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330MW循環(huán)流化床鍋爐直接空冷機組AGC控制功能優(yōu)化

2016-10-19 16:41張軍峰
水能經(jīng)濟 2016年9期
關(guān)鍵詞:協(xié)調(diào)控制循環(huán)流化床

張軍峰

【摘要】由于330MW循環(huán)流化床鍋爐燃燒慣性大、耦合強,直接空冷系統(tǒng)機組真空受環(huán)境影響很大,在AGC控制方式下的機組負荷調(diào)節(jié)品質(zhì)常常難以滿足電網(wǎng)的控制要求。通過采用鍋爐主控前饋分段主動調(diào)節(jié)、一次風量錯時超前調(diào)節(jié)、機爐動態(tài)解耦等優(yōu)化措施,有效提高了寧夏國華寧東發(fā)電有限公司#1、#2機組AGC協(xié)調(diào)控制能力,使機組負荷控制指標完全滿足西北電網(wǎng)并網(wǎng)機組AGC性能要求。

【關(guān)鍵詞】循環(huán)流化床;協(xié)調(diào)控制;AGC;超前控制;直接空冷

引言

CFB鍋爐(Circulating Fludized Bed Boiler,以下簡稱CFB鍋爐)作為一種煤的清潔、高效燃燒技術(shù)自八十年代初進入燃煤鍋爐的商業(yè)市場以來,在中小型鍋爐中已占有了相當?shù)姆蓊~。并在技術(shù)日趨成熟的同時逐漸向更大容量發(fā)展。它具有燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率高、氮氧化物排放低、低成本石灰石爐內(nèi)脫硫、負荷調(diào)節(jié)比大等突出優(yōu)點。CFB低成本實現(xiàn)了嚴格的污染排放指標,同時燃用劣質(zhì)燃料,在負荷適應(yīng)性和灰渣綜合利用等方面具有綜合優(yōu)勢,為煤粉爐的節(jié)能環(huán)保改造提供了一條有效的途徑,并得到大量應(yīng)用。

寧夏國華寧東發(fā)電有限公司#1、#2機組采用東方鍋爐(集團)股份有限公司自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)DG-1177/17.5-II3型亞臨界循環(huán)流化床鍋爐,該爐型采用內(nèi)置床、大寬深比的單體爐膛、單側(cè)不對稱布置三個分離器設(shè)計。配套上海電氣集團上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的NZK330-16.67/538/538型雙排汽、直接空冷凝汽式汽輪機。循環(huán)流化床鍋爐由于燃料熱值低、顆粒大、低溫燃燒、受床料影響熱容量大等特點,燃燒過程復(fù)雜,燃燒系統(tǒng)慣性大、耦合性強、非線性強,控制系統(tǒng)除考慮控制燃料、風量、水位、汽溫等煤粉爐被控對象,另外還須控制鍋爐床溫、床壓等被控對象,控制目標更加復(fù)雜多樣;加之汽輪機側(cè)直接空系統(tǒng)冷帶來的諸多影響因素,因此實現(xiàn)大型流化床鍋爐直接空冷機組AGC控制是控制領(lǐng)域公認的疑難問題。

本文通過對330MW循環(huán)流化床鍋爐動態(tài)特性的分析,利用鍋爐主控的動態(tài)加速前饋、一次風超前調(diào)節(jié)以克服流化床鍋爐的燃燒慣性,保證變負荷初期滑壓段主汽壓力快速跟隨和機組負荷響應(yīng)速度,通過給煤量與一次風量的錯時調(diào)節(jié),保證合理的一、二次風量比,維持流化床鍋爐床溫長期穩(wěn)定,確保了330MW流化床機組AGC控制下機組負荷調(diào)節(jié)品質(zhì)和機組運行穩(wěn)定性。

1、330MW循環(huán)流化床鍋爐控制對象的響應(yīng)特性

1.1 風量對循環(huán)流化床鍋爐響應(yīng)特性。循環(huán)流化床機組風量控制,對機組經(jīng)濟運行,燃燒調(diào)整起著重要作用,一次風主要調(diào)整爐膛床溫床壓,并對主汽溫度調(diào)整影響較大;二次風主要調(diào)整鍋爐充分燃燒,然而爐膛左右側(cè)二次風量大小對鍋爐床溫、壁溫及主汽壓力,影響較大。所以研究循環(huán)流化床鍋爐AGC控制,必須對風量控制進行深入研究。

