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脫氫裝置干氣壓縮機(jī)運(yùn)行故障與改造

2020-02-07 11:48
石油和化工設(shè)備 2020年1期
關(guān)鍵詞:閥片氣閥結(jié)焦

(淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司, 山東 淄博 255400)

我公司45萬噸/年低碳烷烴脫氫裝置于2016年8月開工投產(chǎn),并實現(xiàn)一次性開車成功。該裝置主要由原料處理單元、反應(yīng)再生單元、產(chǎn)品精制單元組成。自2017年9月以來,裝置內(nèi)干氣壓縮機(jī)(往復(fù)式壓縮機(jī))頻繁出現(xiàn)一、二級排氣壓力、溫度高報警等故障,隨即檢修。2017年9月至今,兩臺機(jī)組累計檢修20余次,檢修費(fèi)用超過340萬元。本文重點(diǎn)分析介質(zhì)結(jié)焦造成機(jī)組發(fā)生故障的原因以及從氣閥著手進(jìn)行的改造及成果,并從工藝調(diào)整及設(shè)備改造方面提出改造建議。

1 干氣壓縮的工況及機(jī)組說明

1.1 工藝工況

本裝置為丙烷、異丁烷混合脫氫制烯烴裝置,采用UOP的Oleflex技術(shù),主要流程如圖1,原料丙烷、異丁烷經(jīng)加熱爐升溫至630℃左右,進(jìn)入反應(yīng)器床層,在鉑金催化劑作用下進(jìn)行脫氫反應(yīng),反應(yīng)后的產(chǎn)品氣經(jīng)過油洗塔洗滌降溫,洗油主要目的清洗反應(yīng)產(chǎn)物中的結(jié)焦和多核芳烴等雜質(zhì)。來自反應(yīng)單元的產(chǎn)品氣通過冷箱系統(tǒng)發(fā)生液化,并與干氣分離,經(jīng)過產(chǎn)品氣壓縮機(jī)壓縮后進(jìn)入產(chǎn)品氣干燥器,干燥器主要吸附了部分硫化物、水以及產(chǎn)品氣夾帶的洗油成分,再由再生氣洗滌塔洗滌后經(jīng)過干氣壓縮機(jī)(K-1803A/B)的三級壓縮,壓力從195kPa(G)提高至2.75MPa(表壓G,以下全文中壓力均為表壓),經(jīng)過干氣壓縮機(jī)三級壓縮后的干氣進(jìn)入下游工藝系統(tǒng),不再贅述。干氣壓縮機(jī)入口的成分如表1,取樣時間2018年11月3日,在干氣壓縮機(jī)頻繁維修階段內(nèi)具有代表性。

圖1 干氣壓縮機(jī)相關(guān)流程

表1 干氣壓縮機(jī)入口成分表

除以上成分外還含有飽和態(tài)的芳烴溶劑油,芳烴溶劑油中含有少量萘、甲萘、茚、甲基雙環(huán)戊二烯、雙甲基雙環(huán)戊二烯、三甲苯、苯乙烯等。

1.2 機(jī)組參數(shù)

干氣壓縮機(jī)(K-1803A/B),型號4D-01,為杭州杭氧壓縮機(jī)有限公司生產(chǎn)的四列三級雙向作用往復(fù)式無油潤滑壓縮機(jī),曲軸轉(zhuǎn)速300r/min,一、二、三級排氣壓力分別為0.5MPa/1.1MPa/2.75MPa,一、二、三級排氣溫度109℃/119℃/126℃。K-1803A/B有一套完整的氣閥(38個進(jìn)氣閥,30個排氣閥),閥片形式為環(huán)狀,閥片材質(zhì)為PEEK(聚醚醚酮),如圖2。

圖2

該機(jī)組的氣閥帶有一套卸荷裝置控制系統(tǒng),以達(dá)到機(jī)組負(fù)荷在0、50%、75%、100%四個檔位間切換,動力性能計算通過專用程序模擬全載或部分載荷的操作工況得來,使氣閥在達(dá)到最大的使用可靠性同時為最小的功率消耗和氣量損失,進(jìn)氣閥與卸荷器工作結(jié)構(gòu)如圖3,當(dāng)控制儀表風(fēng)輸入到卸荷器內(nèi)腔后,卸荷器指針會在儀表風(fēng)壓的作用下頂開進(jìn)氣閥的壓叉,從而將閥片與閥座的密封面分離,使氣閥不再具有單向通過氣體的功能,而形成通路。

