曾智生
(廣州華南船舶修造廠,廣州510715)
TBD620系列柴油機(jī)是引進(jìn)德國技術(shù)生產(chǎn)的高速柴油機(jī),具有結(jié)構(gòu)緊湊、轉(zhuǎn)速高、油耗低、功率大、壽命長等優(yōu)點,自動化程度高,運(yùn)行時能對各種技術(shù)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測并根據(jù)所設(shè)定范圍進(jìn)行報警或停機(jī)。但作為大功率柴油機(jī),高壓泵采用組合式,各缸的排氣溫度不能監(jiān)測,油底殼壓力高時僅作聲光報警。
該系列柴油機(jī)較好地補(bǔ)充了國產(chǎn)大功率高速柴油機(jī)功率在1 000~20 00 kW的設(shè)計選擇,已大量在船舶上使用,大型艦船上作為柴油發(fā)電機(jī)組的動力機(jī)械,中小型快艇上作為推進(jìn)動力。但此機(jī)型在使用過程中,較為頻繁的發(fā)生拉缸故障。
拉缸指活塞環(huán)或活塞裙與氣缸套之間直接接觸,由于兩個相對運(yùn)動表面的相互作用而發(fā)生的表面損傷、劃痕甚至咬死。根據(jù)損傷按程度不同,可分為劃傷、拉缸和咬缸,在廣義上統(tǒng)稱為拉缸。
通?;钊h(huán)與缸套之間的拉缸限于運(yùn)轉(zhuǎn)初期,即臺架試驗、航行試驗或使用初期,一旦磨合完畢幾乎不再發(fā)生拉缸現(xiàn)象。而活塞裙與缸套之間的拉缸,則往往發(fā)生在磨合完畢后穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的數(shù)千小時內(nèi)。
拉缸損傷的機(jī)理大多是由于滑動表面的潤滑油膜受到局部損壞,兩種金屬的接觸表面在高溫、高壓下相互滑動,產(chǎn)生摩擦熱,如不及時排除就會使局部金屬表面溫度急劇上升,當(dāng)溫度增至熔點時,就會引起金屬表面局部熔化,產(chǎn)生擦痕;若這種擦痕不及時排除,就會逐漸蔓延擴(kuò)大,嚴(yán)重時將導(dǎo)致金屬表面的晶格變形、晶格斷裂或被撕下,這就是熔著磨損;被腐蝕下來的金屬微粒沿著缸壁往復(fù)運(yùn)動,將熔著擦傷區(qū)域拉成平行的細(xì)紋或微小的溝槽,嚴(yán)重時滑動部位完全粘著或卡住,甚至?xí)趦蓚€表面薄弱部位產(chǎn)生裂紋,即咬缸,最后迫使發(fā)動機(jī)停止工作,造成拉缸事故,因此在使用過程中必須采取有效措施進(jìn)行預(yù)防。
(1)柴油機(jī)溫度高
柴油機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中經(jīng)常處在超負(fù)荷下作業(yè),有的柴油機(jī)因水垢過多,散熱不好,長期處于高溫下工作。當(dāng)柴油機(jī)超過正常溫度時,潤滑油變稀,油膜不易形成,導(dǎo)致加速磨損。當(dāng)缸套部位滑油溫度增高至200 ℃時,吸附性變差,金屬表面就會充分暴露,給熔著磨損造成有利條件。
(2)個別氣缸負(fù)荷大
由于多缸柴油機(jī)采用組合式高壓泵,操縱拉桿拉動調(diào)速器改變彈簧的壓力來控制柴油機(jī)轉(zhuǎn)速(作為主機(jī)通常采用液壓調(diào)速器),調(diào)速器拉桿拉動高壓泵柱塞桿轉(zhuǎn)動,增減供給燃燒的油量達(dá)到轉(zhuǎn)速的穩(wěn)定。如某缸的噴油量過多,將造成該缸的熱負(fù)荷增大、溫度過高甚至使得活塞熔化,出現(xiàn)拉缸故障。
(3)柴油機(jī)結(jié)構(gòu)
