方文杰,鄭志偉,謝春明,李忠華,杜文波,馬新強(qiáng)
(1.美的集團(tuán)中央研究院,廣東 佛山 528311;2.廣東美的環(huán)境電器制造有限公司,廣東 中山 528425)
隨著科技的進(jìn)步與發(fā)展,人們生活水平的提高,空調(diào)已逐步進(jìn)入廣大百姓的家庭,電風(fēng)扇曾被認(rèn)為是空調(diào)產(chǎn)品沖擊下的淘汰品,但其特有的價(jià)格低廉、省電以及對(duì)老人兒童的適用性,是空調(diào)產(chǎn)品所不能取代的,使其成為了天氣較炎熱的城市居家必備之品[1]。
風(fēng)扇振動(dòng)噪聲大使人煩躁,特別是晚上睡覺(jué)的時(shí)候,超靜音風(fēng)扇更能贏得人們的喜愛(ài),正成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),各風(fēng)扇廠家正著力減小風(fēng)扇的振動(dòng)與噪聲,根據(jù)前人的經(jīng)驗(yàn),電風(fēng)扇運(yùn)行時(shí)振動(dòng)的原因主要有兩個(gè)[2]:
(1)主電機(jī)和風(fēng)葉的平衡不好,在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)其中由于風(fēng)葉制造精度低、變形等因素引起的風(fēng)扇振動(dòng)居多;
(2)電扇轉(zhuǎn)動(dòng)圓頻率與其系統(tǒng)固有頻率接近而引起共振。
扇葉的裝配結(jié)構(gòu)對(duì)風(fēng)扇的氣動(dòng)性能有顯著影響,合理地設(shè)計(jì)電機(jī)支架,優(yōu)化裝配結(jié)構(gòu),不僅可以降低風(fēng)道阻力,提高風(fēng)量,還可以降低風(fēng)機(jī)噪音[3]。本文以公司生產(chǎn)的某款轉(zhuǎn)頁(yè)扇為研究對(duì)象,經(jīng)過(guò)振動(dòng)測(cè)試分析、模態(tài)與諧響應(yīng)仿真,對(duì)機(jī)架結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),提高整機(jī)的扭轉(zhuǎn)模態(tài)固有頻率,明顯改善了轉(zhuǎn)頁(yè)扇的振動(dòng)。
轉(zhuǎn)頁(yè)扇動(dòng)力源有兩個(gè):一個(gè)是帶動(dòng)扇葉轉(zhuǎn)動(dòng)的主電機(jī),為振動(dòng)主要來(lái)源;另一個(gè)是帶動(dòng)導(dǎo)風(fēng)罩轉(zhuǎn)動(dòng)的小同步電機(jī),經(jīng)樣機(jī)測(cè)試,此小電機(jī)產(chǎn)生的振動(dòng)約占總振動(dòng)5%左右,可忽略不計(jì)。兩個(gè)電機(jī)均安裝在機(jī)架中間轂部位置,如圖1所示,產(chǎn)生的振動(dòng)經(jīng)過(guò)6根支撐筋向機(jī)身傳遞,想要減小轉(zhuǎn)頁(yè)扇機(jī)身與桌面的振動(dòng),主要是要減小電機(jī)振動(dòng)向支撐筋的傳遞,避開(kāi)共振[4]。
圖1 轉(zhuǎn)頁(yè)扇原始結(jié)構(gòu)振動(dòng)測(cè)試傳感器布置
對(duì)轉(zhuǎn)頁(yè)扇進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試分析,選用加速度傳感器進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試,在頂部中間位置布置1個(gè)傳感器測(cè)試機(jī)身振動(dòng)值,在桌邊位置布置1個(gè)傳感器測(cè)試振動(dòng)向支撐面的傳遞大小,如圖1紅色圓圈內(nèi)所示。在3根筋上各布置1個(gè)加速度傳感器,用來(lái)研究電機(jī)振動(dòng)傳遞的大??;將電機(jī)置于軟海綿上運(yùn)行,在主電機(jī)外殼水平與垂直位置各布置1個(gè)3向加速度傳感器,反映主電機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)的特性,如圖2紅色圓圈內(nèi)所示。