圖3

1.3 機(jī)組運(yùn)行情況

2017年10月前,干氣壓縮機(jī)(K-1803A/B,以下簡稱“壓縮機(jī)”)運(yùn)行良好,8000h內(nèi)無大修,各運(yùn)行參數(shù)良好,無異?,F(xiàn)象及異響。截至2019年3月31日,兩臺機(jī)組累計維修18次,包含14次大修,2次中修,2次小修。

2017年9月21日K-1803B檢修(相隔時間48天);

2017年11月9日K-1803A檢修(相隔時間12天);

2017年11月21日K-1803B檢修(相隔時間34天);

2017年12月25日K-1803A檢修(相隔時間33天);

2018年1月27日K-1803B檢修(相隔時間40天);

2018年3月8日K-1803A檢修(相隔時間20天);

2018年3月28日K-1803B檢修(相隔時間57天);

2018年5月24日K-1803A檢修(相隔時間10天);

2018年6月3日K-1803B檢修(相隔時間84天);

2018年8月26日K-1803A檢修(相隔時間16天);

2018年9月12日K-1803B檢修(相隔時間15天);

2018年9月27日K-1803A檢修,檢修后當(dāng)天繼續(xù)運(yùn)行K-1803A;

2018年10月11日K-1803A檢修(相隔時間100天);

2018年11月1日K-1803B檢修(相隔時間100天);

2018年12月7日K-1803B檢修(相隔時間37天);

2019年1月22日K-1803B檢修,使用改造新氣閥(相隔時間46天);

2019年3月2日K-1803A檢修,三級活塞環(huán)、支撐環(huán)全部斷裂(相隔時間20天);

2019年3月23日K-1803B檢修,三級活塞環(huán)斷裂嚴(yán)重。

經(jīng)統(tǒng)計,我處壓縮機(jī)運(yùn)行周期基本為1.5個月,目前干氣壓縮機(jī)頻繁檢修的問題也是全行業(yè)的多發(fā)性問題,相同的工藝技術(shù),碳四脫氫裝置最嚴(yán)重,其次是碳三碳四混合脫氫裝置較為嚴(yán)重,而丙烷脫氫的影響最小。

通過裝置之間的類比和本裝置的比例調(diào)整操作可以做以下推斷:

(1)碳四比例增大造成稠環(huán)芳烴等雜質(zhì)含量增加,吸附于床層或在床層死角并積聚,該設(shè)備催化劑再生時,排出的干氣影響干氣壓縮機(jī);

(2)碳四的比例增大,碳四液化將導(dǎo)致長期積聚在死角位置的副產(chǎn)物溶解沖出,形成結(jié)焦物的前驅(qū),進(jìn)入到干氣壓縮機(jī)。

以上推斷還需進(jìn)一步確認(rèn)和分析。

2 故障判斷與分析

2.1 機(jī)組運(yùn)行異常情況

機(jī)組一般出現(xiàn)的異常表現(xiàn)為:一級或二級排氣溫度高、一級或二級排氣壓力高、機(jī)身或汽缸震動大、汽缸或氣閥有異響等。當(dāng)設(shè)備運(yùn)行異常時,往往是設(shè)備運(yùn)行或工藝工況發(fā)生了變化,例如設(shè)備損壞、管線震動、介質(zhì)流量或壓力發(fā)生變化、介質(zhì)的相態(tài)變化等。此時,一個熟練的操作工或鉗工通??梢杂纱舜篌w判斷出異常的原因,或是氣閥出現(xiàn)問題,或是活塞環(huán)、支撐環(huán)損壞,亦或是曲軸、活塞體等損壞。

2.2 故障判斷

結(jié)合現(xiàn)場檢修情況,原因分析如下:

