許 建
(濟(jì)南鋼鐵股份有限公司煉鋼廠,山東 濟(jì)南250101)
鋼中[C]含量是轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)最重要的控制參數(shù)之一。轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]含量很大程度上影響著產(chǎn)量、鋼水質(zhì)量、轉(zhuǎn)爐爐齡、鋼鐵料及合金消耗等轉(zhuǎn)爐各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。為此,作為降本增效的重要部分,濟(jì)鋼210t轉(zhuǎn)爐煉鋼車間相應(yīng)開展了提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]含量的工藝生產(chǎn)實(shí)踐。
鋼鐵料消耗是煉鋼企業(yè)最重要的成本指標(biāo),是衡量一個(gè)煉鋼廠競爭或贏利能力重要標(biāo)志。而終點(diǎn)[C]含量又很大程度上影響著鋼鐵料消耗。
我們知道,終點(diǎn)[C]含量與渣中(FeO)存在著對應(yīng)的關(guān)系。終點(diǎn)[C]含量越高,渣中(FeO)就越低;相反,終點(diǎn)[C]越低,渣中(FeO)就越高,則渣中帶走的鐵含量也就越高,越不利于鋼鐵料消耗的降低。
氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐吹煉過程的脫碳速度VC隨著溫度的升高而逐漸加快,達(dá)到最大VC后又隨著剛水中碳的減少而逐漸下降。當(dāng)碳減少至一定小的含量(約0.07%~0.10%)時(shí),VC已經(jīng)很小了,此時(shí)供入的氧氣主要不是用來氧化碳而是氧化鋼水中的鐵元素。如果由于某種原因需要繼續(xù)供氧,此后的吹煉稱之為后吹[1]??梢姡蟠翟黾恿髓F損,減少了出鋼量,并降低了鋼水質(zhì)量。
當(dāng)[C]含量低于0.06%時(shí),渣中(FeO)會急聚增加,嚴(yán)重后吹及點(diǎn)吹爐次的(FeO)含量會高達(dá)40%以上,而當(dāng)[C]含量在0.06~0.08%時(shí),渣中(FeO)則急劇降至25%以下的較低水平,隨著[C]含量的繼續(xù)升高,(FeO)的降低趨勢則趨于平緩。因此,為了使終點(diǎn)[C]對鋼鐵料消耗的影響不至于太明顯,應(yīng)該使終點(diǎn)[C]含量大于0.06%。
我們可以簡單計(jì)算一下:若渣中(FeO)增加10%,則1t爐渣則多帶走鐵含量為:1000×10%×56/72=77.8kg,
一般轉(zhuǎn)爐終渣含量占總裝入量的0.10~0.15%,經(jīng)計(jì)算,鋼鐵料消耗升高6~8kg/t,隨渣量的增加而增加。顯然,若拉后吹或點(diǎn)吹嚴(yán)重的話,鋼鐵料消耗必會大幅增加。
由此可見,提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]有利于降低鋼鐵料消耗,在允許的條件下,我們應(yīng)盡可能的提高終點(diǎn)[C]含量,杜絕拉后吹及點(diǎn)吹。
我們知道,終點(diǎn)[C]含量越高,熔池[O]就越低,反之,熔池[O]則越高。因此終點(diǎn)[C]是合金工配加合金首先要考慮的因素。不同的終點(diǎn)[C]含量對合金收得率有著不同的影響,但若[C]含量保持在0.07%以上,不僅脫氧合金如鋁塊消耗大大降低,硅、錳元素收得率也能分別穩(wěn)定在90%及95%以上的水平。而一旦后吹或點(diǎn)吹嚴(yán)重,因[O]的分布明顯加大,使元素吸收率明顯下降且波動大,配料計(jì)算就難以把握,不利于成分的控制與穩(wěn)定性?;厥章嗜艚档?,噸鋼成本則升高。因此,后吹或點(diǎn)吹嚴(yán)重的情況嚴(yán)重制約著生產(chǎn)成本的降低。
此外,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[Mn]和終點(diǎn)[C]也有著一定關(guān)系,一般終點(diǎn)[C]含量越高,終點(diǎn)余[Mn]含量就越高,相應(yīng)地合金化過程中加入的錳鐵量就越少。由此可見提高終點(diǎn)[C]含量工藝對合金料消耗的降低是顯而易見的。