圖2 轉(zhuǎn)頁(yè)扇電機(jī)振動(dòng)特性測(cè)試傳感器布置
應(yīng)用LMS數(shù)據(jù)采集測(cè)試設(shè)備,對(duì)原始結(jié)構(gòu)樣機(jī)進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如下:3根筋上的振動(dòng)值相當(dāng),約為5.2 m/s2;主電機(jī)3個(gè)方向的振動(dòng)值差異很明顯,2個(gè)加速度傳感器值均反映沿徑向振動(dòng)值最小,約為0.1 m/s2,沿軸向振動(dòng)值較大,約為1.8 m/s2,沿切向振動(dòng)值最大,約為4.2 m/s2,接近支撐筋的振動(dòng)水平,主電機(jī)的3向振動(dòng)FFT頻譜均顯示100 Hz頻率最大,為市電頻率50 Hz的2倍,如圖3所示。
以上測(cè)試結(jié)果顯示:轉(zhuǎn)頁(yè)扇振動(dòng)主要由主電機(jī)產(chǎn)生的沿切向100 Hz振動(dòng)頻率激勵(lì)所致。
建立轉(zhuǎn)頁(yè)扇的整機(jī)3維模型,應(yīng)用ANSYS Workbench軟件進(jìn)行模態(tài)仿真分析。由于轉(zhuǎn)頁(yè)扇的許多零件為比較薄的塑料面板或細(xì)長(zhǎng)筋結(jié)構(gòu),故對(duì)機(jī)架、扇葉、后罩及電機(jī)外殼等零件進(jìn)行提取中面處理,進(jìn)行殼單元網(wǎng)格劃分,對(duì)電機(jī)軸、定子、轉(zhuǎn)子等厚實(shí)結(jié)構(gòu)零件進(jìn)行六面體網(wǎng)格劃分,共劃分274 376個(gè)網(wǎng)格單元,如圖4所示。
圖3 主電機(jī)外殼面3向振動(dòng)測(cè)試FFT頻譜圖
圖4 轉(zhuǎn)頁(yè)扇整機(jī)單元網(wǎng)格劃分
轉(zhuǎn)頁(yè)扇前、后機(jī)架采用ABS材料,扇葉、后罩等采用PP材料,電機(jī)外殼、軸等為結(jié)構(gòu)鋼,為使仿真更準(zhǔn)確反映真實(shí)效果,對(duì)以上3種材料的參數(shù)采用真實(shí)樣件測(cè)試值,利用拉力機(jī)測(cè)試以上3種材料試件的彈性模量E值,用高精度稱及排水測(cè)體積法測(cè)試3種材料試件的質(zhì)量與體積,計(jì)算得材料的真實(shí)密度,為保證測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性,取3次測(cè)試值的平均,得以上3種材料的真實(shí)材料參數(shù)值,如表1所示。
表1 轉(zhuǎn)頁(yè)扇3種材料的真實(shí)材料參數(shù)測(cè)試值
對(duì)轉(zhuǎn)頁(yè)扇模型進(jìn)行約束模態(tài)仿真,發(fā)現(xiàn)機(jī)架的6根筋存在扭轉(zhuǎn)模態(tài),與主電機(jī)的切向振動(dòng)激勵(lì)方向一致,模態(tài)振型如圖5所示。對(duì)應(yīng)的固有頻率為108 Hz,與電機(jī)產(chǎn)生的100 Hz激勵(lì)頻率接近。
圖5 轉(zhuǎn)頁(yè)扇仿真扭轉(zhuǎn)模態(tài)振型云圖
