宋 巖
(一拖(洛陽)鑄造有限公司,河南洛陽471000)
4H缸體是本公司重要的汽車類產(chǎn)品之一,由于該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在鑄造生產(chǎn)中控制難度大,廢品率居高不下。主要存在的問題有水套燒結(jié)、上箱搭子氣孔、缸孔缺陷等,主要問題集中在缸體水套芯上。對于干式缸體來說,水套芯的生產(chǎn)工藝水平對降低產(chǎn)品廢品率起著決定性作用。通常的影響因素有設(shè)備工裝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、芯砂種類和涂料等。隨著客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高及公司發(fā)展的需求,降低廢品率勢在必行。
4H缸體用于柴油車的發(fā)動機,材質(zhì)HT250,輪廓尺寸532mm×382mm×436mm,整體壁厚5~8mm,主體芯采用冷芯工藝,水套芯及其他配套砂芯采用熱芯覆膜砂工藝,靜壓線造型,感應(yīng)電爐熔煉。澆注系統(tǒng)采用中注+頂注澆注,內(nèi)澆口分散布置在1、4缸上箱裙部和2、4軸瓦瓦口,澆口面積比為∑F內(nèi):∑F橫:∑F直=1:1.4:1.2。阻流面積在內(nèi)澆口。上模在缸筒頂面位置設(shè)置溢流冒口和排氣銷,澆注前期可以排型腔的氣,最后被冷鐵水填充,排冷鐵[1-3]。鑄件結(jié)構(gòu)圖如圖1。
圖1 4H缸體鑄件結(jié)構(gòu)圖
4H缸體是一種干式四缸體,采用臥澆,水套芯、挺桿室和套頭芯都離內(nèi)澆口較遠,主體芯、水套芯和挺桿室三層砂芯疊放,發(fā)氣量比較大,直接向上的排氣孔只有上箱的四個?23mm的芯頭,其它側(cè)邊溢流冒口輔助排氣,排氣不足,小頭上箱面又是離直澆道最遠處,到達此處的鐵水很快冷卻,致使鐵液中的氣體沒有及時排除,留在鐵液中形成氣孔[4],如圖2。這是氣孔會出現(xiàn)在靠近缸頂面上箱的原因,可是出現(xiàn)氣孔的比例卻忽高忽低,據(jù)統(tǒng)計,單班氣孔廢品率最高10%,最低沒有氣孔。對廢品的流水號進行統(tǒng)計分析,并沒有發(fā)現(xiàn)明顯的規(guī)律,氣孔并不是在每包鐵水的末箱出現(xiàn),說明澆注溫度適宜,鐵水溫度并不是造成的氣孔的主要原因,那只能在砂芯的排氣和發(fā)氣環(huán)節(jié)上進行改善。
圖2 缸體上模
每個缸孔內(nèi)都有一處或多處缺陷。表觀為淺薄層缺肉,形狀為不規(guī)則多角形。加工后出現(xiàn)完全消失或少量存在。由于對缸體缸孔內(nèi)壁要求極高,不得出現(xiàn)任何缺陷,所以該缺陷的出現(xiàn)成為了最大的質(zhì)量隱患。對缺陷處解剖開,可以看出,缺陷是淺薄一層線狀分布在本體內(nèi),如圖3所示。從缺陷的形態(tài)可以看出,夾雜物并非鐵水本身所有,應(yīng)該是外來物質(zhì),通過能譜分析是硅酸鹽物質(zhì),排除砂粒和渣子,應(yīng)該是涂料層,涂料層在澆注過程中剝落,呈層片狀,被鐵水擠壓成曲面狀分布在本體內(nèi),與事實相符,因此可以從涂料方面進行整改。
圖3 缸孔缺陷位置及解剖圖
水套芯浸涂工藝流程為,制芯修芯后先局部刷防燒結(jié)料(水套芯螺栓搭子容易燒結(jié)部位),再整體浸HA公司的水基料烘干,爐后熱態(tài)下頂面和底面再浸沁陽醇基防燒結(jié)料,防止水套芯燒結(jié)。由此可見,水套芯浸涂過程中經(jīng)過多次的涂料工序,而且使用的是不同廠家不同型號的涂料,涂料層的結(jié)合力不夠,致使涂料層在澆注過程中剝落,造成缺陷。
燒結(jié)主要集中在缸體水套芯螺栓搭子窩處(缸壁與螺栓搭子之間空腔),水套芯局部最薄處僅2.8~3.5mm。解剖缸體燒結(jié)部位,可以發(fā)現(xiàn)鑄件本體與砂芯有清晰、平整的分界線。用萬用表測燒結(jié)體電阻,一般在4Ω左右,證明燒結(jié)為機械粘砂。由于鐵液與芯砂形成具有一定強度的“鐵包砂”,缸體鑄件水套腔燒結(jié)時,破碎、清理困難。這就要求在制芯環(huán)節(jié)采取措施解決燒結(jié)問題:砂芯要致密,不能有鏤空;涂層要均勻,涂層深度要合適。
