楊宏民,于士芹,梁龍輝,曾照民,裴冠朕
(1. 河南理工大學(xué) 安全科學(xué)與工程學(xué)院,河南 焦作 454003;2.山西中煤華晉能源有限公司王家?guī)X礦,山西 河津 043300;3.煤礦災(zāi)害預(yù)防與搶險救災(zāi)教育部工程研究中心,河南焦作454003)
低瓦斯礦井一般采用通風(fēng)方式解決工作面瓦斯問題[1],隨著采煤機械化程度和礦井生產(chǎn)能力的不斷提升,原來開采低瓦斯煤層的礦井也因高強度開采而升級為高瓦斯礦井,出現(xiàn)了一批低瓦斯煤層開采的高瓦斯礦井[2-5]。如山西中煤華晉能源有限公司王家?guī)X礦和延安市禾草溝煤礦,其煤層瓦斯含量一般不超過5.5 m3/t,但均存在回采工作面絕對瓦斯涌出量超過5 m3/min或上隅角瓦斯超限的危險。
王家?guī)X礦主采煤層為2號煤層,煤層原始瓦斯含量為3.19~5.41 m3/t,平均甲烷組分含量為37.08%[4],屬低瓦斯煤層。但由于回采工作面設(shè)計日產(chǎn)量超過1.3萬t,高強度生產(chǎn)導(dǎo)致回采工作面絕對瓦斯涌出量超過7.66~18.51 m3/min[6],是典型的低瓦斯煤層高強度開采導(dǎo)致的高瓦斯礦井。此類礦井由于煤層瓦斯含量低、透氣性小,煤層瓦斯抽采難度大,抽采效果不好,盡管實施了煤層增透措施,抽采效果也沒有得到明顯的改善。王家?guī)X礦綜放工作面采用單“U”型通風(fēng)方式,上隅角瓦斯?jié)舛茸畲笤?.7%左右,頂板來壓時會出現(xiàn)瓦斯?jié)舛葓缶那闆r,嚴重威脅了礦井安全生產(chǎn)。
本文以王家?guī)X煤礦為例,通過對綜放工作面瓦斯涌出的實測數(shù)據(jù)分析,揭示該類礦井瓦斯涌出特征,并提出了針性的瓦斯抽采方法。
王家?guī)X煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力6.0 Mt/a,主要含煤地層為二疊系下統(tǒng)山西組和石炭系上統(tǒng)太原組。山西組含煤4層,編號為1上,1,2,3號,其中1上和1號煤層為零星賦存,極不穩(wěn)定;太原組含煤9層,編號為4,5,6,7,8,10,12號,可采煤層為2,3,7,10,12號煤層,目前礦井主采2號煤層,煤層均厚6.05 m,其主要鄰近煤層賦存情況如表1所示。開采方法為綜合機械化放頂煤開采,采高3.0 m,自然垮落法管理頂板。
根據(jù)2017年煤礦瓦斯涌出量鑒定結(jié)果,礦井絕對瓦斯涌出量17.77 m3/min,相對瓦斯涌出量1.44 m3/t,回采工作面絕對瓦斯涌出量5.62 m3/min,掘進工作面絕對瓦斯涌出量0.39 m3/min。主采2號煤層可解吸瓦斯含量僅有0.73~1.94 m3/t,是我國典型的低瓦斯煤層高強度開采導(dǎo)致的高瓦斯礦井,具有“低瓦斯含量、低透氣性,高開采強度、高瓦斯涌出”的“兩低兩高”特征。
表1 礦井可采煤層特征Tab.1 Characteristic of minable coal seam
采煤工作面瓦斯涌出包括鄰近層瓦斯涌出和本煤層瓦斯涌出,本煤層瓦斯涌出又包括落煤瓦斯涌出、煤壁瓦斯涌出和采空區(qū)瓦斯涌出等。采煤工作面的采空區(qū)瓦斯涌出一般來源于采空區(qū)遺煤瓦斯和鄰近層及圍巖卸壓瓦斯。影響瓦斯涌出量的主要因素有自然因素和開采技術(shù),自然因素主要包括煤層和圍巖的瓦斯含量,開采深度和地面大氣壓力的變化;開采技術(shù)因素主要包括開采順序與回采方法、回采速度與產(chǎn)量、落煤工藝與老頂來壓步距、通風(fēng)壓力與采空區(qū)密閉質(zhì)量、采場的通風(fēng)系統(tǒng)等[7]。