寧東電廠330MW循環(huán)流化床機組AGC控制系統(tǒng)調(diào)試中,對一次風、二次風擾動對主汽壓力和床溫的特性試驗,具體試驗情況如下:

1.1.1 一次風對床溫和主汽壓力的特性曲線

1.1.2 二次風對主汽壓力、床溫的響應(yīng)特性

從試驗曲線中基本可以看出,一次風變化對床溫和主汽壓力的影響均比較大,二次風對床溫的影響不大,但對主汽壓力的影響較大,并與二次風的變化高度一致。根據(jù)這個結(jié)論,系統(tǒng)調(diào)試中,為提高機組協(xié)調(diào)系統(tǒng)的響應(yīng)性,對二次風控制系統(tǒng)的投運比較重視。

1.2 循環(huán)流化床鍋爐燃燒特性

1.2.1 由于流化床鍋爐的燃料是通過給煤系統(tǒng)送入流化床上,需要經(jīng)過加熱、干燥、顆粒膨脹、熱解和揮發(fā)分燃燒,只有將床溫控制在適宜的范圍,才能實現(xiàn)上述一系列燃料熱解過程。床溫過低,燃料無法熱解,床溫過高,燃料可能先行燃燒。而流化床的面積較大,床溫測點一般為20-30個,分布在爐膛的不同部位,床溫是一個時變的分布參數(shù),因此保證控制效果的均勻性是流化床床溫控制的難題。

1.2.2 流化床鍋爐的主要特征在于顆粒在離開爐膛出口后經(jīng)過旋風分離器和返料裝置不斷送回爐膛燃燒,煤粒完全燃盡需要約8-10min,比普通煤粉爐的煤粉燃燒過程長很多,造成鍋爐燃燒過程滯后時間非常長,再加上燃燒室內(nèi)的床料具有非常大的熱慣性和蓄熱能力,造成了給煤量變化后,床溫、主汽壓力需要很長的響應(yīng)時間。圖1為煤量擾動下主汽壓力、床溫響應(yīng)曲線。從圖上可以看出:當給煤量階躍增加時,主汽壓力需要經(jīng)過8分鐘左右純延時,穩(wěn)定時間至少30分鐘,而床溫剛開始稍微下降,后來逐漸上升,但穩(wěn)定時間也至少需要20分鐘。給煤量擾動下的主汽壓力、床溫響應(yīng)曲線圖。

1.2.3 流化床鍋爐是一個多變量緊密耦合的被控對象,其主要輸入-輸出變量之間的動態(tài)耦合關(guān)系如表1所示,其中燃料量、一次風量對主汽壓力、床溫間存在較強的耦合現(xiàn)象,但兩個耦合通道的動態(tài)特性差異很大,且一次風量對主汽壓力的影響有助于提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度,這種耦合對改善燃燒控制系統(tǒng)的控制品質(zhì)是有利的。在床溫和主汽壓力的耦合問題中,床溫是直觀反映整個燃燒供求關(guān)系的關(guān)鍵變量,而維持主汽壓力穩(wěn)定是鍋爐燃燒的主要目標,這些必須在協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的解耦設(shè)計中應(yīng)充分予以考慮,這將在下一節(jié)中具體介紹。

2、協(xié)調(diào)控制策略的優(yōu)化

2.1 風量調(diào)節(jié)系統(tǒng)優(yōu)化

2.1.1 一次風控制系統(tǒng)的優(yōu)化。一次風量控制主要用于鍋爐爐膛內(nèi)物料的流化,通過一次風機入口調(diào)節(jié)擋板控制一次風量,使爐膛床側(cè)壓力運行在正常范圍,同時控制床層溫度,使床溫不超限。

循環(huán)流化床機組一次風風量設(shè)定值為機組實際負荷對應(yīng)的函數(shù)作為一次風量指令,一次風壓作為一次風量控制前饋,給煤量、石灰石量及床層溫度對應(yīng)函數(shù)快速修正一次風量指令。同時,一次風量控制設(shè)定最小風量限制,實際一次風風量設(shè)定值由兩者的高者產(chǎn)生,保證了機組低負荷時最低風量及機組運行安全。循環(huán)流化床鍋爐一次風量控制優(yōu)化后SAMA圖見圖1:

