李鵬飛
【摘 要】 文章以某礦5202破碎圍巖巷為研究對象,分析了巷道采用錨網索的原支護方式不能保證巷道的整體性和穩(wěn)定性,需要對原支護方式進行優(yōu)化,并提出了采用錨索梁+全斷面注漿方式來加固巷道頂底板及兩幫,并設計了支護參數。通過監(jiān)測巷道圍巖變形量以及錨索受力情況對巷道圍巖加固效果進行監(jiān)測。監(jiān)測結果可知,巷道頂板下沉量、兩幫移近量、底鼓量為74mm、310mm、267mm分別比加固前減少了58.9%、68.2%、65.8%,加固取得了良好的效果。
【關鍵詞】 破碎圍巖;錨索梁;注漿;圍巖變形
【中圖分類號】 TD323 【文獻標識碼】 A
【文章編號】 2096-4102(2019)03-0020-03 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):
近年來,我國多數礦井面臨開采深度大、地質條件復雜的開采環(huán)境,巷道圍巖在垂直應力、水平應力、構造應力等共同作用下,極易發(fā)生變形破壞。特別是巷道掘進過程中遇到破碎帶,傳統(tǒng)的支護方式已經不能滿足巷道的整體穩(wěn)定,巷道可能出現(xiàn)冒頂、片幫、底鼓等現(xiàn)象,影響礦井的安全生產。國內外眾多學者對破碎巷道加固技術的研究,取得了一定的成果,如錨網索耦合加固技術、錨柱支護加固技術、錨噴支護加固技術等。雖然這些成果在一些礦區(qū)運用取得了良好的效果,但是由于不同礦井地質條件的差別,需要根據礦井的地質條件對破碎巷道的加固技術進行更深入的研究。因此,研究破碎巷道圍巖加固技術,能夠提高破碎巷道圍巖支護強度,對破碎巷道的掘進效率以及礦井的安全生產具有重要的意義。
1 工作面概況
某礦5202巷位于-680m水平302盤區(qū)皮帶巷以北,西部距2202巷道140m,北部為井田邊界;東部為302盤區(qū)皮、回聯(lián)巷,鄰近巷道對該巷掘進沒有影響。巷道埋藏深度在700m左右,頂、底板主要為泥巖和砂巖,巖層強度低,巷道圍巖破碎嚴重。礦井主采煤層為3#煤層,平均傾角7°,煤層厚度平均6.4m。5202巷頂底板巖層性質如表1所示。
2 巷道原支護方式及變形狀況
2.1巷道原支護方式
5202巷為3.8m×3.2m矩形斷面,礦井原設計采用錨網索支護,如圖1所示。
頂板施打5根高強左旋螺紋鋼錨桿,錨桿規(guī)格Φ22mm×2400mm,間排距為800mm。兩幫施打4根無縱筋右旋螺紋鋼樹脂錨桿,錨桿規(guī)格Φ22mm×2400mm,間排距為900mm。每根錨桿使用4支K2335樹脂錨固劑錨固。錨桿托盤為150×150×10mm鋼板壓制,采用Φ6mm冷拔鋼筋加工而成,規(guī)格2000mm×1000mm,網格為100mm×100mm,全斷面敷掛。金屬網與金屬網之間搭接長度為100mm,每隔不超過300mm用雙股14#鐵絲連網一道,搭接部分應盡量用錨桿托盤壓實。
斷面頂板每排施打2根錨索加強支護,錨索規(guī)格為Φ18.9mm×8300mm,間排距為1600m、900m,錨索外露150mm~250mm。每根錨索用4支MSCK2850錨固劑錨固,錨索托盤為300mm×300mm×20mm鋼板加工,每根錨索錨固端確保錨入硬巖深度1m以上。
2.2巷道變形狀況
巷道掘進支護后,由于巷道掘進深度大,頂底板巖層強度低、穩(wěn)定性差。隨著時間的推移,巷道出現(xiàn)頂底板、兩幫開始出現(xiàn)變形破壞。根據監(jiān)測結果可知,頂板最大下沉量、兩幫最大移近量、最大底鼓量分別180mm、976mm、780mm。當工作面回采后,受動壓影響,巷道圍巖的變形量會繼續(xù)增大,如果不能及時進行修復,會影響到工作面的回采效率以及安全生產。因此,需要進一步優(yōu)化支護方式,減小巷道圍巖變形破壞。
3支護加固方案
3.1加固對策
根據經驗可知,巷道兩幫穩(wěn)定性在巷道整體穩(wěn)定性中是最重要的一環(huán),兩幫穩(wěn)定能夠減少頂底板的變形破壞程度。因此,對于破碎圍巖巷道整體穩(wěn)定性的提高,首先是加固巷道兩幫。采用錨索梁的支護方式加固破碎圍巖巷道兩幫,采用幫角錨梁和底角錨桿的支護方式防止底板出現(xiàn)底鼓,采用錨索梁的方式增強頂板的強度,采用全斷面注漿加固的方式修復破碎的圍巖,從而增強巷道整體性和穩(wěn)定性,避免巷道出現(xiàn)變形破壞。
3.2兩幫加固
