楊兆俊 羅光權(quán) 陳前偉
(貴州航天電器股份有限公司,貴陽 550009)
繼電器罩殼是繼電器的外衣,罩殼外觀的好壞很大程度上影響顧客的滿意程度。繼電器罩殼主要在沖壓、熱處理、電鍍等工段進(jìn)行加工,大致工序?yàn)椋豪臁塑洝卫臁塑洝儽±臁胪塑洝健€切割→酸洗→入庫(kù)。在罩殼生產(chǎn)的各工序主要會(huì)出現(xiàn)以下表面質(zhì)量問題:在拉伸時(shí),拉伸凹模圓角上有缺陷,就會(huì)導(dǎo)致罩殼表面產(chǎn)生拉絲甚至拉傷,同時(shí)凹模推塊上存在細(xì)小垃圾的存在,會(huì)導(dǎo)致底部出現(xiàn)凹坑、壓傷;酸洗時(shí),由于酸洗過程需要翻動(dòng),罩殼之間的摩擦不可避免地造成碰傷、劃傷。另外,由于罩殼加工工序頗多,周轉(zhuǎn)較為頻繁,在周轉(zhuǎn)過程中罩殼很容易碰傷、劃傷。這些潛在問題的存在很大程度上影響了此類零件的正常生產(chǎn)秩序。
假設(shè)投入10000只罩殼的坯料,最后入庫(kù)的可能只有7500只,損耗的罩殼多是因?yàn)楸砻尜|(zhì)量問題沒能得到解決。有些輕微的表面質(zhì)量問題可以通過分類-砂光的操作進(jìn)行補(bǔ)救。但是,每次分類出來的罩殼數(shù)量很多,同時(shí)還需要砂光,將會(huì)占用大量時(shí)間,而且砂出來的表面狀態(tài)不理想,很多罩殼往往因?yàn)樯肮夂蟪叽缱兓蠖鴪?bào)廢。
由此可見,表面質(zhì)量問題嚴(yán)重影響繼電器罩殼的生產(chǎn)效率,給企業(yè)帶來了巨大的人員浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)損失,必須要尋求一種好的方法來解決罩表面質(zhì)量問題。
拋丸是一項(xiàng)新興的表面處理技術(shù),對(duì)提高零部件表面質(zhì)量具有顯著作用。隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)的不斷發(fā)展,拋丸表面處理技術(shù)已經(jīng)在制造行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,逐漸成為表面處理技術(shù)的關(guān)鍵一環(huán)。
所謂拋丸,一般而言就是用小直徑的彈丸,室溫條件下在離心力的作用下高速噴射工件,進(jìn)行表面強(qiáng)化和清理,其作用目的視具體情況而定。綜合而言,拋丸過程是使工件表面材料在再結(jié)晶溫度下產(chǎn)生強(qiáng)烈的塑性變形和加工硬化現(xiàn)象,并產(chǎn)生較大的殘余壓應(yīng)力,從而提高工件表面強(qiáng)度、硬度、疲勞強(qiáng)度及抗應(yīng)力腐蝕能力,降低材料的缺口敏感性。
貴州航天電器股份有限公司QPL30型履帶式拋丸機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖1所示,采用高速旋轉(zhuǎn)的飛輪離心拋射鋼丸,鋼丸噴射速度履帶轉(zhuǎn)速等參數(shù)可以通過控制面板調(diào)節(jié)。工件裝入拋丸室內(nèi),由履帶緩慢帶動(dòng)自由翻轉(zhuǎn),保證零件表面的每一個(gè)部位能進(jìn)行拋丸處理。
零件表面拋丸細(xì)化程度通過丸粒的種類以及大小進(jìn)行控制,丸粒有不銹鋼丸、鋁丸、玻璃丸、塑料丸等,其直徑大小一般從0.1~1mm范圍進(jìn)行選擇。
拋丸機(jī)可控參數(shù)包括履帶轉(zhuǎn)速、拋丸時(shí)間、拋丸頻率和丸粒大小。拋丸頻率和丸粒大小決定了拋丸機(jī)施加到工件表面的撞擊力的大?。宦膸мD(zhuǎn)速?zèng)Q定了單位時(shí)間內(nèi)工件被拋擊的次數(shù)和單次拋擊的持續(xù)時(shí)間;拋丸時(shí)間為整個(gè)拋丸過程的時(shí)間。通過調(diào)整相關(guān)參數(shù),人們可以得到不同的效果,可視具體要求而定。
