王玉萍 張小榮
(長慶油田公司第二采氣廠 陜西榆林)
每臺鍋爐旁就地配置1臺控制柜,控制系統(tǒng)操作平臺為Eview觸摸屏,使用Easybulider組態(tài)軟件,下位機(jī)采用西門子S7200系列224型 PLC??刂葡到y(tǒng)功能:①在Eview控制屏實(shí)現(xiàn)燃燒器啟停操作。②控制柜安裝1個液位顯示器,實(shí)現(xiàn)液位的高低報(bào)警和自動控制水泵啟停。目前鍋爐控制系統(tǒng)存在以下問題。
(1)原系統(tǒng)置于現(xiàn)場,未能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,不利于系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和操作人員人身安全。
(2)單爐單控制,人員啟停等操作工作量大,應(yīng)急處理操作困難。
(3)雖能實(shí)現(xiàn)自動控制,但是數(shù)據(jù)無法遠(yuǎn)傳,不能實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控,觸摸屏操作平臺操作復(fù)雜,操作人員誤操作概率較大,故障排除較為繁瑣。
(4)只有液位顯示、鍋爐壓力顯示和控制,監(jiān)控參數(shù)少。
加熱爐控制系統(tǒng)在加熱爐燒火間現(xiàn)場,利用一次儀表(壓力變送器、熱電偶和浮子液位計(jì))采集加熱爐鍋筒壓力、溫度和液位數(shù)據(jù),通過現(xiàn)場二次儀表顯示和控制燃燒器,實(shí)現(xiàn)報(bào)警、停爐。目前加熱爐控制系統(tǒng)存在以下問題。
(1)同1.(1)、(2)。
(2)雖能實(shí)現(xiàn)自動控制,但利用一次、二次儀表數(shù)據(jù)靈敏性較差,顯示不夠清晰明了,無動態(tài)效果;溫度控制單元、水位控制單元及壓力控制單元等控制精度低,無法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳功能。
(3)控制箱過于復(fù)雜,線路過多,維護(hù)不便。元器件配置老化,安全性及準(zhǔn)確性能較低。
(4)控制系統(tǒng)無法查看報(bào)警信息及故障。
近年隨著自動控制和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字化控制系統(tǒng)在油田加熱設(shè)備中得到應(yīng)用,有效提高了設(shè)備運(yùn)行安全性和經(jīng)濟(jì)效益,司爐人員勞動強(qiáng)度減輕,勞動條件改善。
(1)設(shè)立單獨(dú)自控室,將現(xiàn)場與控制系統(tǒng)分開,增加系統(tǒng)安全性,改善操作人員工作環(huán)境。
(2)將操作平臺由觸摸屏改為工控機(jī),簡化操作人員操作步驟,使操作人員在自控室即可監(jiān)控鍋爐實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)并進(jìn)行相關(guān)操作。
(3)更換組態(tài)軟件,增加報(bào)表打印、報(bào)警參數(shù)查詢等功能。在保持原操作畫面風(fēng)格基礎(chǔ)下,重組監(jiān)控畫面,方便參數(shù)修改。
(4)在鍋爐房增加8臺專業(yè)攝像頭,實(shí)時(shí)監(jiān)控鍋爐房中設(shè)備運(yùn)行狀況。
(5)將西門子S7200(CPU224)控制器更換為 S7200(CPU226)控制器,重新編寫PLC控制程序。1臺PLC控制4臺鍋爐,節(jié)省費(fèi)用。
在牛毛井聯(lián)合站等鍋爐房應(yīng)用,監(jiān)控系統(tǒng)主要組成:①壓力、溫度和液位的采集監(jiān)控系統(tǒng)。②鍋爐啟停控制。
