胡凱敏++祁琳鵬
摘 要:江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司鋅電積剝鋅機(jī)組2012年調(diào)試過程中,設(shè)備技術(shù)員就遇到了昆馳行車和剝鋅機(jī)組的通信時常丟失的問題。從2013年到2014年也請了相關(guān)技術(shù)人員和專家來解決完善,最后放棄了對這個通信頑固疾病的治療。本文主要介紹通過AB公司PLC編程,完成在昆馳自動行車運行時對運板小車的自動運行,并保證對運板小車的精確定位,達(dá)到節(jié)省人力,節(jié)約成本的目的。
關(guān)鍵詞:自動運行;PLC;精確定位;節(jié)約成本
中圖分類號: P634.3+3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)35-173-2
0 引言
江銅鉛鋅金屬有限公司2012年鋅電極機(jī)組調(diào)試過程中,設(shè)備技術(shù)員就遇到了昆馳行車和剝鋅機(jī)組的通信時常丟失的問題。從2013年到2014年也請了相關(guān)技術(shù)人員和專家來解決完善,最后放棄了對這個通信頑固疾病的治療。正是因為這個問題剝鋅機(jī)組的四臺運板小車不能完成自動運行。這四臺小車屬于流水工作線運行設(shè)備,基本上處于滿時間負(fù)荷運行狀態(tài)。而且由于小車定位不準(zhǔn),工藝人員需要反復(fù)調(diào)整小車與陰極板對準(zhǔn),非常耽誤生產(chǎn),增強了工藝人員的工作量。所以這四臺小車完全占用兩個工作崗位,也即八個工藝操作人員,并且這個工作崗位的工作人員在工作時間內(nèi)一直處于運動操作中。
完成這四臺小車的自動運行能提高現(xiàn)場設(shè)備的利用率,能提高生產(chǎn)勞動力的利用率,從而更好的實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場人性化工作。
1 論述分析
根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運行現(xiàn)狀,通過理論分析,可以通過對AB公司PLC及其編程軟件的研習(xí)完成小車自動控制邏輯程序,完善小車安全生產(chǎn)的控制。通過改進(jìn)聯(lián)軸器的類型和連接方式,達(dá)到小車精準(zhǔn)定位的目的。結(jié)合軟件技能和硬件技術(shù)的共同改進(jìn),完成小車的安全可靠的全程自動化運行。根據(jù)以上思路,采取以下幾個方案:
①電解陰極板出槽模式為固定的奇偶方式分布,小車要完成一吊出槽陰極板需要搬運三次(完成這一工作的小車命名為接收小車)。
因此接收小車自動控制需要確定的信息有需要剝離陰極板的三處位置的物料檢測和位置檢測、陰極板槽位的奇數(shù)位和偶數(shù)位檢測、接收小車放板的奇數(shù)和偶數(shù)位置。接收小車的邏輯控制流程圖如圖1所示,通過流程圖完成PLC的邏輯控制程序編輯。
接收小車的定位關(guān)鍵在于陰極板的奇偶位置信號的獨立確定和獨立鎖存。這個信號是接受小車的自動運行的舵盤,它指引著小車準(zhǔn)確的將陰極板放入正確的下一道生產(chǎn)工序設(shè)備上。這個舵盤的“船長”就是PLC,如圖2所示的程序段。
這個航船除了上述“船長”以外,其它“水手”都起到了其各自的重要作用。本次使用的編程方式采用分段模塊化編寫,集中式輸出,這樣提高了程序的可讀性和方便日后維護(hù)操作。
②電解陰極板裝槽模式也是固定的奇偶方式分布,小車要完成一吊裝槽陰極板需要搬運三次(完成這一工作的小車命名為送出小車)。并且機(jī)組設(shè)計的送出陰極板驅(qū)動鏈條是以偶數(shù)的固定方式送出,送出小車一次搬運的陰極板數(shù)為奇數(shù),所以送出小車提板需要兩個位置。故送出小車自動控制需要確定的信息有需要裝槽陰極板的六處位置的物料檢測和位置檢測、陰極板槽位的奇數(shù)位和偶數(shù)位檢測、送出小車提板的1號和2號位置。送出小車的邏輯控制流程圖如圖3所示,通過流程圖完成PLC的邏輯控制程序編寫。
送出小車送出位置的奇偶位置信號與上述接收小車奇偶位置相對應(yīng),因為送出小車裝載的陰極板就是裝入接收小車搬運的電解板位置。送出小車的自動控制的關(guān)鍵在于接收鏈條處的1號位置和2號位置的確定,小車確定后,能準(zhǔn)確的調(diào)整位置完成送板工作。
送出小車能夠自動完成無人操作運板過程,通過了許多PLC邏輯控制程序完成。
③送出小車增加一個滿存等待位置,以增強運輸線的承載能力和降低后續(xù)工序的停機(jī)等待率。在行車操作處增加一個緊急停止按鈕,用于小車自動運行緊急情況停止,增強設(shè)備的安全運行。緊急停止觸發(fā)時,小車立刻停止運行,當(dāng)緊急停止復(fù)位后,小車會自動從停止時的狀態(tài)繼續(xù)正常運行。
④小車自動運行能夠順利進(jìn)行,小車的要求精準(zhǔn)定位。因為在有酸的環(huán)境中使用,聯(lián)軸器存在很強腐蝕現(xiàn)象;同時電機(jī)頻繁正反轉(zhuǎn),且載荷變化大,不適于膜片聯(lián)軸器;要求有精確定位的功能,因為極板要準(zhǔn)確落入齒形軌道,偏差保持在中心5mm左右,便于昆馳行車吊裝。所以綜合各種因素,經(jīng)查機(jī)械手冊,根據(jù)力學(xué)原理的分析,決定改為剛性聯(lián)軸器。聯(lián)軸器圖紙如圖4所示。
2 結(jié)論
當(dāng)接受梁上有陰極板時,接收小車能夠自動將接受梁上的陰極板準(zhǔn)確的運輸?shù)浇邮苕湕l上。當(dāng)接受梁沒有陰極板時,接收小車在接受鏈條處等待,直到有板條件觸發(fā)自動繼續(xù)。當(dāng)送出鏈條陰極板滿杯時,送出小車能準(zhǔn)確的將陰極板提出送往輸出梁,準(zhǔn)確的將陰極板送到指定位置,然后回到送出鏈條位置處等待。如果送出梁全部存滿板,而送出鏈條又滿杯時,送出小車將陰極板運到等待位置。直到行車將送出梁清空后,小車自動將板子送到指定位置后回到送出梁原位等待。解放了八個機(jī)組工藝人員,四臺小車完成了自動運行功能。同時也大大縮短了極板運輸與極板吊裝時間,使生產(chǎn)銜接更加順利。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 1AB RSLogix5000使用手冊.
[2] AB PLC Logix5000編程手冊.
[3] 機(jī)械設(shè)計手冊.
[4] CAD機(jī)械制圖.