一般認為,第一次周期來壓之前,頂板未整體垮落,圍巖和鄰近層的瓦斯由于未得到充分的卸壓而難以向采掘空間涌出,此時的瓦斯涌出可認為主要是開采層的瓦斯涌出;當頂板垮落后,圍巖和鄰近層得到了較充分的卸壓,產(chǎn)生大量的裂隙,其透氣性急劇增加。此時鄰近層和圍巖的瓦斯開始大量涌出到采煤工作面。因此基本頂來壓后的瓦斯涌出來源應(yīng)包括開采層、圍巖和鄰近層的瓦斯涌出[8]。
通過對12318綜放工作面初采期瓦斯來源分析,工作面抽排瓦斯總量包括高位孔抽采量、上隅角抽采量與工作面風(fēng)排瓦斯量的綜合,其隨工作面累計進尺的變化關(guān)系如圖1所示。
圖1 綜放工作面絕對瓦斯涌出量變化規(guī)律Fig.1 Laws of absolute gas emission rate in folly-mechanized top coal caving mining face
根據(jù)12318工作面最初240 m生產(chǎn)的現(xiàn)場實測資料,工作面初次來壓步距為50 m。由圖1可以看出,在基本頂垮落之前,即從開始回采至基本頂首次跨落的50 m范圍內(nèi),抽排瓦斯量由最初不足0.6 m3/min逐漸增加到最大值3.7 m3/min,并基本維持在3.0 m3/min左右,符合低瓦斯礦井回采工作面瓦斯涌出不超過5.0 m3/min的條件。
工作面推進超過50 m后,由于基本頂跨落,頂板圍巖得到充分的卸壓,鄰近層瓦斯從裂隙通道涌出,同時采空區(qū)遺煤瓦斯也涌入頂板裂隙中,此時工作面抽排瓦斯量顯著增加至6.68 m3/min,并維持在平均值5.28 m3/min左右,此時已經(jīng)達到了高瓦斯礦井的條件。
工作面基本頂垮落前后的瓦斯涌出量之差即為裂隙層瓦斯涌出量,即2.28 m3/min。由于3號煤層距開采層平均距離僅有2.24 m,最大瓦斯含量為4.47 m3/t,因此它是鄰近層瓦斯涌出的主要構(gòu)成部分。
根據(jù)AQ1018-2006《礦井瓦斯涌出量預(yù)測方法》,回采工作面、開采層和鄰近層瓦斯涌出量分別按公式(1)~(3)計算。
q采=q1+q2
(1)
(2)
(3)
式中:q采為回采工作面相對瓦斯涌出量,m3/t;q1為開采層相對瓦斯涌出量,m3/t;k1為圍巖瓦斯涌出系數(shù),取1.2;k2為工作面丟煤瓦斯涌出系數(shù),取1.15;k3為采區(qū)巷道預(yù)排瓦斯對開采層瓦斯涌出的影響系數(shù),經(jīng)計算為0.88;m0和M分別為開采煤層厚度和采高,均取平均厚度6.05 m;W0和Wc分別為開采煤層原始瓦斯含量和殘存瓦斯含量,取對應(yīng)位置實測值3.19 m3/t和2.18 m3/t;q2為鄰近層瓦斯涌出量,m3/t;mi為第i鄰近層煤層厚度,m;W0i和Wci分別為第i鄰近層原始瓦斯含量和殘余瓦斯含量,m3/t;ηi為第i鄰近層瓦斯排放率。
經(jīng)計算工作面相對瓦斯涌出量為1.53 m3/t,其中本煤層為1.22 m3/t,鄰近層為0.31 m3/t,其中3號煤層瓦斯涌出量為0.20 m3/t,占鄰近層瓦斯涌出總量的工作面總涌出量的64.5%。按工作面日均產(chǎn)量約13 000 t計算,則工作面絕對瓦斯涌出量13.85 m3/min,其中本煤層為11.29 m3/min,鄰近層2.78 m3/min。
瓦斯涌出量預(yù)測結(jié)果與現(xiàn)場瓦斯涌出量數(shù)據(jù)分析結(jié)果基本吻合。
為了考察工作面生產(chǎn)班、檢修班在煤壁、落煤等地點和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的瓦斯涌出,在工作面進回風(fēng)巷布置了相應(yīng)的測風(fēng)斷面(見圖2),對巷道風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛燃巴咚褂砍隽窟M行了現(xiàn)場跟蹤考察。
