盧 寧,張型蘭,姜延春
(1.中國(guó)石油吉林石化公司 乙二醇廠,吉林 吉林 132022;2.中國(guó)石油吉林石化公司 乙烯廠,吉林 吉林 132022)
中國(guó)石油吉林石化公司乙二醇廠15.9萬t/a乙二醇裝置采用美國(guó)SD公司氧氣氧化法生產(chǎn)環(huán)氧乙烷、環(huán)氧乙烷無催化直接水合生產(chǎn)乙二醇專利技術(shù),裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為:一乙二醇10萬t/a,二乙二醇9 570 t/a。裝置脫碳單元的主要作用是將環(huán)氧乙烷氧化反應(yīng)產(chǎn)生的CO2通過熱鉀堿法進(jìn)行脫除,以降低CO2對(duì)氧化反應(yīng)的抑制作用。
由于環(huán)氧乙烷氧化銀催化劑技術(shù)的不斷進(jìn)步,選擇性和活性越來越好,新型的銀催化劑對(duì)于反應(yīng)器入口x(CO2)的要求也越來越高,乙二醇裝置受限于脫碳能力制約,無法使用更先進(jìn)的催化劑,裝置物耗在同行業(yè)中處于下游水平,因此對(duì)脫碳單元開展了一系列優(yōu)化研究,最終通過優(yōu)化改造消除了脫碳能力的瓶頸。
脫碳單元采用熱鉀堿法脫除CO2,其原理及化學(xué)反應(yīng)方程式如下。
生成的碳酸氫鹽溶液在蒸汽的作用下被再生成碳酸鉀循環(huán)使用,同時(shí)放出CO2。
改造前脫碳單元流程圖見圖1。
圖1 改造前脫碳單元流程圖
來自反應(yīng)單元的富CO2的循環(huán)氣(占總循環(huán)氣量20%),在脫碳單元預(yù)飽和罐升溫后進(jìn)入吸收塔底部,自下而上通過不銹鋼鮑爾環(huán)填料床與貧碳酸鹽溶液逆流接觸,CO2被吸收到碳酸鹽溶液中,貧CO2的循環(huán)氣自吸收塔頂離開,通過預(yù)飽和罐上部的分離罐和循環(huán)氣分離罐脫除夾帶的水和碳酸鹽后返回反應(yīng)單元。富CO2的碳酸鹽溶液靠壓差進(jìn)入再生塔,在直接蒸汽和間接蒸汽的作用下CO2從溶液中脫離,經(jīng)冷卻器冷卻后排入大氣。貧碳酸鹽溶液則通過離心泵升壓送回吸收塔。
進(jìn)入吸收塔的循環(huán)氣流量為70 t/h,僅占總循環(huán)氣量的20%,經(jīng)過吸收塔脫除CO2返回反應(yīng)單元后,循環(huán)氣中的x(CO2)仍在7%~8%,如果要將x(CO2)降到1%~2%,則吸收塔的處理能力必須大幅提高。
脫碳使用的碳酸鹽溶液主要成分為碳酸鉀,為固體粉末碳酸鉀加水配制,同時(shí)要向系統(tǒng)中加入一定量的V2O5,該混合溶液在<70 ℃時(shí)容易結(jié)晶析出,一旦結(jié)晶發(fā)生在填料中,會(huì)造成填料堵塞,造成脫碳效果降低,堵塞嚴(yán)重會(huì)造成裝置停車,而且碳酸鹽結(jié)晶物難以清除,對(duì)正常生產(chǎn)危害極大。
對(duì)反應(yīng)器中的催化劑來說,水和碳酸鹽都是毒物,尤其高選擇性催化劑對(duì)其非常敏感,輕則會(huì)降低催化劑活性、選擇性,重則造成催化劑失效,需要在流程中設(shè)置能力足夠的分離設(shè)施,保證返回循環(huán)氣的清潔。
再生塔中,富CO2的碳酸鹽溶液在蒸汽的作用下再生,碳酸氫鹽轉(zhuǎn)化為碳酸鹽,分離出CO2,貧CO2的碳酸鹽溶液返回吸收塔,蒸汽不足會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)速率降低,碳酸氫鹽轉(zhuǎn)化效果差,造成脫碳單元脫除效果降低。
改造前裝置使用的高活性催化劑三年平均選擇性只有78.8%,而在環(huán)氧乙烷/乙二醇行業(yè)中大部分裝置都已經(jīng)在使用高選擇性的催化劑,三年平均選擇性在83%以上,選擇性越高,裝置的物耗越低,副產(chǎn)CO2越少,從經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性來看,吉化乙二醇裝置已在行業(yè)中處于落后地位。
