夏紹彤
(東風朝陽朝柴動力有限公司,遼寧 朝陽122000)
QD32發(fā)動機為排量3.2 L的直列、四沖程柴油機,其缸孔內無氣缸套,缸孔內表面既是活塞環(huán)的裝配表面又是工作表面,缸孔內表面質量的好壞直接影響發(fā)動機的性能和發(fā)動機磨合效率。QD32發(fā)動機缸孔內表面為平臺珩磨網(wǎng)紋表面[1],表面形狀為深溝槽與小平臺均勻相間的交叉網(wǎng)紋。珩磨網(wǎng)紋的網(wǎng)紋夾角、溝槽深度和數(shù)量、輪廓圖形的偏斜度、輪廓支承長度率以及表面層的加工質量等有相應的技術要求。在實際生產熱加工過程中缸體在鑄件澆鑄成型時,受原材料、澆鑄溫度、孕育等影響,易出現(xiàn)砂眼、氣孔、縮松、夾渣、冷隔等鑄造缺陷。在冷加工過程中出現(xiàn)飛邊、毛刺、擠壓、網(wǎng)紋成型不合格等缺陷。如何準確判定這些缺陷對整機性能的影響,既不浪費又可以達到標準要求,是亟待解決的重要課題。本文結合QD32發(fā)動機缸體在實際生產中產生的缸孔相關缺陷進行分析及對策評價,為其它種類缸體加工和檢測提供必要參考和依據(jù)。
無缸套發(fā)動機是缸體在缸體內壁上直接加工出氣缸孔,孔內不再嵌入缸套,活塞環(huán)在氣缸孔上直接進行摩擦運動,因此對缸體的硬度和耐磨性要求較高,通常,在鑄造過程中加入Cr、Cu等微量元素,保證其硬度、強度。QD32缸體也是在HT250材質的基礎上,添加微量元素,提高其耐磨性,同時保證其有良好的力學性能。其具體化學成分組成見表1,金相組織及硬度如表2所示。
表1 化學成分質量分數(shù)
表2 金相組織及硬度
經(jīng)過統(tǒng)計鑄造熱加工材料方面缸孔的缺陷,主要表現(xiàn)為氣壓測試微滲漏、黑點斑點缺陷、冷鐵部位產生的白斑、白色氣孔等。
發(fā)動機的缸體水套內腔測試條件為:a.試漏壓力P=0.15 MPa;b.室溫下,壓降值P≤100 Pa,泄漏率≤11.76 cm3/min;c.如果試漏儀判定為不合格品,水箱上升,若無氣泡,則此件為合格品,若有氣泡,此件為不合格品。
在水壓測試過程中,出現(xiàn)壓降值和泄漏率滿足技術要求,但是在水箱下降過程中缸孔部位有微小氣泡產生,即缸孔產生微滲漏。選取缸孔滲漏部位的本體進行相應的分析。
1)化學成分及硬度檢測。對產生滲漏和部位進行解剖、取樣,檢測硬度186 HB,滿足技術要求。進行金相組織觀察,金相組織為珠光體+鐵素體+石墨,但是發(fā)現(xiàn)斷口部位有樹枝杈狀和蜿蛛狀類石墨形態(tài)存在,如圖1所示。
2)原因分析。片狀石墨主要有A~F型,其分布特征如表3所示。
發(fā)動機缸體要求具有多數(shù)的中等長度的A型石墨,而B型石墨為數(shù)不多時,其對鑄鐵的性能影響不大,一般情況下可允許其存在。C型石墨因其自身特點,可使鑄鐵的熱導率提高,改善其抗熱沖擊的能力,但對鑄鐵的力學性能影響較大,允許其少量存在。D型石墨,若基體組織為珠光體,則鑄鐵的耐磨性較好,且機械加工后能得到較好的表面粗糙度,因此在缸體中可以存在。
表3 石墨分布特征[2]
圖1 滲漏缸體的石墨形態(tài)(100×)
由金相分析得知,該部位石墨主要形態(tài)為枝杈狀和蜿蛛狀,也就是存在E型石墨和F型石墨。當缸體缸孔鑄件中E型石墨和F型石墨存在較多時,容易產生縮松缺陷[3],相當于存在孔洞、微裂紋,它割裂金屬基體,強度硬度下降,對彈性、耐磨性不利,力學性能和疲勞強度降低。產生微滲漏的主要原因是E型石墨和F型石墨存在,產生了縮松缺陷,導致滲漏發(fā)生。