原控制系統(tǒng)中,床溫修正采用閉環(huán)系統(tǒng)修正流化風量,從以上一次風擾動對床溫的特性可以看出,當一次風增加時,由于短時間內(nèi)增強了床料的燃燒,所以床溫在一次風增加時床溫升高,穩(wěn)定后床溫才隨著一次風的增加而降低,因此床溫的變化與一次風的變化不是單調(diào)的關(guān)系,如果用床溫的閉環(huán)來修正一次風的,控制系統(tǒng)是不穩(wěn)定的。因此本次調(diào)試將一次風控制按一二次風配比穩(wěn)定床溫,并由手動修正一次風適當調(diào)節(jié)床溫,負荷指令變化作為一次風量指令動態(tài)前饋,起到超前調(diào)節(jié)作用。優(yōu)化后,一次風量調(diào)整穩(wěn)定性增強,減少了循環(huán)流化床機組翻床現(xiàn)象,同時,通過手動調(diào)整風量,使床溫變化穩(wěn)定。

為了克服循環(huán)流化床鍋爐的燃燒慣性,加快機組負荷響應(yīng)速度,在一次風量指令回路中增加了鍋爐主控對一次風量的動態(tài)前饋,例如當機組負荷指令增加時,一次風量超前變化,原來位于床層中被灰包圍的碳顆粒被一次風吹出,這些碳顆粒在過渡區(qū)和稀相區(qū)迅速燃燒釋放出熱量,傳熱系數(shù)迅速增加,尾部煙道對流受熱面吸熱量增加,再加上一次風的增加使得密相區(qū)內(nèi)的氧氣濃度瞬間升高,燃燒速率快速增加,這些都會使鍋爐蓄熱快速釋放,避免升負荷初期的主汽壓力下降過多。在變負荷中后期隨著進入爐內(nèi)燃料量能量的釋放,維持著機爐間最終的能量平衡,確保了整個變負荷過程中主汽壓力和機組負荷的跟隨品質(zhì)。

2.1.2 二次風控制系統(tǒng)的優(yōu)化。二次風主要用于保證足夠的空氣進入爐膛參與燃燒,通過控

制二次風機入口擋板來控制二次風流量,保證鍋爐過??諝庀禂?shù)。

二次風風量設(shè)定值為機組實際負荷對應(yīng)的函數(shù)作為二次風量指令,二次風壓作為二次風量控制前饋,一次風量、二次風量、高壓流化風量及播煤風量對應(yīng)函數(shù)快速修正二次風量指令,同時,二次風量也設(shè)定最小風量限制。實際二次風風量設(shè)定值由兩者的高者產(chǎn)生。系統(tǒng)設(shè)計了最小風量限制回路,保證了機組低負荷時最小二次風量,同時,保證了鍋爐燃燒總風量。循環(huán)流化床鍋爐二次風量控制SAMA圖見圖2:

在原控制系統(tǒng)中,送風機控制進入爐膛的總風量,其中包括一次風量和播煤風量。這樣的控制系統(tǒng)當一次風變化時二次風就要調(diào)節(jié),增加了一二次風之間的耦合關(guān)系,同時,二次風壓作為二次風量動態(tài)前饋使二次風量頻繁調(diào)節(jié),造成二次風量控制系統(tǒng)不穩(wěn)定。在調(diào)試中將送風機系統(tǒng)修改為僅控制二次風量,減少一次風對二次風控制干擾;機組負荷指令變化作為二次風量控制動態(tài)前饋,起到超前調(diào)節(jié)作用;二次風量最低風量限制,保證爐膛總風量。通過對二次風量控制優(yōu)化,使爐膛能充分燃燒,并且使二次風量調(diào)節(jié)更加穩(wěn)定。

綜上所述,一二次風量控制構(gòu)成示意圖見圖3:

圖3為一次風量、二次風量指令的結(jié)構(gòu)示意圖,鍋爐主控指令或總?cè)剂狭糠謩e通過煤量-總風量函數(shù)1、函數(shù)2后形成各自的總風量指令,與30%最小風量三者取大形成最終的總風量指令,函數(shù)3、函數(shù)4決定了一、二次風量配比關(guān)系。由于一次風量比燃煤量對床溫的影響要快,增加三階慣性動態(tài)校正環(huán)節(jié)作用是使時序上實現(xiàn)煤量與一次風量的合理調(diào)度,確保風煤動態(tài)匹配,有利于鍋爐床溫的長期穩(wěn)定。

2.2 協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的優(yōu)化

2.2.1 機組指令對燃料動態(tài)前饋優(yōu)化。循環(huán)流化床鍋爐是一個很慢的燃燒對象,對這類被控對象,在整定好系統(tǒng)的穩(wěn)定參數(shù)后,重要的是考慮系統(tǒng)的動態(tài)前饋控制。

