劉東升
摘要:針對目前存在的人機(jī)利用率低及生產(chǎn)效率低問題,運(yùn)用工業(yè)工程中人機(jī)作業(yè)分析方法對A公司全焊接球閥焊內(nèi)外錐作業(yè)進(jìn)行優(yōu)化改善,從而得到了更為合理高效的作業(yè)方法. 結(jié)果顯示人員利用率提升了50.6%,單件產(chǎn)出效率提升了33.6%,每小時產(chǎn)能提升了2PCS,在焊內(nèi)外錐作業(yè)中每天可節(jié)約140分鐘。
關(guān)鍵詞:工業(yè)工程;人機(jī)作業(yè)分析;焊內(nèi)外錐
中圖分類號:F273;TH186文獻(xiàn)標(biāo)識碼:Adoi:10.19311/j.cnki.16723198.2017.33.088
0引言
隨著“中國制造2025”的實施,我國制造業(yè)正不斷提質(zhì)升級,生產(chǎn)的自動化如何與操作者緊密配合,最大限度提升生產(chǎn)效率,依然是很多企業(yè)亟待解決的問題。運(yùn)用工業(yè)工程中的人機(jī)作業(yè)分析技術(shù)對當(dāng)前作業(yè)進(jìn)行分析,挖掘人產(chǎn)生閑余時間的原因,進(jìn)行作業(yè)過程的優(yōu)化再設(shè)計,使人機(jī)配合更加協(xié)調(diào),對于企業(yè)在降低生產(chǎn)成本及提高生產(chǎn)效率上具有重要意義。
本文以A公司全焊接球閥生產(chǎn)線焊內(nèi)外錐工序這一作業(yè)為研究對象,利用工業(yè)工程中人機(jī)作業(yè)分析技術(shù)并結(jié)合“5W1H”提問與“ECRS”原則對現(xiàn)行方法進(jìn)行改善,使該工序作業(yè)內(nèi)容得以改善,作業(yè)方式更加合理,人機(jī)配合更加協(xié)調(diào)。
1現(xiàn)行作業(yè)描述
焊內(nèi)外錐包括焊內(nèi)錐和焊外錐,內(nèi)錐焊成品與外錐焊接,即形成全焊接球閥出口組件,根據(jù)現(xiàn)場實地調(diào)研,焊內(nèi)錐在焊機(jī)1上作業(yè),焊外錐在焊機(jī)2上作業(yè),焊機(jī)1與焊機(jī)2配備電焊工1人,作業(yè)順序為當(dāng)內(nèi)錐焊接完成后再進(jìn)行外錐焊接,焊接內(nèi)外錐的操作方法類似,將其步驟總結(jié)如下,如圖1所示。
由統(tǒng)計表1看出,焊內(nèi)外錐作業(yè)中人的利用率低,為50%,在機(jī)器工作過程中,人的大部分時間處于空閑狀態(tài),焊接內(nèi)錐過程中浪費(fèi)103s,焊接外錐過程中浪費(fèi)288s。因為內(nèi)外錐焊完也即從焊機(jī)1的焊內(nèi)錐到焊機(jī)2的焊外錐都完成才算一個周期,焊機(jī)1的利用率僅為33.6%,人工及機(jī)器設(shè)備浪費(fèi)嚴(yán)重,經(jīng)過初步分析,其作業(yè)有待改善。
2人機(jī)作業(yè)分析與改進(jìn)
2.15W1H提問分析
針對以上存在的問題,進(jìn)行“5W1H”提問分析。
問:為提高企業(yè)生產(chǎn)效率,是否可以增加一個操作員,由操作員1負(fù)責(zé)焊內(nèi)椎,操作員2負(fù)責(zé)焊外錐?
答:增加作業(yè)人員數(shù)量不是最佳解決辦法,增加作業(yè)人員意味著投入與生產(chǎn)成本的提升,且增加作業(yè)人員并沒有真正解決機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)過程中人的等待浪費(fèi)問題。
問:如何從根本上解決人的空閑浪費(fèi)呢?