造成砂芯不致密的原因,一般有工裝設(shè)備問題和砂子粒度,芯盒排氣道或排氣塞堵塞,設(shè)備射砂壓力不夠等因素。排除工裝設(shè)備,砂子在運輸過程中的粒度偏析是個關(guān)鍵因素,也是不易發(fā)現(xiàn)的因素,砂子粒度偏析后,局部砂粒偏粗,砂芯的局部就不夠致密,容易引起燒結(jié)。
對于氣孔的解決措施,如果溫度沒有問題,只能從砂芯入手,通常有兩種方向:一是減少發(fā)氣;二是增加排氣。減少發(fā)氣主要針對用砂方面進行改進,采用低樹脂高強度的特種覆膜砂制作水套芯,發(fā)氣量從17.5ml/g降為14ml/g。其次,對于覆膜砂的粒度也有講究,砂子越細排氣越差。在不影響砂芯致密的條件下,盡量選擇粒度較粗的型號,根據(jù)經(jīng)驗選用40/70的砂子。另外對于水套芯排氣措施,不僅外模增加排氣通道,砂芯的排氣通道必須暢通。經(jīng)過驗證,一旦頂面出砂孔芯頭浸料時,排氣通道被封閉,會出現(xiàn)批量氣孔。所以該水套芯頂面出砂孔不得浸料,確保頂面排氣。生產(chǎn)過程中一般為防止芯頭浸料可以設(shè)計橡膠皮套,在浸料前套在芯頭上,或者浸完料芯頭部位用清水刷掉涂料。由于水套芯出砂孔芯頭小,又不統(tǒng)一,個別芯頭有浸料的用清水刷掉涂料。
改進水套芯涂料工藝,取消防燒結(jié)料,刷料和浸料使用同廠家的同型號涂料,提高涂料結(jié)合力,以增加涂料的抗燒結(jié)性的同時避免在澆注過程中脫落。針對涂料的刷涂和過程控制方面進行了多次試驗,最終確定工藝:修芯時水套芯螺栓搭子外側(cè)局部刷亞士科W6型涂料,要求只允許刷一遍,不得二次補刷料,允許漏料,波美度50±1;刷料后當班必須再整體浸亞士科W6型涂料進爐烘干待用,波美度37±1;水套芯缸體頂面芯頭端面嚴禁浸料。工藝穩(wěn)定執(zhí)行1個月后,缸孔缺陷比例由30%下降至1%。
為了消除砂粒偏析,砂子在使用前,將50公斤袋裝覆膜砂倒進容器內(nèi)預(yù)混1min后使用。而且對砂子粒度的標準從簡單的40/70改為平均細度39~42,砂粒控制更精細化,減小偏析傾向。另外砂芯的抗燒結(jié)性與鑄件氣孔缺陷,在一定程度上存在反向關(guān)系,與供貨商合作研發(fā)新的高強度低發(fā)氣覆膜砂,減少燒結(jié),應(yīng)用于4H缸體水套芯,使得燒結(jié)問題得到很大程度改善。4H缸體的燒結(jié)廢品率大幅度降低至2%以內(nèi)。
之后由于造型線更新,將4H缸體轉(zhuǎn)移至KW線造型生產(chǎn)。靜壓頭高度由350mm提高到500mm。水套燒結(jié)問題再次出現(xiàn),主要集中在1缸水套燒結(jié),比例高達80%。解剖結(jié)果顯示為機械粘砂。對于解決砂芯的燒結(jié),芯砂和涂料的選擇很重要,由于芯砂的更改周期比較長,考慮從現(xiàn)有的涂料工藝進行改善,對水套芯1缸燒結(jié)部位進行改進。從公司各種涂料的使用情況來看,鋯料有利于燒結(jié)的消除。具體試驗方案如下。
表1 試驗結(jié)果
圖4 三種涂料工藝的涂層照片
水套芯先在1缸容易燒結(jié)部位涂醇基鋯料,再整體浸亞士科水基涂料,然后烘干待用。對涂醇基鋯料的3種方式進行試驗,試驗結(jié)果如表1。方案和結(jié)果如下:方案一對1缸局部刷涂醇基鋯料;試驗結(jié)果表明沒有明顯改善。方案二對1缸局部淋涂醇基鋯料;試驗結(jié)果表明有所改善。方案三對1缸局部浸涂醇基鋯料;經(jīng)過批量驗證,燒結(jié)基本消除。
圖3通過對三種涂料工藝的涂層深度進行對比發(fā)現(xiàn):刷涂工藝和淋涂工藝涂料滲入的深度不超過0.5mm。浸涂工藝明顯比前兩種工藝的涂層滲入深度大。通過浸涂時間的延長,滲入深度可達2mm,說明涂料工藝對涂層滲入砂芯的深度有很大的影響。涂料的滲入深度越大,對抑制燒結(jié)越有利。
在4H缸體生產(chǎn)中,水套芯用砂的選擇需要兼顧多個方面因素,在一定程度上反映出,4H缸體水套芯必須采用粗粒度、高強度覆膜砂,既控制氣孔,又使其水套芯燒結(jié)減輕。另通過水套芯使用涂料的改進,最終使得4H缸體缸孔缺陷得到控制,生產(chǎn)穩(wěn)定。
4H缸體采用目前工藝生產(chǎn),內(nèi)廢率穩(wěn)定在3%左右,綜合廢品率穩(wěn)定在9%左右。