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上海石化3.9 Mt/a渣油加氫裝置采用全蠟油硫化方案
中國石化上海石油化工股份有限公司(簡稱上海石化)3.9 Mt/a渣油加氫裝置分為A、B兩列,可以單開單停。該裝置下游的催化裂化裝置設(shè)計為不完全再生,要求加氫常壓渣油的殘?zhí)坎荒艿陀?.5%,否則容易造成“尾燃”。渣油加氫裝置第一、第二周期按照傳統(tǒng)的硫化程序,依次進行柴油硫化和蠟油硫化。在另外一列正常生產(chǎn)的情況下,柴油硫化結(jié)束后,為了保證下游催化裂化裝置原料殘?zhí)坎坏陀?.5%,含有硫化氫的硫化柴油不能并入分餾系統(tǒng),只能送至罐區(qū)。在這個過程中,由于高壓狀態(tài)下溶解的硫化氫在罐區(qū)揮發(fā),對罐區(qū)環(huán)境造成很大影響。
針對上海石化渣油加氫裝置這一特殊情況,中國石化石油化工科學研究院提出了省略柴油硫化,直接進行蠟油硫化的方案,并在實驗室中型裝置上驗證了此方案的可行性。
2016年4月,渣油加氫裝置A列第三周期開工,采用蠟油硫化后,直接并入分餾系統(tǒng)。至7月底,裝置運行已超過100天,各項工藝參數(shù)均正常,加氫常渣性質(zhì)能夠滿足催化裂化裝置進料要求。全蠟油硫化方案突破了傳統(tǒng)渣油加氫裝置硫化的理念,為其它有類似癥結(jié)的渣油加氫裝置提供了可靠的解決方案。
[中國石化石油化工科學研究院科研處供稿]