答:考慮當(dāng)前傳統(tǒng)的作業(yè)順序為焊內(nèi)外錐交替進(jìn)行,這增加了出口焊成品(外錐焊成品)的產(chǎn)出速率,調(diào)整作業(yè)順序是解決空閑浪費(fèi)提升人機(jī)配合的突破口,因此在調(diào)研焊外錐空閑較長時,思考有無一人多機(jī)的可能,在焊外錐空閑過程中去進(jìn)行焊內(nèi)錐作業(yè),使空閑時間得到充分利用。由一個作業(yè)者可同時操作幾臺機(jī)器的計算公式可得,在現(xiàn)行情況下,作業(yè)者可以操作的機(jī)器數(shù)目N為:
N=t+Mt
式中,N為一個作業(yè)者操作的機(jī)器臺數(shù);t為一個作業(yè)者操作一臺機(jī)器所需的時間;M為機(jī)器完成該項作業(yè)的有效時間。
由計算公式得N=t+Mt=(231+432)/231=287臺
經(jīng)計算,焊工可同時操作2臺機(jī)器。
問:一人多機(jī)是否增加了原有的勞動強(qiáng)度?
答:勞動強(qiáng)度并未增加,只是把原有的空閑時間集中起來進(jìn)行合理分配。
2.2改善方案效果評價
根據(jù)改善分析,繪制改善后的焊內(nèi)外錐人機(jī)作業(yè)圖,如圖4所示。
通過對全焊接球閥焊內(nèi)外錐作業(yè)進(jìn)行人機(jī)操作分析,在現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備條件下,充分利用人的空閑時間,在沒有增加一機(jī)一人的情況下,算短了作業(yè)周成,提升了焊接內(nèi)外錐的工作效率以及人機(jī)利用率。具體效果如下:
(1)焊內(nèi)外錐作業(yè)周程時間(即一個球閥出口組件的焊成品)由782s下降到519s,降低了33.6%。每盤可以裝載4個出口組件,按照每天需要生產(chǎn)8盤出口組件計算,焊內(nèi)外錐作業(yè)中節(jié)約時間約4*8*263=8416s,即每天在焊內(nèi)外錐作業(yè)中節(jié)約140分鐘。
(2)焊工利用率由50%提升到了75.3%,提升了50.6%,盡可能大的利用人的工作時間,同時又留有一定的空閑時間,不至于造成操作人員過度勞累。
(3)焊機(jī)1的利用率由33.6%提升到50.7%,提升了50.9%;焊機(jī)2的利用率由66.37%提升到了100%,提升了50.67%。在充分利用現(xiàn)有設(shè)備的前提下,使得人機(jī)配合更加緊密協(xié)調(diào)。
3總結(jié)
針對A公司全焊接球閥生產(chǎn)線焊內(nèi)外錐作業(yè)中出現(xiàn)的人機(jī)利用率低,等待時間長問題,利用工業(yè)工程中人機(jī)作業(yè)分析技術(shù)進(jìn)行合理分析,并結(jié)5W1H提問方法進(jìn)行問題的改善,對人機(jī)作業(yè)工序進(jìn)行了重排和調(diào)整,從而在根本上消除了不必要的等待浪費(fèi),使人和機(jī)器利用率顯著提升。
高效率是現(xiàn)代企業(yè)共同追求的目標(biāo),人機(jī)作業(yè)分析、時間研究等工業(yè)工程技術(shù)正是發(fā)掘企業(yè)的生產(chǎn)潛力的重要方法,且簡單實用,在國外已廣泛應(yīng)用,而國內(nèi)眾多生產(chǎn)制造類企業(yè)也應(yīng)該重視。改善是一個長期過程,只有不斷的發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,才能更好的解決問題,給企業(yè)創(chuàng)造效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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