馮彥榮
摘 ?要:廣東粵電集團(tuán)有限公司沙角C電廠(下面簡稱“沙角C電廠”)鍋爐煤粉細(xì)度偏差較大,飛灰含碳量偏高,磨煤機(jī)在運(yùn)行中存在各煤粉支管粉量分配不均、煤粉細(xì)度調(diào)節(jié)性能差、均勻性不佳等問題,因此對磨煤機(jī)進(jìn)行動態(tài)分離器改造具有必要性。該電廠將HP983磨煤機(jī)靜態(tài)分離器改造為第三代動態(tài)旋轉(zhuǎn)分離器后,擴(kuò)寬了煤粉細(xì)度調(diào)整范圍,煤粉分配均勻性得到明顯改善,實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:HP983磨煤機(jī);動態(tài)分離器;煤粉細(xì)度;改造;效果分析
中圖分類號:TK223.25 ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ?文章編號:1006-8937(2015)02-0085-02
隨著國家環(huán)保部對電廠環(huán)保的要求越來越高,許多機(jī)組都在采用低NOx排放技術(shù)。
為了降低NOx,同時又不使飛灰可燃物超標(biāo),可以將進(jìn)入爐膛燃燒的煤粉調(diào)細(xì),使燃燒更充分。為此,對磨煤機(jī)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),采用動態(tài)分離器技術(shù)是較好的選擇。
1 ?沙角C電廠磨煤機(jī)的應(yīng)用現(xiàn)狀
沙角C電廠制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)是HP983型磨煤機(jī)。每臺爐裝有6臺這樣的磨煤機(jī),機(jī)組在660 MW額定負(fù)荷運(yùn)行時需要5臺磨投運(yùn),1臺備用。其采用鼠籠異步電機(jī)驅(qū)動,通過立式傘形齒輪減速機(jī)傳遞磨盤力矩,減速機(jī)同時承受因上部重量和碾磨加載力所造成的水平與垂直負(fù)荷。
磨煤機(jī)目前存在的問題有:煤粉品質(zhì)低(煤粉細(xì)度和均勻性較差);磨煤機(jī)最大出力不足,即使通過調(diào)整原有的靜態(tài)分離器在滿足了一定的出力時,煤粉的細(xì)度和均勻性也較差,飛灰可燃物時有超標(biāo);在進(jìn)行低氮燃燒改造后,飛灰可燃物時超標(biāo)次數(shù)明顯增加。
2 ?HP983磨煤機(jī)動態(tài)分離器改造
為了解決磨煤機(jī)存在的問題,沙角C電廠3號機(jī)組2013年初大修期間完成對3D、3E磨煤機(jī)進(jìn)行了動態(tài)分離器的改造,采用第三代動態(tài)旋轉(zhuǎn)分離器,其比單轉(zhuǎn)子式結(jié)構(gòu)多60片進(jìn)口的靜葉片,可提高均勻性系數(shù)。磨煤機(jī)動態(tài)分離器具有篩選煤粉細(xì)度低,篩選效率高的特點(diǎn),可以降低煤粉在磨煤機(jī)內(nèi)的循環(huán)倍率,提高磨煤機(jī)出力,為鍋爐提供合適的煤粉,將現(xiàn)有的靜態(tài)分離器改造為可在線調(diào)節(jié)的動態(tài)分離器是解決磨煤機(jī)目前存在問題的有效方案。
HP983磨煤機(jī)配套的動態(tài)分離器裝置主要包括以下幾個部分:軸承和驅(qū)動裝置、變頻電機(jī)和蝸輪蝸桿減速器、V帶、變頻器、轉(zhuǎn)子裝置。其性能見表1。
HP983磨煤機(jī)加裝的動態(tài)分離器工作原理如圖1所示。
HP983磨煤機(jī)的主要功能是將直徑≤38 mm的原煤研磨成0.075 mm左右的煤粉,直接進(jìn)入鍋爐燃燒。熱一次風(fēng)從磨碗下部的側(cè)部進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入,并沿磨碗轂向上穿過磨碗邊緣的葉輪裝置,旋轉(zhuǎn)的葉輪裝置使熱風(fēng)均勻分布在磨碗邊緣,提高了風(fēng)速;煤粉和熱風(fēng)混合后,熱風(fēng)攜帶著煤粉沖擊固定在分離器體上的固定折向板。