3)對策及評價。對于缸孔發(fā)生滲漏的缸體是不允許使用的,出現(xiàn)壓降值和泄漏率是為了封堵面產生微小泄漏而進行設計的,如果缸孔部位產生微滲漏,沉水有氣泡產生時,缸體判定為不合格品,此時應根據(jù)試漏數(shù)據(jù),修訂缸體的泄漏率。
為防止缸體滲漏應做到:a.對廢鋼進行批次管理,化驗其成分,防止碳硅量過高滿足使用要求;b.控制澆鑄溫度及冷卻速度;c.防止鑄造時毛坯尺寸較厚;d.防止涂料中的碲等稀有金屬被沖走或被稀釋、溶解于其它部位。
缸體缸孔在珩磨加工完成后,發(fā)現(xiàn)缸孔壁上出現(xiàn)的不均勻的黑色斑點,其分布無規(guī)則。
1)化學成分及硬度檢測。選取出現(xiàn)黑色斑點部位的樣塊,如圖2所示,對其進行簡單研磨。檢測硬度189 HB,達到180~230 HB的要求;化學成分檢測:石墨形態(tài)A+B+C+D,石墨長度<250 μm,基體組織:珠光體+<2磷共晶碳化物,達到技術要求。
2)顯微組織觀察。調查方法:選取圖2中樣塊TR1用電子顯微鏡(圖3)進行觀察,電子顯微鏡為基恩士VHX-2000。
圖2 檢測樣塊
圖3 電子顯微鏡
3)原因分析。樣塊研磨后大的麻點消失,顯微鏡下30倍觀察只剩下小的凹點,如圖4所示,將圖4中的標記3號缺陷部位進行200倍放大觀察,如圖5所示,其直徑在10 μm左右,結晶粒偏大,但屬于鑄鐵組織中正常的A型石墨形態(tài)為主,少量B型石墨形態(tài)。取有黑色斑點部位進行金相組織觀察,在未經(jīng)腐蝕和腐蝕后的試樣表面(圖6、圖7)均觀察到除正常存在的片狀石墨外,還存在形態(tài)與石墨不同有一定深度的深色斑點,這就是存在于缸孔壁上黑色斑點的剖面形狀,大致觀測尺寸在0.07~0.14 mm,金相組織為珠光體+鐵素體+石墨。通過顯微鏡放大倍數(shù)對缺陷部位進行觀測,發(fā)現(xiàn)黑色斑點為凹坑,深淺不一,坑的邊界也不規(guī)則,內部沒有機械加工的痕跡
缺陷部位的推斷有3點:a.析出石墨的欠缺(機械加工造成);b.微小縮孔;c.熔化鐵水中的氣孔,貌似氮氣的氣孔缺陷;
經(jīng)過顯微測試觀察,缺陷內部沒有發(fā)現(xiàn)樹枝狀的晶體,缺陷部位的深度很淺。由此判定該缺陷不屬于微小縮孔;此外一般單純的氣體在缺陷表面形成光滑的球面形狀,但是此缺陷的形狀很復雜,可以判定不屬于氣孔,不是氮氣的氣孔缺陷;缺陷部位的形狀(輪廓和深度)與普通鑄鐵中的片狀石墨(大小形狀)相似,大小差不多在0.1~0.7 mm,符合一般結晶顆粒的大小,缺陷內部存在輪廓凹凸不平的復雜形狀??梢耘卸óa生黑色斑點的原因是組織粗大,并存在較輕微的縮松,在機加過程中造成晶粒脫落,形成微小孔洞,在肉眼觀察,就出現(xiàn)分布不均勻的黑色斑點缺陷。
圖4 缺陷部位(30×)
圖5 缺陷部位(200×)
圖6 試樣表面無腐蝕石墨形態(tài)(100×)
圖7 試樣表面有腐蝕石墨形態(tài)(100×)
4)對策。為了減小或消除黑點缺陷,針對灰鑄鐵晶體粗大和縮松形成的原因,從以下幾個方面進行改進,促進黑點缺陷消除[4]:a.適當提高原鐵水中的硅金屬含量,控制孕育劑的加工,選擇減少鐵水收縮的孕育劑。b.選擇含Ca、Al較低的廢鋼,消除廢鋼中有害元素對孕育效果的影響,減少生鐵加入量,消除粗大石墨的遺傳性,達到細化石墨的目的。c.控制澆鑄溫度和提高冷卻速度,增加結晶顆粒實現(xiàn)。d.提高錳、硫的結合能力,從而改善孕育處理后的組織和石墨形態(tài),改善鑄件的切削性能。
