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大橋電廠2#水輪機改造

2015-05-30 10:48:04劉建龍
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年3期
關(guān)鍵詞:水輪機改造發(fā)電廠

劉建龍

摘 要:大橋水庫水力發(fā)電廠位于四川省涼山州冕寧縣境內(nèi),利用水庫年調(diào)節(jié)性能成為四川電網(wǎng)枯季主力電站。通過改造將原水輪機轉(zhuǎn)輪、泄水錐整體更換,同時對導(dǎo)水機構(gòu)進行局部修復(fù)和改進;發(fā)電機部分更換上下導(dǎo)和空氣冷卻器,更換制動器和轉(zhuǎn)子引出線等。改造后電站的運行效率和自動化水平獲得顯著提高。

關(guān)鍵詞:發(fā)電廠;水輪機;改造

1 電廠簡介

大橋水庫水力發(fā)電廠位于四川省涼山州冕寧縣境內(nèi),是安寧河流域開發(fā)的龍頭電站,電站為引水式電站,水源由大壩經(jīng)壓力隧洞引至調(diào)壓井,再由調(diào)壓井經(jīng)壓力鋼管引至4臺發(fā)電機。電站最大水頭189m,設(shè)計水頭156m,最小水頭130m。電站總裝機90000kW,安裝四臺立軸混流式水輪發(fā)電機組,單機容量22500kW。機組由東風(fēng)電機廠和東方電機廠聯(lián)合生產(chǎn)制造,電廠始建于1993年11月,于2000年6月投產(chǎn)。

大橋水庫水力發(fā)電廠利用水庫年調(diào)節(jié)性能成為四川電網(wǎng)枯季主力電站。改造方案將原水輪機轉(zhuǎn)輪、泄水錐整體更換,同時對導(dǎo)水機構(gòu)進行局部修復(fù)和改進;發(fā)電機部分更換上下導(dǎo)和空氣冷卻器,更換制動器和轉(zhuǎn)子引出線。同時,更換相應(yīng)的自動化元件。

增設(shè)純機械過速保護裝置,增設(shè)振擺監(jiān)測分析系統(tǒng)。輔機部分,更換進水閥工作密封和接力器;供排水水系統(tǒng)主要設(shè)備都作了更換,以及更新全廠公用自動化元件,提高了電站的運行效率和自動化水平。

(1)水輪機導(dǎo)水機構(gòu)及泄水錐磨蝕嚴(yán)重。機組經(jīng)過十多年長時間的運行,受氣蝕破壞,水輪機導(dǎo)葉間隙增大,造成漏水量增加,水輪機效率下降,開停機困難等危害。磨損嚴(yán)重的部位主要是導(dǎo)葉上、下端面,與導(dǎo)葉相對應(yīng)的抗磨板以及導(dǎo)葉的內(nèi)側(cè)面等處。泄水錐同樣氣蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致水輪機運行時振動加劇,噪音明顯。

(2)水輪機轉(zhuǎn)輪磨蝕嚴(yán)重。機組經(jīng)過十多年長時間的運行,受氣蝕、泥沙磨損聯(lián)合作用,水輪機轉(zhuǎn)輪磨蝕嚴(yán)重,形成魚鱗坑,葉片背面呈海錦狀蜂窩麻面,葉片厚度變薄,出水邊成鋸齒狀破壞,使水輪機水能效率降低,達(dá)不到額定出力。轉(zhuǎn)輪的嚴(yán)重磨蝕導(dǎo)致檢修工作量加大,檢修周期縮短,檢修時間延長。電站每年枯水期都集中人力對轉(zhuǎn)輪進行補焊、打磨、修復(fù),經(jīng)多次修型后,葉片變型,導(dǎo)致水輪機運行振動明顯,給機組的安全運行帶來隱患。(見圖1、圖2)

(3)水導(dǎo)冷卻器冷卻效果差。水導(dǎo)冷卻器經(jīng)多年運行,管路局部水頭損失增大,老化嚴(yán)重,熱交換效果差,運行溫度高。

3 發(fā)電機現(xiàn)狀

(1)發(fā)電機空冷器冷卻效果差。發(fā)電機空冷器和上導(dǎo)、下導(dǎo)空冷器經(jīng)多年運行,老化嚴(yán)重,熱交換效果差,運行溫度高。

(2)機組制動器。發(fā)電機制動器經(jīng)多年運行,老化嚴(yán)重,出現(xiàn)活塞不能復(fù)位,密封破損,漏氣漏油等問題,給機組的安全運行帶來隱患。

