紀(jì)烈鵬,周偉民
(中國(guó)石油化工股份有限公司 天津分公司,天津 300271)
汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子屬于回轉(zhuǎn)體,轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起振動(dòng)是由于轉(zhuǎn)子質(zhì)量偏心或轉(zhuǎn)子出現(xiàn)缺損造成的,是汽輪機(jī)組運(yùn)行中經(jīng)常遇到的問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì),旋轉(zhuǎn)機(jī)械約有70%的故障與轉(zhuǎn)子不平衡有關(guān),轉(zhuǎn)子經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行后出現(xiàn)掉葉片的故障就屬于此類。在生產(chǎn)發(fā)電任務(wù)比較重的情況下,更換葉片耗時(shí)長(zhǎng),加配重塊重新找好動(dòng)平衡就成為簡(jiǎn)單實(shí)用的方法。這種方法常常應(yīng)用在原先轉(zhuǎn)子已經(jīng)動(dòng)平衡合格后突發(fā)掉葉片故障,造成轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引發(fā)振動(dòng)的情況,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單分析計(jì)算、加配重后,就能有效地消除。
筆者針對(duì)某熱電廠汽輪機(jī)發(fā)生掉葉片事故的處理過(guò)程進(jìn)行分析說(shuō)明。
某熱電廠25 MW 汽輪機(jī)組是由單缸、中壓、純凝汽機(jī)組改造成為非調(diào)整抽汽的供熱機(jī)組,現(xiàn)型號(hào)為FC25-3.43/1.0。該機(jī)組長(zhǎng)期調(diào)峰運(yùn)行,在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)高、中壓缸部分聲音異常,振動(dòng)突然增大的現(xiàn)象;用便攜式測(cè)振儀對(duì)主要軸瓦振動(dòng)情況進(jìn)行了緊急測(cè)量,其結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 故障發(fā)生時(shí)各主要軸瓦振動(dòng)幅值 μm
由于2號(hào)瓦振幅超過(guò)了軸承座振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn),且其余軸瓦振動(dòng)幅值也有所升高,明顯處于異常狀態(tài),于是打閘停機(jī)。根據(jù)機(jī)組故障現(xiàn)象,與之前正常運(yùn)行時(shí)所測(cè)振動(dòng)幅值比較,垂直和水平方向振幅增長(zhǎng)程度較為明顯(特別是2號(hào)瓦),且為突變,初步認(rèn)為故障的最大可能是汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子掉葉片。
經(jīng)揭缸、轉(zhuǎn)子起吊出缸后檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子第9級(jí)葉輪掉了1 片葉片,斷裂處距離葉根大約70mm,斷面呈裂紋延展性裂透,最終扭轉(zhuǎn)離斷甩脫。檢查下汽缸,缸體無(wú)損傷問(wèn)題,在下汽缸底部第9 級(jí)對(duì)應(yīng)位置的本體疏水槽道內(nèi)找到離斷葉片;檢查轉(zhuǎn)子第9級(jí)葉輪及相鄰葉輪、葉片,所造成的損傷不大;檢查轉(zhuǎn)子彎曲和各軸瓦狀況,由于打閘停機(jī)處理比較及時(shí),沒(méi)有造成其他異常。
該故障屬于由汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子掉葉片引起的突發(fā)性不平衡。對(duì)于掉葉片,有三種處理方法:
(1)更換葉片。這種方法處理徹底,不留隱患,但更換葉片需要較長(zhǎng)時(shí)間和專用工具,工藝較為繁瑣。在生產(chǎn)任務(wù)重、時(shí)間緊迫的情況下,無(wú)論進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)更換還是送到專業(yè)廠家更換,檢修時(shí)間都較長(zhǎng),因此采用這種方法是時(shí)間所不允許的。
(2)在葉輪所掉葉片處的另一側(cè)對(duì)應(yīng)位置上,敲掉相同質(zhì)量的部分葉片。這樣的處理方法快速、也較為簡(jiǎn)單,也能達(dá)到轉(zhuǎn)子的平衡;但弊處也是很明顯的:首先切割工藝要掌握好,否則易引起相鄰葉片打火,或會(huì)使相鄰葉片局部材質(zhì)性能發(fā)生變化,在以后的運(yùn)行中存在葉片發(fā)生變形或延展性裂紋,甚至斷裂的可能性;其次將完好葉片割掉也較為可惜。