柴油機(jī)活塞冷卻由主潤滑油道的潤滑油提供,通過噴嘴噴射到活塞油孔內(nèi),活塞運(yùn)動到下止點時,噴嘴插入到油孔內(nèi),邊隙僅有2 mm,一但噴嘴油桿變形,活塞與噴嘴相碰撞,油桿在高頻沖擊下很快便會斷裂,活塞失去潤滑油冷卻,活塞溫度升高導(dǎo)致拉缸故障。噴油嘴孔徑較小當(dāng)潤滑油道內(nèi)有雜物卡在噴嘴上,潤滑油無法噴射到活塞冷卻孔,也會導(dǎo)致拉缸故障。
某醫(yī)療救護(hù)快艇,設(shè)前、后兩個機(jī)艙,每個機(jī)艙各安裝2臺主機(jī)及其它輔機(jī)。主機(jī)為4臺TBD620V16型柴油機(jī),額定轉(zhuǎn)速1800 r/min 、額定功率2 030 kW。在執(zhí)行任務(wù)時,4臺主機(jī)同時在1 700 r/min的工況下運(yùn)行,其中1#主機(jī)在柴油機(jī)曲軸箱壓力高報警且隨后潤滑油壓力低同時報警,經(jīng)人工緊急停機(jī)。停機(jī)后馬上做檢查已無法盤車,打開曲軸檢查窗,撬動連桿軸承蓋,有6個連桿軸承蓋不能軸向移動,同時發(fā)現(xiàn)油底殼機(jī)油進(jìn)水,底部有較多軸瓦熔屑。
經(jīng)對柴油機(jī)拆檢,發(fā)現(xiàn)的故障部位主要有:
(1)拆出氣缸蓋發(fā)現(xiàn)B7缸套有拉缸現(xiàn)象,缸套燃燒室靠橡膠密封圈處有一圈的裂紋,活塞頂損壞嚴(yán)重并有一個燒熔的洞,活塞環(huán)斷裂,缸蓋燃燒室平面撞擊出較多凹陷痕跡,氣閥被打歪;B1缸活塞頂上粘結(jié)有鐵質(zhì)碎片,活塞頂、缸蓋燃燒室平面有輕微凹陷痕跡;
(2)拆卸連桿發(fā)現(xiàn)B7缸的連桿軸瓦的軸承合金燒結(jié)在連桿軸頸上,連桿軸承蓋變色(藍(lán)色);A7連桿彎曲變形;連桿軸瓦全部都有較深的磨痕,無開口張彈力,連桿軸頸劃痕明顯;
(3)拆卸9副主軸瓦檢查,曲軸主軸頸較光滑,沒有明顯的磨損痕跡,主軸表面均有較深的磨損痕跡;
(4)曲軸進(jìn)行著色探傷檢查,發(fā)現(xiàn)1~7缸的連桿軸頸有較多長約15 mm的縱向裂紋,第7缸B7連桿軸頸有一條長約25 mm的縱向裂紋;
(5)B列渦輪增壓器拆卸后發(fā)現(xiàn)有金屬屑,渦輪葉輪有較深的撞擊麻點,葉片變形,一片葉上有約10 mm缺口,轉(zhuǎn)子軸靠渦輪一側(cè)燒蝕變黑;
(6)A列渦輪增壓器轉(zhuǎn)子靠渦輪一側(cè)燒蝕變黑;
(7)滑油齒輪泵拆下不能用手轉(zhuǎn)動,拆解發(fā)現(xiàn)4個軸承被套燒結(jié)在軸上,泵殼體的齒輪端面磨損嚴(yán)重;
(8)抽出油底殼滑油時,滑油有大量的水;油底殼拆出發(fā)現(xiàn)有很多的軸瓦熔屑散落底部;
(9)B7缸氣閥頂桿彎曲變形;
(10)缸蓋水壓力試驗,A2缸蓋的進(jìn)氣口部位漏水。
(1)該系列柴油機(jī)制造工藝可能達(dá)不到設(shè)計要求是造成本次事故直接原因,現(xiàn)使用的TBD620V12型柴油機(jī),已多次出現(xiàn)拉缸的故障。這次出現(xiàn)故障的醫(yī)療快艇使用時間短,柴油機(jī)運(yùn)行時間少(不足2 000小時),缸蓋和運(yùn)動部件沒有拆卸修理過;
(2)前機(jī)艙左主機(jī)事故判斷:柴油機(jī)運(yùn)行時B7缸負(fù)荷過大,活塞冷卻不良造成拉缸,繼續(xù)運(yùn)行時活塞溫度過高而熔化穿孔,燃?xì)饴┑角S箱引起油底殼壓力高報警;同時,拉缸的缸套溫度升高導(dǎo)致缸套在密封膠圈部位的薄弱位置出現(xiàn)整圈的裂紋,大量的冷卻水漏到機(jī)油中,當(dāng)水被抽到滑油系統(tǒng)中,由于水粘度低便引起滑油壓力低,安保系統(tǒng)的滑油壓力低報警,連桿軸瓦和主軸瓦潤滑不良做成磨損嚴(yán)重并燒蝕;