圖2 12318工作面測風(fēng)點布置示意Fig.2 Schematic diagram of air flow measuring section arrangement in No.12318working face
通過對每段巷道瓦斯?jié)舛群陀砍隽窟M行統(tǒng)計得出,考察期內(nèi)工作面最大風(fēng)排瓦斯量為5.88 m3/min,回風(fēng)巷平均每100 m長度的巷道煤壁的瓦斯涌出量為0.063 7 m3/min,按2條1 300 m的進回風(fēng)巷煤壁和300 m工作面煤壁計算,煤壁瓦斯涌出量為1.85 m3/min,占生產(chǎn)班平均風(fēng)排瓦斯量的31.46%。
可見煤壁瓦斯涌出是王家?guī)X礦的綜放工作面主要瓦斯涌出來源。
生產(chǎn)班和非生產(chǎn)班的生產(chǎn)工藝差異是非生產(chǎn)班少了一道采放落煤和運煤工序,因此其瓦斯涌出量差異即為采放落煤-運煤瓦斯涌出量[8]。
現(xiàn)場跟蹤測定了6個生產(chǎn)班和6個檢修班的風(fēng)量和風(fēng)流瓦斯?jié)舛取,F(xiàn)場考察結(jié)果非生產(chǎn)班平均風(fēng)排瓦斯量為2.32 m3/min,生產(chǎn)班平均風(fēng)排瓦斯量為5.88 m3/min,二者之差就是采放落煤、運煤瓦斯涌出量,其平均值為3.56 m3/min。
可以看出風(fēng)排瓦斯量中,采放落運煤瓦斯涌出量占總風(fēng)排瓦斯涌出量的60.5%,為主要的瓦斯涌出來源。
現(xiàn)場考察了2017年3月份12318工作面風(fēng)排瓦斯情況,如圖3所示。由于煤層原始瓦斯含量較低,采取瓦斯抽采措施后工作面回風(fēng)流瓦斯?jié)舛容^低,通常非生產(chǎn)班不超過0.25%,平均在0.15%左右,生產(chǎn)班不超過0.34%,平均為0.25%。工作面風(fēng)排瓦斯涌出量達到了高瓦斯礦井的標準,非生產(chǎn)班最大為6.0 m3/min,平均為3.46 m3/min,生產(chǎn)班最大為7.84 m3/min,平均為5.72 m3/min。
圖3 12318工作面風(fēng)流瓦斯涌出規(guī)律Fig.3 Lows of gas emission in return current of No.12318 working face
根據(jù)上隅角范圍大小,按照近似正方形原則均勻布設(shè)測點,以工作面支架與回風(fēng)順槽內(nèi)壁的交點為基點,布置網(wǎng)絡(luò)測點,測點間距為1.5 m,如圖4所示。
圖4 上隅角測點布置情況Fig.4 Layout of measuring points at upper corner
2017年5月19日—6月6日,對王家?guī)X礦12318工作面上隅角濃度分布點進行了連續(xù)跟蹤考察,生產(chǎn)班和檢修班的測定結(jié)果如圖5所示。
圖5 上隅角瓦斯?jié)舛确植糉ig.5 Gas concentration distribution in the upper corner of the production shift
從上隅角瓦斯分布來看,都存在靠近采空區(qū)一側(cè)瓦斯?jié)舛容^高,靠近回風(fēng)巷一側(cè)瓦斯?jié)舛容^低的總體規(guī)律。
對比生產(chǎn)班與非生產(chǎn)班來看,生產(chǎn)班上隅角瓦斯?jié)舛瓤傮w上比非生產(chǎn)班要高出40%以上,尤其是機組割煤至靠近上隅角的5~10部架子時,上隅角瓦斯?jié)舛瓤筛哌_0.7%~0.9%,直逼超限警戒。
