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船舶主機(jī)缸套水加熱器滲漏原因及對策

2019-12-23 02:48趙立震
設(shè)備管理與維修 2019年16期
關(guān)鍵詞:熱交換器銅管加熱器

趙立震

(南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司,江蘇南通 226005)

0 引言

船舶主機(jī)缸套水加熱器屬固定管板式換熱器,工作原理是淡水從入口進(jìn)入殼體,沿銅管外和擋板間流動(dòng)。同時(shí),蒸汽從端蓋入口進(jìn)入銅管內(nèi)運(yùn)動(dòng),兩種介質(zhì)在完全接觸管道后會得到熱交換,然后從出口排出。從蒸汽中釋放出的熱量被淡水不斷地帶走,淡水被加熱到所需溫度,用于暖缸以防止主機(jī)缸套產(chǎn)生熱應(yīng)力而損壞。分析主機(jī)缸套水加熱器滲漏原因并提出對策。

1 故障現(xiàn)象

某輪缸套水加熱器內(nèi)部銅管斷裂漏水,檢查發(fā)現(xiàn)多根銅管斷裂,其中部分?jǐn)嘣谡羝M(jìn)口,部分?jǐn)嘣谡羝隹?。銅管斷裂位置距離管頭(14~16)mm。臨時(shí)將漏的管子用悶頭塞住,如圖1 所示。在港口將斷裂的銅管全部換新,更換完畢后進(jìn)行水壓試驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)滲漏。

2 原因分析

2.1 脹管質(zhì)量問題

由于殼管式熱交換器安裝銅管時(shí),銅管兩端使用脹管工藝,脹管導(dǎo)致銅管兩端存在部分應(yīng)力用來密封銅管和孔板。熱交換器工作時(shí),如果因脹管質(zhì)量問題引發(fā)銅管斷裂,會在應(yīng)力集中處斷裂。廠家的脹管工藝符合GB/T 151—2014 和美國熱交換器TEMA 標(biāo)準(zhǔn)的要求,該廠家具有豐富的殼管式熱交換器生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),可以很好的控制脹管施工質(zhì)量,有供多個(gè)船廠的數(shù)百臺缸套水加熱器的實(shí)績,很少出現(xiàn)類似問題??梢曰九懦龔S家脹管質(zhì)量問題。

2.2 銅管內(nèi)蒸汽流速過高

據(jù)了解,當(dāng)銅管內(nèi)部蒸汽流速>10 m/s 時(shí),銅管內(nèi)部會形成湍流引起銅管振動(dòng)。長時(shí)間的振動(dòng),可能導(dǎo)致銅管疲勞斷裂。缸套水加熱器設(shè)計(jì)工況是蒸汽流量為1276 kg/h,對應(yīng)管束內(nèi)蒸汽流速4.36 m/s。按廠家提供的信息,如果蒸汽流速>10 m/s,將會引起銅管頻繁振動(dòng)。從實(shí)際加熱情況和疏水器容量1300 kg/h分析,蒸汽流速不會超過10 m/s。但在蒸汽閥開啟瞬間,由于缸套水加熱器管側(cè)無壓力,蒸汽瞬時(shí)速度可能會>10 m/s。因此正常使用時(shí)基本無損壞可能,但不能排除開啟蒸汽時(shí)損壞的可能,需要注意,確保開啟瞬間流速不會過快。

圖1 將漏的管子用悶頭塞住

2.3 銅管受水流沖擊引起疲勞斷裂

當(dāng)?shù)M(jìn)入加熱器內(nèi)部時(shí),由于銅管的阻擋,水流向不規(guī)律變化,引起銅管受力頻繁變化,長時(shí)間的受力變化,會導(dǎo)致銅管疲勞斷裂。當(dāng)缸套水遇到銅管的阻擋發(fā)生不規(guī)律變化時(shí),銅管受力變形比較嚴(yán)重,是銅管疲勞斷裂的可能原因之一。

2.4 斷裂銅管失效分析

取斷裂銅管樣品進(jìn)行分析,沿縱截面有缺陷處和無缺陷處各取1 個(gè)樣品進(jìn)行顯微組織觀察,2 個(gè)試樣高倍組織均為α 單相再結(jié)晶組織,晶粒大小沒有明顯區(qū)別。其中有缺陷試樣高倍外表面有圓形缺口,缺口是環(huán)狀缺陷在縱向截面高倍組織顯現(xiàn),缺口處周圍有少量組織變形,因此認(rèn)為環(huán)狀斷裂為外力所至,為疲勞斷裂(可能由水流或汽流引起),并非材料本身的缺陷。

