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汽輪機沖轉(zhuǎn)過程中軸瓦振動超標原因分析及處理

2019-02-17 16:03:33郭海波
設(shè)備管理與維修 2019年22期
關(guān)鍵詞:沖轉(zhuǎn)盤車跳車

郭海波

(山西晉煤華昱煤化工有限責任公司,山西晉城 048000)

0 引言

汽輪機正常運行過程中振動幅度基本不變。但在汽輪機啟動沖轉(zhuǎn)過程中,由于加減負荷過快、軸封沒有暖好等原因,可能出現(xiàn)振動異常。許多汽輪機組運行過程中,都出現(xiàn)過軸瓦振動超標故障,故障處理過程較為復雜,需要經(jīng)過較長時間才能恢復正常運行。

1 故障現(xiàn)象

2015年6月21日16:25:36,陜焦公司汽輪機驅(qū)動離心式氧壓機組突然聯(lián)鎖跳車。DCS 控制系統(tǒng)顯示汽輪機前徑向軸瓦振值(位號:VI733B)由20.09 μm 突然上漲到179.24 μm,觸發(fā)汽輪機聯(lián)鎖跳車保護,該測點報警值39.9 μm,聯(lián)鎖值為58.6 μm。該汽輪機前徑向軸瓦共有2 個振動測點,跳車時另一測點振值基本無變化,因此技術(shù)人員認為探頭故障引起跳車的可能性較大。為進一步確定跳車原因,對機組進行試車,升速到3500 r/min 時VI733B 測點聯(lián)鎖跳車,汽輪機其他振動、位移、溫度測點均正常。跳車后儀表人員檢查該測點探頭、延長電纜及前置器,發(fā)現(xiàn)探頭和前置器損壞,并進行更換。事故發(fā)生1.5 h后,操作人員啟動機組,連續(xù)3 次沖轉(zhuǎn)過程中都出現(xiàn)軸瓦振動超標、觸發(fā)汽輪機聯(lián)鎖跳車保護現(xiàn)象,被迫進入檢修狀態(tài)。該汽輪機額定功率2625 kW,主蒸汽壓力3.53 MPa、溫度435 ℃,排汽壓力0.012 MPa、溫度為50 ℃,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)(9525~13 335)r/min。故障記錄顯示,機組沖轉(zhuǎn)過程中,于5500 r/min 左右前徑向軸瓦振值達到70 μm 以上,觸發(fā)汽輪機聯(lián)鎖跳車保護,導致離心式氧壓機無法運行[1]。

2 原因分析

2.1 汽輪機組長時間未進行全面檢查

汽輪機沖轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)軸瓦振動超標故障是由多方面原因?qū)е碌模绻啓C長時間未進行全面檢查,容易因部件失效引發(fā)此類故障。上述案例經(jīng)事故調(diào)查發(fā)現(xiàn),該汽輪機驅(qū)動離心式氧壓機組自投入運行以來未進行過全面檢查。其中,因前徑向軸瓦振動測點(位號:VI733B)探頭和前置器損壞,給出錯誤振動數(shù)值,觸發(fā)汽輪機聯(lián)鎖跳車保護,導致整個生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)3 d,造成了不可挽回的經(jīng)濟損失。因此,需要對汽輪機元器件進行定期檢查,不能一味追求產(chǎn)量而忽略計劃檢修。汽輪機元器件維護不到位,是引發(fā)此次故障事故的直接原因。

2.2 啟動過程中違反相關(guān)操作規(guī)程

在檢查DCS 系統(tǒng)記錄過程中,為找到前徑向軸瓦振值(位號:VI733B)突然上漲引起機組跳車的原因,通過停運油泵和液壓盤車機構(gòu),配合檢查探頭、延長電纜及前置器。分析DCS 系統(tǒng)記錄信息發(fā)現(xiàn),汽輪機轉(zhuǎn)速下降為0 時,操作人員沒有停止供軸封汽,導致機組轉(zhuǎn)子靜止狀態(tài)下,軸封供汽壓力43 kPa,真空度為-88 kPa,在此工況下保持約1.5 h,使轉(zhuǎn)子局部出現(xiàn)受熱不均勻現(xiàn)象,產(chǎn)生熱彎曲。操作過程嚴重違反《汽輪機運行導則》關(guān)于靜止轉(zhuǎn)子不能向軸封供汽的規(guī)定,在機組熱態(tài)啟動時,軸封供汽未確認盤車的運行狀態(tài),這也是導致汽輪機跳車后重啟過程中振動超標的一個主要原因。

2.3 對停運潤滑油泵安全風險預估不足

汽輪機在極熱工況下,如果未充分考慮停盤車機構(gòu)和潤滑油泵的安全風險,對振動探頭進行拆檢,會導致內(nèi)部轉(zhuǎn)子傳遞給軸瓦的熱量無法得到潤滑油冷卻,可能使軸瓦受熱變形,導致軸系中心產(chǎn)生變化,在沖轉(zhuǎn)過程中,也容易引發(fā)振動超標問題。而且汽輪機在極熱工況下停盤車,轉(zhuǎn)子也會受到上下缸溫差影響,產(chǎn)生不均勻收縮,出現(xiàn)彈性熱彎曲。再加上汽輪機本體溫度不符合工況要求,氣缸收縮不均勻,可能產(chǎn)生中心偏移的現(xiàn)象,進而引發(fā)振動超標故障。從故障檢修記錄來看,檢修振動探頭用了1 h,原本只需使用30 min,反映出檢修準備不充分,未做好現(xiàn)場協(xié)調(diào),導致汽輪機極熱狀態(tài)下的盤車停運時間較長[2]。

