秦玉超 方 超
(上海華源安徽錦輝制藥有限公司,安徽阜陽236018)
隨著現(xiàn)代化工業(yè)時代的到來,智能設(shè)備逐漸出現(xiàn)在各個行業(yè),包括制藥包裝領(lǐng)域。據(jù)美國包裝和處理技術(shù)協(xié)會的一份調(diào)研報告顯示,到2018年,自動包裝設(shè)備在制藥行業(yè)的應(yīng)用率將突破70%。人工包裝已經(jīng)不能滿足我國復(fù)雜藥品包裝的統(tǒng)一和穩(wěn)定性需求,而自動化包裝設(shè)備優(yōu)勢突出,既可以保證包裝的質(zhì)量和穩(wěn)定性,又可以提高包裝效率,節(jié)省人工成本。
隨著國家醫(yī)改政策的推進和塑瓶大輸液市場競爭的日趨白熱化,普通塑瓶大輸液的銷售價格呈逐年降低的趨勢,60%以上的普通塑瓶大輸液生產(chǎn)企業(yè)不同程度地出現(xiàn)虧損。在此背景下,使用自動化設(shè)備,減少用人成本,成為各制藥企業(yè)降低生產(chǎn)成本的首選。
我司于2011年采購應(yīng)用了兩條圓塑瓶大輸液生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線年產(chǎn)塑瓶大輸液1.2億瓶以上,包裝工序均由人工完成。2016年初,我司提出將上述兩條圓塑瓶大輸液(以下簡稱為圓塑瓶)生產(chǎn)線的人工包裝改造為自動包裝的方案,并于2016年7月得到成功實施。
本文將結(jié)合此次改造經(jīng)驗,探討圓塑瓶自動包裝設(shè)備的設(shè)計與應(yīng)用。
改造前,圓塑瓶生產(chǎn)車間分別有A、B兩條生產(chǎn)線,對稱分布,每條生產(chǎn)線產(chǎn)能為220瓶/min,每天生產(chǎn)18萬瓶左右。A、B兩條包裝線在一個包裝間內(nèi),各自相對獨立,包裝區(qū)面積約600m2。包裝線上的開箱、裝箱、封箱、投放墊片及印外箱三期工序均由人工操作完成,兩條包裝線共有100名包裝工人。
圓塑瓶立式貼標后,通過貼標輸瓶帶運至包裝輸瓶帶,同時圓塑瓶由立式變?yōu)榕P式,然后由人工抓起裝入已開好并封好下箱蓋的包裝箱內(nèi),包裝箱裝滿后投放墊片并用膠帶封好上箱蓋,現(xiàn)場碼放整齊后運至半成品暫存區(qū),印外箱三期后入庫。以上工作全部由人工完成。以A生產(chǎn)線為例,改造前的人工包裝設(shè)備布置如圖1所示。
(1)用人多。A、B兩條包裝線4個班組,兩班兩運轉(zhuǎn)。單線各工位用人情況:開箱4人;裝箱封箱16人;運至半成品區(qū)及印外箱三期5人。每組共25人,4組共100人。(2)勞動強度大。人工開箱、裝箱勞動強度大,尤其是裝箱,長時間工作,經(jīng)常造成抓瓶子的手掌開裂、手指變形現(xiàn)象,很多職工工作一段時間后就不愿意再干了,給企業(yè)用人帶來很大的困難(3)外箱外觀質(zhì)量差。人工開箱封箱時用的是膠帶,不同的職工開箱封箱時粘貼的膠帶長短不一;人工印外箱三期,經(jīng)常有漏印、漏字或墨跡深淺粗細不一等現(xiàn)象,對外箱外觀質(zhì)量造成影響。
圖1 改造前A生產(chǎn)線的人工包裝設(shè)備布置圖
為降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,我司組織人員對制藥行業(yè)的自動化包裝設(shè)備進行了針對性調(diào)查和研究,對人工包裝及自動包裝方式進行了分析對比,結(jié)合實際包裝瓶型、場地、產(chǎn)能、包裝質(zhì)量要求等,擬將開箱、裝箱、投放墊片、封箱及印外箱三期工位改造為自動包裝方式。自動包裝方案的工藝流程如圖2所示。
