jī)性能試驗(yàn)規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行汽輪機(jī)全面熱力性能試驗(yàn),并用已標(biāo)定并安裝在7 號低溫加熱器出口凝結(jié)水母管上的標(biāo)準(zhǔn)ASME長徑噴嘴對凝結(jié)水流量進(jìn)行測量,以保證進(jìn)出凝汽器工質(zhì)能量計(jì)算的準(zhǔn)確性[9]。
試驗(yàn)前進(jìn)行真空嚴(yán)密性試驗(yàn),檢查凝汽器真空嚴(yán)密性是否合格。雖然各種非正常疏水對凝汽器真空的影響可通過文獻(xiàn)[10]提出的模型進(jìn)行定量計(jì)算,但這里僅考慮凝汽器清潔程度對真空的影響;因此為避免引入額外熱量降低計(jì)算結(jié)果的精度,試驗(yàn)前將進(jìn)入凝汽器的危急疏水、其他不影響運(yùn)行的疏水及凝汽器補(bǔ)水手動門全部關(guān)閉,隔離一切額外工質(zhì)及能量進(jìn)出凝汽器。試驗(yàn)過程中,每隔5 min記錄凝汽器水位變化。試驗(yàn)計(jì)算結(jié)果見表4。
表4 凝汽器管束實(shí)際清潔系數(shù)計(jì)算結(jié)果
目前該凝汽器冷凝管清潔系數(shù)為0.64,較設(shè)計(jì)值0.85降低約0.2,凝汽器清潔程度偏離設(shè)計(jì)狀態(tài)較大。
綜合上述各項(xiàng)分析及清潔系數(shù)計(jì)算結(jié)果,得出該凝汽器換熱管束存在污染或結(jié)垢問題,導(dǎo)致其換熱性能降低,端差增大,機(jī)組背壓升高。雖然檢修時(shí)對凝汽器進(jìn)行高壓水射流清洗,但只能清洗表面污漬,對垢層并不能有效清除,致使檢修后機(jī)組背壓仍然偏高。
通過凝汽器設(shè)備選型對比、變工況運(yùn)行參數(shù)分析、試驗(yàn)分析、計(jì)算清潔系數(shù)等方法得出:
(1)換熱管束表面結(jié)垢是導(dǎo)致該機(jī)組背壓偏高的主要原因,與現(xiàn)場檢查結(jié)果一致,驗(yàn)證了運(yùn)用清潔系數(shù)診斷凝汽器問題的可行性。
(2)該凝汽器清潔程度偏離設(shè)計(jì)狀態(tài)較大,導(dǎo)致設(shè)計(jì)工況運(yùn)行時(shí)凝汽器壓力較設(shè)計(jì)值偏高1.2kPa,增加機(jī)組供電煤耗率約3g/(kW·h)。
(3)為減緩凝汽器結(jié)垢速率,應(yīng)加強(qiáng)循環(huán)水加藥處理工作,加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)督管理。
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