段利賓
大斷面拱涵施工技術(shù)
段利賓
摘 要:大斷面拱涵由于適用的局限性,在鐵路施工過程中使用較少。結(jié)合寶蘭客運(yùn)專線蘭州鐵路樞紐工程高矢拱涵的施工地理特點(diǎn)和工期要求,通過加工專用的內(nèi)、外模走行臺車,較好地解決施工中的問題,既節(jié)約成本又提高施工進(jìn)度,對類似工程具有一定的借鑒作用。
關(guān)鍵詞:拱涵;大斷面;走行臺車;成本;施工進(jìn)度
目前國內(nèi)的涵洞多以蓋板涵、箱型涵居多,拱涵特別是較長的大斷面拱涵相對較少。隨著鐵路的快速發(fā)展,在遇到河流地段峽谷相對較小,但需跨越寬度又較大時(shí),大斷面拱涵比橋梁施工更實(shí)用、更節(jié)省成本。以寶蘭客運(yùn)專線1-9.0m高矢拱涵為例,對施工技術(shù)及工藝進(jìn)行改進(jìn),提高施工效率、節(jié)約施工成本。
新建鐵路寶蘭客運(yùn)專線蘭州鐵路樞紐工程DCSK4+024(1-9.0m)高矢拱涵位于存車場范圍內(nèi),該拱涵位于蘭州市七里河區(qū)范坪村境內(nèi),為跨越小金溝排洪而設(shè),該涵采用1孔9m鋼筋混凝土拱涵設(shè)計(jì),涵內(nèi)凈寬9m,凈高8.1m,全長546m,基礎(chǔ)位于砂質(zhì)黃土層,出入口采用M10漿砌片石鋪砌。
方案1:采用傳統(tǒng)施工工藝,滿堂支架+木模板拼裝施工。該方案在涵洞施工方案中較為常見,但對于較長的大斷面拱涵所需的材料及勞動(dòng)力投入較大,且施工周期較長。
方案2:內(nèi)模采用定制鋼模板臺車,外模采用鋼?;蚰灸F囱b施工。該方案與隧道工程明洞施工相似,技術(shù)方案也較為成熟,按常規(guī)施工該方案可行度較高。
方案3:拱涵內(nèi)模及外模均采用專門定制的鋼模臺車進(jìn)行施工,并配備自行行走系統(tǒng)。該方案雖然在目前施工中采用較少但施工效率最高,且投入也較小,特別是模板、支架的投入費(fèi)用大大降低,同時(shí)節(jié)省滿堂支架施工及模板拼裝施工的時(shí)間,施工效率得到很大提升。
綜合考慮施工安全、質(zhì)量、工期、成本等因素,結(jié)合本工程的施工特點(diǎn),可以看出方案3效果最為可行,具有相對安全可靠、操作簡單、施工效率較高、節(jié)約成本等優(yōu)點(diǎn),能很好滿足現(xiàn)場施工需要。
3.1 臺車構(gòu)造及體系
臺車主要由內(nèi)模、外模、端模、液壓/絲杠系統(tǒng)、支撐系統(tǒng)、行走系統(tǒng)、軌道等組成(見圖1),臺車高度10.98m,凈寬4m。
3.2 基礎(chǔ)施工
基礎(chǔ)采用C40鋼筋混凝土,呈凹字形,兩端高4.0m,中間2.5m?;A(chǔ)施工完后當(dāng)混凝土強(qiáng)度達(dá)到要求時(shí)進(jìn)行臺車拼裝施工。
3.3 臺車拼裝
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際條件,臺車拼裝采用25t吊車,人工倒鏈、裝載機(jī)配合。外模臺車拼裝于拱涵基礎(chǔ)外側(cè)的行走軌道上,軌道長度12.5m/單元。按照鐵路軌道標(biāo)準(zhǔn),單元連接處采用魚尾板相連。外模門架采用雙層橫梁,同時(shí)增設(shè)4件縱向防滑裝置,在縱向上將整套模板與門架牢牢連接成整體,通過縱向防滑限位裝置固定在門架橫梁上,頂部模板只能隨上縱梁左右平移,不出現(xiàn)前傾或后傾現(xiàn)象,這樣模板才不會出現(xiàn)“跑?!?。同時(shí),為了保證模板兩個(gè)端頭的強(qiáng)度,門架的縱向長度與模板總長一致,從而避免模板在使用時(shí)不會出現(xiàn)典型的喇叭口。臺車內(nèi)模原理與外模相似,內(nèi)模臺車頂部不設(shè)置伸縮系統(tǒng),下部設(shè)置橫向伸縮系統(tǒng)保證快速拆模。臺車內(nèi)外模直接拼裝于拱涵基礎(chǔ)上,拼裝完成后對各部位及細(xì)節(jié)處進(jìn)行檢查、打磨,并涂刷脫模劑。
