摘 要:項目沿線土源不能滿足規(guī)范要求,通過試驗確定按照3∶2的體積比摻加砂來改良土,并經(jīng)過試驗段的施工,最終確定此方案。
關(guān)鍵詞:摻砂;改良
一、項目概況
筆者所在的蘇丹175項目位于蘇丹西部達爾富爾地區(qū),全長175公里,雙向兩車道瀝青公路,是連接蘇丹西部達爾富爾地區(qū)兩個州及鄰國乍得的交通要道。路基結(jié)構(gòu):路基頂面30cm以內(nèi)為路床,之下為路堤。路床要求壓實度為95%,路床所用材料要求:篩分試驗通過0.075mm篩子的量不超過15%,通過0.420mm篩子材料的塑性指數(shù)不超過6,壓實度達到95%時的CBR值不小于10。
項目所在地為微丘陵地區(qū),沿線均有山皮土可以用作路基填料。經(jīng)過對沿線山皮土取土試驗:0.075mm篩子的通過量一般在18%左右,塑性指數(shù)也在10以上,均未達到規(guī)范要求,由于都是山皮土CBR值均為50以上,故CBR滿足要求。
由此可看出只要對沿線土樣進行改良,改變篩分級配及塑性指數(shù)就可以用于路床的施工。
二、試驗確定砂的拌合比例
針對以上的試驗結(jié)果,經(jīng)過對沿線情況進一步的勘察了解,我們確定用摻砂的方法來改善土的級配及塑性指數(shù)。
首先在土場附近尋找砂的儲量大,并且顆粒稍粗,含泥量少的砂源地,取樣試驗。然后通過對所取砂的試驗,結(jié)果為:0.075mm篩子的通過量為3%,無塑性指數(shù),按照篩分結(jié)果可以大概確定摻砂量為25%左右。
由于實際施工中按照體積比來控制拌合比較簡單,故在試驗中選擇按照體積比來進行配比試驗。試驗時按照自然體積比分別試拌了:3∶1、3∶2、4∶3三種試樣,試驗結(jié)果如下表所示。
通過以上結(jié)果可以看出后兩個試樣滿足規(guī)范要求,從實際施工角度來分析第二種更容易操作,而且CBR強度更高,故此我們選擇按照3∶2的比例進行施工。
三、現(xiàn)場拌合
在路沿線選擇合適的取土場,并整平拌合場地。根據(jù)整平的場地備土,并攤平修好上坡道,按車數(shù)計算土的體積。
根據(jù)土的體積計算所需砂的車數(shù),將砂覆蓋在已攤平的土上,高于最佳含水量3%灑水悶料。
按照以上步驟重復(fù)進行,直到堆土高度達到4米左右。
為加快施工進度,提高效率,由一臺挖機晚上對土進行充分拌合。
四、試驗段施工
取做好的一段路堤50米作為試驗段進行路床的施工,將備土場充分拌合的土運到試驗段,按照1.3的松鋪系數(shù)計算用土量,上土完成后用平地機再對土進行拌合一次,實測含水量控制在最佳含水量的-2%—+1%范圍內(nèi)?,F(xiàn)場選擇22噸振動壓路機,靜壓1遍,振動壓實4遍,最后再靜壓1遍,經(jīng)檢測壓實度為97.3%,達到壓實要求。
五、結(jié)語
項目沿線均有大小不等的山包,含有大量的山皮土,并且沿線河內(nèi)均有優(yōu)質(zhì)的砂源可取,利用山皮土拌合砂的方法可以極大的縮短運距,節(jié)省了運輸時間,提高了施工效率。
蘇丹物資匱乏,達爾富爾地區(qū)交通條件非常的差,石灰運到施工現(xiàn)場至少需要一個月的時間,而且價格將近300美元一噸,如果選擇摻加石灰的方法將極大的增加施工成本,并且制約著工期。而現(xiàn)場有著豐富的河砂資源,這樣就大大的節(jié)約了施工成本,縮短了工期。
由于達爾富爾特殊的外部環(huán)境,出于安全考慮我們的施工都是安排在白天進行,晚上禁止施工。而經(jīng)過我們對當?shù)貦C手的培訓(xùn),晚上由當?shù)毓と诉M行備土、灑水、拌合,白天上土、施工,這樣也節(jié)省了時間,不會對工期產(chǎn)生影響。
參考文獻
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作者簡介:陳兵(1982.04- ),男,河北吳橋人,本科,中國地質(zhì)工程集團公司華北建設(shè)分公司,工程師,研究方向:工程地質(zhì)。