朱桂英,葉有才
(1.河北工程大學(xué),邯鄲 056029;2.邯鄲日東機(jī)械有限公司,邯鄲 056001)
發(fā)動(dòng)機(jī)挺桿是發(fā)動(dòng)機(jī)的心臟部件[1],形狀如圖1所示。一般機(jī)加工工序?yàn)椋捍周?、精車、粗磨、淬火、精磨、探傷、檢查、成品入庫(kù)。由于挺桿與凸輪軸為高摩擦副,并且在發(fā)動(dòng)機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)存在沖擊,要求挺桿具有高硬度、高耐磨性,其主要技術(shù)要求為[2]:冷激層深度大于等于4mm;淬火深度大于等于3mm;淬火后底面硬度HRC63-69,不得有裂紋。金相組織:石墨1~2級(jí)、滲碳體數(shù)量1~3級(jí)、滲碳體分布1~3級(jí)。由于挺桿承受交變載荷和沖擊載荷,一旦有裂紋將會(huì)造成挺桿表面疲勞、斷裂,使發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)生故障,所以在挺桿生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)裂紋的檢查就非常重要。目前挺桿裂紋探傷大多采用剩磁磁粉探傷方法。采用這種方法需要靠人工將挺桿逐個(gè)放入充磁機(jī)充磁后,再放入磁粉懸浮液探傷。效率低下、勞動(dòng)強(qiáng)度大。故挺桿生產(chǎn)中迫切需要針對(duì)挺桿的自動(dòng)充磁機(jī),但這種機(jī)械的研發(fā)目前國(guó)內(nèi)還未見報(bào)道。所以我們?cè)O(shè)計(jì)、開發(fā)了這種針對(duì)挺桿的自動(dòng)充磁機(jī)。
如圖2所示,自動(dòng)充磁機(jī)的組成及各部分所起的作用有:
1)自動(dòng)上料機(jī)構(gòu),其作用是完成挺桿的自動(dòng)上料、排料。主要采用電磁振動(dòng)篩2、導(dǎo)向槽3完成挺桿的分離[3]、定向排列和送料,并由定位機(jī)構(gòu)定位。定位機(jī)構(gòu)主要有定位擋板8和感應(yīng)開關(guān)6組成。實(shí)現(xiàn)一次充磁的挺桿數(shù)量、位置的控制。當(dāng)挺桿被定位擋板擋住,停止運(yùn)動(dòng)后,由感應(yīng)開關(guān)6完成進(jìn)入充磁機(jī)構(gòu)的數(shù)量(2~6個(gè))的測(cè)量,并發(fā)出信號(hào)。
圖1 挺桿零件圖(mm)
圖2 充磁機(jī)總體圖
2)充磁裝置:按要求對(duì)挺桿充磁。采用直流充磁方法,主要有左電極板5、右電極板11、氣缸10組成。當(dāng)感應(yīng)開關(guān)發(fā)出信號(hào)后,氣缸10推動(dòng)右電極板11左移,頂緊挺桿充磁。達(dá)到預(yù)定充磁時(shí)間后,氣缸10拉動(dòng)右電極板11右移。
3)以小型編程器為主的電控裝置:按照充磁要求的時(shí)間,上料的數(shù)量、間隔要求以及落料的要求,通過(guò)光電開關(guān)等進(jìn)行檢測(cè),用小型編程器對(duì)挺桿的上料、充磁、落料實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
4)落料裝置,實(shí)現(xiàn)充磁后的挺桿自動(dòng)卸料,以便充磁機(jī)實(shí)現(xiàn)下一個(gè)循環(huán)。落料機(jī)構(gòu)的構(gòu)成如圖2,主要有落料板8和氣缸9組成,挺桿放入充磁時(shí)間到后,由時(shí)間繼電器發(fā)出信號(hào),氣缸9后退,帶動(dòng)落料板8后退,挺桿自動(dòng)滑落集料器。
控制裝置是整個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)化的核心,采用目前國(guó)內(nèi)外流行的可編程控制器如單片機(jī)、PLC控制技術(shù),可以對(duì)整個(gè)充磁過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)控制。
綜上所述自動(dòng)充磁機(jī)系統(tǒng)的流程圖如圖3所示。
圖3 挺桿自動(dòng)充磁系統(tǒng)流程圖
2.1.1 工藝要求及組成
該系統(tǒng)裝有3套執(zhí)行機(jī)構(gòu),分別是上料定位機(jī)構(gòu)、充磁機(jī)構(gòu)、落料機(jī)構(gòu),各執(zhí)行機(jī)構(gòu)分別完成特定的動(dòng)作。
如圖2所示,定位機(jī)構(gòu)由氣缸12控制,主要完成的工藝過(guò)程為1)左移,2)右移。
充磁機(jī)構(gòu)由氣缸10控制,主要完成的工藝過(guò)程為1)前進(jìn),2)延時(shí),3)后退。
落料機(jī)構(gòu)由氣缸9控制,主要完成的工藝過(guò)程為1)后退,2)延時(shí),3)前進(jìn)。
控制部分由光控開關(guān)、限位開關(guān)、可編程控制器、電磁閥等組成。各控制機(jī)構(gòu)將開關(guān)量輸入PLC,經(jīng)過(guò)其邏輯運(yùn)算,輸出電信號(hào)使電磁換向閥動(dòng)作,驅(qū)動(dòng)氣缸,使各機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)不同的動(dòng)作。將可編程控制器及各接線端子布置在控制柜內(nèi),外設(shè)控制面板,同時(shí)設(shè)置報(bào)警功能。
