姜?jiǎng)P
摘 要:根據(jù)港口垃圾清運(yùn)的環(huán)保要求和車輛運(yùn)行的安全需要,集團(tuán)公司于2016年6月購(gòu)置并投入使用一臺(tái)壓縮式垃圾清運(yùn)車輛,負(fù)責(zé)港口的垃圾清運(yùn)工作。車輛投入使用后,環(huán)保問(wèn)題得到解決、運(yùn)輸安全性大幅提高,清運(yùn)效率也得到提升,但在使用過(guò)程中卻暴露出壓縮車后裝系統(tǒng)舉升超重垃圾能力不足的問(wèn)題。為解決這一現(xiàn)狀,我們及時(shí)通過(guò)技術(shù)改造彌補(bǔ)了缺陷,滿足了港口垃圾清運(yùn)的需要。
關(guān)鍵詞:港口;垃圾清運(yùn);車輛;提升能力
一、壓縮式垃圾車改造原因
港區(qū)以前的垃圾清運(yùn)方式是由傾卸式帶棚大貨車運(yùn)輸,后轉(zhuǎn)換為壓縮式垃圾清運(yùn)車清運(yùn),環(huán)保和安全性得到顯著提升,清運(yùn)效率也大幅提高,但在使用中過(guò)程發(fā)現(xiàn),一般此類車輛的后裝系統(tǒng)的舉升能力均是按生活垃圾進(jìn)行設(shè)計(jì),舉升能力約600千克,但港口垃圾成分復(fù)雜,尤其是聯(lián)合公司、礦石公司等產(chǎn)生的垃圾存在超重現(xiàn)象,有的每桶重量可達(dá)1500千克,為此我們對(duì)后裝液壓系統(tǒng)的壓力進(jìn)行了調(diào)整,壓力由原來(lái)的8kpa調(diào)成11kpa,達(dá)到系統(tǒng)局部壓力的極限值,此舉提高了后裝液壓系統(tǒng)的舉升能力,使這一問(wèn)題得到緩解,但沒(méi)有從根本上解決舉升過(guò)重垃圾的問(wèn)題,仍不能滿足超重垃圾的裝卸要求,因此必須從根本上解決后裝系統(tǒng)的整體提升要求,滿足超重垃圾的清運(yùn)需要。
二、改造方法和目的
根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和整體分析,擬對(duì)后裝系統(tǒng)的的支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固,即支撐部位的裝置加寬加厚,改變受力軸的材料成分并進(jìn)行淬火處理,提高受壓受剪性能;改變后裝系統(tǒng)液壓缸的提升能力,對(duì)提升部位的液壓缸進(jìn)行重新設(shè)計(jì)制造,使液壓缸的的舉升重量由現(xiàn)在的600㎏提高至1500㎏,從而解決后裝系統(tǒng)的整體提升能力,使整車的技術(shù)性能滿足港口垃圾清運(yùn)要求。
此項(xiàng)改造只涉及局部尺寸的微調(diào),不改變車輛外形尺寸、不影響車輛年審要求,經(jīng)咨詢有關(guān)部門符合車輛的合規(guī)性要求,可以進(jìn)行技術(shù)改造。
三、改造過(guò)程及性能分析
1、確認(rèn)現(xiàn)提升能力缺陷,設(shè)定改造目標(biāo)。根據(jù)使用要求進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn),確定舉升能力達(dá)到1500㎏,基本可滿足港口超重垃圾的清運(yùn)要求。
2、積極與生產(chǎn)廠家聯(lián)系溝通改造方案。為實(shí)現(xiàn)改造目標(biāo),我們與廠家一起確認(rèn)液壓泵、液壓缸、高壓管、后裝系統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等相關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)廠家技術(shù)確認(rèn)液壓泵能夠滿足1500㎏舉升力的壓力輸出,在此基礎(chǔ)上,我們對(duì)初步技術(shù)改造方案進(jìn)行確認(rèn),即:加粗鎖緊液壓缸直徑及缸桿直徑,加強(qiáng)部分后裝鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,更換部分后裝鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件(出廠鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材質(zhì)為普通45號(hào)鋼),針對(duì)意外情況設(shè)置薄弱環(huán)節(jié)。
3、改造方案驗(yàn)證。為驗(yàn)證改造方案的可行性,我們聯(lián)系廠家技術(shù)部門對(duì)現(xiàn)有車輛構(gòu)件及擬改裝部位構(gòu)件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,得出驗(yàn)證數(shù)據(jù)(見(jiàn)附件1)。
4、方案分析,根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果,技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,改造方案能夠?qū)崿F(xiàn)我們的改造目的,且沒(méi)有造成車輛外形尺寸的變化,不影響車輛年審。
四、改造結(jié)果及性能分析
1、鎖緊油缸由缸徑40mm、桿徑25mm,增加到缸徑50mm、桿徑32mm(見(jiàn)附件2.1)。
2、后裝系統(tǒng)起升架、旋轉(zhuǎn)臂、旋轉(zhuǎn)軸使用錳鋼材料重新加工制作。
3、驅(qū)動(dòng)臂外側(cè)焊加強(qiáng)板、提升架撐桶板、翻轉(zhuǎn)體壓桶板焊接加強(qiáng)筋、鎖緊油缸上支座增加加強(qiáng)板(見(jiàn)附件2.2—2.5)。
4、設(shè)置薄弱環(huán)節(jié)。經(jīng)以上改造后,液壓系統(tǒng)舉升力得到提升、后裝整體鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度得到加強(qiáng),但考慮港區(qū)部分垃圾桶可能出現(xiàn)鐵礦粉較多的情況,為保證整個(gè)系統(tǒng)的安全性,降低主要部位的維修頻率,對(duì)后裝系統(tǒng)的固定支架沒(méi)有進(jìn)行改造(其材質(zhì)為普通45鋼)。一旦出現(xiàn)嚴(yán)重超重或疲勞變形的情況,可造成此薄弱環(huán)節(jié)開(kāi)焊或斷裂,從而保護(hù)其它構(gòu)件,該部位的破損只需簡(jiǎn)單焊接即可修復(fù)。
六、改造前后的效果及經(jīng)濟(jì)效益分析
改造前,超重垃圾桶的裝卸需要鏟車輔助,不僅效率低,而且極具危險(xiǎn)性,同時(shí),對(duì)車輛及垃圾桶造成損害,增加維修成本。
改造后的壓縮車重新投入使用后,不需鏟車輔助裝卸,提高了作業(yè)效率,同時(shí)減少鏟車工作成本;車輛受力均衡,延長(zhǎng)車輛使用壽命,減少車輛維修成本;提升了安全效益。
經(jīng)核算,改造后經(jīng)濟(jì)效益顯著提升,年減少車輛維修費(fèi)用3萬(wàn)元、減少垃圾桶維修費(fèi)用1萬(wàn)元、減少鏟車作業(yè)費(fèi)用5萬(wàn)元、延長(zhǎng)車輛壽命增加5萬(wàn)元,相當(dāng)于年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益14萬(wàn)元。同時(shí),安全效益巨大,減少鏟車的輔助裝卸,從而避免人身事故、鏟車安全事故,因而安全效益大幅提升。提升港口的社會(huì)效益,由于生產(chǎn)效率提高,港口的垃圾清運(yùn)作業(yè)有保障,可及時(shí)清除旺季時(shí)節(jié)產(chǎn)生的大量垃圾,確保港口的清潔環(huán)保。
參考文獻(xiàn)
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