4 進水蝶閥現(xiàn)狀

進水閥裝置采用液控蝶閥,公稱直徑為1.8m。1、2號機組,3、4號機組分別共用一套油壓裝置,型號為HG-02,額定壓力4.0MPa,由壓力罐、回油箱、螺桿油泵、安全閥、油位信號器等組成。經(jīng)現(xiàn)場踏勘觀察蝶閥由于密封老化,滲水較大,機組一旦停機主閥關(guān)閉后,再次開啟困難。蝶閥層空間狹小,潮濕昏暗,旁通閥及檢修閥銹蝕嚴(yán)重,啟閉困難。漏油箱設(shè)備陳舊,銹蝕嚴(yán)重。

供排水系統(tǒng):

技術(shù)供水的主要對象是發(fā)電機空氣冷卻器、上導(dǎo)推力軸承冷卻器、下導(dǎo)軸承冷卻器、水導(dǎo)軸承冷卻器等。本電站采用減壓供水方式,在2#機和3#機各設(shè)1個取水口,經(jīng)濾水器過濾,減壓閥減壓后供至技術(shù)供水總管,再通過支管引至機組各冷卻器,兩路取水管通過一個手動閥連通,互為備用。

檢修排水采用集水井排水方式,設(shè)置兩臺立式離心泵,一主一備。排水泵額定流量320m3/s,額定揚程25m。排水泵安裝于蝶閥層EL.1822.60m,檢修集水井頂板上。

滲漏排水采用集水井排水方式,設(shè)置兩臺立式離心泵,一主一備。排水泵額定流量320m3/s,額定揚程25m。排水泵安裝于蝶閥層EL.1822.60m,滲漏集水井頂板上。

經(jīng)現(xiàn)場踏勘觀察減壓閥經(jīng)多年運行減壓效果差,導(dǎo)致閥后水壓不穩(wěn)定;供水管路上的閥門大多因老化操作困難,密封不嚴(yán)出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,危及安全運行。滲漏排水和檢修排水,底閥漏水嚴(yán)重,檢修頻繁,排水泵都安裝在蝶閥層,蝶閥層設(shè)備擁擠,地板濕滑,管路設(shè)備銹蝕嚴(yán)重,運行環(huán)境較差。(見圖4)

5 水輪機部分改造的必要性

(1)水輪機導(dǎo)水機構(gòu)投入運行時間長,磨蝕嚴(yán)重,導(dǎo)葉漏水量大,根據(jù)《SL193 小型水電站技術(shù)改造規(guī)程》,水輪機流通部件磨蝕嚴(yán)重,不能保證安全運行的,應(yīng)對其進行技術(shù)改造。

(2)水輪機轉(zhuǎn)輪葉片變形嚴(yán)重,經(jīng)過多次補焊,不能保證安全運行。根據(jù)《SL193 小型水電站技術(shù)改造規(guī)程》,水輪機設(shè)備陳舊,性能落后,應(yīng)更換新型轉(zhuǎn)輪,提高水輪機運行效率。

(3)泄水錐線性落后,氣蝕嚴(yán)重,根據(jù)《SL193 小型水電站技術(shù)改造規(guī)程》,水輪機設(shè)備陳舊,性能落后,應(yīng)改進流通部件型線與結(jié)構(gòu),提高水輪機運行效率。

(4)水導(dǎo)冷卻器運行時間長,冷卻效果差,應(yīng)對其進行技術(shù)改造。

6 供排水系統(tǒng)改造的必要性

(1)廠內(nèi)集水井排水泵轉(zhuǎn)輪汽蝕嚴(yán)重,底閥維護工作量大。根據(jù)《SL193 小型水電站技術(shù)改造規(guī)程》要求,設(shè)備配置不合理,效率低,能耗大,老化嚴(yán)重,應(yīng)對其進行技術(shù)改造。

(2)減壓閥閥后壓力不穩(wěn),易出故障,根據(jù)《SL193 小型水電站技術(shù)改造規(guī)程》要求,事故率高,不能保證安全運行的設(shè)備應(yīng)對其進行技術(shù)改造。

7 蝶閥及其控制系統(tǒng)改造的必要性

進水蝶閥密封老化,漏水量大,根據(jù)《SL193 小型水電站技術(shù)改造規(guī)程》的要求,進水閥漏水量超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值時,應(yīng)改進進水閥的密封形式或更滑新型進水閥,改造后水輪機進水閥的漏水量不超過GB/T14478 《大中型水輪機進水閥門基本技術(shù)條件》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