圖1 拱形臺車正視圖
3.4 涵身施工
拱涵內(nèi)模臺車拼裝完成后進(jìn)行鋼筋綁扎,鋼筋綁扎按照設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工。施工完成經(jīng)檢驗(yàn)合格后將外模臺車通過軌道及行走系統(tǒng)將外模臺車移動(dòng)至準(zhǔn)確位置。內(nèi)模、外模臺車固定,安裝堵頭板模板及伸縮縫材料,檢驗(yàn)合格后進(jìn)行混凝土澆筑施工。拱涵頂部預(yù)留楔口,其寬度為30cm,拱圈強(qiáng)度達(dá)到70%以上時(shí)方可進(jìn)行合攏。內(nèi)模臺車為一個(gè)整體結(jié)構(gòu)(見圖2),外模臺車模板為兩塊分離式模板結(jié)構(gòu)(見圖3),安裝完成后外模頂部預(yù)留1.5m混凝土澆筑及伸縮口,保證混凝土澆筑施工及前期的混凝土本身變形。
3.5 拆模與養(yǎng)護(hù)
涵身澆筑完24h后涵身新澆混凝土強(qiáng)度能達(dá)到5MPa,可拆除外模;新澆涵身混凝土3d強(qiáng)度能達(dá)到70%,可拆除內(nèi)模。內(nèi)模拆模時(shí)支撐和液壓系統(tǒng)同時(shí)收縮使臺車與混凝土脫離,再通過臺車行走系統(tǒng)移動(dòng)至下一單元拱涵施工。外模拆模時(shí)通過提升模板使之與混凝土脫離,通過行走系統(tǒng)移動(dòng)至下一施工單元,進(jìn)行打磨、涂刷脫模劑,準(zhǔn)備下一施工單元的施工,拆模完成后的混凝土及時(shí)進(jìn)行覆蓋、養(yǎng)護(hù)。
圖2 臺車內(nèi)?,F(xiàn)場
圖3 臺車外?,F(xiàn)場
3.6 施工安全及實(shí)用性分析
拱涵臺車的應(yīng)用比常規(guī)施工具有更高的安全性和實(shí)用性,大大節(jié)約了拉動(dòng)力和材料的浪費(fèi),使拱涵施工向“工廠化”邁進(jìn)了一步。最重要的是臺車只通過人工操作行走系統(tǒng)進(jìn)行控制,省略常規(guī)施工中搭設(shè)腳手架、拼裝模板等需較大勞動(dòng)力的工序,避免高空作業(yè)等施工發(fā)生。同時(shí)該臺車的應(yīng)用更加靈活和多變,為加快施工進(jìn)度可通過增加內(nèi)模臺車的數(shù)量和鋼筋綁扎勞動(dòng)力來滿足緊張的工期要求,外模臺車僅需鋼筋綁扎完成后澆筑混凝土和等待拆模的時(shí)間。施工控制靈活、簡單,能夠滿足不同工期和條件下的要求,值得在施工中多推廣和應(yīng)用。
1-9.0m高矢拱涵施工從2013年8月開始進(jìn)行第1節(jié)拱圈施工,截至2013年12月全部澆筑完成。投入內(nèi)模臺車4臺,外模臺車2臺,比原先常規(guī)方案計(jì)劃工期提前4個(gè)月以上,并很好地節(jié)約了施工成本。通過我國建筑行業(yè)近幾十年的發(fā)展歷程可以看出,建筑業(yè)的施工逐漸向自動(dòng)化、機(jī)械化的方向迅速發(fā)展。該案例的成功應(yīng)用也正符合這樣的發(fā)展規(guī)律。
段利賓:中鐵二十一局集團(tuán)有限公司蘭州樞紐項(xiàng)目部,工程師,甘肅 蘭州,730000
責(zé)任編輯 苑曉蒙
中圖分類號:U445
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1672-061X(2015)05-0042-02