王 明,王玉昌
內(nèi)蒙古科技大學(xué)信息工程學(xué)院,內(nèi)蒙古包頭 014010
120噸轉(zhuǎn)爐傾動與氧槍控制系統(tǒng)
王 明,王玉昌
內(nèi)蒙古科技大學(xué)信息工程學(xué)院,內(nèi)蒙古包頭 014010
本文針對包鋼120噸轉(zhuǎn)爐傾動與氧槍控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)采用西門子6RA70全數(shù)字直流調(diào)速裝置,并對開關(guān)抱閘進(jìn)行分析。氧槍控制系統(tǒng)構(gòu)成位置閉環(huán)控制系統(tǒng),位置反饋采用公式法實(shí)現(xiàn)雷格碼轉(zhuǎn)換,介紹了事故抬槍的方法;控制系統(tǒng)采用PLC S7-400系列與wincc7.0組態(tài)軟件相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了對現(xiàn)場整體設(shè)備的自動監(jiān)控。
傾動;氧槍;傳動
傾動與氧槍系統(tǒng)在轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)中起著重要的作用,氧槍的定位精度直接影響到轉(zhuǎn)爐吹煉的工作效率和吹煉時間。同時,轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng),在自由360o旋轉(zhuǎn)時,要求電機(jī)運(yùn)行電流平衡,保證傾動系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性。
120噸轉(zhuǎn)爐傾動采用全懸掛式傳動系統(tǒng)。工作原理為四臺電機(jī)同時驅(qū)動,拖動一級減速機(jī)和二級減速機(jī),二級減速機(jī)與轉(zhuǎn)爐驅(qū)動端耳軸連接,將轉(zhuǎn)爐爐體進(jìn)行360o旋轉(zhuǎn),完成出鋼、倒渣、兌鐵、測溫、取樣等工藝流程。
氧槍通過升降裝置將氧槍停在轉(zhuǎn)爐熔池上方,將高速動能的氧氣吹入轉(zhuǎn)爐熔池,主要完成轉(zhuǎn)爐頂吹氧氣及氮?dú)?,從而完成鋼的冶煉和濺渣護(hù)爐的任務(wù)。
轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)由四臺西門子6RA70系列數(shù)控器組成,四臺數(shù)控器采用一主三從的工作模式,一臺數(shù)控器被設(shè)為主傳動工作模式,其他三臺數(shù)控器工作在從傳動模式。主傳動數(shù)控器以速度/力矩工作模式工作,主傳動數(shù)控器通過選擇開關(guān)對兩臺數(shù)控器進(jìn)行選擇作為主控制器,并將數(shù)控器內(nèi)數(shù)據(jù)組分為兩組,主從數(shù)據(jù)組自動切換。轉(zhuǎn)爐上位機(jī)PLC系統(tǒng)通過數(shù)控器端口對主數(shù)控器進(jìn)行給定速度,主數(shù)控器發(fā)送消息通過光纖環(huán)網(wǎng)至數(shù)控器其他三臺從機(jī),內(nèi)容包括主機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速、力矩及運(yùn)行指令等,從機(jī)利用Simolink光纖環(huán)網(wǎng)與主傳動數(shù)控器連接,從而實(shí)現(xiàn)與主傳動的速度和力矩分配的任務(wù)[1]。主數(shù)控器通過編碼器反饋形成速度環(huán),數(shù)控器設(shè)置參數(shù)形成電流環(huán),構(gòu)成雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。
轉(zhuǎn)爐傾動通過控制字的方式對數(shù)據(jù)給定,數(shù)據(jù)組1為通過PROFIBUS通訊對CB板進(jìn)行控制,數(shù)據(jù)組2為主數(shù)控器利用SIMOLINK光纖通訊對其它三臺數(shù)控器進(jìn)行交換數(shù)據(jù)信息。6RA70數(shù)控器數(shù)字量輸出端子46、47與端子48、54可輸出24V電壓,兩對端子外接兩個繼電器,為低速檢測繼電器K16和力矩檢測繼電器K17。如圖1,P373.001=20低速檢查信號,P374.001=1低速檢查的滯環(huán),輸出狀態(tài)字1第十位,P771=0120連接狀態(tài)位,驅(qū)動內(nèi)部放大器,端子46輸出24V電壓。傾動速度下降至20%額定轉(zhuǎn)速時,K16繼電器通電閉合,制動器進(jìn)入制動狀態(tài),傾動電機(jī)提前進(jìn)入制動狀態(tài),避免轉(zhuǎn)爐爐體停止不穩(wěn)定。