2.5 安裝加熱器時(shí)管子對中不良

加熱器安裝時(shí)管子對中不良,造成加熱器受力,使內(nèi)部銅管一直受力,直至疲勞斷裂。或者雖然安裝時(shí)對中良好,但受熱后膨脹不均勻,造成加熱器擠壓或者拉伸,使內(nèi)部銅管受力產(chǎn)生疲勞斷裂。據(jù)了解,該處管子沒有使用合攏管,且該輪拆裝時(shí)曾發(fā)現(xiàn)最后一根管的管口連接處間隙有20 mm。因此,不排除對中不良問題是斷裂原因之一。

2.6 主機(jī)等設(shè)備振動(dòng)使銅管疲勞斷裂

主機(jī)等設(shè)備在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),船舶結(jié)構(gòu)振動(dòng)較大,可能引起加熱器振動(dòng),導(dǎo)致內(nèi)部銅管產(chǎn)生疲勞斷裂。對該輪在航行中的振動(dòng)情況進(jìn)行測量無異常,排除此因素。

2.7 溫升速率過快造成銅管斷裂

加熱時(shí)溫升速率過快,熱應(yīng)力造成管子斷裂。缸套水系統(tǒng)內(nèi)部水保有量10 m3左右,40 min 上升30 ℃??赡苄圆荒芘懦?,需進(jìn)一步研究。

2.8 通水通汽順序不正確而干燒銅管

缸套水加熱器正常使用時(shí),正常做法是先通缸套淡水,再通蒸汽。如果誤操作,先通蒸汽會導(dǎo)致內(nèi)部銅管干燒,銅管溫度上升很高,冷水瞬時(shí)進(jìn)入加熱器內(nèi)部,會導(dǎo)致銅管迅速收縮,將銅管的兩端拉斷。

從銅管的材料報(bào)告可以看出,廠家使用銅管的延伸率為69.5%,如果是拉斷的話,銅管的斷口處管壁應(yīng)變薄,實(shí)際測量斷口處銅管壁厚與圖紙的1.2 mm 壁厚基本一致。按照廠家的要求,已對相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn),現(xiàn)場人員對缸套水加熱器的操作比較熟悉,且廠家為防止此類情況再次發(fā)生,已在加熱器上安裝了警示標(biāo)牌。因此,基本排除通水通汽順序不正確干燒銅管的可能。

3 解決和防范對策

分析缸套水加熱器銅管斷裂原因,認(rèn)為造成銅管斷裂的因素不止一個(gè),而是多個(gè)因素共同作用下造成,制定解決防范對策。

3.1 監(jiān)督加熱器管板安裝和脹管過程

對廠家缸套水加熱器管板安裝和脹管過程進(jìn)行監(jiān)督,嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)。

3.2 加厚進(jìn)水銅管和在淡水進(jìn)口側(cè)增加擋板

將加熱器進(jìn)水管前5 排銅管更換為加厚的銅管,即將原1.2 mm 壁厚的銅管改為1.5 mm 壁厚的銅管;在加熱器淡水進(jìn)口側(cè)增加擋板,以減少水流沖擊,減小銅管的受力。

3.3 安裝過程中加熱器不受管子的異常拉伸和擠壓

確保安裝和使用過程中加熱器不受連接管子的異常拉伸和擠壓,安裝時(shí)確保管子對中良好,在與加熱器連接的管路處使用合攏管。

3.4 防范加熱器通水通汽順序錯(cuò)誤

雖然廠家在加熱器上安裝了警示標(biāo)牌,但仍需提醒船員每次使用缸套水加熱器前,將加熱器上部的放氣考克閥打開,檢查內(nèi)部是否充滿水,防止加熱器上方有空氣存在,導(dǎo)致銅管干燒。

3.5 注意加熱器開關(guān)閥門的方式

缸套水加熱器蒸汽進(jìn)口設(shè)有調(diào)節(jié)針閥,打開針閥時(shí),開度應(yīng)由小到大緩慢開啟,防止突然開啟,高壓蒸汽瞬間進(jìn)入加熱器內(nèi)部,導(dǎo)致銅管振動(dòng)。缸套水加熱器在正常航行或非暖缸狀態(tài)時(shí),將進(jìn)出口閥關(guān)閉,旁通閥打開。需要暖缸時(shí),將缸套水加熱器進(jìn)出口閥打開,旁通閥關(guān)閉。防止航行時(shí)內(nèi)部銅管長時(shí)間受力頻繁變化對加熱器的影響。

3.6 控制缸套水加熱器的進(jìn)水量

由于實(shí)際加熱的淡水量遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)量,可提醒船員使用加熱器時(shí)打開缸套水旁通閥,減小加熱器進(jìn)水量,同時(shí)減小蒸汽閥開度,能達(dá)到換熱效果即可。

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