帕哈提·賽買提,于山江·麥麥提,肉鮮古力·阿不都吉力
(新疆油田公司采氣一廠,新疆克拉瑪依 834000)
YY 氣田天然氣處理站富氣壓縮機為電動V 形雙缸二級串列式活塞壓縮機,形號V-3/6-65,電機額定功率160 kW。壓縮機額定參數(shù)3 m3/min,日壓氣量30 000 m3,一級進(jìn)氣壓力0.6 MPa,一級排氣壓力2.2 MPa(安全閥設(shè)定2.5 MPa),二級出口壓力6.5 MPa(安全閥設(shè)定6.8~7 MPa)。V 形壓縮機是角度式壓縮機的一種,氣缸V 字形排列(圖1),在同一個曲拐上配置2 個連桿,與每個連桿對應(yīng)的氣缸中心線間有一定的夾角,因此結(jié)構(gòu)緊湊,體積小。但需要內(nèi)部平衡各種力,以消除機組的振動源,動力平衡性要求較高。由于結(jié)構(gòu)上的原因,會對本體以及管線造成較大的振動效應(yīng)。YY 氣田V 形壓縮機運行過程中,頻繁出現(xiàn)二級匯管斷裂問題。現(xiàn)場采用振動監(jiān)測儀測取機組管線振動幅值較高,管線振動是匯管斷裂的原因。
壓縮機管線劇烈運動,影響壓縮機的容積效率,同時降低排氣量,一定程度上也會導(dǎo)致功率受到損壞,控制儀表使用壽命變短,排氣閥壽命會也受到影響,如果不及時處理,管線與其他配件連接部分會發(fā)生破裂或松弛,極易發(fā)生泄漏燃燒爆炸事故。V 形往復(fù)式壓縮機匯管線、緩沖罐及支架相連結(jié)構(gòu)成一個復(fù)雜的系統(tǒng)與機械結(jié)構(gòu),經(jīng)分析,振動產(chǎn)生的主要原因有3 個。
管流脈動主要是指管道流體的速度、壓力與密度出現(xiàn)周期性變化的現(xiàn)象。在往復(fù)壓縮機吸氣與排氣的過程中,會產(chǎn)生周期性與間歇性的管道流體速度與壓力參數(shù),變化的主要表現(xiàn)形式是時間上的變化。激振力的產(chǎn)生也是由于脈動氣流在管道運輸過程中遇到三通、彎管、法蘭等元件時產(chǎn)生的現(xiàn)象,激振力在附屬設(shè)備與管道的作用下產(chǎn)生。
圖1 V 形雙杠結(jié)構(gòu)
振動產(chǎn)生的原因主要是基礎(chǔ)設(shè)計或設(shè)備裝配不合理造成的。壓縮機運動機構(gòu)的不平衡現(xiàn)象,也是基礎(chǔ)設(shè)計或設(shè)備裝配細(xì)節(jié)問題導(dǎo)致。若地腳支承不穩(wěn)定,會嚴(yán)重影響到管線振動能量,分析顯示,管道振動的主要原因就是基礎(chǔ)設(shè)計不合理。
氣柱是管路系統(tǒng)內(nèi)容納氣體的簡稱。氣柱可以壓縮膨脹,像振動系統(tǒng)的彈簧,也存在一定的質(zhì)量。因此,氣柱自身也是振動系統(tǒng),在外界的激發(fā)力之下會產(chǎn)生振動現(xiàn)象。壓縮機活塞運動時周期性地向管路吸氣、排氣,管路中的氣體產(chǎn)生激振力引起氣柱振動。按API 壓縮規(guī)程,氣柱共振指壓縮機激發(fā)頻率為(0.8~1.2)倍氣柱共振頻率時,管道中的氣柱處于共振狀態(tài),此時氣流壓力脈動異常嚴(yán)重,引起管道、壓縮機和基礎(chǔ)的強烈振動。
氣田各壓縮機匯管都有不同程度振動幅值,其中YY 氣田壓縮機振動較大,超出ISO 10816—6《壓縮機國際標(biāo)準(zhǔn):往復(fù)式機器振動分類和指導(dǎo)值參考》規(guī)定范圍,結(jié)合壓縮機匯管布置和氣流脈動,分析振動原因。
根據(jù)振動機理,利用振動監(jiān)測儀器,對YY 氣田V 形壓縮機機組缸體、氣閥、電機及各管線水平、垂直、軸向3 個方向測點進(jìn)行組態(tài),通過5 次振動監(jiān)測,建立機組振動數(shù)據(jù)庫,每臺壓縮機測點對應(yīng)振動幅值歷史曲線見圖2、圖3。
振動歷史曲線顯示,壓縮機機組二級匯管加速度值>20 m/s2,其主要分布在二級匯管,以3 號機組為例,二級匯管3 個方向測點加速度值>22 m/s2,平均值為24 m/s2。
按照ISO 10816—6《壓縮機國際標(biāo)準(zhǔn):往復(fù)式機器振動分類和指導(dǎo)值參考》,YY 氣田V 形壓縮機二級匯管在C 區(qū)域,“通常不能令人滿意的長期工作的機器振動區(qū)域,一般這種情況可以做有期限的操作直到有滿意的補救措施出現(xiàn)”?,F(xiàn)場機組運行過程中,由于二級排氣匯管振動烈度過大,導(dǎo)致焊縫連接處泄漏,3 臺壓縮機二級排氣匯管焊縫處頻繁開裂,幾乎每個月都需要更換和修復(fù)。問題分析:根據(jù)SH/T 3143—2012《石油化工往復(fù)壓縮機工程技術(shù)規(guī)定》要求,緩沖罐位置要盡量靠近氣缸,以減少氣流脈沖,YY 氣田V 形壓縮機二級壓縮缸排出的富氣經(jīng)過排氣匯管—換熱器—管段流程后進(jìn)入緩沖罐,實際測算距離為3 m,不在氣缸出口附近,不符合規(guī)范要求。
圖2 YY1 號壓縮機時域曲線
圖3 YY2 號壓縮機時域曲線
針對匯管結(jié)構(gòu)存在的問題,對壓縮機的二級排氣匯管(緩沖罐)重新設(shè)計、制造、安裝,主要措施:擴大現(xiàn)有的二級排氣匯管容積,長度1935 mm,直徑280 mm,擴大匯管容積有利于緩沖脈動;匯管規(guī)格加大到DN100,壓力不均勻度許用值經(jīng)測算為7.1,加大許用值,V 形壓縮機壓力不均勻度在合理范圍內(nèi),降低壓力不均勻度影響。
由于往復(fù)式壓縮機活塞的往復(fù)運動和氣閥的間斷啟閉都會產(chǎn)生氣流脈動,在壓縮機氣缸出口附近設(shè)置緩沖罐是簡單有效的消振措施。緩沖罐能使后繼管道內(nèi)的氣流脈動得以緩和,降低排氣間因氣流脈動造成的功率消耗,降低管道內(nèi)的阻力損失。因此,緩沖罐位置要盡量靠近氣缸,盡可能縮短其管線長度,以減少脈沖振動。相應(yīng)進(jìn)、排氣管線也需做管卡緊固,并且管線與管卡墊減振橡膠,可以起到一定的減振作用。