如圖2,P590=117修改為電樞電流設(shè)定,P591=0實(shí)際電樞電流為零,差值結(jié)果經(jīng)絕對值運(yùn)算,P388=20,P389=2差值結(jié)果大于20并時滯2秒后延時發(fā)送到狀態(tài)字1的第八位,P772=0116連接狀態(tài)位,驅(qū)動內(nèi)部放大器,端子48輸出24V電壓。數(shù)字量輸出端子48、54外接力矩檢測繼電器K17,電樞電流達(dá)到20%額定電樞電流時,抱閘進(jìn)入打開狀態(tài),力矩檢測的作用是直流電機(jī)建立一定的力矩時,抱閘才能打開,否則轉(zhuǎn)爐爐體會下滑,系統(tǒng)不穩(wěn)定,容易發(fā)生人身傷害事故。
氧槍的高度檢測采用與電機(jī)減速機(jī)相連的絕對值編碼器進(jìn)行位置檢測,將氧槍的高度值傳送給S7-400 PLC控制裝置,并與氧槍的實(shí)際要求的位移設(shè)定值進(jìn)行比較,之后向數(shù)控器輸出控制給定轉(zhuǎn)速值,數(shù)控器內(nèi)部進(jìn)行速度環(huán)、電流環(huán)調(diào)節(jié)后作用于電機(jī),氧槍提升或下降,絕對值編碼器采集的位置信號反饋至PLC給定位移值,實(shí)現(xiàn)位置隨動系統(tǒng)。氧槍位置隨動控制系統(tǒng),數(shù)值精確高、性能穩(wěn)定,定位精度小于2cm,滿足氧槍升降裝置的工作要求。
絕對值編碼器檢測的格雷碼,相鄰兩個碼值只有一位不同,具有數(shù)據(jù)唯一性,計(jì)數(shù)準(zhǔn)確,安全可靠,不容易發(fā)生錯誤。在PLC控制的氧槍定位系統(tǒng)中,必須將編碼器檢測出來的格雷碼轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制的BCD碼[2]。轉(zhuǎn)換方法有兩種:一種是查表法,根據(jù)一個格雷碼對應(yīng)唯一的BCD碼,進(jìn)行查表;第二種方法是公式法,根據(jù)卡諾圖公式對格雷碼進(jìn)行二進(jìn)制轉(zhuǎn)換。本設(shè)計(jì)主要從卡諾圖公式法對格雷碼轉(zhuǎn)換。
BCD碼:Bn-1、Bn-2、Bn-3、Bn-4……B2、B1、B0
格雷碼:Gn-1、Gn-2、Gn-3、Gn-4……G2、G1、G0
Bn-1= Gn-1
Bn-2= Gn-2⊕Bn-1
Bn-3= Gn-3⊕Bn-2
B1= G1⊕B2
B0= G0⊕B1
PLC通過公式法,將格雷碼轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制BCD碼,運(yùn)算方便、效率高,解決了西門子PLC數(shù)值轉(zhuǎn)換的問題。
當(dāng)氧槍供電系統(tǒng)異常掉電時,氧槍可能正在吹煉,氧槍在冷卻水供應(yīng)不足的條件下,容易發(fā)生燒損氧槍的故障,急需氧槍上升。氧槍系統(tǒng)增加另一路變壓器供電系統(tǒng)電源,當(dāng)氧槍供電系統(tǒng)掉電,可通過操作刀閘開關(guān),切換到另一路變壓器供電電源,電源直接供給氧槍系統(tǒng),經(jīng)過事故操作開關(guān),氧槍上升到上位,體現(xiàn)了氧槍控制系統(tǒng)的安全性。
轉(zhuǎn)爐傾動與氧槍控制系統(tǒng)通過編程軟件STEP7 V5.5軟件和組態(tài)軟件WINCC 7.0來實(shí)現(xiàn)的,通過下位機(jī)組態(tài)軟件STEP7 V5.5編寫控制程序,將控制程序下載到PLC控制器中,PLC根據(jù)檢測到的設(shè)備輸入狀態(tài),通過控制程序執(zhí)行具體操作。在主控室可以操作現(xiàn)場設(shè)備,重要過程值的歸檔、趨勢顯示、報(bào)警以及查詢都是通過上位機(jī)來實(shí)現(xiàn)的。
本文給出了轉(zhuǎn)爐傾動與氧槍系統(tǒng)的控制方式,并對傳動內(nèi)部參數(shù)進(jìn)行分析,保證轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng)的穩(wěn)定性和氧槍系統(tǒng)的定位精確性。實(shí)踐證明,竣工后的120噸轉(zhuǎn)爐各方面運(yùn)行狀況良好,滿足系統(tǒng)要求。
[1]閆金凱.轉(zhuǎn)爐傾動電機(jī)協(xié)調(diào)控制技術(shù)研究[D].北方工業(yè)大學(xué),2010.
[2]馬彥霞,陳玉國,司愛國.PLC中將格雷碼轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制碼一種運(yùn)算方法[J].微計(jì)算機(jī)信息,2006:10-1.
TP2
A
1674-6708(2015)147-0168-02