(3)曲軸1~7缸的連桿軸頸有較多長約15 mm的縱向裂紋,第7缸B7連桿軸頸有一條長約25 mm的縱向裂紋,主軸頸卻光順無異常,可能是該柴油機(jī)在本次故障停機(jī)前由于機(jī)油含有大量水份潤滑效果差,連桿軸瓦磨損至表面劃痕嚴(yán)重,加速裂紋的擴(kuò)大;
(4)B列增壓器損壞是由于B7缸的拉缸、活塞溫度高熔化,損壞的活塞、活塞環(huán)碎片通過排氣管吹入增壓器,打爛噴嘴環(huán)和渦輪;由于滑油中含大量水份,潤滑不良引起渦輪軸高溫變黑;A列增壓器渦輪軸高溫變黑原因如前述;
(5)機(jī)油泵4個軸承被套全部燒蝕結(jié)在軸頸上,泵殼體的齒輪端面磨損嚴(yán)重,可判斷是由于滑油中含大量水份,潤滑不良引起。
據(jù)其它柴油機(jī)修理廠反映,此機(jī)型的拉缸現(xiàn)象按常規(guī)的修理方法效果不佳,往往修理后在試航或負(fù)荷試驗時再次出現(xiàn)拉缸。對此,關(guān)鍵是查明原因,按柴油機(jī)拉缸故障的判斷,對可能發(fā)生故障部位重點修理。
(1)由于整機(jī)出艙修理工程太大,在機(jī)艙內(nèi)對柴油機(jī)進(jìn)行零部件分解,零部件(除機(jī)架及機(jī)架上不需修理的附件)全部拆回車間修理,機(jī)架在機(jī)艙進(jìn)行清潔修理。拆下滑油噴嘴組件進(jìn)行清潔、檢修;機(jī)體主油道清潔干凈,采用油泵將干凈的柴油連續(xù)沖洗一天,再用壓縮空氣吹洗;
(2)組合高壓泵檢修,油量均勻度調(diào)整至規(guī)定要求;
(3)曲軸、增壓器、機(jī)油泵及損壞件換新,其它零件修復(fù);
(4)潤滑油冷卻噴嘴安裝后進(jìn)行檢查,將每缸活塞盤至下止點,觀察噴嘴應(yīng)準(zhǔn)確插入活塞的油孔且不能與油孔邊緣相碰;
(5)監(jiān)控系統(tǒng)檢測,效用(模擬)試驗,尤其是曲軸箱壓力高的報警裝置反復(fù)多次試驗,以確保該報警裝置可靠準(zhǔn)確。
柴油機(jī)修理后磨合時間相應(yīng)延長,空車在各檔轉(zhuǎn)速內(nèi)來回磨合3 小時(較常規(guī)修理要求為1小時),航行試驗時間增加,將低負(fù)荷試驗時間延長,使柴油機(jī)各部件盡可能磨合完好;驗收交付后使用初期,派專人重點監(jiān)測曾經(jīng)發(fā)生事故的柴油機(jī)工況,發(fā)現(xiàn)異??勺骶o急處理。
(1)該系列柴油機(jī)監(jiān)控能對曲軸箱的壓力進(jìn)行監(jiān)測,當(dāng)壓力增加至設(shè)定值時,報警裝置發(fā)出聲光報警訊號,但機(jī)艙內(nèi)兩臺柴油機(jī)(或加上柴油發(fā)電機(jī))的噪聲大,容易忽略了報警聲響。值班人員收到訊號后,需到機(jī)旁控制箱(或集控室操縱臺)查看報警的部位,再作出處理的反應(yīng),以防故障擴(kuò)大。
(3)增加一個曲軸箱的壓力傳感器,壓力值比報警傳感器高50 Pa,當(dāng)出現(xiàn)輕微拉缸故障時,大量的燃?xì)飧Z入曲軸箱內(nèi)壓力高于報警傳感器設(shè)定的壓力,發(fā)出聲光報警,值班人員人工停機(jī)處理;當(dāng)拉缸故障嚴(yán)重時,曲軸箱壓力高于停機(jī)傳感器設(shè)定的壓力,直接由控制器自動緊急停機(jī),使拉缸故障發(fā)生初期能及時發(fā)現(xiàn),故障較嚴(yán)重時自動停機(jī),避免故障的惡化引起機(jī)器其它零部件的損壞。
經(jīng)修理的柴油機(jī)頻繁使用在一年半時間沒有出現(xiàn)機(jī)械故障。執(zhí)行任務(wù)過程中,另一臺柴油機(jī)曾經(jīng)因曲軸箱壓力高緊急停機(jī),由于故障發(fā)生初期便停止運(yùn)行,將損壞的缸套和活塞更換后,重新繼續(xù)使用,避免了故障的擴(kuò)大。
[1]錢耀南.船舶柴油機(jī)[M].大連:大連海事大學(xué)出版社, 2003.