李峰 崔嵬 陳家遠 孫偉欣 楊飛 呂麗麗
摘 要:針對生產(chǎn)過程中六千線RCC出口出現(xiàn)濕團(煙絲成團狀纏繞,可擠壓出水分,不能通過后續(xù)干燥過程去除水分稱之為濕團),影響煙絲質(zhì)量,產(chǎn)生極大的質(zhì)量隱患的問題。通過更換不同形式的RCC內(nèi)部噴嘴、RCC出口設(shè)計制作排潮罩等技術(shù)方案,將RCC出口濕團量由平均每批次0.5Kg降為0Kg。
關(guān)鍵詞:CC;濕團量;降低
由于RCC是利用蒸汽引射水,形成高溫霧化水,結(jié)合循環(huán)熱風(fēng)對煙絲進一步的增溫增濕,使煙絲含水率達到工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求。為下一步工序的烘干膨脹打下基礎(chǔ),在生產(chǎn)過程中我們發(fā)現(xiàn),RCC滾筒出口出現(xiàn)濕團,影響煙絲質(zhì)量的穩(wěn)定,如果進入后續(xù)工序,會導(dǎo)致卷煙出現(xiàn)黃斑煙,產(chǎn)生極大的質(zhì)量安全隱患。
1 濕團成因分析
對噴嘴進行手動模式試驗,發(fā)現(xiàn)霧化效果不良,有水滴形成,水滴滴入煙絲中,極易造成濕團產(chǎn)生。RCC現(xiàn)用噴嘴為內(nèi)混式噴嘴,蒸汽與水在混合腔內(nèi)混合后由噴頭噴出,這類噴頭容易蒸汽與水混合效果不好而導(dǎo)致霧化效果不好,霧化水中帶有沒有霧化的水滴,滴入煙絲中,形成濕團。另外,經(jīng)過增溫增濕的煙絲攜帶部分熱氣到達RCC出口,由于RCC滾筒出口未設(shè)置排潮裝置,熱氣在設(shè)備表面凝結(jié)成水滴,滴落入煙絲中滴落入煙絲中,形成濕團。如圖1所示。因此濕團成因為噴嘴霧化不良、RCC出口無排潮裝置導(dǎo)致熱氣冷凝。
2 制定對策
2.1 將噴嘴由內(nèi)混式更換為外混式
根據(jù)上述表格以及介質(zhì)要求、安裝條件等,選擇Schlick公司Mod834/0型外混式噴嘴,并進行安裝。
2.2 RCC出口設(shè)計安裝排潮罩
根據(jù)現(xiàn)場排風(fēng)量需要,選擇QYCLQ-25型離心式風(fēng)機,流量為2500立方米每小時,全壓為430Pa,電機功率為0.75KW。
測量現(xiàn)場安裝限制尺寸后,首先用SolidWorks[1-2]三維設(shè)計軟件設(shè)計出排潮罩的三維模型。根據(jù)CAD[3]軟件繪圖,制作排潮罩。并將風(fēng)機和排潮罩安裝到指定位置。
3 試驗驗證
我們隨機選取2017年7月生產(chǎn)的20批次煙絲,對RCC出口的濕團量進行統(tǒng)計,并與對策實施前濕團量進行對比,實驗結(jié)果表明,更換RCC噴嘴以及在RCC出口增加排潮罩,使得RCC出口平均每批次濕團量降低為0Kg,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,達到了預(yù)期目的。
4 結(jié)語
本文針對生產(chǎn)過程中RCC出口出現(xiàn)濕團現(xiàn)象,通過將RCC噴嘴更換為外混式、RCC出口設(shè)計、制造、安裝排潮罩等技術(shù)方案,將RCC出口濕團量由平均,每批次0.5Kg降低為0Kg。保證了煙絲質(zhì)量的穩(wěn)定,消除了影響產(chǎn)品質(zhì)量的安全隱患,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
參考文獻:
[1]成大先機械設(shè)計手冊[M].五.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010:152-156.
[2]黃成.SolidWorks2010中文版完全自學(xué)一本通[M].北京:電子工業(yè)出版社,2006.
[3]楊雨松,劉娜.AtuoCAD2006中文版實用教程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.
作者簡介:第一作者:李峰(1987-),男,漢族,山東濰坊人,碩士。