代小兵
摘 要:儲運(yùn)重油催化裂化原料罐區(qū),負(fù)責(zé)為180萬噸/年重油催化裂化裝置輸送原料,由于原設(shè)計、設(shè)備自身的原因,泵房內(nèi)的渣油、蠟油流量計已不能滿足實際生產(chǎn)的需要,而且造成了微機(jī)系統(tǒng)無法顯示原料油真實的殘?zhí)恐担@樣就給安全生產(chǎn)帶來了隱患,不利于裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。為此,我們對這兩臺流量計,進(jìn)行了改造。
關(guān)鍵詞:流量計;殘?zhí)?/p>
一、原兩臺流量計存在的問題
重油催化裂化原料罐區(qū)及泵房整個系統(tǒng)是按照180萬噸/年ARGG加工方案設(shè)計,在裝置開工之初,完全能夠滿足裝置正常的原料輸送需求。但是,隨著二套ARGG裝置幾次改造后,加工能力也不斷的提高了。
ARGG裝置原料加工量平均為7000噸/天,瞬時流量287.5噸/小時,渣油組分殘?zhí)?.5,蠟油組分殘?zhí)?.1,原料殘?zhí)空{(diào)合指標(biāo)平均為5.1,正常渣油瞬時流量為215噸/小時,蠟油瞬時流量為72.5噸/小時。由于渣油表原設(shè)計量程220Nm3/h(合198噸/小時),導(dǎo)致渣油流量計超量程使用,為滿足渣油量的輸轉(zhuǎn),渣油流量計在實際應(yīng)用中是打開付線的,只有這樣才能保證既不超渣油流量計的量程,也能滿足渣油量的供給,但是這樣一來,就造成了微機(jī)系統(tǒng)無法顯示渣油真正的輸轉(zhuǎn)量;而蠟油流量計由于長期運(yùn)行也出現(xiàn)了故障,拆下后運(yùn)到大慶油田油氣水計量檢定站進(jìn)行標(biāo)定,結(jié)論是流量的重復(fù)性不好,通過同一點(diǎn)的數(shù)值偏差很大,已經(jīng)不能顯示真實的數(shù)值,計量誤差在10%左右,鑒定為不合格,流量計顯示的也不是正常流量,其生產(chǎn)廠家已經(jīng)關(guān)閉,無法進(jìn)行維修。
在這種情況下,這兩臺流量計反饋到微機(jī)上的流量,只能作為一種參考,實際生產(chǎn)中的原料油調(diào)合,都是操作人員按照渣油、蠟油儲罐的付出量,通過公式計算出瞬時的殘?zhí)恐?,在通過反復(fù)的調(diào)整渣油、蠟油的比例,以保證輸轉(zhuǎn)的原料的殘?zhí)恐翟诠に囈髢?nèi)。但是,由于化驗人員給的儲罐的殘?zhí)恐担皇敲看味际呛軠?zhǔn)確,這樣調(diào)出的原料油殘?zhí)恐蹬紶枙x工藝要求,也就會影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。為此,我們決定對ARGG泵房內(nèi)的渣油和蠟油兩臺流量計進(jìn)行改造。
二、流量計的改造
在改造之前,我們考慮180萬噸/年ARGG裝置將來的加工要求,按照其年加工量150-260萬噸,渣油組分殘?zhí)?.6左右,蠟油組分殘?zhí)?.1,原料殘?zhí)恐笜?biāo)3.0-5.0,對現(xiàn)有原料管線和流量計整體校核,以滿足裝置將來的生產(chǎn)要求。我們與設(shè)計所的人員現(xiàn)場定方案,將渣油泵匯管至付原料匯管前管線,由現(xiàn)DN200變?yōu)镈N250,并更換流程上的過濾器和部分閥門。與計量單位聯(lián)系,更換原流量計,將蠟油和渣油流量計分別更換為0-300和0-400 Nm3/h量程的流量計,并對兩臺新的流量計進(jìn)行了標(biāo)定,檢定結(jié)果如下表(表1、表2):
經(jīng)過檢定,全部合格,可以投入使用。
三、結(jié)論
此次流量計改造項目,于2005年10月30日投入使用,項目投用后,流量計能準(zhǔn)確顯示渣油和蠟油的流量值,可現(xiàn)場顯示和遠(yuǎn)傳至操作室微機(jī)系統(tǒng),為調(diào)合殘?zhí)科鸬接行ПO(jiān)測作用;不用開流量計付線即可滿足生產(chǎn)要求,未出現(xiàn)流量計和管線蹩量情況,不僅減輕了操作人員的勞動強(qiáng)度,還提高了原料調(diào)合的一次成功率,保證二套ARGG裝置平穩(wěn)運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
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