在原系統(tǒng)中機組指令對燃料的動態(tài)前饋信號取自于經(jīng)過機組指令速率變化率后的信號,這樣的控制方式在機組指令前饋動態(tài)的前饋增益一定的情況下,運行人員設(shè)定的變化率越慢,動態(tài)所增燃料的時間就越長,系統(tǒng)的穩(wěn)定性于機組指令變化率有關(guān),往往造成動態(tài)過程中燃料變化太多,使得動態(tài)過程中不能滿足汽機對鍋爐燃燒的需求,造成壓力偏差過大,變負荷后由于動態(tài)所變?nèi)剂线^多造成穩(wěn)定時間過長,影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

系統(tǒng)調(diào)試中將機組目標負荷與實際機組負荷的功差信號、機組負荷變化動態(tài)信號、機組主汽壓力變化動態(tài)信號及DEB微分動態(tài)信號轉(zhuǎn)換成燃料信號作為協(xié)調(diào)系統(tǒng)鍋爐主控的動態(tài)前饋,將機組實際負荷指令轉(zhuǎn)換為燃料指令作為鍋爐主控的靜態(tài)前饋。實現(xiàn)了機組變負荷過程中燃料的快速響應(yīng),提高了機組變負荷率。修改后SAMA圖如圖4。

通過這樣的修改,完全掌控了變負荷時動態(tài)燃料的變化,大大提高了動態(tài)的響應(yīng)性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

2.2.2 鍋爐主控指令的構(gòu)成。為了克服循環(huán)流化床鍋爐固有燃燒慣性,設(shè)計了基于間接能量平衡方式的協(xié)調(diào)控制策略,其基本控制原則是以負荷對應(yīng)煤量,輔以主汽壓力修正。靜態(tài)過程中,主汽壓力偏差靠PID調(diào)節(jié)器;動態(tài)過程中控制品質(zhì)主要依靠各種前饋控制。

(1)機組負荷指令對鍋爐燃料的靜態(tài)前饋。當機組變負荷時,首先通過靜態(tài)前饋是實現(xiàn)燃料的粗調(diào),函數(shù)發(fā)生器1是對應(yīng)于機組負荷指令的燃料指令分段線性函數(shù),這是維持機爐能量平衡的基準燃料,并由熱值校正回路增加其準確性。修正系數(shù)K一般設(shè)置在1.5-3之間,實現(xiàn)了變負荷初期、中期燃料調(diào)節(jié)的“加速”,以及變負荷結(jié)束前的及時“剎車”。

(2)機組負荷指令對鍋爐燃料的動態(tài)前饋。這一部分是為了補償鍋爐給煤遲延和燃燒慣性的動態(tài)預(yù)給煤分量,它主要靠超前環(huán)節(jié)1來實現(xiàn)。在變負荷初期及過程中,由機組指令動態(tài)前饋實現(xiàn)鍋爐燃料量的超前調(diào)節(jié),使鍋爐燃燒快速響應(yīng)機組負荷需求,在變負荷結(jié)束后,使鍋爐燃料量略有回頭,避免了機組主汽壓力超調(diào),使鍋爐燃燒快速地穩(wěn)定下來。

(3)壓力設(shè)定值對鍋爐燃料的動態(tài)前饋。目前國內(nèi)330循環(huán)流化床機組采用滑壓運行方式,機組主汽壓力根據(jù)負荷按照預(yù)定的滑壓曲線控制,為了進一步提高主汽壓調(diào)節(jié)品質(zhì),設(shè)置了機前壓力設(shè)定值對鍋爐燃料的動態(tài)補償信號,通過超前環(huán)節(jié)2來實現(xiàn),以保證機組在滑壓段能有更好的主汽壓力跟隨品質(zhì)。

(4)負荷偏差的“加速”回路。由負荷指令設(shè)定值與實際負荷的差值信號經(jīng)函數(shù)發(fā)生器5而形成,這是一非線性比例調(diào)節(jié)器,在負荷指令設(shè)定值與實際負荷的差值信號較大時,說明鍋爐跟不上汽機的變化,因此輸出一指令信號給鍋爐主控器,令其再額外地增加或減少一部分煤量,起“加速器”的作用。

