文/孫文東,岳鎮(zhèn),王志亮·一汽鍛造(吉林)有限公司
前軸板簧座校正壓平不加工技術(shù)研究
文/孫文東,岳鎮(zhèn),王志亮·一汽鍛造(吉林)有限公司
孫文東:質(zhì)保部鍛造工藝員,主要從事前軸、曲軸、轉(zhuǎn)向節(jié)等產(chǎn)品的鍛造工藝開發(fā)工作,參與設(shè)計的前軸校正壓平項目獲得一汽集團“我要當明星”活動個人明星獎。
前軸在整車中承擔承重、支承、轉(zhuǎn)向的功能,屬于汽車上重要零部件,板簧座是前軸加工、裝配以及功能實現(xiàn)的核心部位。
近年來在汽車行業(yè)輕量化和節(jié)能減排發(fā)展趨勢引導下,主機廠對鍛件的精度和加工量要求不斷嚴苛,對毛坯的精密鍛造技術(shù)提出了更高的要求。乘用車前軸校正壓平不加工技術(shù)(下文以校正壓平技術(shù)代替)正是在這種背景下誕生的,此技術(shù)在歐美已經(jīng)得到了廣泛應用,但是在國內(nèi)尚屬空白。一汽鍛造(吉林)公司立項以來,歷時數(shù)年攻關(guān),成功研發(fā)出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的校正壓平技術(shù),拉近了與國際鍛造行業(yè)先進水平之間的距離。圖1所示為前橋總成示意圖。
圖1 前橋總成示意圖
前軸板簧座的傳統(tǒng)機加工工藝會破壞鍛件流線,造成加工面與非加工面交界處應力集中,增加了失效風險,前軸失效形式也多數(shù)發(fā)生在板簧座部位。而校正壓平技術(shù)不僅直接減少了兩道加工工序(圖2、圖3),降低了加工成本,提升了加工效率,而且保持了板簧座鍛造組織和流線的完好,避免了異常失效風險,對于整車競爭力的提升意義非凡。
圖2 前軸板簧座正面加工
圖3 前軸板簧座背面加工
校正壓平技術(shù)由鍛模工藝、切邊模工藝及校正壓平模工藝三部分組成,下文將進行逐一介紹。
鍛模工藝
一汽鍛造(吉林)公司依據(jù)自身豐富的前軸熱模鍛開發(fā)經(jīng)驗,經(jīng)過大量CAE以及生產(chǎn)驗證之后,對傳統(tǒng)工藝進行了以下創(chuàng)新:前軸板簧座正面/背面拔模角一般為3°~5°,為適應校正壓平技術(shù)的需要,將拔模角減小為1.5°~2°。其設(shè)置作用:
⑴金屬向型腔內(nèi)流動的阻力變小,有利于板簧座的充滿。
⑵校正時板簧座體積變形量減少,能夠有效減小校正力,降低壓平實現(xiàn)難度,減少校正模具磨損。
法蘭寬度、厚度尺寸補償設(shè)計
校正過程中,板簧座正面、背面拔模角在校正力作用下壓平,法蘭寬度及法蘭厚度均會發(fā)生相應改變。利用體積不變原則,可以精確計算出終鍛件法蘭寬度及厚度尺寸。其設(shè)置作用:
⑴減小終鍛件板簧座體積,降低充滿難度。
⑵校正時參與變形的體積減少,降低壓平實現(xiàn)難度,減少校正模具磨損。
⑶避免壓平后因為法蘭的展寬以及厚度變化導致的尺寸不合格。
法蘭外圓角補償設(shè)計
校正壓平時,法蘭外圓角由于受到擠壓會變小1~2級,相應的終鍛件設(shè)計時法蘭外圓角可增加1~2級。圖4所示為前軸板簧座截面示意圖,其設(shè)置作用:
⑴確保壓平后法蘭圓角合格。
⑵改善終鍛件充滿。
⑶降低模具法蘭開裂風險,提高模具壽命。
切邊工藝
根據(jù)校正壓平技術(shù)特點,對切邊工藝實施了以下改進:
⑴板簧座刃口線內(nèi)收0.8~1mm(圖5),目的是去除殘留飛邊,避免校正壓入鍛件影響平面度。
⑵采用波浪形刃口設(shè)計(圖6),分散切邊力,減小板簧座切邊變形。
圖4 前軸板簧座截面示意
圖5 凹模刃口線提取示意圖
圖6 凹模波浪型刃口示意圖
校正壓平工藝
校正壓平工藝開發(fā)是整個技術(shù)的核心和難點所在。開發(fā)過程中不僅要充分應用油壓機工作原理,而且要研究液壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、氧化皮去除機構(gòu)之間的相互作用,缺一不可。圖7所示為校正壓平模具裝配簡圖。
