周良田,王鳳娟,王強強,章大雙,季 愷
(中聯(lián)重機股份有限公司 ,安徽 蕪湖 241080)
方捆打捆機作為農業(yè)機械家族的一員,作業(yè)于農場、草原、荒地等各種工況,是農用機械中作業(yè)環(huán)境最為惡劣的種類之一[1,2]。惡劣的工況決定了打捆機較高的使用故障率,其中活塞部件故障率占據相當重要的一席之地,故障率一直相對高于其他系統(tǒng)總成件。對打捆機具體市場故障表現來說,主要表現在活塞卡滯、活塞連桿斷裂等方面[3,4]。
本文重點從活塞運動軌跡和異常阻力來源、部件材質的影響方面對上述故障的影響進行探討。通過對活塞部件材質的種類,運動過程中異常受力來源進行研究,結合打捆機活塞的使用現狀等方面,對打捆機活塞故障的影響進行分析研究,采用對比試驗的方法驗證,驗證方案實施的可行性。
粉碎型打捆機是公司新研發(fā)的打捆機產品,也是中國市場獨創(chuàng)的一類新型打捆機。國外沒有該類產品,因近幾年內蒙草原干旱,牧草產量不足,不得不將玉米秸桿代替牧草作為牛、羊的主要飼料,從而催生了適用于玉米秸桿的粉碎型打捆機[5]。
原牧草方捆打捆機只是將割草機割斷的牧草撿拾、喂入到活塞腔體中,經一系列動作,將牧草形成方形草捆,而粉碎型打捆機將撿拾器更換為粉碎器,將玉米秸桿打碎、喂入到活塞腔體中(由于增加了粉碎器粉碎,粉碎型打捆機適應范圍更廣,適用于各種硬桿、未割倒的秸桿),粉碎型打捆機工作強度進一步加大:玉米秸桿粉碎過程粉塵更大(活塞工作環(huán)境更惡劣)、玉米秸桿強度更高而活塞運行阻力更大。
2016年共計投放市場12臺,進行小批量市場試銷驗證,以驗證產品的可靠性和農藝適應性。在市場服務人員跟蹤過程中,發(fā)現9臺該型號打捆機發(fā)生過連桿斷裂故障,共計維修更換連桿10次,故障率高達75%,各項損失達到5.3萬元人民幣。該故障導致田間作業(yè)停滯,引起用戶的強烈意見,嚴重影響公司的聲譽及品牌形象,為此項目小組運用科學的質量改進工具和方法,問題主要從人、機、料、法、環(huán)、測六大方面進行綜合分析,確定了可能導致連桿斷裂問題發(fā)生的原因,然后對原因進行驗證確認,最終找到主要原因[6]。
經對9臺故障打捆機進行專項勘察,發(fā)現問題點主要集中在兩點:一是連桿斷,二是活塞軸承損壞。
2.2.1 要因分析一
在粉碎型打捆機高粉塵作業(yè)條件下,普通密封閉軸承滾道進入灰塵,導致軸承卡滯、損壞,從而活塞運行不暢、阻力增加,導致連桿斷裂。
建議:打捆作業(yè)環(huán)境塵土多,適應這種環(huán)境需重新選型密封性好的防塵軸承(圖1)。
軸承選用高防塵密封軸承,外側兩道密封(靜密封壓蓋+動密封防塵)、內側也是兩道密封(一道迷宮式防塵+動密封防塵),即使在高粉塵環(huán)境作業(yè),也可確保軸承鋼珠時刻在無粉塵的小環(huán)境下有效作業(yè)(圖1)。
圖1 改進前后軸承對比
2.2.2 要因分析二
活塞連桿強度不足,不能滿足粉碎型打捆機。
連桿發(fā)生斷裂,一是結構改進,二是材料強度達不到要求。
從結構上分析,活塞運行方式設計為單支撐結構,運行時受力不穩(wěn)定,但受機架本身空間所限制,只能采用現結構,因此,增加強度是改進方向。
1.2.2 短路故障 電力系統(tǒng)線路三相短路故障是電力系統(tǒng)最危險的故障類型,占總故障的5%~10%.利用Rotary Switch模塊與Timed Fault Logic模塊可搭建設置多種類型線路故障并控制故障時間.本文故障的起始時間和切除時間分別為2.0 s和2.2 s.