5)缺陷評價。挑選該類缸體進行400 h可靠性試驗,試驗完成后檢測缸孔的尺寸,對比原尺寸,基本無變化,可以滿足發(fā)動機的使用條件,參考同行業(yè)標準及試驗情況,確認活塞環(huán)行程范圍內250 μm×250 μm以上的3處及3處以下;500 μm×500 μm以上的斑點或坑洞1處;以上2種條件可以評審使用。
在缸孔珩磨或精鏜完成后,缸孔內壁出現(xiàn)白色的不規(guī)則形狀的斑點,有的較大,如圖8所示,有的較小,如圖9所示,其分布不均勻,缸壁處多見。
圖8 缸孔內壁白斑
圖9 缸孔內壁白點
1)原因解析。缸孔和缸孔之間為鑄造的薄弱區(qū)域,為了增加其強度而增加冷鐵緊固芯子等連接。圖9所示白斑經(jīng)過解剖發(fā)現(xiàn)白斑是連接的生鐵移位造成的,該類缺陷造成缸孔各部分的硬度不均勻,在生產中是不允許的。
針對缸壁上的白點,使用粗糙度儀檢測,在檢測報告中,可以看到粗糙度曲線中出現(xiàn)較深的凹槽,常認為是珩磨質量問題,即溝槽過深超過0.10 mm,經(jīng)過具體分析,首先粗糙度測量儀是線性軌跡,不能完整地反映表面缺陷,其次粗珩油石為金剛石油石,其粒度為120#,其磨擦缸孔表面不可能造成如此深的溝槽。由于缸體的材質為合金鑄鐵,粗糙度曲線中反映的深溝判定是鑄件的微觀氣孔缺陷[5]。
該氣孔根據(jù)出現(xiàn)位置的不固定,判定為反應氣孔[6],是液態(tài)金屬與鑄型材料、芯撐、冷鐵或熔渣之間發(fā)生化學反應產生氣體而形成的。
其反應關系式為
產生的CO氣體常在冷鐵、芯撐附近形成氣孔,由于氣孔的形成原因無法再現(xiàn),觀察白斑出現(xiàn)的位置基本出現(xiàn)在缸孔連接部位,該類缺陷基本可以判定為反應氣孔。
2)缺陷評價。這種氣孔不僅不會影響缸孔質量,而且對缸孔的含油潤滑性有好處。若氣孔超過直徑φ0.2 mm屬于鑄造缺陷,不被允許使用。該類的缺陷評價可以類比黑色斑點缺陷評價方式。
缸孔內部表面質量的主要評價指標為平臺網(wǎng)紋,網(wǎng)紋的檢測使用粗糙度分析儀。QD32發(fā)動機缸孔的網(wǎng)紋參數(shù)如表4所示。
表4 平臺網(wǎng)紋要求
理想的缸孔表面網(wǎng)紋[7]應表面清晰,無金屬碎片、裂紋、夾雜物等缺陷。優(yōu)質網(wǎng)紋圖樣如圖10所示。QD32缸體的缸孔珩磨在Nagel雙軸珩磨機上進行,其使用金剛石油石條進行粗珩和精珩,缸孔在珩磨工序中,受珩磨油石條、油石條黏結劑、前序加工余量、珩磨壓力、珩磨液的過程影響,加工過程中出現(xiàn)影響缸孔質量的缺陷,有黑色亮帶、劃傷痕跡、毛刺飛邊、珩磨幅度、網(wǎng)紋成型等。
圖10 優(yōu)質的平臺珩磨網(wǎng)紋的復制膜照片(100×)
缸體完成品檢測過程中,發(fā)現(xiàn)個別缸孔有黑色亮帶或劃痕[8],經(jīng)過放大鏡和顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn)為硬物擠壓痕跡,測量直徑尺寸偏差在0.002 mm,分析原因為珩磨機磨頭在珩磨完成后,油石由于捆綁彈簧彈力下降未及時縮回珩磨頭,這時珩磨頭已經(jīng)運動離開缸孔,造成油石擠壓缸孔石墨產生黑色亮帶,金屬基體產生劃痕,該部位產生于缸孔中下部。針對產生原因需要根據(jù)彈簧的使用次數(shù)定期進行更換,以保證油石座及時回收。