(5)變參數(shù)控制技術(shù)。330MW循環(huán)流化床機組是一種特性復(fù)雜多變的被控對象,隨著機組負荷的變化,機組的動態(tài)特性參數(shù)亦隨之大幅度變化,具有很強的非線性,因此鍋爐主控采用變參數(shù)PID控制策略,以保證在各個負荷點上控制系統(tǒng)具有良好的效果。

2.2.3 機爐間動態(tài)解耦環(huán)節(jié)設(shè)計。330MW循環(huán)流化床機組的負荷和壓力響應(yīng)之間存在緊密的耦合性,燃料量的變化對壓力和負荷的作用是一個多階慣性環(huán)節(jié),調(diào)門變化對負荷的特性是一個暫態(tài)過程,對壓力的特性是一個慣性過程,而負荷和壓力的變化是燃料量和調(diào)門共同作用的結(jié)果,以上的機爐特性表現(xiàn)為機組變負荷初期,通過汽機調(diào)門的快速動作能夠暫態(tài)響應(yīng)機組負荷,但由于給煤系統(tǒng)的純延時和鍋爐燃燒慣性,主汽壓力快速反向變化,形成較大的壓力偏差,增加系統(tǒng)擾動甚至引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)振蕩。

為了適應(yīng)循環(huán)流化床機組爐慢機快的工作特性,實現(xiàn)機爐間的主汽壓力與機組負荷的動態(tài)解耦,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)做如下兩方面處理:一是機組負荷指令經(jīng)過三個一階慣性環(huán)節(jié)后才進入汽機主控調(diào)節(jié)器,等進入爐內(nèi)的燃料開始反應(yīng)汽機調(diào)門才開始動作,避免變負荷初始階段,汽機調(diào)門的快速響應(yīng)造成的壓力偏差。二是當機組投入滑壓運行方式時,滑壓控制段則根據(jù)三階慣性環(huán)節(jié)的主汽壓力響應(yīng)特性和不同工況預(yù)設(shè)的變壓過程時間,擬合壓力設(shè)定值的滑升曲線,同時將壓力提升的動態(tài)熱量需求疊加在鍋爐前饋指令上,實現(xiàn)壓力提升動態(tài)分量和過程偏差消除回路的解耦控制,并在時序上實現(xiàn)負荷與汽壓響應(yīng)的合理調(diào)度,通過將機、爐主控的偏差調(diào)節(jié)從動態(tài)響應(yīng)中解耦出來,可保持PID調(diào)節(jié)特性在動態(tài)和靜態(tài)工況下的恒定。汽機主控控制 SAMA圖如圖5。

3、參數(shù)優(yōu)化后的試驗情況

將以上控制策略應(yīng)用于寧夏國華寧東發(fā)電有限公司#1、#2機組,在經(jīng)過調(diào)試和參數(shù)優(yōu)化在2013年10月19日至10月23日AGC試驗中取得了良好的控制效果。圖7、圖8、圖9、圖10分別是變負荷過程中機組主要參數(shù)變化曲線,設(shè)定變負荷速率為6MW/MIN,機組負荷實際變化速率達到5.54MW/MIN,負荷響應(yīng)時間小于30S,負荷動態(tài)偏差控制在3MW以內(nèi),主汽壓力動態(tài)偏差控制在0.6MPa以內(nèi),穩(wěn)態(tài)負荷偏差控制在1.5MW以內(nèi),穩(wěn)態(tài)壓力偏差控制在0.3MPa以內(nèi)。

4、結(jié)語

基于直接能量平衡和一次風量超前調(diào)節(jié)的協(xié)調(diào)控制策略是一種主動調(diào)節(jié)方式,為汽輪機提供超前的熱量支持,再加上機爐間動態(tài)解耦技術(shù)進一步確保了機爐協(xié)調(diào)動作,將該協(xié)調(diào)控制策略在寧夏國華寧東發(fā)電有限公司兩臺330MW循環(huán)流化床鍋爐空冷機組上成功應(yīng)用,目前機組正常投入AGC運行方式,機組負荷調(diào)節(jié)速率、響應(yīng)時間和精度均滿足西北電網(wǎng)并網(wǎng)機組自動發(fā)電控制考核及并網(wǎng)機組一次調(diào)頻考核兩個細則指標要求。

參考文獻:

[1]郝勇生,沈烔,侯子良等.300MW循環(huán)流化床鍋爐負荷、床溫和床壓的動態(tài)特性分析[J].動力工程學報,2009,38(7):83-97.

[2]趙偉杰,王勤輝,張文震等.循環(huán)流化床鍋爐控制系統(tǒng)的設(shè)計及應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2008.

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