自動包裝方案的工藝流程:包裝箱、上下紙墊、膠帶等分別由人工放置在設(shè)備物料入口;開箱機將包裝箱打開并用膠帶封好下底,由機械手投放下紙墊并將包裝箱運送至自動裝箱工位待用;塑瓶輸送線將圓塑瓶輸送到裝箱整理機構(gòu),經(jīng)整理機構(gòu)整理成一定的數(shù)量,然后由裝箱機械手從抓取區(qū)域抓取,一次性裝入成型的紙箱中,一次裝滿一箱,裝箱結(jié)束后自動運送至上紙墊投放工位,由機械手投放上紙墊;進入自動封箱工位,由封箱機用膠帶封好上底;自動滾碼;人工碼放入庫。
圖2 圓塑瓶自動包裝方案的工藝流程
(1)利用公司原包裝場地,滿足法規(guī)要求和現(xiàn)有產(chǎn)能(220瓶/min)要求;(2)實現(xiàn)開箱、紙墊投放、裝箱、封箱、滾碼自動化;(3)原貼標機不變,兩條生產(chǎn)線各自獨立,生產(chǎn)過程互不影響;(4)減少設(shè)備投資;(5)便于運行管理和維修;(6)最大限度地降低工人勞動強度,節(jié)約勞動力。
確定理論產(chǎn)能需要考慮以下因素:
(1)整條生產(chǎn)線上的產(chǎn)能瓶頸設(shè)備為吹瓶機,其穩(wěn)定產(chǎn)能為220瓶/min。
(2)自動裝箱前道工序的設(shè)備為貼標機,其實際穩(wěn)定產(chǎn)能為240瓶/min。
(3)適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能儲備:由于包裝工序是整個大輸液生產(chǎn)流水線的末端工序,在正常生產(chǎn)過程中有時會因突發(fā)的設(shè)備故障引起非正常維修,從而影響前道工序的生產(chǎn),延長整個流水線作業(yè)的時間。為消除該影響,應(yīng)急維修結(jié)束后,必須提高生產(chǎn)速度,將積壓的產(chǎn)品在最短的時間內(nèi)生產(chǎn)完成,這就要求包裝設(shè)備有適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能儲備。根據(jù)經(jīng)驗,儲備系數(shù)應(yīng)在1.2~1.3,即理論產(chǎn)能應(yīng)在240×1.2=288瓶/min和240×1.3=312瓶/min之間。
(4)產(chǎn)能大,意味著一次性投資高,投資回收期長。
綜合考慮以上因素,確定自動包裝方案的理論產(chǎn)能為280~310瓶/min。
3.3.1 關(guān)鍵工藝設(shè)備
關(guān)鍵工藝設(shè)備包括自動開箱機、投放紙墊機構(gòu)、圓塑瓶整理機構(gòu)、自動裝箱機、自動封箱機、自動滾碼機等。
3.3.2 各關(guān)鍵工藝設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù)
3.3.2.1 自動開箱機、投放紙墊機構(gòu)、自動滾碼機、自動封箱機
根據(jù)自動裝箱設(shè)備的理論產(chǎn)能,生產(chǎn)能力應(yīng)達到280~310瓶/min。我司產(chǎn)品每箱40瓶,要求以上設(shè)備產(chǎn)能應(yīng)不低于8箱/min,為更好地滿足生產(chǎn)需求,考慮20%的設(shè)計余量,計算得到8×(1+20%)=9.6,即不低于10箱/min,確定設(shè)備的理論產(chǎn)能為8~10箱/min。
3.3.2.2 自動裝箱機
