賀鵬飛, 梁寅祥, 聶方超, 劉 偉
(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 米脂 718100)
隨著能源日漸緊缺和精細化對成本的降低需求,因此利用時濕氯氣和濕氫氣所攜帶的熱量能為公司節(jié)約大量的熱能,經(jīng)濟效益可觀,同時降低了氯氣和氫氣的溫度,節(jié)約了純水和循環(huán)水的用量,減輕了水系統(tǒng)“零排放”污水處理的負荷。收集了濕氫氣中夾帶的堿霧,來達到降本增效的目的。
電解過程中每生產(chǎn)1 t氫氧化鈉的同時氫氣帶出的熱量有29萬kJ左右的熱量,從理論上講由于電解槽出來的濕氯氣和濕氫氣都被水蒸氣所飽和,主要成分是水蒸氣,所以濕氫氣和濕氯氣的熱焓值沒有太多的差異,經(jīng)計算濕氯氣的焓值略大于濕氫氣的焓值。可以認為濕氯氣和濕氫氣的換熱是相當?shù)摹?/p>
約48 ℃的一次鹽水送往電解工序的二次鹽水精制系統(tǒng),用低壓蒸汽通過列管式換熱器加熱到60 ℃±5 ℃。由于螯合樹脂的特性在該溫度下的樹脂交換能力和使用壽命最理想。滿負荷生產(chǎn)的時候一次鹽水的流量140 m3/h,隨后進入電解槽進行電解反應,電解出來的濕氯氣和濕氫氣溫度大約是85 ℃,產(chǎn)生出來的濕氯氣和濕氫氣直接去下一個工序,經(jīng)過洗滌和冷卻后干燥,然后通過壓縮機進行壓縮至一定的壓力,滿足后系統(tǒng)的使用。濕氫氣直接用循環(huán)水冷卻和洗滌至45 ℃以下,氯氣再用冷凍水冷卻至12 ℃~15 ℃,氫氣用冷凍水冷卻至小于20 ℃以下。
該工藝未將氯氣和氫氣的余熱利用,同時加大了氯氣和氫氣后續(xù)系統(tǒng)的負荷,特別是在夏季浪費了冷凍水和循環(huán)水,尤其是冬季一次鹽水的加熱浪費了低壓蒸汽,增加了生產(chǎn)的成本。
電解生產(chǎn)出來的濕氯氣和濕氫氣溫度大約是85 ℃,先用濕氯氣通過鈦材列管式換熱器對約48 ℃的一次鹽水進行換熱,冷凝下來的氯水回到淡鹽水脫氯系統(tǒng),然后再用濕氫氣通過鎳材列管式換熱器對一次鹽水加熱,冷凝下來的堿回到陰極液排放槽,達到收集回收的目的,最后用蒸汽換熱器對其加熱來保證開車時候的一次鹽水溫度,三個換熱器采用串聯(lián)的方式連接,每一個換熱器都設計旁路,可以在正常生產(chǎn)的時候能單獨隔離檢修,使得一次鹽水的溫度達到60 ℃±5 ℃。由于螯合樹脂的特性在該溫度下的樹脂交換能力和使用壽命最理想。該工藝利用了氯氣和氫氣的余熱,同時降低了氯氣和氫氣后續(xù)系統(tǒng)的負荷,節(jié)約了循環(huán)水和冷凍水的用量,節(jié)降低了生產(chǎn)的成本[1-2],如圖1所示。
圖1 工藝技術改造后的流程解圖
設計產(chǎn)能:10萬t折百堿;生產(chǎn)時間:8 000 h/a;按照電解物料平衡得出換熱器的成分為(產(chǎn)1噸折百堿);氯氣:885 kg,水蒸氣287 kg;氫氣:25 kg,水蒸氣287 kg;氯氣溫度變化:80 ℃→60 ℃;一次鹽水溫度:48 ℃;每生產(chǎn)1 t折百堿需要一次鹽水11 m3;鹽水的密度為1 100 kg/m3。
進換熱器前:一次鹽水—濕氯氣—水蒸汽;
出換熱器后:一次鹽水—濕氯氣—水蒸氣—氯水;
進換熱器前:一次鹽水—濕氫氣—水蒸汽;
出換熱器后:一次鹽水—濕氫氣—水蒸氣—堿液;
進換熱器前:一次鹽水—水蒸汽;
出換熱器后:一次鹽水—冷凝液;
即:氯氣Q1+水蒸汽Q2=Q進
氯氣Q1+水蒸汽Q2+氯水Q3=Q出
按照10%的換熱損失計算Q出-Q進=10%(Q進-Q出)
得出一次鹽水溫度通過氯氣換熱以后可以加熱到56 ℃。
同樣的公式得出一鹽水溫度通過氫氣換熱以后可以加熱到62 ℃。
2.4換熱面積確定
根據(jù)對數(shù)平均溫差計算公式和查(理化常數(shù)手冊)得出:
F=Q放/(KΔtm)
在實際的生產(chǎn)和安裝過程中一次鹽水和換熱器之間增加膨脹節(jié),為了補償因溫度差與機械振動引起的附加應力,而設置在換熱器和管道上的一種撓性結構。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化。也可用于降噪減振、供熱上,為了防止供熱管道升溫時,由于熱伸長或溫度應力而引起管道變形或破壞,需要在管道上設置補償器,以補償管道的熱伸長,從而減小管壁的應力和作用在閥件或支架結構上的作用力。為了保證安全,在氫氣換熱器疏水管道上安裝鵝卵石式阻火器。便于及時移走氯水和回收堿液,換熱器安裝要高于現(xiàn)有氯水儲槽和陰極液儲槽。由于濕氯氣腐蝕性強,因此換熱器材質選用耐濕氯氣的鈦材,由于濕氫氣呈堿性,因此換熱器材質選用耐堿性的鎳材。
改造以后,電解每生產(chǎn)1 t堿的同時能加熱一次鹽水從48 ℃~60 ℃,可以節(jié)約165 kg蒸汽,按照蒸汽的價格每噸65元,年產(chǎn)10萬噸燒堿裝置來計算,全年可以節(jié)約104萬元。同降低了循環(huán)水和冷凍水的用量,減輕了氯氣和氫氣的洗滌塔的負荷,延長了洗滌塔的使用年限?;厥樟藵駳錃庵袏A帶的堿液。