蔡智慧,陰 璽,李靜波,周 劍,陸宇航
(1.國網(wǎng)北京市電力公司 門頭溝供電公司,北京 102300;2.國網(wǎng)北京市電力公司 檢修公司,北京 100067;3.國網(wǎng)北京市電力公司 電力科學(xué)研究院,北京 100075)
北京西部電網(wǎng)地處山區(qū),年平均雷暴日約為47天,山區(qū)各變電站每年長時間在強大的雷電考驗中運行.而給變電站供電的35 kV輸電線路則大部分跨越丘陵地帶,遭到雷擊的機會較多.因此,35 kV輸電線路落雷造成的雷害事故較多,對變電站的影響較為嚴(yán)重.本文結(jié)合近期發(fā)生的一起雷擊線路引起的變電站開關(guān)柜短路故障并參照以往研究[1-8]對其進行分析,提出了相應(yīng)的解決方案.
某35 kV變電站35 kV為內(nèi)橋接線,10 kV為單母分段接線,正常運行方式為兩臺主變壓器分列運行,母聯(lián)345和245開關(guān)在分位,自投運行.故障現(xiàn)象為2#主變壓器差動保護動作,35 kV 32開關(guān)、主變壓器202開關(guān)掉閘,245開關(guān)自投成功,未損失負(fù)荷.
故障發(fā)生后,對變電站現(xiàn)場進行了如下檢查.
(1)避雷器動作情況 站內(nèi)35 kV 58避雷器放電計數(shù)器A相、B相、C相各動作1次.
(2)變電站接地網(wǎng)地阻測試結(jié)果為1.135 Ω,符合建站設(shè)計要求(要求小于4 Ω).
(3)站院內(nèi)裝有兩支避雷針,分別安裝在院內(nèi)東南角和東北角,避雷針高37 m,經(jīng)過現(xiàn)場校核,防雷保護設(shè)計符合要求.
(4)經(jīng)運行人員反映及雷電定位系統(tǒng)統(tǒng)計,故障發(fā)生時該地區(qū)正在下雷陣雨,雷電活動強烈.
(5)事故后運行人員將35 kV 32小車、302-5小車、345小車、345-5小車,以及10 kV 202開關(guān)拉到檢修位置,對2#主變壓器本體及附屬設(shè)施外觀進行檢查,未見異常;對4個35 kV開關(guān)柜小車進行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)觸頭等部件均無問題.試驗人員對2#主變壓器進行常規(guī)檢查性試驗,數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)比對無明顯變化,未發(fā)現(xiàn)問題;對2#主變壓器采油樣進行色譜分析,各項指標(biāo)正常,未發(fā)現(xiàn)問題;對35 kV封閉母線筒進行了耐壓試驗,并打開母線筒進行檢查,也未發(fā)現(xiàn)問題.
(6)本次故障過程中,35 kV變電站2#主變壓器差動速斷動作0 s跳開32開關(guān)和202開關(guān),快速切除故障.故障時的電流波形如圖1所示.
圖1 某變電站32開關(guān)短路電流波形
(7)經(jīng)故障電流分析和現(xiàn)場檢查,初步判定故障點位于32CT和302-5CT之間,于是對302-5打開后柜門進行絕緣檢查,發(fā)現(xiàn)A相和B相引線排間有放電痕跡,絕緣擋板有黃黑色痕跡,支柱絕緣子(用于帶電顯示器傳感器)有黑色燒痕.
根據(jù)當(dāng)時的氣象條件及故障后避雷器的動作情況,初步分析為35 kV輸電線路遭到雷擊造成雷電波入侵變電站,導(dǎo)致302-5開關(guān)柜內(nèi)A相和B相引線排發(fā)生相間短路,造成2#主變壓器差動保護動作.這與線路工作人員在事故后巡線發(fā)現(xiàn)35 kV輸電線路的故障點相吻合.故障時的系統(tǒng)簡圖如圖2所示.
圖2 故障時的系統(tǒng)示意
分析輸電線路現(xiàn)場實際故障狀況發(fā)現(xiàn),該35 kV線路雷擊處屬于平地與山地交接處,落差大,高地山區(qū)桿塔更容易引雷,因雷電現(xiàn)象十分復(fù)雜,直擊雷、繞擊雷都會造成絕緣子的閃絡(luò),引起線路跳閘.