渣中(FeO)含量顯著影響著爐襯壽命,渣中(FeO)含量越高,對爐襯的侵蝕就越嚴(yán)重。也就是說,終點(diǎn)[C]含量越低,對爐襯侵蝕越嚴(yán)重。
渣中(FeO)是濺渣護(hù)爐最重要的技術(shù)參數(shù),對濺渣效果起著至關(guān)重要的作用。若終渣(FeO)含量較高,特別是有嚴(yán)重后吹及點(diǎn)吹情況的,濺渣效果往往較差,對維護(hù)爐襯非常不利。而采用終點(diǎn)高[C]含量工藝時(shí),由于終點(diǎn)熔池[C]高,終渣中(FeO)含量較低,可明顯改善終渣狀況,提高濺渣護(hù)爐效果,降低濺渣調(diào)料劑及補(bǔ)爐材料消耗,補(bǔ)爐次數(shù)減少。許多鋼廠例子證明良好的濺渣護(hù)爐可使轉(zhuǎn)爐爐齡提高到10000爐以上,甚至15000爐。因此提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]含量,是維護(hù)爐襯提高爐齡的主要任務(wù)。
終點(diǎn)[C]含量越低,則渣中及鋼水中殘存的氧含量越高,在鋼水脫氧后,氧化夾雜物也就越多,殘存在鋼水中的數(shù)量也較多。嚴(yán)重的后吹及點(diǎn)吹使鋼脫氧后產(chǎn)生大量的一次夾雜物使鋼的可澆性變差。而終點(diǎn)[C]含量高的鋼水,在這方面的情況則大為減少甚至消失。因此,終點(diǎn)[C]含量低,不僅增加消耗,加重精煉負(fù)擔(dān),還嚴(yán)重影響鋼水內(nèi)在的質(zhì)量。
根據(jù)脫磷反應(yīng)的熱力學(xué)條件可知,鋼中[C]低,鋼及渣中氧化性高,渣中(FeO)升高有利于脫磷。大量實(shí)踐證明,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]含量越高,回磷傾向越大,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]含量越低,回磷傾向越小。這也就是為什么在冶煉低磷鋼使終點(diǎn)[C]含量普遍控制偏低的原因。因此,如何保證在轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]含量較高的前提下,最大限度的去除[P]是所有鋼鐵企業(yè)普遍存在難點(diǎn)。
如果一昧的片面追求高碳出鋼,控制不當(dāng)反而會出現(xiàn)終點(diǎn)高碳高磷現(xiàn)象,這就必然采取點(diǎn)吹操作,不僅增加冶煉周期,還嚴(yán)重侵蝕了爐襯,增加了鋼水中夾雜物,增加了鋼鐵料消耗及合金消耗,這對降成本顯然起到了相反的作用,得不償失。
根據(jù)脫磷反應(yīng)熱力學(xué)條件可知,前期熔池溫度低,渣中(FeO)含量高,[C]—[O]反應(yīng)緩慢,是高碳出鋼工藝最有效的去磷時(shí)期。在此時(shí)期,一定要做到“早化渣,化好渣,盡快形成具有一定堿度和良好流動性的堿性渣”,以保證最大限度的脫磷。
為確保前期去磷效果,前期熔池溫度不能過高,而為了促進(jìn)石灰的熔化,獲得較好的渣流動性,熔池溫度又不能過低。因而操作中應(yīng)注意,為避免前期升溫過快,Si、Mn氧化期過后應(yīng)提高槍位,同時(shí)降低供氧流量,以便延長脫磷期保證去磷效果[2]。
高槍位低氧流量操作,降低了對鋼液的供氧強(qiáng)度,能夠在一定程度上抑制碳氧反應(yīng)的快速進(jìn)行,這樣既可以抑制快速脫[C]升溫,又可以增加渣中FeO含量,促進(jìn)化渣,強(qiáng)化脫磷,同時(shí)保證了終點(diǎn)[C]。
(FeO)含量過高或過低都會影響熔池去磷效果。因?yàn)?FeO)含量過低時(shí),爐渣流動性和氧化性差,去磷能力降低;而(FeO)含量過高時(shí),會導(dǎo)致爐渣中(CaO)活度顯著降低,這樣反而會降低熔池去磷能力。有資料[3]表明,爐渣(FeO)含量控制在12%~16%附近脫磷效果最佳??梢姡^高(FeO)對脫磷無用,且會降低終點(diǎn)[C]含量,在保證脫磷合適的前提下,控制爐渣(FeO)越低越好。
在高[Si]、高[Mn]條件下,易化渣且渣量大,[P]在終點(diǎn)[C]含量較高的情況下也很容易脫到較低水平,這是提高終點(diǎn)[C]含量的絕佳機(jī)會。若在低[Si]、低[Mn]鐵水條件下,提倡推進(jìn)留渣操作,很容易達(dá)到低磷、高碳出鋼的目的。另外采用雙渣法操作也有利于脫磷,有利于提高終點(diǎn)[C]含量,但雙渣法需要倒前期渣,會帶走大量金屬,增加鋼鐵料消耗。
