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折疊式檔煤皮子的改造過(guò)程分析

2017-03-03 21:43:27佟杰唐山中潤(rùn)煤化工有限公司河北唐山063611
化工管理 2017年17期
關(guān)鍵詞:煤料角鐵皮子

佟杰(唐山中潤(rùn)煤化工有限公司,河北 唐山 063611)

折疊式檔煤皮子的改造過(guò)程分析

佟杰(唐山中潤(rùn)煤化工有限公司,河北 唐山 063611)

本文主要介紹了唐山中潤(rùn)煤化工有限公司備煤車間M115皮帶使用老式壓板擋煤皮子存在的問(wèn)題,深入研究檢修量大,環(huán)境衛(wèi)生差的原因。改造后效果明顯,M115檢修時(shí)間大大縮短,更換只需5分鐘,取煤效率大幅提高,降低檢修難度,皮帶使用壽命也有所延長(zhǎng),衛(wèi)生治理有明顯效果。

折疊;改造;檔煤皮子。

1 背景

唐山中潤(rùn)煤化工有限公司年產(chǎn)焦炭220萬(wàn)噸,備煤車間主要生產(chǎn)任務(wù)是為煉焦分廠提供煉焦用煤,可分為卸煤工段、取煤工段和配煤工段三個(gè)部分,整個(gè)車間生產(chǎn)操作的難點(diǎn)在取煤工段。取煤工段主要由M112、M113、M114、M115、M116、M117、M118、No.1、No.2共八條皮帶組成[1],M115皮帶處在取煤線咽喉部位,日運(yùn)輸煤量約一萬(wàn),因其運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),粉塵大,容易出現(xiàn)皮帶跑偏,損壞擋煤皮子,成為了備煤車間衛(wèi)生條件最差,運(yùn)行不平穩(wěn),檢修頻率最高的崗位,嚴(yán)重制約生產(chǎn)順行,影響取效率。

2 問(wèn)題分析

M115皮帶處于地下5米深的皮帶通廊內(nèi),煤塵覆蓋,煤霧繚繞,工作環(huán)境十分惡劣,皮帶跑偏治理難度大,皮帶磨損快,撒煤情況頻發(fā),擋煤皮子檢修更換頻繁,每次更換擋煤皮子時(shí)必須停車1個(gè)小時(shí)以上,嚴(yán)重影響取煤工段運(yùn)行時(shí)間,究竟是什么原因造成了這些問(wèn)題呢?

(1)M115皮帶共承接三條前序皮來(lái)煤,皮帶機(jī)全長(zhǎng)142米,共設(shè)有三個(gè)導(dǎo)料槽,分別用于承接三條露天皮帶運(yùn)送的煤料,因此M115皮帶共有三個(gè)落料點(diǎn),M115皮帶運(yùn)行時(shí)因落料點(diǎn)改變極易出現(xiàn)皮帶跑偏現(xiàn)象,進(jìn)而損壞擋煤皮子,造成撒煤現(xiàn)象,影響取煤效率。

(2)在取煤皮帶系統(tǒng)運(yùn)行取料時(shí),如果使用M112皮帶取煤上倉(cāng)時(shí),煤料從M115機(jī)尾落下,經(jīng)過(guò)M113、M114下料口時(shí),由于擋煤皮子始終與皮帶緊貼,逆向刮下皮帶上的煤料,撒落到地面堆積,同時(shí)不有部分煤料掉落到回程皮帶上,如果煤量較大會(huì)出現(xiàn)煤料躍過(guò)清掃器進(jìn)入機(jī)尾滾筒,造成機(jī)尾揚(yáng)塵,皮帶跑偏,嚴(yán)重影響現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。由于皮帶跑偏煤料散落、機(jī)尾滾筒碾磨,造成M115煤塵密度大,操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,從機(jī)頭看不到整條皮帶的一半,環(huán)境差有害于身體健康。