根據(jù)以上模態(tài)仿真結(jié)果可知:轉(zhuǎn)頁(yè)扇機(jī)架支撐筋的固有頻率與電機(jī)切向100 Hz激勵(lì)頻率接近,可能在共振區(qū)內(nèi)。為進(jìn)一步弄清轉(zhuǎn)頁(yè)扇支撐筋的扭轉(zhuǎn)模態(tài)特性,應(yīng)用西門(mén)子公司開(kāi)發(fā)的LMS數(shù)據(jù)采集設(shè)備及LMS Test.lab測(cè)試軟件,對(duì)轉(zhuǎn)頁(yè)扇的6根支撐筋進(jìn)行扭轉(zhuǎn)模態(tài)測(cè)試,在6根筋的中間位置各布置1個(gè)加速度傳感器,測(cè)試方向與主電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向相同,如圖6紅色圓圈內(nèi)所示。
圖6 支撐筋扭轉(zhuǎn)模態(tài)測(cè)試
用安裝膠頭的力錘沿主電機(jī)外殼切向敲擊,敲擊方向同主電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向。經(jīng)測(cè)試與模態(tài)分析得6根支撐筋的扭轉(zhuǎn)模態(tài)固有頻率為103.7 Hz,與仿真結(jié)果相近,如圖7所示。
轉(zhuǎn)頁(yè)扇結(jié)構(gòu)雖復(fù)雜,但可將其整體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化為單自由度受迫振動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行定性分析,在簡(jiǎn)諧激振力作用下,建立有阻尼系統(tǒng)的微分方程,如式(1)所示[5]
式中:F0為簡(jiǎn)諧激勵(lì)力的幅值;ω為簡(jiǎn)諧激勵(lì)力圓頻率;m為整機(jī)等效質(zhì)量;ωn為整機(jī)系統(tǒng)固有圓頻率;c為黏性阻尼系數(shù)。
圖7 支撐筋扭轉(zhuǎn)固有頻率分析
求解微分方程,得解中一部分為激勵(lì)圓頻率為ω、不變振幅為B的穩(wěn)態(tài)受迫振動(dòng),受迫振動(dòng)振幅B的表達(dá)式如式(2)所示[2]。
由式(2)可知:當(dāng)激振力圓頻率ωn接近振動(dòng)系統(tǒng)的固有圓頻率ω時(shí),振動(dòng)幅值B值趨向最大值,即產(chǎn)生共振。以上模態(tài)仿真與模態(tài)實(shí)驗(yàn)測(cè)試均表明:轉(zhuǎn)頁(yè)扇支撐筋存在與電機(jī)產(chǎn)生的100 Hz激勵(lì)頻率接近的扭轉(zhuǎn)固有頻率,要改善轉(zhuǎn)頁(yè)扇的振動(dòng),可以使支撐筋的扭轉(zhuǎn)固有頻率遠(yuǎn)離100 Hz,若降低固有頻率,風(fēng)扇易產(chǎn)生晃動(dòng),故采取提高支撐筋扭轉(zhuǎn)固有頻率的方法進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
依據(jù)單自由度自由振動(dòng)系統(tǒng)固有頻率計(jì)算式(3)可知:要提高支撐筋的扭轉(zhuǎn)固有頻率,可提高支撐筋的轉(zhuǎn)動(dòng)剛度K值或減輕質(zhì)量,扭轉(zhuǎn)剛度K值增加,扭轉(zhuǎn)模態(tài)固有頻率迅速上升[6]。根據(jù)模態(tài)仿真結(jié)果顯示的扭轉(zhuǎn)模態(tài)振型,可增加支撐筋的厚度及與之相連的導(dǎo)風(fēng)圈及轂面厚度,將支撐筋的厚度由原來(lái)5 mm增至8 mm,導(dǎo)風(fēng)圈的厚度由原來(lái)2.5 mm增至4 mm,將轂面設(shè)計(jì)為雙層結(jié)構(gòu),如圖8所示。
圖8 轉(zhuǎn)頁(yè)扇機(jī)架優(yōu)化結(jié)構(gòu)
對(duì)優(yōu)化后機(jī)架結(jié)構(gòu)整機(jī)模型進(jìn)行模態(tài)仿真,得支撐筋的扭轉(zhuǎn)模態(tài)固有頻率為183.5 Hz,比原始結(jié)構(gòu)的108 Hz提高了75.5 Hz;利用錘擊法進(jìn)行模態(tài)實(shí)驗(yàn)測(cè)試,得支撐筋的扭轉(zhuǎn)模態(tài)固有頻率為174 Hz,比原始結(jié)構(gòu)的103.7 Hz提高了70.3 Hz。仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)測(cè)試相近,均顯示支撐筋的扭轉(zhuǎn)固有頻率遠(yuǎn)離了電機(jī)產(chǎn)生的100 Hz激勵(lì)頻率。