5202巷兩幫采用錨索梁的支護方式加固兩幫,靠近頂板幫部采用錨索配合槽鋼支護,靠近底板幫部采用錨桿配合梯子梁支護。在距巷道頂板600mm和1600mm位置分別布置2套錨索梁,錨索角度分別為30°和-15°(向上為正向),其布置示意圖如圖2所示。其中槽鋼長度為2.4m,在槽鋼設置兩個Φ1.8m中心孔布置錨索,錨索采用規(guī)格為Φ22mm×5300mm,排距為1800mm,每根錨索采用1支K2355和2支Z2355樹脂錨固劑錨固。
在距離巷道底板500mm位置布置梯子梁,梯子梁長度為2.4m,在梯子梁設置三個Φ1.8m中心孔布置錨桿,角度為-30°,錨桿規(guī)格為Φ22mm×2400mm,間排距為900mm,每根錨桿采用2支Z2355樹脂錨固劑錨固。其布置示意圖如圖2所示。
3.3頂底板加固
(1)頂板加固
5202巷頂板采用錨索梁加固的方式增強頂板抗變形能力。將原有巷道頂板每排打2根錨索的支護方式改為每排打3根錨索,從而提高巷道抗剪切變形能力,其支護布置示意圖如圖3所示。槽鋼長度為2.4m,在槽鋼設置三個Φ0.9m中心孔布置錨索,錨索采用規(guī)格為Φ22mm×8300mm,排距為900mm,每根錨索采用1支K2355和2支Z2355樹脂錨固劑錨固。
(2)底板加固
5202巷底板采用幫角錨梁和底角錨桿的支護方式防止底板出現(xiàn)底鼓。在距巷道兩幫300mm位置各布置與底板呈60°夾角的錨桿,規(guī)格為Φ22mm×2400mm,每根錨桿采用2支Z2355樹脂錨固劑錨固,其底板加固示意圖如圖3所示。
3.4全斷面注漿加固
巷道注漿加固能夠有效提高圍巖強度,增強巷道抗變形能力。為了加固5202巷破碎圍巖穩(wěn)定性,采用淺部注漿與深部注漿相結合的方式對巷道進行全斷面注漿。注漿材料采用水泥、黃沙、石子配置而成,三者比例為1∶2∶2,水灰比為0.45∶1。分別在巷道頂板、兩幫和底角采用淺部注漿與深部注漿交替進行。
淺部注漿與深部注漿參數各不相同,其中淺部注漿孔深為1.5m,深部注漿為3.2m;淺部注漿與深部注漿直徑都為42mm,間排距都為1.2m×1.6m;淺部注漿錨桿規(guī)格為Φ25mm×500mm,深部注漿錨桿規(guī)格為Φ22mm×3000mm。在巷道靠近底角位置幫部和底板處,分別各布置1個深注漿孔和淺注漿孔,布置角度與巷道底板呈30°夾角。
4加固效果檢驗
巷道原支護方式進行優(yōu)化后,通過監(jiān)測巷道圍巖變形量以及錨索受力情況對5202巷圍巖加固效果進行監(jiān)測,監(jiān)測結果如圖4所示。
由圖4可知,0~20d,巷道圍巖變形量和錨索受力變化小;20~80d,受工作面回采動壓的影響,巷道圍巖變形量和錨索受力逐漸增大;100d以后,加固技術對巷道圍巖整體穩(wěn)定性的效果逐漸體現(xiàn),注漿加固技術保證了破碎圍巖的整體性,錨索受力處于合理的區(qū)間內,支護效果明顯。在巷道原錨網支護方式下,補強錨索支護后,提高和巷道圍巖抗變形能力,巷道圍巖變形量減小。
由圖4中巷道圍巖變形量監(jiān)測結果可知,5202巷優(yōu)化原支護方式后,巷道頂板最大下沉量為74mm,相比加固前減少了58.9%;兩幫最大移近量為310mm,相比加固前減少了68.2%;最大底鼓量為267mm,相比加固前減少了65.8%。根據監(jiān)測結果可知,加固技術有效地提高了巷道整體強度,減小了巷道圍巖變形破壞,保證了巷道的穩(wěn)定性,對礦井的安全生產具有重要的意義。
5結論
(1)以某礦5202巷為研究對象,分析了巷道原支護方式以及支護后變形狀況,采用原支護方式頂板最大下沉量、兩幫最大移近量、最大底鼓量分別180mm、976mm、780mm。
(2)對巷道原有支護形式進行優(yōu)化,采用錨索梁的支護方式加固破碎圍巖巷道兩幫,采用幫角錨梁和底角錨桿的支護方式防止底板出現(xiàn)底鼓,采用錨索梁的方式增強頂板的強度,采用全斷面注漿加固的方式修復破碎的圍巖,并分別設計了支護參數。
(3)通過監(jiān)測巷道圍巖變形量以及錨索受力情況對巷道圍巖加固效果進行監(jiān)測,從監(jiān)測結果可知,巷道頂板最大下沉量、兩幫最大移近量、最大底鼓量分別比加固前減少了58.9%、68.2%、65.8%,根據監(jiān)測結果可知,加固取得了良好的效果。
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