2.1.2 I/O設(shè)備端子分配
PLC的I/O設(shè)備和端子分配,如表1所示。
表1 PLC的I/O設(shè)備及端子號(hào)[5]
系統(tǒng)輸入信號(hào)有復(fù)位信號(hào),自動(dòng)啟動(dòng)、循環(huán)停止信號(hào),自動(dòng)運(yùn)行方式選擇開關(guān),給送工件信號(hào),定位、充磁、落料氣缸前進(jìn)、后退信號(hào)5個(gè)限位開關(guān)信號(hào),2個(gè)光控開關(guān)信號(hào),計(jì)數(shù)開關(guān)信號(hào)。輸入信號(hào)共22個(gè),輸出信號(hào)共14個(gè)。
2.1.3 可編程序控制器機(jī)型選擇
可編程序控制器機(jī)型的選擇需要根據(jù)輸入輸出點(diǎn)數(shù)、CPU能力、控制系統(tǒng)的類型、指令系統(tǒng)、PLC的價(jià)格性能比等具體因素進(jìn)行綜合考慮[6]??删幊绦蚩刂破鳈C(jī)型選擇自動(dòng)充磁機(jī)屬于單機(jī)控制小型自動(dòng)化系統(tǒng),為了技術(shù)上的可擴(kuò)展性,要求編程控制器具有多輸入點(diǎn)和輸出點(diǎn)特性,控制精度高,能適應(yīng)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的振動(dòng)環(huán)境,工作可靠,編程性好,抗干擾能力強(qiáng)[7]?;谝陨峡紤],選用日本三菱公司生產(chǎn)的FXON-40MR型可編程控制器。
圖4 順序控制流程圖
自動(dòng)充磁機(jī)主要有三個(gè)基本回路組成:一個(gè)是送料定位回路,第二個(gè)是充磁回路,第三個(gè)是落料回路。送料定位回路的主要任務(wù)是由氣缸將來(lái)自滑道上工件定位或放行。具體的工作過(guò)程如下:首先,各元件復(fù)零位,送料定位回路中定位氣缸12在左位。當(dāng)導(dǎo)向槽內(nèi)檢測(cè)工件開關(guān)X035為ON時(shí)[8],計(jì)時(shí)500ms后,定位氣缸右移,給充磁機(jī)構(gòu)送工件。當(dāng)充磁槽內(nèi)檢測(cè)工件開關(guān)X034為ON,計(jì)時(shí)器計(jì)時(shí)500ms后,定位氣缸12左移。同時(shí),充磁氣缸10前進(jìn),充磁前進(jìn)限位開關(guān)X014為ON時(shí),開始充磁,計(jì)時(shí)器計(jì)時(shí)1s~2s后,充磁氣缸10后退。充磁后退限位開關(guān)X015為ON時(shí),落料氣缸9后退。落料后退限位開關(guān)X033為ON,計(jì)時(shí)器計(jì)時(shí)20ms~30ms時(shí),落料氣缸9前進(jìn)。落料前進(jìn)限位開關(guān)X032為ON時(shí),送料定位氣缸12右移,開始下一個(gè)循環(huán)。
我們根據(jù)自動(dòng)充磁機(jī)的工作特點(diǎn),編制了充磁和落料部分的順序控制流程圖[9],如圖4所示。系統(tǒng)一開始首先判斷手動(dòng)還是自動(dòng),若是手動(dòng)則轉(zhuǎn)入手動(dòng)程序,此時(shí),每按下控制面板上的一個(gè)按鈕,系統(tǒng)便執(zhí)行相應(yīng)的上料、充磁、落料動(dòng)作,若是自動(dòng)則轉(zhuǎn)入自動(dòng)程序,此時(shí)啟動(dòng)自動(dòng)按鈕,整個(gè)充磁機(jī)便自動(dòng)完成挺桿的上料、充磁、落料的動(dòng)作循環(huán)。
我們?cè)O(shè)計(jì)、開發(fā)了針對(duì)挺桿的自動(dòng)充磁機(jī),并對(duì)其控制系統(tǒng)進(jìn)行了精心的布置和設(shè)計(jì),采用現(xiàn)代流行的可編程控制器技術(shù),對(duì)系統(tǒng)的硬件、軟件進(jìn)行了設(shè)計(jì),形成了一個(gè)機(jī)、電結(jié)合的自動(dòng)化充磁系統(tǒng)。自動(dòng)充磁機(jī)是一個(gè)比較復(fù)雜的機(jī)電一體化設(shè)備,自動(dòng)化程度高,大大提高了充磁的效率,徹底改變了手工進(jìn)料速度慢、效率低的落后面貌,在國(guó)內(nèi)充磁機(jī)械中處于領(lǐng)先地位,該系統(tǒng)一次性投資三萬(wàn)元左右,可以使單機(jī)生產(chǎn)效率提高數(shù)倍,是一種適合國(guó)情的低成本自動(dòng)充磁機(jī)械,具有較大的推廣應(yīng)用價(jià)值。該系統(tǒng)以挺桿零件為充磁對(duì)象,對(duì)其他形狀尺寸相近的零件,同樣可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)充磁,具有較強(qiáng)的實(shí)用性和適應(yīng)性。
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