(3)給汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子加配重。通過(guò)加配重塊,使汽輪機(jī)動(dòng)、靜平衡都達(dá)到合格狀態(tài)。由于實(shí)際掉1片葉片的狀況比較直觀明了,所以采用配重方法比較簡(jiǎn)單易行,花費(fèi)時(shí)間也較短,因此采用該方法。
根據(jù)相關(guān)圖紙,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況確定實(shí)施的方案及措施,進(jìn)行配重準(zhǔn)備。
2.1.1 配重質(zhì)量的確定
將斷落葉片進(jìn)行稱重,且加上估算的運(yùn)行中的磨損部分,共為0.59kg。
根據(jù)回轉(zhuǎn)體的剛性轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡原理,對(duì)于任何動(dòng)態(tài)不平衡的回轉(zhuǎn)體,無(wú)論在幾個(gè)不同的回轉(zhuǎn)面內(nèi),有多少個(gè)偏心質(zhì)量,都只需在任選的兩個(gè)平面內(nèi)分別加上一個(gè)配重而使其達(dá)到平衡的狀態(tài)。這樣,要使轉(zhuǎn)子達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,必須使轉(zhuǎn)子的偏心質(zhì)量的離心慣性力之和∑P與其所形成的慣性力偶之和∑M均為零才可,即∑P=0和∑M=0[1]。
第9級(jí)葉輪掉葉片后,相當(dāng)于在斷葉處葉輪直徑的對(duì)側(cè)位置增加了一個(gè)與斷葉相同的質(zhì)量(稱為Q9),即Q9=0.59kg。由于轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起的離心力,總可以分解為作用在任意兩個(gè)與之相平行平面上的兩個(gè)分力,所以對(duì)此離心質(zhì)量進(jìn)行平衡,可以在汽輪機(jī)的前端雙列速度級(jí)輪盤和末級(jí)第13級(jí)葉輪上的配重槽內(nèi)加配重(因?yàn)榈?級(jí)葉輪沒(méi)有配重槽)?,F(xiàn)在稱雙列速度級(jí)葉輪為Ⅰ面,稱第13級(jí)葉輪為Ⅱ面。因此,第9級(jí)不平衡質(zhì)量Q9可以分解為Ⅰ面和Ⅱ面內(nèi)的兩個(gè)分力,即Q9=Q9Ⅰ+Q9Ⅱ,見(jiàn)圖1。
圖1 轉(zhuǎn)子加配重的結(jié)構(gòu)示意圖(單位:mm)
很顯然,只要在Ⅰ面和Ⅱ面內(nèi)各加一個(gè)配重,分別使兩個(gè)平面內(nèi)的∑P與∑M均等于零,轉(zhuǎn)子也就平衡了。
2.1.2 配重質(zhì)量的計(jì)算
由圖1 可見(jiàn),就Ⅱ面而言,設(shè)所加配重塊質(zhì)量為QⅡ(kg),則在Ⅱ面內(nèi)有:
式中:∑P為平面Ⅱ內(nèi)慣性力QⅡ和Q9Ⅱ之和;∑M為慣性力偶MQⅡ與MQ9Ⅱ之和。
其步驟如下:
(1)根據(jù)式(1),QⅡ=-Q9Ⅱ。由于所掉葉片位置確定,所以配重的位置和方向也就很容易確定,可知所加配重QⅡ與不平衡質(zhì)量在Ⅱ面的分量Q9Ⅱ大小相等,方向相反。
(2)由于所加配重QⅡ的慣性力偶MQⅡ=QⅡω2rⅡ,而Q9在Ⅱ面內(nèi)的分力Q9Ⅱ的慣性力偶為∑MQ9Ⅱ=Q9(L9/L)ω2r9,則根據(jù)式(2)可知QⅡω2rⅡ+Q9(L9/L)ω2r9=0,簡(jiǎn)化后得:
同時(shí)可知在Ⅱ面內(nèi)它們的重徑積之比為:
式中:QⅡ?yàn)棰蛎鎯?nèi)所加質(zhì)量,kg;g為重力加速度,m/s2;ω為旋轉(zhuǎn)角速度,rad/s;rⅡ?yàn)棰蛎媾渲夭郯霃剑琺;Q9為第9級(jí)葉輪偏心質(zhì)量,kg;r9為第9級(jí)葉輪偏心質(zhì)量質(zhì)心半徑,m。
(3)由圖1可知:rⅡ=0.65m,Q9=0.59kg,L9=1.8m,L=2.6m,r9=0.7m。將數(shù)據(jù)代入式(3):0.65QⅡ=0.59×(1.8/2.6)×0.7,得出Ⅱ面內(nèi)的配重QⅡ=0.44kg。
同理,可以求得在Ⅰ面內(nèi)所加的配重質(zhì)量QⅠ為0.211 8kg。
2.1.3 驗(yàn)算
驗(yàn)算所計(jì)算配重?cái)?shù)據(jù)是否符合轉(zhuǎn)子整體慣性力偶與慣性力偶矩的平衡。由于:
從上述數(shù)據(jù)可知:轉(zhuǎn)子整體慣性力偶與慣性力偶矩已達(dá)平衡,這樣加配重后,可使作用在轉(zhuǎn)子兩端軸承上的動(dòng)反力為零。