可見低瓦斯煤層在高強度生產(chǎn)條件下,雖然工作面巷道風(fēng)流瓦斯?jié)舛容^低,不存在瓦斯超限的危險,但是上隅角仍然存在超限報警的可能性。因此,上隅角是該類礦井瓦斯防治的重點區(qū)域。
綜放工作面瓦斯防治常采用加強通風(fēng)的方法解決工作面瓦斯涌出問題[9],隨著煤礦開采深度的增加、綜合機械化放頂煤開采強度大和生產(chǎn)集中,使采煤工作面瓦斯涌出表現(xiàn)出了強度高、數(shù)量大和極不均衡等特點,同時綜放工作面由于采高較大、走向長度較長、推進速度較快,因而形成較大面積的采空區(qū),在頂板周期來壓時,常造成采空區(qū)瓦斯富集和上隅角瓦斯超限[8]。通過瓦斯來源分析可知,綜放工作面瓦斯主要來源為本煤層落運煤、采空區(qū)遺煤釋放出的瓦斯和鄰近層卸壓瓦斯涌出,而未卸壓的原始煤層的煤壁瓦斯涌出量較小。
鑒于主采2號煤層瓦斯含量小、透氣性差,建議王家?guī)X礦綜放工作面采取以卸壓瓦斯抽采為主的綜合防治措施。
王家?guī)X礦以前實施過本煤層瓦斯抽采措施,即在工作面垂直于回風(fēng)巷壁施工順層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯,由于煤層原始瓦斯含量較小,可解吸瓦斯量不大,加之在煤層透氣性不好,導(dǎo)致本煤層瓦斯預(yù)抽效果非常不好,使得這種措施投入大、收效微。盡管也嘗試了煤層增透措施,但由于煤層瓦斯含量小,增透后的抽采效果也不盡人意。
因此,低瓦斯煤層開采時,應(yīng)盡量不要采用本煤層瓦斯預(yù)抽的方法。
既然低瓦斯煤層高強度生產(chǎn)的礦井存在上隅角瓦斯治理問題,而通過本煤層預(yù)抽瓦斯又很難降低煤層瓦斯含量,那么只能將瓦斯治理的重點放在卸壓瓦斯抽采上來。
采空區(qū)冒落后,圍巖得到充分的卸壓,在采動影響下,煤層的頂板和底板的圍巖會產(chǎn)生裂隙,造成鄰近煤層的卸壓,產(chǎn)生大量卸壓瓦斯,而瓦斯直接通過裂隙進入采空區(qū)[10]。
卸壓瓦斯抽采主要包括采空區(qū)(含上隅角)卸壓瓦斯抽采、頂板卸壓區(qū)瓦斯抽采、工作面超前卸壓帶瓦斯抽采等。
采空區(qū)瓦斯抽采主要有采空區(qū)埋管抽采、尾巷抽采、鉆超抽采以及地面井抽采等。
頂板卸壓區(qū)瓦斯抽采主要有高位抽采瓦斯巷道[11](簡稱高抽巷)抽采、傾斜走向高位鉆孔抽采[12]、走向水平定向長鉆孔抽采等。高抽巷由于巷道支護和維修困難,存在頂板冒落導(dǎo)致高濃度瓦斯燃燒或爆炸的危險,目前基本上不再采用。隨著定向長鉆孔鉆進和成孔技術(shù)的發(fā)展和成熟,高抽巷逐漸被高位定向水平鉆孔簇所替代,并在不斷的摸索過程中發(fā)揮了越來越顯著的作用。傾斜高位走向鉆孔存在隨工作面推進鉆孔層位不斷下降而導(dǎo)致鉆孔提前失效的問題,目前使用率也大幅度下降。
王家?guī)X礦采取了以走向水平定向長鉆孔抽采頂板卸壓瓦斯和采空區(qū)埋管抽采采空區(qū)瓦斯的抽采模式。
12318綜放工作面在回風(fēng)側(cè)實施了高位水平長鉆孔抽采裂隙帶卸壓瓦斯的措施。高位水平長鉆孔終孔布置在煤層頂板上部的裂隙帶內(nèi),主要截抽鄰近層因頂板垮落卸壓而涌入裂隙區(qū)的游離瓦斯,并通過抽采因上浮作用進入頂板裂隙帶的瓦斯,進一步影響采空區(qū)上隅角區(qū)域的流場分布。達到抽采裂隙帶、采空區(qū)和鄰近層中大量瓦斯的目的[13-16]。