(1)直接原因:閥片斷裂、破碎或變形,導(dǎo)致氣閥的密封性變差或喪失,同時斷裂的閥片碎屑夾雜在閥片與閥座密封面處,導(dǎo)致氣閥無法完全閉合,氣閥泄漏、串氣,使氣缸排氣溫度升高,同時進(jìn)氣溫度升高,壓縮溫度升高最終導(dǎo)致排氣溫度高報警。

通過現(xiàn)場檢修情況看,每一次檢修情況不甚相同,主要區(qū)別在于氣閥損壞情況不同,有時氣閥臟污,密封性變差或失效,有時閥片或彈簧斷裂,造成氣閥漏氣,如圖4與圖5。

圖4

圖5

(2)間接原因:一方面,機(jī)組介質(zhì)中有較多雜質(zhì),經(jīng)過壓縮和升溫后,產(chǎn)生結(jié)焦物質(zhì),并經(jīng)過高溫容易碳化,形成復(fù)合型的雜質(zhì)積存在氣缸內(nèi)、氣閥內(nèi)、氣閥空腔(介質(zhì)過流部分)內(nèi),對機(jī)組的長久運(yùn)行造成嚴(yán)重不良影響,見圖6。另一方面,來自堿洗塔的干氣中含有較多飽和水與洗油,在被壓縮機(jī)壓縮時會析出較多的液相水與洗油,對壓縮機(jī)造成液擊,極容易造成氣閥的損壞、碎裂、彈簧斷裂,并產(chǎn)生明顯異響,室外巡檢人員多次發(fā)現(xiàn)機(jī)組運(yùn)行時產(chǎn)生與活塞運(yùn)動同樣頻率的異響,停機(jī)檢修時發(fā)現(xiàn),氣缸內(nèi)以及氣閥腔體內(nèi)都會積攢少量液體,查看液體大部分是油類,活塞端面也有明顯的液擊痕跡,同時伴有氣閥因為液擊而斷裂情況發(fā)生。

(3)主要原因:來自反應(yīng)單元的產(chǎn)品氣經(jīng)過氯化物處理器(V-1105)與產(chǎn)品氣干燥器(V-1106A/B)進(jìn)行脫氯、脫油、干燥,通過冷箱系統(tǒng)分離,產(chǎn)品氣中的干氣進(jìn)入堿洗塔(C-1101)除去其中的H2S并脫油,然后進(jìn)入干氣壓縮機(jī)。當(dāng)V-1105或V-1106處理效果不佳時(例如催化劑部分失效、吸附劑對雜質(zhì)的吸附效果差、催化劑的裝填量較少,處理效果未達(dá)到最佳),會有部分雜質(zhì)、洗油無法被完全脫出從而進(jìn)入壓縮機(jī),當(dāng)堿洗塔洗滌效果不佳時會帶洗油、水進(jìn)入壓縮機(jī),這幾種情況都會造成進(jìn)入壓縮機(jī)干氣中帶著對機(jī)組運(yùn)行有不良影響的雜質(zhì),縮短機(jī)組的檢修周期。

圖6

堿洗塔清洗效果差,堿液清洗干氣后,堿液中的洗油含量高,堿液無法將干氣中洗油徹底清洗,同時堿洗塔填料為石墨拉西環(huán)容易碎裂,碎裂后產(chǎn)生的石墨粉塵會隨介質(zhì)進(jìn)入干氣壓縮機(jī),在機(jī)組運(yùn)行時,一方面粉塵會進(jìn)入氣閥,在閥片運(yùn)動時夾在閥片與閥座密封面之間,影響到氣閥的密封性;另一方面,粉塵會在活塞運(yùn)行時,夾雜在活塞環(huán)、支撐環(huán)與氣缸的缸套內(nèi)壁之間,加劇活塞環(huán)、支撐環(huán)的磨損,并容易造成氣體溫度升高,造成排氣溫度超高,嚴(yán)重時會導(dǎo)致活塞環(huán)處于高溫下產(chǎn)生形變,加之氣缸內(nèi)的結(jié)焦物會附著在活塞環(huán)與活塞體卡槽內(nèi),將活塞環(huán)局部粘貼在卡槽內(nèi)部,使活塞環(huán)失去浮動密封能力,造成活塞環(huán)局部位置與氣缸之間產(chǎn)生較大間隙,間隙內(nèi)開始結(jié)焦且結(jié)焦物表面粗糙,較大可能下經(jīng)過高溫碳化,形成堅硬、尖銳表面,摩擦情況增大造成活塞環(huán)磨損加劇甚至斷裂[1]。