工藝應用之初,先后出現(xiàn)鍛件落差不合格,拳部位置偏離對稱面(下文均以“歪頭”代替)現(xiàn)象,板簧座表面氧化坑等一系列問題,下文將做逐一介紹。
圖7 校正壓平模具裝配簡圖
⑴落差不合格。
樣件試加工過程,廢品總數(shù)的30%由落差不合格導致。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,落差值集中分布在小于名義尺寸3mm左右。
通過CAE及現(xiàn)場觀察模具運行軌跡,發(fā)現(xiàn)鍛件在下模體定位后,板簧座背面處于支撐狀態(tài),而拳部處于懸空狀態(tài);上模體下落過程中拳部上面最先接觸到校正塊,此時前軸處于“扁擔狀”受力狀態(tài),這正是導致落差偏小的真因所在。
針對真因?qū)ΠY下藥,對校正模進行如下更改:將下側(cè)拳部支撐塊整體加厚3mm(圖8),相應的上側(cè)校正塊減薄3mm(圖9),經(jīng)驗證更改后落差得到了有效控制,完全符合產(chǎn)品要求。
圖8 拳部支撐塊
圖9 拳部校正塊
⑵拳部歪頭。
前軸歪頭是在出模變形、切邊變形及工序轉(zhuǎn)序間碰撞等因素共同作用下產(chǎn)生的。
為了遏制此缺陷,在校正壓平模具拳部位置兩側(cè)增加限位塊,結(jié)合校正塊的倒V型設(shè)計(圖10),以五個限位面來校正拳部,效果顯著,徹底解決了歪頭問題。
圖10 限位塊示意圖
⑶板簧座表面氧化坑。
氧化皮在校正下模型腔內(nèi)堆積,校正壓平時壓入鍛件表面,拋丸后形成氧化坑。螺栓把緊區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)氧化坑有以下危害:
1)導致螺栓墊片無法貼緊壓窩平面(圖11),螺栓存在脫落風險。
圖11 板簧座把緊位置氧化坑
2)螺栓把緊空隙處易進入雜物,形成腐蝕,造成螺栓扭矩不足,存在異常失效風險。
要解決氧化坑的危害,必須確保氧化皮在校正前得到清除。一汽鍛造(吉林)公司結(jié)合校正設(shè)備特點,研制出一套有效的氧化皮去除機構(gòu),其工作原理如下:通過一條管路與校正機的壓縮空氣及循環(huán)水系統(tǒng)連接,通過分路器分流出四個出風口,與四個法蘭校正塊位置一一對應,此機構(gòu)由程序控制,在每次校正工序完成后,自動將模具型腔內(nèi)氧化皮吹凈。氧化皮去除機構(gòu)的應用不僅解決了螺栓把緊區(qū)域氧化坑問題,而且能夠使校正模保持恒定的工作溫度,在保證鍛件質(zhì)量的同時也提高了模具壽命。
⑷其他問題
校正壓平模體調(diào)試過程中先后出現(xiàn)過液壓回程不到位,無報警裝置等問題,解決過程如下:
1)在模具運動夾緊過程中由于液壓缸行程過長,出現(xiàn)液壓回程不到位情況。經(jīng)過模具運動空間測算,將液壓行程由50mm縮短至20mm,改進后問題解決。
2)出于安全考慮,加裝限位開關(guān),法蘭下校正塊動作到位碰觸開關(guān)后發(fā)出信號,設(shè)備接收信號后上滑塊開始下行,改進后安全隱患消除,保證了工序安全。
經(jīng)過以上措施的實施,我公司對校正壓平技術(shù)的掌握日趨成熟。解放J6自卸車和J7牽引車前軸校正壓平樣件的小批量裝車,路試驗證等測試均順利通過,各種性能表現(xiàn)優(yōu)異,得到了集團及解放主機廠的高度認可。目前這兩個前軸品種的校正壓平工藝已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn),為解放商用車市場競爭力提升提供了有力支撐。
前軸板簧座校正壓平不加工技術(shù)是國內(nèi)鍛鋼前軸的發(fā)展趨勢。該技術(shù)的應用能夠大幅提升鍛鋼前軸的產(chǎn)品附加值,對于整車競爭力的提升具有戰(zhàn)略意義,未來市場前景不可估量。