李 虹
(保定卷煙廠,河北 保定 071000)
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減少真空回潮機(jī)蒸汽消耗方面的探究
李虹
(保定卷煙廠,河北 保定 071000)
摘要:“精益管理”是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期煙草行業(yè)工作的基本方針和戰(zhàn)略任務(wù),是破解行業(yè)“三大課題”、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的根本方法。需要以生產(chǎn)績(jī)效考核指標(biāo)為基礎(chǔ),對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,優(yōu)化作業(yè)流程。所以,在保證煙葉內(nèi)在品質(zhì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)參數(shù)優(yōu)化,減少真空回潮單箱耗蒸汽百分比,降低能源消耗,刻不容緩。
關(guān)鍵詞:真空回潮;蒸汽消耗;精益;節(jié)能
(一)設(shè)備概況:真空回潮機(jī)適用于8000kg/h及8000kg/h以下制絲線。用于對(duì)垂直分片后的煙片進(jìn)行真空回潮處理,同時(shí)松散片煙、除去青雜氣和雜味,適度提高片煙的含水率和溫度,提高片煙的耐加工性以滿足后道工序的加工需要。
(二)工作原理:真空回潮機(jī)在其一級(jí)和二級(jí)之間串聯(lián)冷凝器,形成三級(jí)蒸汽噴射式抽真空系統(tǒng),來(lái)抽取回潮機(jī)內(nèi)的空氣,使片煙塊內(nèi)外獲得99%以上的真空度,然后采用加濕系統(tǒng)通過(guò)水汽混合器將蒸汽和水噴入回潮機(jī)內(nèi),使煙葉回潮。
對(duì)能源消耗的歷史數(shù)據(jù)和主要耗能工序進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)真空回潮單箱耗蒸汽百分比遠(yuǎn)超其他單機(jī)用量。為驗(yàn)證蒸汽消耗情況,對(duì)2015年真空回潮單箱耗汽量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。通過(guò)觀察分析,得出真空回潮單箱消耗蒸汽量均值在14.41kg/箱,而歷史數(shù)據(jù)顯示,歷史最好值可以達(dá)到12.08kg/箱,差距較大。
2015年真空回潮單箱耗汽量統(tǒng)計(jì)表
真空回潮機(jī)需要消耗水、電、蒸汽以及壓縮空氣這四種能源。蒸汽消耗量與其他能源消耗相比,差距較大。在真空回潮機(jī)五個(gè)工作階段中,抽真空、增濕和反抽這三個(gè)階段需要消耗蒸汽,如圖所示:
在三個(gè)需要蒸汽參與的工作階段中,抽空階段三級(jí)泵平均工作時(shí)間為752秒,二級(jí)泵平均工作時(shí)間為664秒,一級(jí)泵平均工作時(shí)間為565秒;增濕階段平均工作時(shí)間為261秒。反抽階段二級(jí)、三級(jí)泵全程參與,平均工作時(shí)間30秒。對(duì)蒸汽消耗量進(jìn)行計(jì)算,統(tǒng)計(jì)真空回潮機(jī)各階段蒸汽消耗量占比,可知在真空回潮機(jī)各工作階段中,抽真空階段蒸汽消耗量最大。有以下幾點(diǎn)原因:一是設(shè)備密封出現(xiàn)泄露;二是參數(shù)設(shè)定不合理;三是抽空蒸汽壓力過(guò)高。
為達(dá)到降耗目的,須從減少抽空階段蒸汽消耗入手。具體改進(jìn)思路及實(shí)施方法如下:
(一)改進(jìn)密封結(jié)構(gòu),使之更加科學(xué)。對(duì)箱門(mén)密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)真空回潮機(jī)箱門(mén)密封采用分離式U型槽結(jié)構(gòu),造成分離式結(jié)構(gòu)抵抗外力變形能力差。且密封條為實(shí)心式,在密封狀態(tài)時(shí),因自身變形能力差,導(dǎo)致箱門(mén)密封老化磨損較快,存在缺陷。將箱門(mén)密封結(jié)構(gòu)由U型改為燕尾型,則更加科學(xué)。
(二)優(yōu)化執(zhí)行參數(shù),使之更加合理。一是提高循環(huán)水泵電機(jī)頻率。將循環(huán)水泵電機(jī)頻率調(diào)整到工作最大值,即50HZ,降低冷凝水溫度。二是對(duì)冬季真空回潮參數(shù)做出調(diào)整:抽空溫度12℃,蒸濕溫度67℃,保溫時(shí)間220s。
(三)分解供汽壓力,使之更加柔性。按照季節(jié)對(duì)冷凝器全年進(jìn)水溫度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)若環(huán)境溫度降低,則冷凝器進(jìn)水溫度也隨之降低。在水溫30℃ 條件下,若保證抽空性能穩(wěn)定,而蒸汽壓力在要求范圍內(nèi),即0.95-1.1Mpa,則抽空時(shí)間基本不變。但低于0.95 Mpa以下時(shí),抽空時(shí)間明顯延長(zhǎng)。綜合考慮,最終將蒸汽壓力確定為0.94Mpa。采取同樣的方式,確定水溫在15℃、10℃時(shí)的最優(yōu)蒸汽工作壓力,分別為0.84Mpa和0.82Mpa。
通過(guò)采取以上系列措施,真空回潮單箱耗汽量由14.41kg/箱下降到12.70kg/箱,減少蒸汽消耗1.71kg/箱,實(shí)現(xiàn)了減少真空回潮蒸汽消耗的目標(biāo)。對(duì)2016年1月單箱耗汽量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),可以看出, 2016年1月平均單箱耗汽量為12.70kg/箱。數(shù)據(jù)如下:
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結(jié)論:在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,通過(guò)徹頭徹尾解決生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的浪費(fèi),降低了真空回潮機(jī)蒸汽消耗量,優(yōu)化了作業(yè)流程。在實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,精益管理做除法的基礎(chǔ)上,為企業(yè)降本增效貢獻(xiàn)了力量。
參考文獻(xiàn):
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[2]李彥偉.煙草制絲設(shè)備與工藝[M].華中科技大學(xué)出版社,2012.
中圖分類號(hào):TS43
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1671-864X(2016)07-0294-01
作者簡(jiǎn)介:李虹,助理工程師,保定卷煙廠制絲工藝員。