3 解決方案

結(jié)合目前機(jī)組運(yùn)行與檢修情況,針對該工況的特殊性,對機(jī)組、設(shè)備方面改造與前端工藝調(diào)整兩個方面提出改進(jìn)措施。

3.1 設(shè)備改造方面

(1)在干氣壓縮機(jī)入口前增加精密過濾器或聚結(jié)器,對干氣中的飽和液態(tài)進(jìn)行處理,對干氣中的固態(tài)雜質(zhì)進(jìn)行過濾,使干氣在被機(jī)組壓縮時產(chǎn)生更少的結(jié)焦物與液相水、洗油。

(2)對氣閥改造,在減小氣閥流通面積的同時,適當(dāng)增大閥片的升程,能夠有效地提高介質(zhì)氣體通過氣閥流道的流動速率,能夠有效地減緩結(jié)焦物在氣閥內(nèi)的積聚,緩解結(jié)焦物對氣閥的不良影響。

(3)氣閥的改造,應(yīng)著重計算彈簧力的大小,過大的彈簧力導(dǎo)致閥片運(yùn)行時產(chǎn)生震顫,密封性就受影響;過小的彈簧力會使氣閥在結(jié)焦物的阻力下難以密封嚴(yán)密。經(jīng)過多次的實驗與不斷摸索,我們認(rèn)為較正常工況下的彈簧力加以10%左右的增幅,在使閥片有良好的線性運(yùn)動曲線的同時,又不致因為結(jié)焦物的阻力造成無法與密封線良好貼合,形成了良好的密封效果與較長的運(yùn)行壽命。另外,嘗試將彈簧布置在氣閥的外圈,也能幫助閥片快速地從閥座上脫離,改善其抗油粘滯性。

(4)活塞環(huán)、密封環(huán)的使用壽命,在該工況下也受到較大影響,經(jīng)過多次檢修與改造,單純的PTFE材質(zhì)已不能滿足較長壽命與良好密封兼有的要求,我們在嘗試PTFE(聚四氟乙烯)、PEEK、改性聚氨酯等材料的不斷比較,根據(jù)不同的工藝工況選擇合適的活塞環(huán)、支撐環(huán)的加工材質(zhì),目前使用較多的PTFE填充材質(zhì)分析見表2。

3.2 工藝調(diào)整

(1)工藝參數(shù)調(diào)整,適當(dāng)延長產(chǎn)品氣干燥器(V-1106A/B)的再生時間,提高吹掃溫度,加強(qiáng)對干氣中的烯烴排除效果,可在一定程度上減緩干氣壓縮機(jī)運(yùn)行中結(jié)焦物的產(chǎn)生。

(2)詳細(xì)分析洗油中不同成分含量高低的影響,提高洗油的清洗能力并減少干氣中多核芳烴的含量,凈化干氣的組成。

表2 干氣壓縮機(jī)入口成分表

(3)氯化物處理器與產(chǎn)品氣干燥器的催化劑已達(dá)到設(shè)計使用壽命,通過更換相關(guān)催化劑來改善干氣的組成,優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行工況,達(dá)到延長檢修周期的效果。

4 總結(jié)

安全永遠(yuǎn)是化工行業(yè)的第一主題,發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)中的風(fēng)險與隱患,才能有效避免經(jīng)濟(jì)損失與人員傷亡,同時安全穩(wěn)定的生產(chǎn)離不開設(shè)備的安穩(wěn)長滿優(yōu)運(yùn)行,無論是技術(shù)人員還是操作人員,都應(yīng)當(dāng)在日常操作、管理工作中不斷深入學(xué)習(xí),不斷總結(jié)改進(jìn),在做好本職工作的基礎(chǔ)上,多鉆研,多交流,多請教,才能提高設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性,做好節(jié)能降耗、降低維修費(fèi)用的工作,為企業(yè)的發(fā)展做出顯著貢獻(xiàn)。

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