在開采初期,為了有效控制工作面初采期間的瓦斯,回采之前在距開切眼170 m處的回風(fēng)巷1號鉆場內(nèi)施工了2個高位定向鉆孔,其最高垂直層位位于煤層頂板以上12~14 m之間,終孔超過切眼距離40 m左右后向下沉降進入煤層。在距1號鉆場220 m處的2號鉆場內(nèi)施工了3個高位定向鉆孔,鉆孔垂直層位位于2號煤層頂板上19~35 m之間,鉆孔水平位置距回風(fēng)巷10~30 m。之后每隔300~400 m布置一個高位鉆場,鉆場內(nèi)施工4個高位定向鉆孔,鉆孔層位為20~45 m,水平位置距回風(fēng)巷7~61 m,相鄰2個鉆場鉆孔水平搭接長度為60 m。高位鉆孔整體高度在后期的7~9號鉆場內(nèi)逐漸調(diào)高。高位水平長鉆孔布置如圖6所示,抽采效果如圖7所示。
圖6 工作面高位定向鉆孔布置示意Tab.6 Schematic diagram of high directional drilling layout in working face
圖7 8號鉆場高位定向鉆場瓦斯抽采純量Fig.7 Pure gas quantity of drainage by high directional level borehole in No.8 drill site
根據(jù)現(xiàn)場觀測數(shù)據(jù),8號鉆場內(nèi)的4個走向高位水平定向長鉆孔抽采瓦斯混合總量平均為51.10 m3/min,最大為75.76 m3/min;抽采純瓦斯總量平均為1.33 m3/min,最大時達到2.82 m3/min。
圖7中,當工作面推進到7月12日前后時,抽采量出現(xiàn)突增現(xiàn)象,這是由于定向鉆孔施工時,在此位置附近發(fā)生嚴重塌孔,被迫在后面重新施工分支孔。工作面推進到該位置時塌孔段透開,存在與多條分支孔同時抽采的情況,推過該區(qū)域后抽采量恢復(fù)正常。抽采雖然高位定向鉆長抽采卸壓瓦斯的總量不多,但較大的抽采混合流量將在一定程度上影響上隅角上部附近的流場分布,對預(yù)防上隅角瓦斯超限具有一定的意義。
對于“U”型工作面來說,上隅角瓦斯積聚是瓦斯防治工作的重點,通常采用上隅角預(yù)埋抽采管路,低抽采負壓大流量的抽采采空區(qū)瓦斯方式。埋管抽采后在上隅角后部采空區(qū)形成一個負壓區(qū),以影響和改變該區(qū)域內(nèi)瓦斯流場狀態(tài),最大限度地減小和阻止采空區(qū)瓦斯從上隅角流出,可以避免工作面上隅角處局部區(qū)域因風(fēng)流不暢引起的瓦斯積聚。
考慮到上隅角受巷道支護的影響難以及時垮落,在埋管抽采口剛進入采空區(qū)未垮落區(qū)時,埋管基本上處理“放空”狀態(tài),抽采負壓對采空區(qū)流場影響程度較小,此時上隅角瓦斯涌出難以避免,為了防止瓦斯積聚,在上隅角還布置了輔助抽采插管,目的是最大限度地收集上隅角涌出的瓦斯。
上隅角埋管-插管抽采方法如圖8所示。
圖8 上隅角瓦斯抽采方法Fig.8 Method of gas drainage in the upper corner
選擇檢修班和生產(chǎn)班,對綜放工作面上隅角瓦斯抽采效果進行測定和分析,測定數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 綜放工作面上隅角瓦斯?jié)舛萒ab.2 Gas concentration of upper corner in folly-mechanized top coal caving face
根據(jù)表2,生產(chǎn)班上隅角抽排瓦斯量為1.86~3.37 m3/min,平均為2.83 m3/min;非生產(chǎn)班上隅角瓦斯抽排量為2.04~2.64 m3/min,平均為2.30 m3/min??梢钥闯觯a(chǎn)班受放煤、移駕和頂板冒落的影響,上隅角瓦斯抽采純量明顯比非生產(chǎn)班大。其中,上隅角埋管-插管瓦斯抽采效果如圖9所示。