3.1.1 選用分離效率更高的填料
原吸收塔使用的是304不銹鋼鮑爾環(huán)填料床,裝填于1995年,分離能力和傳質(zhì)效率都不理想,經(jīng)過論證,最終裝置選擇了蘇爾壽公司的Sulzer 352Y 型不銹鋼規(guī)整填料,該填料具有處理能力大、壓降小、除霧沫夾帶能力大等特點(diǎn),使用后,不但可以滿足生產(chǎn)需要,還能大大縮小塔徑,達(dá)到節(jié)省投資的目的。
3.1.2 吸收塔系統(tǒng)擴(kuò)大
吸收塔塔徑由2 000 mm改為3 400 mm,填料床仍為上下兩層,相關(guān)的分布器、管線、閥門等管件也相應(yīng)擴(kuò)大,以處理更多的富CO2循環(huán)氣。
3.1.3 采用先進(jìn)的碳酸鹽活化工藝
向碳酸鹽溶液中加入CATACARB922碳酸鹽活化劑,在碳酸鹽吸收和再生循環(huán)的過程中,CATACARB922可以加速CO2吸收和解吸的速率,因此在循環(huán)氣中少量的CO2能夠有效的分離,作為無機(jī)物CATACARB922與循環(huán)氣的氧化環(huán)境不發(fā)生任何化學(xué)反應(yīng),而且其不揮發(fā),可以使下游環(huán)氧乙烷生產(chǎn)產(chǎn)生污染物的可能性降為最低,同時(shí)CATACARB922中所含的釩酸鉀組分可以有效的減少碳酸鉀溶液對(duì)金屬設(shè)備的腐蝕。
3.2.1 優(yōu)化工藝流程
提高碳酸鹽溫度,可以提高其溶解度,因此在流程中增加熱交換器,取消原來的預(yù)飽和罐,用來自再生塔的貧CO2的碳酸鹽溶液(約101 ℃)作為熱源,將低溫的富CO2碳酸鹽溶液從73 ℃加熱到92 ℃,既降低了碳酸鹽結(jié)晶的幾率,同時(shí)有效利用了系統(tǒng)中的熱量。
3.2.2 優(yōu)化碳酸鹽組分控制
適當(dāng)降低碳酸鉀和釩酸鉀濃度,系統(tǒng)總堿度控制在3.4~4.5(折合總K2CO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為19.4%~24.3%),釩酸鹽控制在0.30~0.45 mol/L,在這個(gè)濃度范圍內(nèi),碳酸鹽的溶解度最佳,而脫碳效果亦能滿足需要。
3.2.3 死角部位設(shè)置沖洗管線
在可能存在的死角位置,如塔液面計(jì)、循環(huán)泵泵殼、填料除沫器等部位增加脫鹽水沖洗管線,在正常生產(chǎn)時(shí),該管線閥門常開保持一定流量,利用清潔的脫鹽水沖洗可以有效的避免碳酸鹽在死角的結(jié)晶。
對(duì)反應(yīng)器中的催化劑來說,水和碳酸鹽都是毒物,與催化劑接觸后,輕則會(huì)降低催化劑活性、選擇性,重則造成催化劑失效,需要在吸收塔后流程中設(shè)置分離作用的冷卻器及分離設(shè)備,保證返回循環(huán)氣的清潔。在吸收塔塔頂設(shè)置一臺(tái)循環(huán)水冷卻器,循環(huán)氣溫度從71.8 ℃降至45 ℃后進(jìn)入新的氣液分離罐,該分離罐中,冷凝的碳酸鹽溶液被分離出來排往廢液池,循環(huán)氣則返回反應(yīng)單元。在分離罐設(shè)置聯(lián)鎖信號(hào)AIA-201,一旦電導(dǎo)率超過200 μs/cm則立即聯(lián)鎖切斷循環(huán)氣,避免碳酸鹽被循環(huán)氣帶入反應(yīng)器。
更換一臺(tái)更大的蒸汽噴射泵,再生塔直接蒸汽流量從0.5 t/h提高到3.4 t/h,同時(shí)驅(qū)動(dòng)蒸汽壓力由1.0 MPa提高到2.0 MPa,這部分熱量用來滿足碳酸鹽再生的需要,通過蒸汽噴射的形式可以有效提高系統(tǒng)熱量的利用率。
