劉 孝 川
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
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原料油高壓換熱器換熱效率下降原因分析及對(duì)策
劉 孝 川
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
針對(duì)中海油惠州石化有限公司2 Mta焦化汽柴油加氫精制裝置原料油高壓換熱器在運(yùn)行過程中換熱器換熱溫差出現(xiàn)快速下降的問題,對(duì)換熱器相關(guān)操作參數(shù)和換熱器結(jié)垢機(jī)理進(jìn)行分析,判斷為換熱器殼程結(jié)垢所致。通過采取往原料油中加注阻垢劑的措施,能夠有效延緩換熱器殼程結(jié)垢,減緩換熱效率的進(jìn)一步下降;且加注阻垢劑后對(duì)反應(yīng)器床層壓降無明顯影響,也不會(huì)影響柴油產(chǎn)品質(zhì)量。
高壓換熱器 殼程 結(jié)垢 阻垢劑
在加氫裝置運(yùn)行過程中,原料油通過高壓換熱器與反應(yīng)產(chǎn)物換熱,為加氫反應(yīng)提供主要熱量來源,其換熱效果直接影響整個(gè)裝置的正常生產(chǎn)。隨著裝置運(yùn)行周期的延長(zhǎng)或原料油性質(zhì)變化的影響,該換熱器易出現(xiàn)結(jié)垢、換熱效率大幅下降等問題。對(duì)于蠟油加氫、渣油加氫等重油加工裝置,一般均設(shè)置有原料油阻垢劑加注設(shè)施[1]。汽柴油加氫裝置由于原料油高壓換熱器熱效率下降問題并不突出,因此在設(shè)計(jì)方面一般未設(shè)置原料油阻垢劑加注設(shè)施。中海油惠州石化有限公司2 Mta焦化汽柴油加氫精制裝置采用中國(guó)石化工程建設(shè)公司的工藝技術(shù),以焦化汽柴油為原料摻煉部分催化裂化柴油。該裝置共有2臺(tái)原料油高壓換熱器(換熱器AB),采用串聯(lián)方式連接。原料油經(jīng)高壓反應(yīng)進(jìn)料泵升壓后,與來自循環(huán)氫壓縮機(jī)的混氫匯合,經(jīng)換熱器B、換熱器A殼程與反應(yīng)生成油進(jìn)行換熱,再經(jīng)過反應(yīng)加熱爐加熱后進(jìn)入反應(yīng)器;原料油在反應(yīng)器進(jìn)行脫硫、脫氮、脫氧、烯烴飽和、芳烴飽和等精制反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物自反應(yīng)器出來經(jīng)換熱器A、換熱器B管程冷卻進(jìn)入熱高壓分離器。該裝置自2009年投產(chǎn)后,分別于2011年10月和2014年11月進(jìn)行換劑檢修,在此期間換熱器AB運(yùn)行情況良好,未出現(xiàn)換熱效率大幅下降的問題。但是,自2016年3月,換熱器換熱溫差快速下降,需要不斷提高反應(yīng)加熱爐負(fù)荷,一旦超過加熱爐設(shè)計(jì)負(fù)荷,裝置將被迫停工處理。針對(duì)上述問題,對(duì)換熱器相關(guān)操作參數(shù)和換熱器結(jié)垢機(jī)理進(jìn)行分析,并采取相應(yīng)處理措施。本文主要介紹原料油高壓換熱器換熱效率下降的原因及對(duì)策。
查閱相關(guān)資料,導(dǎo)致原料油高壓換熱器熱效率下降的主要原因可能是換熱器結(jié)垢,換熱器結(jié)垢有兩種可能:管程結(jié)垢和殼程結(jié)垢。
2.1 換熱器B管程結(jié)垢
由于原料油中含有氯,裝置所用氫氣為重整氫也攜帶有少量氯,在加氫反應(yīng)過程中生成HCl,HCl與反應(yīng)生產(chǎn)的NH3反應(yīng)生成NH4Cl,NH4Cl在低溫部位析出,堵塞物料通道[2]。NH4Cl結(jié)晶溫度為180~200 ℃[3]。通過對(duì)換熱器B管殼程出入口溫度分析,換熱器B管程入口溫度280 ℃左右,出口溫度180 ℃左右,理論上存在NH4Cl結(jié)晶的可能性。
表1 高壓換熱器AB的換熱溫度
表1 高壓換熱器AB的換熱溫度