3 處理方法

3.1 組織開展故障原因排查工作

分析汽輪機故障處理過程,機組跳車后,操作人員迅速開始排查故障原因,并成立臨時指揮組。通過對DCS 控制系統(tǒng)中的報警信息進行檢查,確定前徑向軸瓦振值超標,觸發(fā)汽輪機聯(lián)鎖跳車保護。按照跳車事故處理流程,初步判斷跳車原因后,對汽輪機進行熱啟動,升速到3500 r/min 時VI733B 測點聯(lián)鎖跳車,汽輪機其他振動、位移、溫度測點均正常。確定該儀表測點存在故障,屬于假信號,立即檢查該測點探頭、延長電纜及前置器,發(fā)現(xiàn)探頭和前置器損壞,并進行更換。

3.2 跳車后啟動故障處理

在故障處理過程中,為解決汽輪機前徑向軸瓦振動測點故障問題,決定拆開前軸承箱,對探頭、延長電纜及前置器進行檢查,要求在30 min 內(nèi)完成檢修工作。此時采取停液壓盤車機構(gòu)與潤滑油泵運行的操作,是引發(fā)軸瓦振動超標的主要因素之一。在對振動測點檢修時發(fā)現(xiàn)探頭和前置器損壞現(xiàn)象,但由于前置器沒有備件,緊急從其他分廠調(diào)用,耽誤了檢修時間。檢修完畢后,執(zhí)行汽輪機啟動操作,機組在沖轉(zhuǎn)過程中于5500 r/min 左右前徑向軸瓦振值達到70 μm 以上,振動聲音明顯增大,觸發(fā)汽輪機聯(lián)鎖跳車保護。在第二、第三次啟動過程中,機組以相同原因觸發(fā)跳車保護,導致離心式氧壓機無法運行。當機組轉(zhuǎn)速下降為0 后投入液壓盤車機構(gòu),盤車軸晃動值37.5 μm。由于軸瓦振動嚴重超標,機組被迫轉(zhuǎn)入檢修狀態(tài)[3]。

3.3 機組檢修期間故障處理

在機組檢修期間,維修人員拆開汽輪機前后軸承箱,拆出前后徑向軸瓦后發(fā)現(xiàn)前軸瓦燒傷、變形明顯,后軸瓦有輕微燒傷痕跡。前軸瓦更換新瓦一副,后軸瓦用水砂紙進行處理,并對振動、位移、測溫元器件逐一檢查。檢修完畢后,建立油系統(tǒng),啟動液壓盤車機構(gòu),盤車軸晃動值15 μm。按照冷態(tài)啟動方式啟動機組,機組達到?jīng)_轉(zhuǎn)條件后開始沖轉(zhuǎn)。主蒸汽壓力3.53 MPa、溫度435 ℃,排汽壓力0.012 MPa,溫度50 ℃。機組轉(zhuǎn)速上升到1500 r/min 后,遠方聽聲正常。繼續(xù)將機組轉(zhuǎn)速上升至3500 r/min,然后進行中速暖機,對機組各軸承振動情況進行檢查,結(jié)果正常,軸瓦最大振幅為12 μm。中速暖機結(jié)束后,機組轉(zhuǎn)速上升到6000 r/min,檢查機組各參數(shù)情況,一切正常。升速至工作區(qū)間最低轉(zhuǎn)速9000 r/min,軸瓦振動最大值15 μm,與冷態(tài)沖轉(zhuǎn)的振動水平相當,故障得以排除。

3.4 軸瓦振動超標故障防范措施

從故障處理過程分析,在汽輪機故障排查和檢修過程中,嚴格遵守相關(guān)操作規(guī)范十分重要,否則容易引發(fā)軸瓦振動超標問題,導致機組無法正常啟動。針對振動測點故障問題,應對汽輪機元器件進行定期檢查,并將其列入機組檢修計劃,確保相關(guān)維護工作的及時開展。在機組運行過程中,必須遵守靜止轉(zhuǎn)子不能向軸封供汽等規(guī)定,避免因汽輪機軸瓦燒傷、變形引發(fā)重大設(shè)備故障。在汽輪機熱態(tài)工況下,不能盲目停運盤車和油泵,否則也容易引發(fā)軸瓦燒傷、變形事故。為防止同類事故發(fā)生,操作人員應明確檢修時工藝處理關(guān)操作規(guī)定,降低人為因素的影響。在故障檢修前,應做好準備工作,避免因備件等問題延誤檢修時間。通過做好故障防范措施,降低軸瓦振動超標故障發(fā)生的概率。

4 結(jié)束語

汽輪機在沖轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的軸瓦振動超標現(xiàn)象,可能是由于多種原因?qū)е碌?。分析故障原因,可以避免因人為操作等方面的因素引發(fā)故障問題。同時在故障檢修過程中,也需要規(guī)范操作,嚴格遵守相關(guān)技術(shù)操作規(guī)程,避免因違規(guī)操作對機組構(gòu)件產(chǎn)生負面影響。通過實施故障處理及防范措施,恢復汽輪機的正常運行。

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