8 水機部分

8.1 水輪機的改造

(1)水輪機轉(zhuǎn)輪整體更換。針對水輪機葉片和轉(zhuǎn)輪體磨蝕嚴(yán)重的現(xiàn)狀,進行補焊已經(jīng)不能解決問題,考慮整體更換轉(zhuǎn)輪。電站原用轉(zhuǎn)輪型號HLD126-LJ-145,本次改造更換為同型號的新轉(zhuǎn)輪,材質(zhì)選用整體不銹鋼。電站于2012年已對1#和3#機組的轉(zhuǎn)輪改造完畢,因此本次僅更換2#和4#機組的轉(zhuǎn)輪。

(2)水輪機導(dǎo)水機構(gòu)局部進行修復(fù)和改進??刂骗h(huán)與頂蓋位置抗磨板等關(guān)鍵位置應(yīng)選擇更好的抗磨材料。

(3)對水輪機泄水錐設(shè)計線性作優(yōu)化和改進,更換泄水錐。優(yōu)化后的泄水錐應(yīng)減小高壓脈動區(qū)域和幅值,有效減少尾水管的脈動壓力。電站于2010年已對3#機組的轉(zhuǎn)輪改造完畢,因此本次更換1#、2#和4#機組的泄水錐。

(4)更換水導(dǎo)冷卻器。

(5)增加純機械過速保護裝置,使機組運行更加安全可靠。為提高機組運行的安全性,此次改造增加純機械過速保護裝置。安裝部位考慮在主軸靠近水導(dǎo)軸承附近。純機械過速保護裝置為電站提供最后一道保護,可靠性高,為電站實現(xiàn)“無人值班,少人值守”的自動化運行打下基礎(chǔ)。

(6)增加機組振動擺度測量分析系統(tǒng),使機組運行更加安全可靠。每臺機組配置1套振動擺度監(jiān)測系統(tǒng),用于監(jiān)測機組的振動、擺度等信號。為機組安全運行、檢修維護提供可靠數(shù)據(jù),提高電站發(fā)電設(shè)備運行水平。振動測點:分別在上機架、下機架和頂蓋處,各設(shè)置2個水平振動測點,2個測點互成90°;在上機架、下機架和頂蓋處,各設(shè)置1個垂直振動測點。擺度測點:分別在機組上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)軸承的徑向設(shè)置互成90°的2個測點,3組測點方位應(yīng)相同。

8.2 水輪發(fā)電機的改造

(1)更換發(fā)電機空冷器,上導(dǎo)空冷器和下導(dǎo)空冷器。

(2)更換機組制動器,制動器更換為油氣分離三腔式制動器。

(3)更換轉(zhuǎn)子引出線。

8.3 進水閥及其油壓裝置的改造

根據(jù)電站實際情況,電站由一根引水總管分為4根支管引至機組。電站11月份至此年6月份是發(fā)電高峰期,其余時間進行蓄水,蓄水期間一般發(fā)1~2臺機組;4臺機組同時不運行的情況一般在對壓力隧洞進行檢修期間,這時需要機組全部停機,但通常檢修時間也只安排幾天。若此次整體更換,必須關(guān)閉總管前閘門,每臺進水蝶閥更換所需時間按20天到1個月考慮,則更換4臺進水蝶閥將耗時近4個月,電站不具備這么長的時間更換蝶閥,如果停機4個月,將給電站的生產(chǎn)帶來很大損失。

考慮到進水蝶閥本體無明顯損傷,此次改造保留進水蝶閥本體。

原進水蝶閥采用雙密封形式,為改善進水閥密封的漏水現(xiàn)象,更換工作密封,密封材料采用優(yōu)質(zhì)耐磨耐油耐老化的高強度合成橡膠。為改善蝶閥啟閉困難的情況,考慮增加接力器容量的可行性。若增加接力器缸徑,一、閥門閥軸承壓增加,經(jīng)計算,閥軸軸承承載的應(yīng)力約42.1MPa,軸許用應(yīng)力120Mpa,滿足使用要求,能長期安全的運行。二、地腳螺栓承受應(yīng)力增加,經(jīng)計算,在工作壓力4.0Mpa時,¢380接力器對基礎(chǔ)的推力為46.24t,拉力為43.6t,地腳螺栓為M48×4,單支螺栓可承受應(yīng)力68Mpa,滿足使用要求。三、復(fù)核油壓裝置容量,原油壓裝置能夠滿足要求。

綜上,可將原接力器缸徑從¢350增加至¢380。

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