日 期換熱器B的管程溫度∕℃換熱器B的殼程溫度∕℃入口出口換熱溫差入口出口換熱溫差換熱器A的殼程出口溫度∕℃裝置處理量∕(t·h-1)2015-10-01280.0175.7104.461.6190.8129.2290.4259.42015-11-01278.6174.3104.358.0188.2130.3289.6261.32015-12-01281.7175.2106.558.6189.8131.3292.6249.12016-01-01279.8175.4104.458.3188.7130.4291.8239.92016-02-01282.4178.9103.657.2184.0126.8287.1259.22016-03-01281.7175.7106.059.5186.2126.7285.1259.62016-03-15282.6177.7104.960.1186.2126.2286.0260.12016-04-15279.9179.3100.661.6182.3120.6285.1240.22016-05-15277.8182.995.063.2175.7112.5280.8249.82016-06-15273.1183.689.563.0168.3105.3274.4249.7
表2 高壓換熱器AB的換熱因子
表2 高壓換熱器AB的換熱因子
日期換熱因子,%換熱器A換熱器B2016-03-1562532016-03-2564522016-04-0564522016-04-1565502016-04-2564492016-05-0565492016-05-1565482016-05-2564472016-06-056545
2.2 換熱器B的殼程結(jié)垢
加氫裝置原料油高壓換熱器的殼程結(jié)垢機(jī)理較復(fù)雜,結(jié)垢主要可分為無機(jī)化合物和有機(jī)化合物垢層,無機(jī)化合物垢層主要來源于原料油中鹽類物質(zhì)的析出和雜質(zhì)顆粒的沉積,殼程混氫油側(cè)的污垢主要由無機(jī)微粒的沉積和瀝青質(zhì)等有機(jī)微粒的黏附和沉積形成,這是導(dǎo)致高壓換熱器傳熱系數(shù)下降的主要因素[4]。
對(duì)裝置濾后原料油常規(guī)項(xiàng)目進(jìn)行分析,結(jié)果見表3。從表3可以看出,2016年1—6月,原料油中總氯含量和氮含量變化不大,并未發(fā)現(xiàn)濾后混合原料油常規(guī)分析項(xiàng)目各項(xiàng)主要參數(shù)有明顯異常。但受分析條件的限制,未對(duì)原料油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等項(xiàng)目進(jìn)行分析。
表3 混合原料油的主要性質(zhì)
由于受全廠輕污油回?zé)拤毫Φ挠绊?,焦化裝置從2016年1月開始逐漸回?zé)捜珡S輕污油。2015年5月到2016年8月?lián)Q熱器B的管程、殼程溫差及焦化裝置回?zé)捿p污油量的變化見圖1。從圖1可以看出:①焦化裝置從2016年1月開始逐步間斷回?zé)捿p污油,從2016年3月輕污油回?zé)捔恐鸩郊哟笾?0 th;②焦化裝置輕污油回?zé)捔康淖邉?shì)與換熱器B換熱溫差降低的走勢(shì)非常一致。由于輕污油性質(zhì)較差未經(jīng)任何處理直接進(jìn)入焦化分餾塔,分離出焦化汽柴油后進(jìn)入焦化汽柴油加氫裝置,且2016年以前焦化裝置并未回?zé)捿p污油,未發(fā)現(xiàn)換熱器B換熱效率有明顯的下降。因此認(rèn)為焦化裝置回?zé)捿p污油造成焦化汽柴油原料性質(zhì)變化是導(dǎo)致?lián)Q熱器B結(jié)垢的主要原因,只是受分析條件的限制未能準(zhǔn)確反映出焦化汽柴油原料性質(zhì)出現(xiàn)的變化。
通過關(guān)聯(lián)分析裝置前兩個(gè)周期運(yùn)行時(shí)換熱器B的管程、殼程出入口溫度變化情況,若是換熱器B的管程出現(xiàn)NH4Cl結(jié)晶,在相近操作條件下,前兩個(gè)運(yùn)行周期也應(yīng)該會(huì)出現(xiàn),但是裝置前兩個(gè)運(yùn)行周期并未發(fā)現(xiàn)換熱器B的換熱溫度明顯異常。因此初步判斷換熱器B的熱效率快速下降的主要原因不是管程結(jié)垢,而是殼程結(jié)垢。