在高[C]出鋼工藝下,為保證去磷效果,過程溫度控制偏低對脫磷有利。在轉(zhuǎn)爐停爐間隔及出鋼時(shí)間短,鋼包烘烤良好,正常周轉(zhuǎn)包等有利出鋼條件和滿足后續(xù)工序要求的條件下,出鋼溫度控制的越低越好。210煉鋼車間經(jīng)過大量實(shí)踐證明過程溫度控制在1580~1600℃,[C]控制在0.40~0.60%,終點(diǎn)溫度控制在1640~1660℃,容易進(jìn)行高C低磷操作。210煉鋼車間經(jīng)過工藝優(yōu)化后,終點(diǎn)[C]有效控制在了0.08~0.10%,同時(shí)平均磷也控制在了0.016%左右。
根據(jù)冶煉鋼種采取合理的操作工藝,控制合適的終點(diǎn)[C]含量。終點(diǎn)[C]含量的多少主要取決于所冶煉鋼種[C]、[P]的成份以及所配加增碳合金量的多少。我車間根據(jù)大量實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),總結(jié)如下:
冶煉PD23系列、PD17系列等類似鋼種時(shí),因成品[P]的上限為0.030%,[C]的上限為0.20~0.022%,因而是提高終點(diǎn)[C]含量工藝的理想選擇??紤]到合金增碳影響,終點(diǎn)[C]控制在0.10~0.14%;
冶煉[P]上限為0.025%,[C]上限為0.18~0.20%的鋼種時(shí),終點(diǎn)[C]控制在0.08~0.12%;
冶煉[P]上限為0.020%,[C]上限為0.18~0.20%的鋼種時(shí),終點(diǎn)[C]控制在0.08~0.10%;
冶煉[P]上限為0.015%,[C]上限為0.18%的鋼種時(shí),終點(diǎn)[C]控制在0.07~0.09%;
冶煉[P]上限為0.015%,[C]上限為0.10%的鋼種時(shí),終點(diǎn)[C]控制在0.05~0.08%,合金使用低碳合金或金屬錳或兩者按一定比例結(jié)合的配加方式,具體情況視終點(diǎn)[C]、[P]以及合金資源及成本而定。
在上述優(yōu)化工藝的基礎(chǔ)上,建立一次拉[C]命中率競賽,獎勵與考核制度并行,激勵煉鋼人員的工作熱情與積極性,并能有效提高工人的冶煉水平。
統(tǒng)計(jì)210煉鋼車間工藝優(yōu)化前后各200爐實(shí)際數(shù)據(jù)平均值對比,如表1。
表1 工藝優(yōu)化前后實(shí)際數(shù)據(jù)平均值
從表1工藝優(yōu)化前后數(shù)據(jù)對比可知新工藝的效果是顯而易見的。
210煉鋼車間通過優(yōu)化工藝及勞動競賽,終點(diǎn)[C]由原先0.06~0.09%提高到0.08~0.12%,平均余[Mn]增加約0.03%,終點(diǎn)氧含量由平均423ppm降到平均340ppm,噸鋼鋁消耗降低約0.1kg/t,平均終點(diǎn)[P]控制在了0.016%以下。鋼鐵料消耗由1064.5/kg降到1058.1/kg,一次終點(diǎn)合格率由原先82.6%提高到92.3%。硅、錳合金收得率分別由原來的87.3%、95.5%提高到92.5%、97.8%。
另外,終渣粘度大大改觀,濺渣料消耗減少,濺渣效果較好,濺渣時(shí)間縮短約1~2分鐘,噸鋼氮?dú)夤?jié)約750~1500Nm3。爐襯質(zhì)量保持良好,補(bǔ)爐料消耗降低,液位長期穩(wěn)定在9800~10000mm,利于操作的穩(wěn)定。
(1)采取有效的措施,保證了去磷保碳,終點(diǎn)[C]有原先0.06~0.09%提高到0.08~0.12%,平均終點(diǎn)[P]控制在了0.016%以下。
(2)平均余[Mn]增加約0.03%,終點(diǎn)氧含量由平均423ppm降到平均340ppm,鋼鐵料消耗由1064.5/kg降到1058.1/kg。
(3)有利于維護(hù)爐襯,節(jié)約了濺渣料和補(bǔ)爐料,有利于凈化鋼水。
[1]馮捷,賈燕.轉(zhuǎn)爐煉鋼實(shí)訓(xùn)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.
[2]王金平,吳健鵬,李小明,等.河南冶金,2006(9):52-57.
[3]韓明榮,張生芹,陳建斌,高逸峰.冶金原理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.