雷擊桿塔的耐雷水平為:[9]
式中:U50%——線路絕緣子串的50%沖擊閃絡(luò)電壓;
k——導(dǎo)地線間的耦合系數(shù);
β——分流系數(shù);
Rch——桿塔沖擊接地電阻;
Lgt——桿塔電感;
hd——桿塔高度.
繞擊時的耐雷水平為:
式中:U50%——線路絕緣子串的50%沖擊放電電壓;
Z——雷擊導(dǎo)線處的波阻抗.
因此,若要提高線路的耐雷水平,應(yīng)采取的主要手段為降低桿塔接地電阻、提高耦合系數(shù),以及安裝線路專用避雷器.
該35 kV線路經(jīng)過改造,在故障前已安裝專用避雷器.從事后對線路的接地電阻測試情況來看,線路53#桿和100#桿之間有7級桿塔接地電阻偏大,故降低線路接地電阻成為提高該線路耐雷水平的關(guān)鍵.
該35 kV變電站302-5隔離開關(guān)和開關(guān)柜均為同一公司生產(chǎn),額定電流均為1 250 A,投運日期為2007年11月.該開關(guān)柜屬于緊湊型,柜內(nèi)采用絕緣板以增強絕緣效果.為驗證該絕緣板的絕緣效果,聯(lián)系專業(yè)公司進行試驗.在試驗過程中發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象,即潮濕絕緣板的絕緣強度迅速降低,放電次數(shù)明顯增加.在絕緣板上用噴壺噴灑水霧,模擬潮濕條件下的復(fù)合絕緣試驗,發(fā)現(xiàn)在180 kV雷電電壓的潮濕環(huán)境下,不但380 mm的絕緣板發(fā)生沿面放電,而且空氣間隙需要達到260 mm以上才能確保不被擊穿,這已經(jīng)超過目前廠家35 kV緊湊型開關(guān)柜的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):在122 kV雷電電壓下,空氣間隙為120 mm及以上才能保證不被擊穿.以上試驗結(jié)果表明,潮濕因素影響了絕緣板的絕緣性能.
查閱絕緣板材料的相關(guān)文獻可知,不飽和聚酯材料是高分子材料,其內(nèi)部含有許多穩(wěn)定分布的微孔,這為水分子在其內(nèi)部擴散提供了對流作用,在濕熱環(huán)境下,其吸收水分速度會進一步加快,絕緣性能大幅下降.因此,絕緣板材料憎水性能相對不佳是發(fā)生柜內(nèi)短路故障的主要原因之一.
另外,柜內(nèi)放電發(fā)生部位無絕緣熱縮套或絕緣盒,也是導(dǎo)致柜內(nèi)引線排絕緣性能下降的原因之一.
針對事故發(fā)生的原因,采取如下技術(shù)措施.
(1)對該線路53#桿和100#桿之間的7級接地電阻偏大的桿塔進行降阻改造.
(2)更換該變電站內(nèi)AB兩相引線排間的絕緣擋板及支柱絕緣子(含帶電顯示器傳感器);絕緣擋板采用憎水性能更佳的SMC材料.
(3)對該變電站內(nèi)302-5后柜門內(nèi)AB兩相引線排發(fā)生放電的位置進行打磨,力求平滑無毛刺,并對A,B,C三相引線排裸露處進行絕緣化處理.處理完成后,對處理部位進行耐壓試驗,未出現(xiàn)異常.
(4)運行過程中加強對線路及站內(nèi)設(shè)備的巡視,并進行狀態(tài)檢測,發(fā)現(xiàn)異常后及時進行處理.
技術(shù)處理后至今已一年有余,未再次發(fā)生因雷擊線路導(dǎo)致變電站開關(guān)柜絕緣被擊穿產(chǎn)生的開關(guān)柜短路故障現(xiàn)象.
輸變電設(shè)備是電力系統(tǒng)的重要組成部分之一,其運行狀態(tài)對電力系統(tǒng)的可靠性有著重大影響.通過對該起雷擊線路引起的變電站開關(guān)柜短路故障現(xiàn)象進行分析,提出了相關(guān)的技術(shù)措施,對預(yù)防類似事故起到了積極作用.另外,還需認(rèn)真檢查設(shè)備的運行情況,同時利用春、秋檢對設(shè)備進行檢修和試驗,以消除隱患.
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