應(yīng)用ANSYS Workbench軟件對(duì)轉(zhuǎn)頁(yè)扇頂部振動(dòng)測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行諧響應(yīng)仿真分析,在電機(jī)軸上施加轉(zhuǎn)矩載荷,轉(zhuǎn)矩載荷值依據(jù)電機(jī)扭矩計(jì)算式(4)計(jì)算,其中P、n值取轉(zhuǎn)頁(yè)扇正常運(yùn)行時(shí)測(cè)試得到的額定輸出功率與實(shí)際轉(zhuǎn)速,如圖9所示。
對(duì)改善前、后機(jī)架結(jié)構(gòu)的整機(jī)模型仿真,得頂部測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)加速度(以10為底進(jìn)行對(duì)數(shù)計(jì)算)對(duì)比如圖10所示。從諧響應(yīng)仿真結(jié)果看出:機(jī)架結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,對(duì)幾乎所有頻率的激勵(lì),頂點(diǎn)加速度均有明顯改善,對(duì)100 Hz頻率的激勵(lì)改善更明顯。
圖9 諧響應(yīng)仿真施加轉(zhuǎn)矩載荷
圖10 轉(zhuǎn)頁(yè)扇頂部測(cè)點(diǎn)加速度諧響應(yīng)仿真對(duì)比
根據(jù)以上機(jī)架結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案制作樣件,換掉已測(cè)試的原始結(jié)構(gòu)樣機(jī)的機(jī)架,與前面實(shí)驗(yàn)相同,在優(yōu)化后機(jī)架的支撐筋、頂部、桌邊測(cè)點(diǎn)位置布置加速度傳感器,如圖11所示。測(cè)試優(yōu)化后結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)頁(yè)扇在相同轉(zhuǎn)速檔位的振動(dòng)值,得支撐筋的加速度為0.48 m/s2,對(duì)比原始結(jié)構(gòu)測(cè)得的5.2 m/s2,振動(dòng)減小了約90%;頂部與桌邊的加速度分別為0.28 m/s2與0.03 m/s2,對(duì)比之前原始結(jié)構(gòu)測(cè)得的1.13 m/s2與0.22 m/s2,振動(dòng)減小了75%以上,如圖12所示。
圖11 結(jié)構(gòu)優(yōu)化后樣機(jī)振動(dòng)測(cè)試
圖12 結(jié)構(gòu)優(yōu)化前、后整機(jī)振動(dòng)測(cè)試對(duì)比
本文通過(guò)對(duì)公司某款轉(zhuǎn)頁(yè)扇的振動(dòng)測(cè)試與分析,證明轉(zhuǎn)頁(yè)扇振動(dòng)是由于機(jī)架支撐筋存在與電機(jī)產(chǎn)生的100 Hz切向激勵(lì)頻率相近的扭轉(zhuǎn)固有頻率,應(yīng)用ANSYS Workbench軟件對(duì)支撐筋進(jìn)行模態(tài)仿真與錘擊法模態(tài)測(cè)試,分析結(jié)果相近。通過(guò)對(duì)支撐筋等的加固設(shè)計(jì),將扭轉(zhuǎn)固有頻率提升了70 Hz以上,整機(jī)諧響應(yīng)仿真分析顯示頂部測(cè)點(diǎn)加速度明顯減小,樣機(jī)頂部及桌邊振動(dòng)減小75%以上,支撐筋振動(dòng)減少約90%,手感振動(dòng)明顯改善。本文研究對(duì)轉(zhuǎn)頁(yè)扇等同類家電產(chǎn)品的振動(dòng)分析有一定的參考價(jià)值。