(3)擋煤皮子采用的是壓板固定式,當(dāng)皮逞跑偏時(shí),擋煤皮子時(shí)常掉到皮帶外側(cè),檢修時(shí)必須停止皮帶運(yùn)行,將擋煤皮子拆下,由于擋煤皮子很長(zhǎng)很重、拆裝操作環(huán)節(jié)多,每次從拆裝都需一個(gè)多小時(shí)。并且擋煤皮子始終處于與皮帶緊壓狀態(tài),擋煤皮子和皮帶長(zhǎng)期摩擦,擋煤皮子磨損嚴(yán)重,使用壽命較短[3]。

3 改造過(guò)程分析

經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的觀察和深入研究,確定擋煤皮子的安裝方式是造成檢修工作量大,進(jìn)而影響環(huán)境衛(wèi)生,導(dǎo)致取煤效率下降的主要原因。備煤車間根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)研究結(jié)果組織技術(shù)人員到遷安中化公司和北京佳華公司對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),考察研究壓板固定式擋煤皮子、升降式擋煤皮子和折疊式擋煤皮子在皮帶系統(tǒng)中的運(yùn)用效果,最終確定將M115固定壓板式擋煤皮子改造為活動(dòng)折疊式擋煤皮子。

具體改造方案如下:將舊的固定壓板式擋煤皮子整體拆下,使用6根∮70mm的角鐵作新?lián)趺浩ぷ拥闹?,焊接在M115皮帶架兩側(cè),2根∮70mm的角鐵連接左右兩側(cè)的三個(gè)支撐柱,4根∮50mm的角鐵與支撐柱焊接,并且與下料斗焊接組成承重鋼結(jié)構(gòu),承受運(yùn)行煤料帶來(lái)的沖擊。兩張8mm的鋼板(尺寸300mm×3000mm)、2塊∮100mm扁鐵(尺寸3000mm),鋼板附加角鐵,焊接固定在4根拉筋上,下面用6分鍍鋅鋼管兩兩成對(duì)分別與扁鐵焊接,為加強(qiáng)抗沖擊的程度,鍍鋅鋼管單側(cè)4對(duì)以上,長(zhǎng)度在每節(jié)200mm以上。鍍鋅鋼管內(nèi)穿入長(zhǎng)3000mm∮20mm的圓鋼,使扁鐵可以在鐵板下方自由的折疊放下。

扁鐵上間隔300mm開(kāi)孔載入螺絲并焊接螺絲帽固定,外側(cè)用小扁鐵對(duì)應(yīng)開(kāi)孔。兩個(gè)扁鐵中間加入300mm×3000mm的皮子,皮子對(duì)應(yīng)開(kāi)孔,螺母固定。擋煤皮子使用過(guò)程中運(yùn)用開(kāi)關(guān)門折疊的原理,減少運(yùn)行中的摩擦。

在新式折折疊式擋煤皮子在使用時(shí),如果使用M112皮帶進(jìn)行取煤操作,則將M113、M114兩個(gè)導(dǎo)料槽處的擋煤皮子收起,懸掛于M115皮帶上方,高于運(yùn)送的煤料高度,使煤料在輸送過(guò)程中不與擋煤皮子接觸,消防撒煤現(xiàn)象,消除回程皮帶將煤料帶到機(jī)尾滾筒產(chǎn)生煤塵的隱患。

4 效果

通過(guò)改造,M115皮帶通廊有了翻天覆地的變化。更換擋煤皮子的頻率從每月6~7條減少到2~3個(gè)月更換一次,M115皮帶使用壽命也有所延長(zhǎng)。檢修時(shí)間大大縮短,提前將皮帶按原孔的位置打好,更換只需5分鐘,大大提高了檢修速度,取煤效率大幅提高。通廊內(nèi)煤粉煤塵大大減少,沒(méi)有堆積如山的積煤,崗位員工各個(gè)都洋溢著笑容說(shuō)“崗位環(huán)境好了,干勁更足了”。

[1]唐山中潤(rùn)煤化工有限公司,備煤車間崗位操作規(guī)程,內(nèi)部資料,2006,2.

[2]唐山中潤(rùn)煤化工有限公司,備煤生產(chǎn)工藝,內(nèi)部培訓(xùn)教材,2008,32.

[3]趙業(yè)明,水聲文,備煤工藝與設(shè)備,北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010,174.

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