圖1 換熱器B的管程、殼程差及焦化裝置回?zé)捿p污油量的變化 —換熱器B殼程溫差; —換熱器B管程溫差; —焦化裝置回?zé)捿p污油量
隨著換熱器B的換熱效率下降,反應(yīng)加熱爐負(fù)荷不斷增大,一旦超過加熱爐設(shè)計(jì)負(fù)荷,裝置將很快被迫停工對(duì)換熱器B進(jìn)行拆清。按照停工對(duì)換熱器B拆清需檢修時(shí)間15天計(jì)算,在整個(gè)企業(yè)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),裝置停工檢修處理換熱器B將為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失[5]。因此必須采取有效措施減緩換熱器B熱效率下降的速率,保證裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)。
通過研究分析,主要采取兩種措施:①優(yōu)化上游原料油,焦化裝置停止回?zé)捿p污油;②往混合原料油中加注阻垢劑[6]。阻垢劑的主要防垢機(jī)理是通過自身吸附于金屬和非油溶性的固體離子表面形成覆蓋膜,阻止沉積物黏附在金屬表面及固體離子之間,并通過少量表面活性劑,使膠質(zhì)和非溶性物質(zhì)產(chǎn)生親油基因,增溶于油中達(dá)到防止結(jié)垢的目的。因全廠輕污油量大,而催化裂化裝置摻煉輕污油量有限,導(dǎo)致輕污油必須送至焦化裝置回?zé)?,因此,采取往混合原料油中加注阻垢劑的方法?/p>
3.1 加注阻垢劑
由于換熱器B結(jié)垢造成換熱效率下降是不可逆的,不能在線清洗,只能通過采取措施延緩其換熱效率的下降速率,有效的解決措施之一是往混合原料油添加阻垢劑。為盡快減緩換熱器B換熱效率的下降速率,決定使用蠟油加氫裂化裝置使用的某廠生產(chǎn)的加氫裂化原料油阻垢劑NS-163A。由于裝置未設(shè)計(jì)有阻垢劑加注設(shè)施,故新增臨時(shí)加注設(shè)施往濾后原料油緩沖罐入口加注阻垢劑。裝置從2016年7月7日開始加注阻垢劑,根據(jù)換熱器B的管程、殼程溫差情況,加注量逐漸由150 μgg下調(diào)至50 μgg。
3.2 加注阻垢劑效果
3.2.1 阻垢劑加注后換熱器B的管程、殼程溫差加注阻垢劑后換熱器B的管程、殼程差及焦化裝置回?zé)捿p污油量的變化見圖2。從圖2可以看出,加注阻垢劑后,通過6個(gè)月左右的觀察,換熱器B的管程溫差維持在90 ℃左右,殼程溫差維持在106 ℃左右,不再呈大幅下降趨勢(shì)。表明在原料油中加注阻垢劑能夠降低換熱器B的殼程結(jié)垢速率,延緩其熱效率的降低,保證裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
3.2.2 阻垢劑加注后反應(yīng)器一床層壓降 加注阻垢劑后反應(yīng)器一床層壓降的變化見圖3。從圖3可以看出,加注阻垢劑后反應(yīng)器一床層壓降維持在50~65 kPa,壓降平穩(wěn)未見明顯上漲,表明加注該阻垢劑不會(huì)引起反應(yīng)器床層壓降升高。
圖2 加注阻垢劑后換熱器B的管程、殼程溫差及焦化裝置回?zé)捿p污油量的變化 —換熱器B殼程溫差; —換熱器B管程溫差; —焦化裝置回?zé)捿p污油量
3.2.3 阻垢劑加注后對(duì)柴油產(chǎn)品質(zhì)量的影響 加注阻垢劑后柴油產(chǎn)品質(zhì)量分析數(shù)據(jù)見表4。從表4可以看出:加注阻垢后,柴油產(chǎn)品的主要控制指標(biāo)閉口閃點(diǎn)大于57 ℃,密度(20 ℃)小于845 kgm3,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于13 μgg,十六烷值大于49,與阻垢劑加注前相比未發(fā)現(xiàn)明顯異常;其它各項(xiàng)指標(biāo)也均正常。表明加注該阻垢劑后不會(huì)影響柴油產(chǎn)品的質(zhì)量。