由于是輕微亮帶和劃痕,尺寸變形量很小,不會對平臺網(wǎng)紋造成任何影響,因此對珩磨后的缸孔質量影響不大,視嚴重程度,進行評審使用。
在珩磨加工后,用肉眼可以看到缸孔的內表面有明顯的劃傷痕跡,這種劃傷大多是珩磨時(尤其是半精珩、精珩時)有外部雜質進入造成的,如珩磨油石脫粒過快、珩磨冷卻油臟、鑄件的砂眼中殘留砂子,所以珩磨液一般進行磁過濾和濾紙過濾,并且需要定期或定量地更換濾紙。
圖11 毛刺、飛邊的四級分布圖
評價標準:按照長度、深度、方向3個指標,一般要求其與缸孔的軸線不能平行,否則容易造成活塞環(huán)起不到密封的作用;其深度不大于0.05 mm,寬度小于0.2 mm,長度小于50 mm。
毛刺飛邊是珩磨過程中經(jīng)常出現(xiàn)的,其原因是油石存在尖角割傷缸體造成的,珩磨頭新油石在使用前,需要做規(guī)圓處理,去掉尖角,再使用缸體廢料進行珩磨,網(wǎng)紋合格后,進行批量加工。毛刺、飛邊是造成拉缸和缸孔磨損的主要原因,產生毛刺飛邊時常伴隨著組織脫落。其評價一般分為四級評價(如圖11所示),三級以上為可用,三級以下做不合格品處理。
一級,為毛刺、飛邊不合格的狀態(tài),其表面類似坑洼的黏土路;二級,因粗珩后的精珩加工余量不足,在網(wǎng)紋表面上出現(xiàn)了很多毛刺、飛邊的狀態(tài);三級,一部分出現(xiàn)了毛刺、飛邊,但沒有覆蓋住一半以上的珩磨紋;四級,只存在微小的毛刺、飛邊,整體狀態(tài)良好。
珩磨幅度也是造成油膜斷裂、缸孔拉傷的主要原因。圖12為珩磨幅度大于30 μm的狀態(tài),其在實際加工過程中不被允許存在,圖13小的堵塞傷痕出現(xiàn)的情況,如果頻次少(1個/缸孔),就允許使用。
圖12 不合格的珩磨幅度
圖13 小的堵塞拉痕
網(wǎng)紋的成型依靠珩磨頭的往復運動,形成螺旋狀的交叉網(wǎng)紋,其先進行粗珩,然后進行精珩和平臺珩磨,QD32珩磨頭的粗珩油石有6條,精珩油石有6條,其由拉桿芯子進行脹開和縮緊,如果6條油石的伸脹不一致,磨頭的停留時間長,而造成網(wǎng)紋兩個交叉方向不均勻的現(xiàn)象,產生網(wǎng)紋成型缺陷,其評價也分為四級,如圖14所示,其中三級以上為可用。
一級,單向網(wǎng)紋,基本不存在的另一向網(wǎng)紋;二級,另一向網(wǎng)紋少,只形成了斷續(xù)的網(wǎng)紋;三級,單向的網(wǎng)紋少,是連續(xù)形成的;四級,兩向的網(wǎng)紋基本一樣,并且是連續(xù)形成的。
圖14 網(wǎng)紋成形的四級分布圖
缸孔的質量對發(fā)動機使用壽命及經(jīng)濟性、動力性有重要意義,特別是發(fā)動機早期磨損和機油消耗高。而其加工受原材料、加工方式等影響不可能完全避免,但可以通過材料優(yōu)化、工藝優(yōu)化等方式減少缺陷發(fā)生的概率。文中著重介紹了QD32發(fā)動機缸孔在熱加工和冷加工過程中產生的缺陷案例,并進行相應的解析與評價,再施以對策,可以很大程度上發(fā)現(xiàn)并解決生產過程中出現(xiàn)的質量問題,也可以為同行業(yè)缸孔的表面質量評價及相關標準的建立提供相關依據(jù)。