圖9 上隅角埋管-插管瓦斯抽采效果Fig.9 Effect of gas drainage from the upper corner by
由圖9可以看出,上隅角埋管最大抽采純量為1.02 m3/min,平均為0.75 m3/min;插管最大抽采純量為0.32 m3/min,平均為0.16 m3/min;上隅角總管最大抽采純量為1.30 m3/min,平均為0.91 m3/min。埋管平均抽采濃度為1.07%,插管平均抽采濃度為0.41%。從抽采效果看,埋管抽采量占82.7%,插管抽采量占17.3%。
1)低瓦斯煤層高強度開采時,一般回風(fēng)流瓦斯?jié)舛炔淮?,通風(fēng)容易解決,具有卸壓前瓦斯涌出量小、煤壁瓦斯涌出不大的特征,落煤放煤和上隅角是瓦斯防治工作的重點。
2)低瓦斯煤層高強度開采時,一般采用本煤層抽采方法效果不佳,卸壓瓦斯抽采是此類礦井瓦斯防治的關(guān)鍵。
3)對王家?guī)X礦來說,采用高位定向鉆孔抽采頂板卸壓瓦斯,埋管-插管抽采相結(jié)合的方法抽采上隅角瓦斯是必要和有效的。
[1] 王德明.礦井通風(fēng)與安全[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社, 2012.
[2] 袁亮. 中國煤礦瓦斯治理理論與技術(shù)[C]// 安徽省科學(xué)技術(shù)協(xié)會.2010年安徽省科協(xié)年會——煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展專題研討會論文集. 安徽省科學(xué)技術(shù)協(xié)會: 安徽省科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會部, 2010.
[3] 王春光. 低含量超強開采工作面瓦斯異常涌出防治技術(shù)[J]. 中國安全科學(xué)學(xué)報, 2017,27(1): 71-76.
WANG Chunguang. Study on technique for controlling gas abnormal effusing of working face for coal seam poor in gas under extremely intensive mining condition [J]. China Safety Science Journal, 2017,27(1): 71-76.
[4] 龍威成, 范寧. 王家?guī)X煤礦煤層瓦斯含量預(yù)測及瓦斯抽采技術(shù)分析[J]. 煤炭技術(shù), 2015,34(4): 231-234.
LONG Weicheng, FAN Ning. Predict gas content and analysis gas drainage technology in wangjialing coal mine[J]. Coal Technology, 2015,34(4): 231-234.
[5] 孫學(xué)篤, 秦廣鵬. 低瓦斯煤層工作面高位瓦斯鉆孔抽采技術(shù)應(yīng)用實踐[J]. 中國礦業(yè), 2017,26(4): 110-113.
SUN Xuedu, QIN Guangpeng. Application and practice of high level gas drainagetechnology in low gas coal seam working face [J]. China Mining Magazine, 2017,26(4): 110-113.
[6] 裴建, 白岳松. 王家?guī)X煤礦18101工作面瓦斯涌出量影響因素分析[J].能源技術(shù)與管理, 2016,41(4): 38-40.
