周脈來
摘要:雙鴨山東保衛(wèi)煤礦主采煤層為36煤層,煤層厚度1.3~2.3m,煤層傾角23~45°;為簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)煤層。2015年7月22日回采三采區(qū)36層-570左面時(shí),發(fā)生了一起因采空區(qū)堅(jiān)硬頂板垮落引起的沖擊地壓事故。為治理沖擊地壓,東保衛(wèi)煤礦在回采三采區(qū)36層-620左面時(shí),采用了運(yùn)輸巷沿空留巷切頂技術(shù),減緩了沖擊地壓對(duì)工作面回采的影響,目前取得了較好的效果。沿空留巷技術(shù)不僅取消了煤柱,減少了資源損失,更重要是有效地控制了應(yīng)力集中給采煤工作面帶來的災(zāi)害影響。
關(guān)鍵詞:空區(qū)垮落;沖擊地壓;治理;沿空留巷;切頂
一、工作面基本概況
東保衛(wèi)煤三采區(qū)采區(qū)36層-620左面,煤層采高為1.7~1.98m,傾角為13~34°,工作面長(zhǎng)度141m。36層煤整體呈單斜構(gòu)造,煤層偽頂為0. 4m灰黑色細(xì)砂巖,巖石破碎節(jié)理發(fā)育。老頂為7. 0m厚的粗砂巖,黃白色,分選磨圓不好,層理不發(fā)育。煤層底板為3. 6m厚的中砂巖,灰白色,巖石層理發(fā)育,分選磨圓均好。
二、沿空留巷工藝及設(shè)計(jì)參數(shù)
三采區(qū)36層-620左面運(yùn)輸巷采用提前切頂自然垮落的方式進(jìn)行留巷,具體工藝及參數(shù)設(shè)計(jì)如下:
切頂
從切眼回采開始直至停采線,在距運(yùn)輸巷上幫50mm處施工切縫孔,切縫孔深度7.5m,間距0.5m,孔底指向煤體方向,與豎直方向成15°,孔徑50mm。
裝藥方式采用雙向聚能管爆破,雙向聚能管為特制聚能管,外徑為42mm,內(nèi)徑為36.5mm,管長(zhǎng)1500mm。聚能爆破采用三級(jí)煤礦乳化炸藥,炸藥規(guī)格為Φ35×300mm/卷,每孔裝三個(gè)半聚能管,聚能管內(nèi)裝藥按從里到外的依次為3、1、2、1。爆破孔口采用炮泥水泡泥封孔,封泥長(zhǎng)度2.0m。每次起爆10個(gè)孔。
2、支護(hù)
為了保證切頂過程和周期來壓期間巷道的穩(wěn)定性,采用恒阻大變形錨索在巷道頂板預(yù)裂切頂前補(bǔ)強(qiáng)加固。共布設(shè)3列,恒阻錨索沿豎直方向布置,第一列恒阻錨索距上幫500mm,排距1000mm;第二列恒阻錨索布置在巷道中線,排距2000mm;第三列恒阻錨索距離下幫500mm,排距3000mm。第一列恒阻錨索相鄰錨索之間用300mm寬W鋼帶連接。
考慮到切縫參數(shù)及巷道原設(shè)計(jì)支護(hù)方式,恒阻大變形錨索直徑取21.8mm,長(zhǎng)度8300mm,恒阻器長(zhǎng)500mm,外徑79mm,最大允許變形量350mm,恒阻值為30±2t,預(yù)緊力不小于25t。
3、采后留巷
運(yùn)輸巷打設(shè)三排單體支護(hù)頂板,最下一排單體距下幫1.1m,然后向上依次按間距1000mm打設(shè),單體打設(shè)要迎山有力。緊貼上幫垂直打設(shè) U型鋼立柱,間距0.5m,立柱底部柱窩不小于200mm,U型鋼立柱之間連接用兩道U型卡子,兩道U型卡子之間距離不小于200mm。巷道內(nèi)用單體打設(shè)一排戧柱,每根戧柱戧在U型鋼立柱頂部,戧柱底部戧在最上一排支護(hù)單體底根上,最上一排單體間距0.5m。要保證每米6棵單體,所有單體戧柱支撐有力。
U型鋼立柱里側(cè)掛網(wǎng)采用直徑為6mm鋼筋網(wǎng),網(wǎng)與網(wǎng)鏈接必須隔孔用鐵絲鏈接。
金屬網(wǎng)用高強(qiáng)焊接網(wǎng),網(wǎng)空規(guī)格為100mm×100 mm,網(wǎng)尺寸為2000m m×1000 mm.
為了防止漏風(fēng)金屬網(wǎng)里碼設(shè)一層煤粉袋形成擋風(fēng)墻,接頂、接底嚴(yán)實(shí)。
碼設(shè)的煤粉墻、打設(shè)的鋼梁立柱以及單體支護(hù)必須緊跟工作面推進(jìn),不得滯后工作面支架頂梁末端。
三、效果分析
1、巷道變形情況分析
采用頂?shù)装逡平縿?dòng)態(tài)報(bào)警儀監(jiān)測(cè)該巷道切頂后的巷道變形情況,以下為兩組監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)曲線圖:
該工作面回采至今已推進(jìn)263米,通過對(duì)頂?shù)装逡平縿?dòng)態(tài)報(bào)警儀監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析,每個(gè)原班巷道上幫頂?shù)装逡平孔兓骄鶠?.9mm,巷道下幫頂?shù)装逡平孔兓癁?.1mm,變化幅度極小,充分說明空區(qū)內(nèi)頂板已經(jīng)逐漸垮落壓實(shí),避免了因空區(qū)頂板冒落不充分給下個(gè)面回采時(shí)帶來的影響。
2、微震監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析
三采區(qū)36層-620左面采用沿空留巷切頂技術(shù)后,工作面從2018年2月份回采至4月份KJ551微震系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如下:
該面從回采開始,通過對(duì)2018年2、3、4月份KJ551微震系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析,采煤工作面除周期來壓、見方期間等特殊時(shí)期頂板壓力略大、釋放能量明顯增高外,其余回采時(shí)間頂板壓力、能量釋放均趨于平緩穩(wěn)定。即便是周期來壓、見方期間等特殊時(shí)期,頂板壓力、能量釋放也都低于臨界預(yù)警值,對(duì)比三采區(qū)36層-570左面回采期間的監(jiān)測(cè)能量釋放值,有極大改善。
結(jié)論
東保衛(wèi)煤礦三采區(qū)36層-620左面切頂自成巷工藝已初見成效,做到了采煤工作面無煤柱回采,盡最大可能減少了資源浪費(fèi),且對(duì)防治頂板垮落型沖擊地壓方面得到了實(shí)際應(yīng)用。從開采至今,通過對(duì)微震監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及巷道變形數(shù)據(jù)分析,證明切頂自成巷技術(shù)對(duì)防治頂板垮落型沖擊地壓起到了顯著效果,給我們今后治理礦井沖擊地壓提供了新方法新手段。切頂自成巷技術(shù)對(duì)于采煤工作面回采可謂是一舉多得,我們還要通過實(shí)踐對(duì)該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行不斷完善,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。