干燥的小顆粒煤粉被熱風(fēng)攜帶沿著折向板上升至分離器,而大顆粒煤粉回落到磨碗重新碾磨,分離器下部的固定折向板使磨煤機(jī)內(nèi)煤粉在碾磨區(qū)域進(jìn)行了初級分離。
熱風(fēng)攜帶煤粉上升,經(jīng)過分離器體,然后進(jìn)入旋轉(zhuǎn)的葉片式轉(zhuǎn)子,在轉(zhuǎn)子外沿,熱風(fēng)和煤粉流互相作用,轉(zhuǎn)子使較粗的煤粉返回磨碗進(jìn)一步碾磨,而較細(xì)的煤粉則可以經(jīng)過轉(zhuǎn)子直接排出,進(jìn)入爐膛燃燒。通過變頻器可改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,從而改變動態(tài)分離器轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速,通過改變轉(zhuǎn)速可以改變煤粉的細(xì)度。
由于動態(tài)分離器使得磨內(nèi)循環(huán)負(fù)荷比靜態(tài)分離器的循環(huán)負(fù)荷小,因而能提高磨的出力,這是因為動態(tài)分離器分離效率高所致,也就是因為避免了細(xì)煤粉(粒度小于200目)不必要的循環(huán)碾磨次數(shù),因而合格的煤粉就可以加快排出,進(jìn)入爐膛燃燒。因此,在煤質(zhì)相同時,在相同的煤粉細(xì)度要求下,使用動態(tài)分離器可以提高磨的出力;或者在相同的出力要求下,使用動態(tài)分離器可以提高磨的煤粉細(xì)度。
3 ?磨煤機(jī)動態(tài)分離器特性分析
動態(tài)分離器特性曲線如圖2(a)、(b)、(c)所示(3E磨煤機(jī)32.4 t/h出力)。
與靜態(tài)分離器比較,動態(tài)分離器的煤粉均勻性指數(shù)n明顯高于靜態(tài)分離器;當(dāng)動態(tài)分離器輸出>70%,可以使煤粉細(xì)度R200、R90、R75均優(yōu)于靜態(tài)分離器,而單從>0.2 mm的粗顆粒煤粉R200看,動態(tài)分離器輸出達(dá)到55%,即可使R200優(yōu)于靜態(tài)分離器,但此時R75和R90還不如靜態(tài)分離器。
為了保證燃燒效率,應(yīng)該使R200趨近于0,從試驗結(jié)果看,對于試驗的平2煤,建議50.6%給煤率下的動態(tài)分離器輸出
≥70%,此時煤粉細(xì)度R75≤15%、R90≤8%、R200≈0、n≥1.35、磨碗差壓不超過1.2 kPa、磨煤機(jī)功率不超過400 kW。
當(dāng)繼續(xù)降低給煤率至35.9%(24.1 t/h出力,風(fēng)量77.9%),動態(tài)分離器輸出80%時,煤粉細(xì)度R75為8.9%,R90為4.5%,R200基本為0,n為1.38,顯示動態(tài)分離器較好的調(diào)節(jié)特性。
當(dāng)動態(tài)分離器因故障停運(yùn)時,動態(tài)分離器仍有一定的分離能力,此時的煤粉細(xì)度R200達(dá)到30%左右,R75則達(dá)到50%左右,均勻性指數(shù)接近1.0。
4 ?結(jié) ?語
磨動態(tài)分離器具有良好的煤粉細(xì)度調(diào)節(jié)性能,煤粉細(xì)度和煤粉均勻性指數(shù)n均達(dá)到設(shè)計要求,即煤粉均勻性指數(shù)n≥1.2,煤粉細(xì)度R90=2.4~32%。磨煤機(jī)動態(tài)分離器改造具有良好的經(jīng)濟(jì)性;當(dāng)機(jī)組進(jìn)行低氮燃燒改造時,很有必要考慮同時實施動態(tài)分離器改造。
參考文獻(xiàn):
[1] 李曉堅,韋丹.HP中速磨煤機(jī)旋轉(zhuǎn)分離器改造分析[J].江蘇電機(jī)工程,2013,(3).