自動裝箱機的關(guān)鍵參數(shù)包括抓取速度、抓手尺寸與抓取負荷、抓手最大工作范圍、抓手往返重復(fù)精度等。通過調(diào)查與對比抓取效果,擬設(shè)計自動裝箱機的抓手方式為夾取。
抓取速度:產(chǎn)品裝箱方式為每箱一層,排列方式為5排×8瓶=40瓶,每次抓取40瓶,該工位的理論抓取速度應(yīng)與自動開箱機等設(shè)備相同,即8~10次/min。
抓手尺寸:圓塑瓶尺寸為直徑63.5mm,抓手長度為63.5×8=508mm;5排抓手寬度為63.5×5=317.5mm。
抓取負荷:每次抓取40瓶250mL的大輸液,對不同品種的該規(guī)格圓塑瓶大輸液進行稱重,每瓶重約0.275kg,理論抓取負荷為0.275×40=11kg,安全系數(shù)取1.3,即每排抓手理論負荷為11×1.3=14.3kg。
抓手重復(fù)定位精度:該參數(shù)的確定取決于外箱尺寸和實際裝入瓶子尺寸的間隙大小。間隙大,產(chǎn)品裝入容易,抓手重復(fù)定位精度要求低。間隙過大,在入庫存放及運輸過程中,箱子易變形,從而可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量受到影響。正常情況下,外箱尺寸與實際裝入瓶子尺寸的長寬各有2~4mm的余量,因此抓手重復(fù)定位精度不應(yīng)大于1mm。
最小直線工作范圍:理論的最小直線工作范圍應(yīng)能滿足抓手從儲瓶區(qū)抓起產(chǎn)品并通過直線移動將產(chǎn)品放入包裝箱內(nèi)的要求,即理論最小直線工作范圍為自動理瓶機構(gòu)寬度與紙箱輸送帶寬度之和。我司外箱寬度322mm、抓手寬度317.5mm與傳送帶寬度200mm之和為839.5mm。考慮安全系數(shù)為1.2,則最小直線工作范圍為839.5×1.2=1007.4mm,實際取1m。
結(jié)合設(shè)備特性、抓手材質(zhì)厚度、理瓶機構(gòu)分瓶擋板厚度及安裝維修空間預(yù)留等因素,最終確定的自動裝箱機關(guān)鍵參數(shù)如表1所示。封箱膠帶長短不一,人工印外箱三期經(jīng)常漏印、漏字或墨跡深淺粗細不一等問題,提升了產(chǎn)品外觀質(zhì)
表1 自動裝箱機關(guān)鍵參數(shù)
以A生產(chǎn)線為例,改造后的自動包裝設(shè)備布置如圖3所示。量。(3)改造時間短,改造費用低。在原包裝場地進行改造,用時15天,不影響車間正常生產(chǎn)。每套自動包裝設(shè)備投資60萬元,兩套共投資120萬元,6個月
圖3 改造后A生產(chǎn)線的自動包裝設(shè)備布置
我司兩條圓塑瓶生產(chǎn)線于2016年7月完成了自動包裝設(shè)備的改造,已連續(xù)運行了一年多時間,運行效果如下:
(1)減少了操作人員,節(jié)省了人工成本。兩條圓塑瓶輸液生產(chǎn)線原采用人工包裝,共有操作人員100人;改造后,每組10人,共用40人,減少60人,按照每人每月3500元工資計算,每年節(jié)約工資支出252萬元。(2)降低了勞動強度,提高了產(chǎn)品外觀質(zhì)量。改造前,工人需要手工裝箱、封箱,勞動強度大,工作條件差。改造后,全自動化操作,大幅降低了工人的勞動強度,改善了工作條件。同時,解決了人工即可收回投資成本。
運行實踐證明,將圓塑瓶人工包裝改造為自動包裝的方案成熟,工藝流暢,改造時間短,費用低,改造后節(jié)約了企業(yè)人工成本,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了勞動強度,企業(yè)經(jīng)濟效益顯著提升,可向同行業(yè)推廣,具有較好的社會效益。