(1)溫度、壓力和液位的監(jiān)控系統(tǒng)主要由下位機(jī)(SIMENS S7-200 PLC)通過西門子I/O EM231模擬量模塊采集現(xiàn)場熱電偶、熱電阻、液位變送器及壓力變送器的數(shù)據(jù),并對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行一定方式的轉(zhuǎn)換使其與現(xiàn)場數(shù)據(jù)保持一致,確保顯示精確度,在上位機(jī)(組態(tài)王)建立相關(guān)的變量與之相聯(lián)接。鍋爐監(jiān)控系統(tǒng)主要有鍋爐的鍋筒壓力、鍋筒液位(控制鍋爐供水泵啟停)和排煙溫度等監(jiān)控點(diǎn)(圖1)。
圖1 鍋爐監(jiān)控系統(tǒng)畫面
使用工業(yè)控制機(jī)(上位機(jī))替換觸摸屏,用組態(tài)王6.52軟件替換Easybulider軟件。下位機(jī)為SIMENS S7-200 PLC。PPI方式是西門子公司專為S7-200系列PLC開發(fā)的一個通信協(xié)議,內(nèi)置于S7-200 CPU中,PPI物理上基于RS-485接口,通過屏蔽雙絞線就可以實(shí)現(xiàn)PPI通信,是一種主—從通信協(xié)議。組態(tài)王與PLC連接見圖2。使用組態(tài)王軟件編制動態(tài)畫面:①主控制畫面。在主控制畫面中,當(dāng)發(fā)生異常情況(鍋爐實(shí)際控制值超過其工藝設(shè)定參數(shù)),畫面中溫度、壓力和液位等工藝參數(shù)會出現(xiàn)閃爍的紅(高于工藝設(shè)定參數(shù))或黃(低于工藝設(shè)定參數(shù))底色,而不需要查看報(bào)警信息即可判斷報(bào)警點(diǎn),從而可加快事故處理速度;增加手動強(qiáng)制開關(guān)鈕,用于應(yīng)急處理;增加大小火轉(zhuǎn)換鈕,可便捷實(shí)現(xiàn)大小火之間轉(zhuǎn)換。②歷史趨勢畫面??梢栽O(shè)定需要保存的時(shí)間,能夠方便地查出每時(shí)每刻的歷史數(shù)據(jù),能夠顯示每班運(yùn)行數(shù)據(jù)的平均值、最大值和最小值等。③報(bào)警畫面。顯示定義變量的報(bào)警值,可進(jìn)行記錄打印。④報(bào)表畫面。日報(bào)表可以對每個班次的數(shù)據(jù)做成報(bào)表,方便查詢。歷史報(bào)表則可通過設(shè)定保存期限,對長期的生產(chǎn)過程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,使管理人員能夠?qū)崟r(shí)掌握和分析生產(chǎn)情況。
(1)燃燒器自動控制。當(dāng)鍋筒壓力低于其設(shè)定的壓力下限值時(shí),啟動燃燒器大小火;當(dāng)鍋筒壓力高于其設(shè)定的壓力下限+下限回差時(shí),關(guān)閉燃燒器大火,小火保持不變;當(dāng)鍋筒壓力高于其設(shè)定的壓力上限值時(shí),關(guān)閉燃燒器小火;當(dāng)鍋筒壓力重新降至其設(shè)定的壓力上限-上限回差時(shí),啟動燃燒器小火;當(dāng)鍋筒壓力繼續(xù)降到設(shè)定的壓力下限值時(shí),啟動燃燒器大火;當(dāng)鍋筒壓力高于設(shè)定壓力上限報(bào)警值,鍋筒壓力超壓報(bào)警,燃燒器連鎖停機(jī)。
(2)補(bǔ)水泵自動上水。當(dāng)鍋筒水位達(dá)到設(shè)定低水位(高于報(bào)警低線)時(shí),鍋爐上水泵自動啟動,直到設(shè)定上線,泵停止。
(3)“三停”故障指示報(bào)警。①燃燒器因各種故障不能準(zhǔn)確點(diǎn)火,電腦控制器不連鎖設(shè)備,報(bào)警燈亮且音響報(bào)警提示。②鍋筒水位報(bào)警指示燈亮。當(dāng)鍋筒水位過低,鍋筒水位報(bào)警,強(qiáng)制關(guān)閉所有受控設(shè)備,音響報(bào)警提示。③鍋筒壓力報(bào)警指示燈亮。當(dāng)鍋筒壓力發(fā)生超高時(shí),鍋筒壓力報(bào)警,強(qiáng)制關(guān)閉所有受控設(shè)備,音響報(bào)警提示。④排煙溫度報(bào)警指示燈亮。當(dāng)排煙溫度高于設(shè)定值時(shí),排煙溫度報(bào)警,強(qiáng)制關(guān)閉所有受控設(shè)備,音響報(bào)警提示。