對于材料強度,首先對連桿材質進行了檢測分析,檢測結果顯示材料均為Q235A,抗拉強度為370~500 MPa,符合圖紙要求。考慮到前期設計時計算的工作載荷無法滿足實際的需要(實際田間作業(yè)工況復雜、惡劣),連桿材料強度不足,所以將連桿材料升級為Q345B,該牌號鋼材抗拉強度為470~630 MPa。
2.2.3 要因分析三
在高含水率秸桿環(huán)境下作業(yè),粘濕的秸桿粘附在活塞上,導致活塞往復運行受到異常阻力,導致連桿斷裂。
經分析,發(fā)現其中2臺打捆機在軸承沒有損壞的情況下,連桿也出現了斷裂,通過技術人員連續(xù)夜間跟蹤服務、仔細觀察發(fā)現,由于夜間露水導致秸桿潮濕,粘濕的秸桿粘附在活塞滾道上、活塞行程內,活塞無法正常往復運動,導致活塞運行受阻,從而導致連桿異常受力斷裂。
對策一:在使用說明書中,增加打捆作業(yè)時秸桿含水率的要求,并對用戶進行培訓;對策二:在活塞運行軌道上,增加刮板,活塞往復運行過程中,自行將粘附在軌道上的濕草刮掉(圖2)。
圖2 工作機構示意
更換防塵軸承后試裝一臺并在廠內做打捆試驗,未發(fā)現有進灰、磨損現象,所以軸承選配為主要原因之一。
用Q345B鋼材制作了一件連桿樣件,試裝一臺并在廠內做打捆試驗,未發(fā)現有斷裂現象,因此,可以確認連桿材料是主要原因之一。
秸稈打捆試驗中,觀察不同含水率的秸稈是否造成活塞堵塞,通過不同含水率秸稈打草試驗對比,含水率較高的秸桿易粘附在活塞上,通過增加刮板,使活塞運行通暢。
2016年11月份,投放Q345B連桿、防塵軸承到市場更換,并增加刮板,所有12臺連續(xù)打捆作業(yè)平均3萬捆以上,均未再出現活塞連桿斷裂現象。
自2016年11月至2017年4月,調研打捆機65臺,按改進前的故障率75%算,將有49臺存在故障,假定每臺車服務里程180 Km,服務工時為16 h,結合服務維修服務成本(30元/h,2.5元/km),本次活動經濟效益為(尚未計算因減少停工而減少的打捆機農民的誤工損失):
節(jié)約里程成本=單臺里程成本×單臺里程×臺數
= 2.5元/km × 180 km/臺× 49臺=22050元;
節(jié)約工時成本=單臺工時成本×單臺工時×臺數
= 30元/h× 16h /臺× 49臺=23520元;
總節(jié)約成本=節(jié)約里程成本+節(jié)約工時成本
=22050元+23520元=45570元。
3.2.1 推廣意義
本次研究成果和經驗可用于打捆機產品的質量改進,同時,也是對科學的改進方法和質量工具運用與學習的一個很好的案例。其他產品在改進質量問題時也可利用頭腦風爆法,從人、機、料、法、環(huán)、測六方面綜合考慮,找到根本原因,針對性地采取措施改進。
3.2.2 能力提升
通過本次分析改進,無論是員工的質量意識,改進意識及團隊協(xié)作精神,還是員工發(fā)現問題、分析問題、解決問題的能力,都有很大的提升,并已在公司內部形成了全員參與質量改進良好氛圍。