圖3 加注阻垢劑后反應(yīng)器一床層壓降的變化
項(xiàng) 目2016-06-202016-06-272016-07-042016-07-112016-07-182016-07-25閃點(diǎn)(閉口)∕℃71676966727295%餾出溫度∕℃359356.8355.2359.4344.9354.4密度(20℃)∕(kg·m-3)839.4837.2842.7832.4836.3838.3凝點(diǎn)∕℃-9-8-14-9-10-5w(硫)∕(μg·g-1)7.512.210.911.58.110.4十六烷值52.052.551.850.952.152.8w(氮)∕(μg·g-1)589371785562銅片腐蝕∕級(jí)1a1a1a1a1a1a
由于焦化裝置回?zé)捿p污油導(dǎo)致焦化汽柴油加氫裝置原料油高壓換熱器殼程結(jié)垢,造成換熱器換熱效率大幅下降。采取往原料油中加注阻垢劑的方法,能夠有效延緩換熱器殼程結(jié)垢,換熱器B的管程溫差維持在90 ℃左右,殼程溫差維持在106 ℃左右,換熱溫差維持平穩(wěn),減緩了換熱效率的進(jìn)一步下降;加注阻垢劑后反應(yīng)器一床層壓降維持在50~65 kPa,并未影響反應(yīng)器床層壓降的升高;加注阻垢劑后柴油產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)均正常,未影響柴油產(chǎn)品質(zhì)量。有效地解決了原料油高壓換熱器B由于殼程結(jié)垢而導(dǎo)致?lián)Q熱效率大幅下降的問題。
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REASON ANALYSIS OF EFFICIENCY DECLINE OF HIGH PRESSURE HEAT EXCHANGER AND COUNTMEASURES
Liu Xiaochuan
(CNOOCHuizhouPetrochemicalCo.Ltd.,Huizhou,Guangdong516086)
The problem of rapid efficiency decrease of the high pressure heat exchanger for product and raw material in the coking gasoline/diesel hydrotreating unit in CNOOC Huizhou Petrochemical Co.Ltd.was analyzed based on the operation parameters and heat exchanger fouling mechanism.It is thought that the problem is caused by fouling in shell-side of the heat exchanger B and can be solved by adding scaling inhibitor into raw materials,which effectively delays the scaling and slows down further the decline of the heat transfer efficiency.Long-term operation shows that the inhibitor has no obvious effect on the pressure drop of the catalyst bed and does not affect the quality of the diesel product.
high pressure heat exchanger; shell-side; scaling; scale inhibitor
2017-01-22; 修改稿收到日期: 2017-02-20。
劉孝川,工程師,主要從事加氫方面的生產(chǎn)技術(shù)工作。
劉孝川,E-mail:liuxch14@cnooc.com.cn。