(4)上位機(jī)。①實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程啟停功能。實(shí)時(shí)顯示壓力、水位、排煙溫度、報(bào)警信息(報(bào)警畫面)、火焰(燃燒大、小火或停止)指示、水泵啟停和液位狀態(tài)。②系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定(壓力上下限停爐設(shè)定值,大小火切換設(shè)定值)。③實(shí)現(xiàn)報(bào)警上下限設(shè)定功能、報(bào)警消音操作。④壓力等數(shù)據(jù)運(yùn)行曲線及報(bào)表生成。
圖2 組態(tài)王與PLC連接
由于自控室與鍋爐現(xiàn)場采用分開式設(shè)計(jì),為了增加鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定性,減少故障處理時(shí)間,在鍋爐房中增加8臺攝像頭實(shí)時(shí)監(jiān)視鍋爐運(yùn)行情況(圖3、圖4)。
(1)采用專業(yè)的圖像采集軟件和專門的圖像采集卡(洪視NV700X)對現(xiàn)場攝像頭采集的圖像進(jìn)行真實(shí)的還原,保證圖像的真實(shí)性和實(shí)時(shí)性。
以上案例中,關(guān)于D企業(yè)實(shí)行多元化的人員安排提供了“新”引導(dǎo),這種趨向性開發(fā)實(shí)踐過程,不僅適應(yīng)了企業(yè)當(dāng)前發(fā)展階段,管理工作的全面性探索,也能夠始終保障企業(yè)管理環(huán)節(jié)擁有新鮮的血液,迎合了高速率發(fā)展的市場需求。
(2)采用RS485通信協(xié)議通過RS485/RS232轉(zhuǎn)換器與電腦上的串口進(jìn)行連接,控制解碼器對現(xiàn)場的攝像頭進(jìn)行位置控制,根據(jù)實(shí)際需要不斷調(diào)節(jié)攝像頭的方向,對鍋爐房中設(shè)備進(jìn)行全方位實(shí)時(shí)監(jiān)控。
圖3 攝像頭
圖4 鍋爐監(jiān)視畫面
在柳二接轉(zhuǎn)站應(yīng)用,通過 RTU(UT-206)采集現(xiàn)場壓力、溫度和液位等信號,在RTU內(nèi)部進(jìn)行轉(zhuǎn)換、運(yùn)算、對比和分析等一系列處理實(shí)現(xiàn)燃燒器自動啟停報(bào)警功能。RTU具備數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程,觸摸屏具備現(xiàn)場顯示和控制功能。
(1)觸摸屏現(xiàn)場顯示RTU采集信息及運(yùn)算結(jié)果,現(xiàn)場溫度、壓力等設(shè)定值在觸摸屏可調(diào)。
(2)將RTU采集信息及運(yùn)算結(jié)果遠(yuǎn)傳給上位機(jī)組態(tài)進(jìn)行集中監(jiān)控,上位機(jī)組態(tài)具有實(shí)時(shí)監(jiān)控鍋爐運(yùn)行狀況、報(bào)警信息顯示、參數(shù)設(shè)定和遠(yuǎn)程啟停等功能。
(3)將RTU采集到的信息進(jìn)行運(yùn)算處理,以實(shí)現(xiàn)對燃燒器進(jìn)行啟動報(bào)警和停爐自動控制。
圖5 加熱爐控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程
(1)加熱爐溫度數(shù)據(jù)采集、傳輸和顯示。PT100熱電阻采集加熱爐溫度,溫度變送器將阻值信號變換成4~20 mA信號后再傳至主控RTU。RTU將4~20 mA信號轉(zhuǎn)換成0~5000數(shù)值輸出傳送給觸摸屏和上位機(jī)組態(tài),觸摸屏和上位機(jī)組態(tài)將0~5000數(shù)值轉(zhuǎn)換成0~150℃溫度值用于顯示。