從罩殼外觀質(zhì)量問題以及拋丸機(jī)功用看,罩殼拋丸勢(shì)在必行。但是,如果把罩殼直接放入拋丸室內(nèi)進(jìn)行拋丸,會(huì)導(dǎo)致罩殼表面拋丸狀態(tài)不一致和口部嚴(yán)重變形。所以,拋丸夾具應(yīng)運(yùn)而生。拋丸夾具是罩殼拋丸的關(guān)鍵,最初的平面式拋丸夾具如圖2所示。
圖1 拋丸機(jī)結(jié)構(gòu)
圖2 平面式拋丸夾具
使用平面式拋丸夾具時(shí),罩殼未能有效翻動(dòng)使得罩殼五面拋丸程度輕重不一,不能滿足使用要求。而且夾具的適用性差,不利于批量處理。為了解決該問題,相關(guān)人員進(jìn)行了網(wǎng)上和實(shí)地調(diào)研,經(jīng)過多番討論研究后得出了新型罩殼拋丸夾具的設(shè)計(jì)方案,即滾輪式拋丸夾具。滾輪式拋丸夾具由滾輪、骨板和定位塊組成,如圖3所示。
滾輪起支撐作用,使整個(gè)夾具能在拋丸室中連續(xù)穩(wěn)定地滾動(dòng)。骨板直接承載定位塊,然后固定在滾輪上,一個(gè)滾輪可以安裝6塊骨板。每塊骨板設(shè)置了11個(gè)定位孔,用于固定定位塊,定位塊的數(shù)量決定于罩殼的大小,一次最多只能安裝66個(gè)定位塊。骨板與定位塊之間存在45°的夾角,拋丸時(shí)可以便丸粒均勻地拋到罩殼的兩個(gè)面上,從而保證處理后兩個(gè)面的質(zhì)量狀態(tài)一致。定位塊用來固定罩殼,是夾具的關(guān)鍵部位。它的尺寸根據(jù)不同的罩殼分別進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn)。經(jīng)過多次試驗(yàn)與討論,定位塊進(jìn)行了三次改良,如圖4所示。
圖3 滾輪式拋丸夾具
圖4 定位塊優(yōu)化
直方螺紋形固定罩殼時(shí)為面接觸,有很好定位效果。但是,因?yàn)檎謿ぜ庸r(shí)有差異性,口部尺寸在公差范圍內(nèi)變動(dòng),而直方形定位塊尺寸固定單一,并不適合批量生產(chǎn)的罩殼,而且安裝罩殼時(shí)裝卸困難。
斜錐螺紋形定位塊帶有錐度,增強(qiáng)了罩殼的適應(yīng)性,滿足公差范圍內(nèi)罩殼的所有生產(chǎn)尺寸。這種定位塊與罩殼是線接觸,雖然能夠方便地固定罩殼,但是在拋丸過程中如果參數(shù)沒有設(shè)置好,很容易使罩殼口部發(fā)生變形。
為了解決定位塊在骨板上的裝卸問題,定位塊改良為斜錐通孔形。改良后,螺釘穿過定位塊將其固定在骨板上,從此不用拆下骨板就可以更換定位塊,方便了生產(chǎn),增強(qiáng)了夾具的靈活性。
拋丸處理給罩殼表面質(zhì)量帶來了很大的改觀,如圖5所示。
圖5 砂光及拋丸處理效果對(duì)比
由圖5可以看出,拋丸處理后的外觀質(zhì)量明顯要好于砂光處理的罩殼表面,外觀表面視覺效果細(xì)膩、柔和。電鍍后零件表面整體呈漫反射狀態(tài),同時(shí)也可以達(dá)到麻面效果。
另外,經(jīng)拋丸處理后的制件表面晶格扭曲變形,使表面硬度增高,同時(shí)在零件表面形成無數(shù)凹坑,增大了電鍍接觸面積,有助于提高鍍層結(jié)合力,同時(shí)也消除零件局部應(yīng)力所導(dǎo)致的應(yīng)力腐蝕情況。綜合而言,拋丸處理使罩殼表面材料在再結(jié)晶溫度下產(chǎn)生強(qiáng)烈的塑性變形和加工硬化現(xiàn)象,并產(chǎn)生較大的殘余壓應(yīng)力,從而提高工件表面強(qiáng)度、硬度、疲勞強(qiáng)度及抗應(yīng)力腐蝕能力,降低材料的缺口敏感性。
罩殼拋丸具有特殊性,給拋丸處理帶來了一定的難度。拋丸夾具的使用在很大程度上方便了拋丸處理,然而問題依然存在。