脫碳能力瓶頸的消除,使裝置具備了使用高選擇性催化劑的條件,于是利用檢修時(shí)機(jī),裝置裝填了高選擇性催化劑S-877,該催化劑初期選擇性預(yù)期值達(dá)到86.3%,合同保證值為85.9%,三年平均選擇性達(dá)到83%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于裝置一直使用的高活性催化劑(三年平均選擇性78.8%)。選擇性的提高,減少了副反應(yīng)的發(fā)生,CO2總量減少,有效減輕脫碳單元的負(fù)擔(dān),裝置運(yùn)行進(jìn)入了副產(chǎn)CO2減少-脫碳效果更佳-反應(yīng)狀態(tài)最優(yōu)化的良性循環(huán)。
富CO2的循環(huán)氣(占總循環(huán)氣量的65%)進(jìn)入脫碳單元,在貧/氣熱交換器中與進(jìn)入吸收塔的貧碳酸鹽溶液換熱,溫度升高到66~70 ℃后進(jìn)入吸收塔的底部,自下而上通過填料床與貧碳酸鹽溶液逆流接觸后CO2被吸收到碳酸鹽溶液中,貧CO2的循環(huán)氣自吸收塔頂離開,通過循環(huán)氣冷卻器和循環(huán)氣分離罐脫除夾帶的水和碳酸鹽后返回反應(yīng)單元。富CO2的碳酸鹽溶液靠壓差進(jìn)入再生塔,在直接蒸汽和間接蒸汽的作用下CO2從溶液中脫離,經(jīng)冷卻器冷卻后排入大氣。貧碳酸鹽溶液則通過離心泵升壓送回吸收塔。工藝流程見圖2(紅框內(nèi)為改造內(nèi)容)。
圖2 優(yōu)化改造后脫碳單元流程圖
改造后,反應(yīng)器入口循環(huán)氣中的x(CO2)大大降低,三年運(yùn)行周期平均值從7.39%降至1.03%,脫碳能力瓶頸消除,裝置具備了使用高選擇性催化劑的條件,數(shù)據(jù)見表1。
表1 改造前后反應(yīng)器入口循環(huán)氣x(CO2)變化
4.3.1 經(jīng)濟(jì)效益
滿負(fù)荷狀態(tài)下,裝置選擇性大幅提升,單位產(chǎn)品原料消耗大大降低,改造前后催化劑選擇性、物耗對(duì)比見表2。
表2 改造前后催化劑選擇性、物耗對(duì)比
每個(gè)運(yùn)行周期節(jié)約乙烯:15.9×10 000×32.79×3/1 000=15 640.8 t,每個(gè)運(yùn)行周期節(jié)約氧氣:15.9×10 000×78.7×3/1 000=37 539.9 m3。
4.3.2 環(huán)保效益
改造后,由于副反應(yīng)減少,氧化反應(yīng)產(chǎn)生的CO2量大幅降低,每個(gè)運(yùn)行周期CO2減排量:1.653×8000=13224 t,詳見表3。
表3 改造前后催化劑選擇性、CO2排放量對(duì)比
(1) 通過優(yōu)化改造,在裝置滿負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài)下,反應(yīng)器入口x(CO2)從7.39%降至1.03%,達(dá)到高選擇性催化劑的使用條件,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo);
(2) 由于催化劑選擇性的提高,乙烯、氧氣消耗大大降低,每個(gè)運(yùn)行周期節(jié)省乙烯達(dá)15 640.8 t,節(jié)省氧氣37 539.9 m3,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益;
(3) 由于副反應(yīng)的減少,副產(chǎn)CO2量大大降低,裝置每個(gè)運(yùn)行周期CO2減排達(dá)到13 224 t。
參 考 文 獻(xiàn):
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