需要說(shuō)明的是,對(duì)于小型汽輪機(jī)來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)子雖為撓性轉(zhuǎn)子,但在其工作轉(zhuǎn)速3 000r/min下僅有一個(gè)臨界轉(zhuǎn)速,在此臨界轉(zhuǎn)速附近雖還不是完全達(dá)到平衡,但不平衡量已經(jīng)很?。还逝渲仄胶夂?,由不平衡質(zhì)量與所加平衡質(zhì)量的離心力所引起的軸向彎矩很小,可以忽略不計(jì)。所以對(duì)于在工作轉(zhuǎn)速下僅有一個(gè)臨界轉(zhuǎn)速的小型汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子僅做低速動(dòng)平衡即可[2]。
根據(jù)Ⅰ面和Ⅱ面上的燕尾形配重槽截面的結(jié)構(gòu)尺寸和計(jì)算出的所加配重的質(zhì)量,繪圖加工出帶擰緊固定螺釘?shù)呐渲貕K若干備用。對(duì)于配重塊所選用的材質(zhì)方面,由于汽輪機(jī)運(yùn)行蒸汽參數(shù)為中溫、中壓(t=445 ℃、p=3.43 MPa),故雙列速度級(jí)上所加配重塊和末級(jí)葉輪所加配重塊的材質(zhì)均可選用20G 鋼或鉻鉬鋼,緊固螺釘材質(zhì)與此相同(該次處理選用了20G 鋼)。
2.3.1 配重?cái)?shù)值的修正
分別在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子雙列速度級(jí)葉輪輪盤(Ⅰ面)和末級(jí)葉輪輪盤(Ⅱ面)的配重槽上劃出與所掉葉片位置角度相同的對(duì)應(yīng)位置,畫出徑向中心線,此即為所加配重塊沿弧形配重槽道的中心位置。用天平稱量配重塊,分別湊出Ⅰ面和Ⅱ面內(nèi)的實(shí)際應(yīng)加配重質(zhì)量0.227kg和0.462kg。由于每組所加配重塊均由若干小配重塊組成,所以需以此線為中心將稱得的每組配重塊向兩側(cè)對(duì)稱排列加在弧形配重槽中。由于Ⅰ面和Ⅱ面上各自分別所加的配重塊組在配重槽道內(nèi)沿槽道呈弧形排列,總體質(zhì)量有所分散,所以必須對(duì)槽道內(nèi)所加配重塊組的弧形累加長(zhǎng)度進(jìn)行修正后,再對(duì)計(jì)算所得配重質(zhì)量數(shù)值進(jìn)行積分運(yùn)算進(jìn)行修正,得出每組實(shí)際應(yīng)加質(zhì)量值,以分別保證所加配重塊組在Ⅰ面或Ⅱ面內(nèi)的所劃徑向中心線方向上的合力大小與Q9Ⅰ或Q9Ⅱ相等。
經(jīng)計(jì)算,Ⅰ面和Ⅱ面實(shí)際應(yīng)加配重質(zhì)量分別調(diào)整為0.227kg和0.462kg。
2.3.2 配重塊的加裝
稱出修正后的兩組配重質(zhì)量,以Ⅰ面和Ⅱ面上所劃的應(yīng)加配重的徑向中心線位置向兩側(cè)對(duì)稱緊密排列加在弧形配重槽內(nèi)。擰緊固定螺釘,將配重塊在槽道內(nèi)牢固頂緊,然后在配重塊組的兩端將配重槽口鑿毛定位,以防止所加配重塊滑脫甩離配重中心位置。
2.3.3 其他工作
除了以上配重工作之外,為保證安全運(yùn)行,對(duì)轉(zhuǎn)子的其他級(jí)葉片做了檢查,第9~13級(jí)葉片均做了測(cè)頻探傷,并認(rèn)真分析了造成掉葉片的原因。從調(diào)整轉(zhuǎn)子中心和各軸瓦間隙值、改善機(jī)組本體與各段抽汽的疏水系統(tǒng)方面,以及后來(lái)在改善運(yùn)行方式的調(diào)整、提高主蒸汽品質(zhì)等方面做了很多工作。
對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子掉葉片配重處理后,進(jìn)行檢修回裝恢復(fù)。經(jīng)過(guò)機(jī)組啟動(dòng)、試運(yùn),直至帶滿負(fù)荷及過(guò)程中的巡回巡視檢查,運(yùn)行狀態(tài)均正常。正常運(yùn)行后現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量各主要軸瓦振動(dòng)指標(biāo)見(jiàn)表2。
表2 啟動(dòng)正常后主要軸瓦振動(dòng)幅值指標(biāo)μm
表2數(shù)據(jù)表明:汽輪機(jī)組各軸瓦振動(dòng)指標(biāo)均達(dá)到了優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的要求。
這次配重僅僅是在時(shí)間緊、任務(wù)重的緊迫情況下所采取的臨時(shí)搶修處理措施,在隨后的大修中仍需進(jìn)行更換葉片的徹底處理;同時(shí)找出可能引起掉葉片的諸多方面原因,利用大修機(jī)會(huì),采取有力措施逐項(xiàng)排除解決掉,為機(jī)組的長(zhǎng)周期健康穩(wěn)定運(yùn)行提供有力的保障。
[1]孫桓.機(jī)械原理[M].北京:高等教育出版社,1988.
[2]顧晃.汽輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng)與平衡[M].2版.北京:中國(guó)電力出版社,1998.