(2)加熱爐壓力數(shù)據(jù)采集、傳輸和顯示。SWP-T20X壓力變送器采集加熱爐壓力,此后過程和上述類似,觸摸屏和上位機(jī)組態(tài)將0~5000數(shù)值轉(zhuǎn)換成-0.1~0.1 MPa壓力值用于顯示。
(3)加熱爐液位數(shù)據(jù)采集、傳輸和顯示。液位變送器(LT轉(zhuǎn)換器)采集加熱爐壓力后將液位轉(zhuǎn)換成μA信號傳送給液位變送器二次儀表,液位變送器二次儀表將μA信號轉(zhuǎn)換成開關(guān)量傳送給主控RTU。主控RTU通過繼電器連接揚(yáng)聲器控制液位報(bào)警,通過觸摸屏畫面狀態(tài)顯示燈顯示液位報(bào)警,同時(shí)報(bào)警信息也被傳送至上位機(jī)組態(tài)。
(4)加熱爐手、自動轉(zhuǎn)換及大小火切換。加熱爐手、自動轉(zhuǎn)換及大小火切換實(shí)現(xiàn)了燃燒器手自動任意切換,保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,手、自動及大小火切換需要通過控制燃燒器(BGN350P)各觸點(diǎn)實(shí)現(xiàn)。
(5)自動運(yùn)行系統(tǒng)功能。①燃燒器現(xiàn)場“三?!保ㄒ何煌t、壓力停爐、溫度停爐)功能。②鍋爐運(yùn)行參數(shù)可調(diào)功能。③數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示及報(bào)警功能。④遠(yuǎn)程控制功能。
(6)上位機(jī)功能。①遠(yuǎn)程啟停功能。用于實(shí)時(shí)顯示溫度、壓力、水位、報(bào)警信息(報(bào)警畫面)和火焰指示。②報(bào)警消音操作及系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定(溫度上限停爐設(shè)定值、溫度下限啟動設(shè)定值、壓力上下限停爐設(shè)定值、大小火切換設(shè)定值)。③溫度、壓力等數(shù)據(jù)運(yùn)行曲線及報(bào)表生成。實(shí)現(xiàn)報(bào)警上下限設(shè)定功能。加熱爐控制系統(tǒng)畫面見圖6。
2011年完成7座鍋爐房20臺鍋爐的數(shù)字化系統(tǒng)應(yīng)用。通過幾年運(yùn)行,系統(tǒng)自動化程度較高,安全穩(wěn)定,有效降低了操作人員勞動強(qiáng)度和成本。組態(tài)王開發(fā)的上位機(jī)監(jiān)控程序功能完善,綜合性強(qiáng),人機(jī)界面友好,實(shí)用性好。2013年對2臺真空加熱爐實(shí)現(xiàn)數(shù)字化改造,控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
(1)鍋爐控制系統(tǒng)利用1臺PLC控制4臺鍋爐,在值班室設(shè)置上位機(jī),安裝鍋爐控制系統(tǒng)(組態(tài)王),目前系統(tǒng)未接入廠內(nèi)站控系統(tǒng)。為此可繼續(xù)完善,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程站控參數(shù)傳輸(不建議遠(yuǎn)程啟??刂疲?。
圖6 加熱爐控制系統(tǒng)畫面
(2)加熱爐數(shù)字化控制系統(tǒng)利用工況適應(yīng)性強(qiáng)的RTU,每臺加熱爐有1個RTU,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳集中監(jiān)測和啟??刂乒δ埽衔粰C(jī)組態(tài)接入站控系統(tǒng)。
(3)鍋爐房內(nèi)安裝攝像頭,對設(shè)備、儀表參數(shù)進(jìn)行全方位實(shí)時(shí)監(jiān)控,減少人員巡檢次數(shù);加熱爐未設(shè)計(jì)視頻監(jiān)控。
(4)鍋爐控制系統(tǒng)使用幾年來,功能完善、可靠,但RS485接口通信速度慢,可改用寬帶通信,提高通信速度。