PEI Jian, BAI Yuesong.Analysis on influencing factors of gas emission in 18101 working face of Wangjialing Coal Mine[J]. Energy Technology and Management, 2016,41(4): 38-40.
[7] 張耀平, 葉青, 賈真真,等. 工作面瓦斯涌出量預(yù)測及瓦斯來源分析[J]. 中國礦業(yè), 2007,16(11): 46-49.
ZHANG Yaoping, YE Qing, JIA Zhenzhen, et al. The analysis and forecast of gas emission in workface[J]. China Mining Magazine, 2007,16(11): 46-49.
[8] 王兆豐, 郭林聰, 蘇偉偉, 等.基于瓦斯日報表的回采面瓦斯涌出來源定量分析[J]. 河南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2015,34(3): 311-315.
WANG Zhaofeng, GUO Lincong, SU Weiwei, et al. A quantitative analysis method of gas emission source based on gas daily report in working face [J]. Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science Edication), 2015, 34(3): 311-315.
[9] 李英明, 徐繼成, 張翰,等. 綜放開采偏W型通風(fēng)系統(tǒng)及工作面參數(shù)優(yōu)化研究[J]. 采礦與安全工程學(xué)報, 2014,31(3): 483-488.
LI Yingming, XU Jicheng, ZHANG Han, et al. Partial W type ventilation system and its parameters optimization of long wall mining with sublevel caving[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2014,31(3): 483-488.
[10] 王義江, 楊勝強, 許家林,等. 陽泉三礦大采長綜放工作面瓦斯涌出特征分析[J]. 河南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2007,26(1):11-15.
WANG Yijiang, YANG Shengqiang, XU Jialin, et al. Analysis of Methane Emission for the Bigger Mining-Length and Fully Mechanized Top-Coal Caving Face in Yangquan Ⅲ Mine[J]. Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science Edication), 2007,26(1):11-15.
[11] 李海濤. 高位鉆孔抽放采空區(qū)瓦斯在長平煤礦的應(yīng)用研究[J]. 煤礦安全, 2010,36(1):101-103.
LI Haitao. A research on the application of high-position borehole drilling for mine gas extraction from gob areas in Changping Coal Mine[J]. Safety in Coal Mines, 2010,36(1): 101-103.
[12] 蘇偉偉, 王兆豐, 陳向軍. 近距離煤層群傾向穿層鉆孔合理布孔參數(shù)研究[J]. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù), 2015,11(7):56-61.
SU Weiwei, WANG Zhaofeng, CHEN Xiangjun. Study on reasonable hole arrangement parameters of inclining layer-through borehole in close distance coal seam group[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2015,11(7): 56-61.
[13] 王兆豐, 李宏, 楊宏民. 采空區(qū)瓦斯治理及利用實踐[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù), 2011, 39(4):55-59.
WANG Zhaofeng, LI Hong, YANG Hongmin. Practices on goaf gas control and utilization[J]. Coal Science and Technology, 2011,39(4): 55-59.
[14] 李霄尖, 姚精明, 何富連. 高位鉆孔瓦斯抽放技術(shù)理論與實踐[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù), 2007,35(4): 16-21.
LI Xiaojian, YAO Jingming, HE Fulian. Theory and practices on high level borehole gas drainage technology[J]. Coal Science and Technology, 2007,35(4): 16-21.
[15] 劉建中, 趙保平, 孔祥義,等. 高位鉆孔配合埋管抽放治理采面上隅角瓦斯[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù), 2010,38(2):46-49.
LI Jianzhong, ZHAO Baoping, KONG Xiangyi, et al. High level borehole drilling with pipeline gas drainage applied to control gas accumulation at upper corner of coal mining face[J]. Coal Science and Technology, 2010,38(2):46-49.
[16] 蔡文鵬, 劉健, 孫東生,等. 頂板走向高位鉆孔瓦斯抽采技術(shù)的研究及應(yīng)用[J]. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù), 2013,9(12):35-38.
CAI Wenpeng, LIU Jian, SUN Dongsheng, et al. Research and application of gas drainage technique with high-located drilling method along roof strike[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2013, 9(12): 35-38.