3.2.1 底部凸起拋丸過程中,丸粒從上部噴出。因?yàn)闈L輪是轉(zhuǎn)動(dòng)的,單個(gè)罩殼除口部外剩下五個(gè)面,接觸丸粒的概率為頂部其他四個(gè)面的2倍,所以擊打的強(qiáng)度要高得多,產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力也較大,底面容易形成凸起。當(dāng)使用直徑0.3的丸粒對(duì)試樣罩殼進(jìn)行拋丸時(shí),底面至少凸起有0.17mm,口部變形很小。后面改用直徑0.2mm的丸粒對(duì)試樣罩殼拋丸,因?yàn)橥枇Y|(zhì)量減小,對(duì)罩殼表面的沖擊力變小,凸起幅度也隨之變小,至多0.14mm(包括前道工序可能產(chǎn)生的尺寸偏差)。3.2.2 口部凹陷變形對(duì)部分外形較大、厚度偏薄的罩殼進(jìn)行拋丸時(shí),拋丸后口部發(fā)生變形,影響與基板的裝配。3.2.3 拋丸狀態(tài)不一致
拋丸處理的整個(gè)原理就是利用滾輪固定罩殼,滾輪轉(zhuǎn)動(dòng)從而使罩殼都受到拋丸作用,這樣必然導(dǎo)致罩殼除底部外的四個(gè)面有兩個(gè)面的狀態(tài)與另兩個(gè)面狀態(tài)不一致。因?yàn)橥枇纳喜繏伋?,方向單一,迎著拋丸方向的兩個(gè)面受到的拋丸撞擊多于順著拋丸方向的兩個(gè)面,造成前兩個(gè)面拋丸程度大于后兩個(gè)面的拋丸程度。
雖然對(duì)拋丸參數(shù)進(jìn)行了多次反復(fù)調(diào)整,但是,依然沒能減少突起程度。改用直徑0.2mm的丸粒進(jìn)行拋丸,雖然減小了凸起的程度,但是沒能根除凸起問題,依然會(huì)給后續(xù)工作帶來不便。多次試驗(yàn)未果后,后經(jīng)采用沖床整平驗(yàn)證,整平后的罩殼基本滿足使用要求,而且解放了拋丸處理工藝參數(shù)的選擇,從而很大程度上提高了拋丸處理的效果。
經(jīng)過對(duì)拋丸過程的深入研究和罩殼工藝的系統(tǒng)討論,最終決定用直徑0.2mm的丸粒進(jìn)行拋丸,這樣緩解了罩殼的口部變形。同時(shí),更改工藝,在線切割之前進(jìn)行拋丸,因?yàn)榫€切割前,罩殼有拉伸留下的邊緣,而邊緣具有加強(qiáng)筋的效果。在拋丸時(shí),拉伸邊緣對(duì)口部的材料有很好的支撐作用,從而進(jìn)一步減少甚至避免口部變形。
因?yàn)閷?duì)拋丸處理固有的看法和經(jīng)驗(yàn)的不足,這個(gè)問題變成了看似無法解決的問題。但是,經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)操作,得出了答案:先拋丸一半的時(shí)間,停止后取出夾具掉轉(zhuǎn)方向,再放入拋丸機(jī)內(nèi)拋一半的時(shí)間。實(shí)踐證明,這樣操作后,效果明顯,各個(gè)面上的狀態(tài)達(dá)成一致,進(jìn)一步提高了罩殼的表面質(zhì)量。
拋丸處理在企業(yè)罩殼生產(chǎn)中的運(yùn)用具有以下現(xiàn)實(shí)意義:企業(yè)不必再投入大量人力、物力對(duì)拉伸后罩殼表面質(zhì)量問題進(jìn)行繁雜的處理;拉伸時(shí)對(duì)拉伸模具的要求有所降低,因?yàn)閽佂杼幚砜梢匀コ鞎r(shí)所產(chǎn)生的輕微拉絲問題;降低了罩殼周轉(zhuǎn)時(shí)的損耗,因?yàn)閽佂杼幚淼谋砻鎻?qiáng)化作用增加了罩殼的表面強(qiáng)度,周轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)表面質(zhì)量問題的概率大大降低;拋丸后的罩殼電鍍性能更好,使得繼電器整機(jī)電鍍的效率和合格率都有所提高。
繼電器罩殼表面質(zhì)量的好壞,直接影響客戶的滿意程度,是繼電器銷售的敲門磚。拋丸處理的引入大大提高了罩殼的表面質(zhì)量,拋丸操作的系統(tǒng)化、規(guī)范化又將會(huì)使罩殼的表面質(zhì)量更上一層樓。由此可見,拋丸處理具有現(xiàn)實(shí)而美好的前景,對(duì)于企業(yè)的發(fā)展更是錦上添花。
[1]蔡峋.表面工程技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.
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