胡志健,安璐,李永光
1.北京華電光大環(huán)境股份有限公司 2.華北電力大學(xué)能源動力與機械工程學(xué)院
隨著環(huán)境保護領(lǐng)域?qū)Φ趸?NOx)超低排放要求的加強,焦化廠選擇性催化還原(selective catalytic reduction,SCR)催化劑煙氣脫硝技術(shù)越來越受到人們的關(guān)注[1]。以氨氣(NH3)為還原劑的SCR技術(shù)是目前國內(nèi)外應(yīng)用最多、技術(shù)最成熟且適合焦化廠煙氣脫硝的主流技術(shù)[2-3]。SCR脫硝工藝可分為脫硫前脫硝和脫硫后脫硝[4-6],其中脫硫前脫硝工藝的煙氣無需加熱,可明顯降低投資和運行成本,經(jīng)濟性較好;但由于煙氣脫硝前未經(jīng)脫硫除塵過濾,煙氣的成分較復(fù)雜,存在催化劑中毒失活的風(fēng)險。研究表明[7-10],在電廠等其他非焦化行業(yè)煙氣脫硝中,如果煙氣中含有砷、堿金屬、堿土金屬、積碳等物質(zhì),均會導(dǎo)致SCR催化劑不可逆的中毒失活。另外,如果煙氣中含有SOx,且煙氣溫度為140~280 ℃,SOx會與還原劑NH3反應(yīng)生成硫酸氫銨(NH4HSO4)/硫酸銨〔(NH4)2SO4〕,進而黏附和堵塞催化劑并降低其脫硝活性[11]。
目前鮮見焦化廠煙氣SCR脫硝催化劑失活方面的研究報道。筆者針對某焦化廠SCR脫硝催化劑失活問題,對現(xiàn)場抽取的脫硝催化劑樣品進行了比表面及孔徑分布、元素濃度、熱重/差示掃描量熱(TG/DSC)、X射線光電子能譜(XPS)以及脫硝性能測試分析,研究催化劑失活的原因,并提出防止催化劑失活的措施,以期為今后焦化廠煙氣脫硫前脫硝的設(shè)計提供理論基礎(chǔ)。
某焦化廠采用脫硫前脫硝工藝,煙氣量為260 000 m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),全文同),溫度為210~240 ℃,NOx濃度≤1 300 mg/m3,SO2濃度≤300 mg/m3,煙塵濃度≤40 mg/m3。其脫硝催化劑采用V2O5-W-TiO2材質(zhì),脫硫脫硝系統(tǒng)運行5個月后,脫硝效率與運行初始相比已明顯降低。抽取該焦化廠脫硝反應(yīng)塔中污染比較嚴(yán)重的板式催化劑作為測試樣品,與脫硝催化劑廠家新出廠的新鮮板式催化劑進行對比(圖1),可見失活催化劑表面污染明顯,呈現(xiàn)成片的具有一定黏性的黑色污染。
圖1 催化劑測試樣品Fig.1 Catalyst test samples
采用比表面及孔徑分布分析儀(Autosorb-iQ,Quanta,美國)測試脫硝催化劑的比表面積、孔容和孔徑;采用元素分析儀(Elementar Vario MACRO Cube,德國)測試催化劑表層與整體的C、N、H、S元素濃度;采用TG/DSC在惰性氣氛(氦氣)和空氣氣氛下,于溫度為30~900 ℃、升溫速率為25 ℃/min、通氣流量為50 mL/min條件下測試,得到催化劑質(zhì)量和吸/放熱量與溫度變化關(guān)系,從而獲得熱重-微商熱重(TG-DTG)和DSC曲線;采用XPS對催化劑表面附著物C、N、O、S進行掃描,獲取元素存在狀態(tài)。
為進一步確定催化劑失活原因,進行了催化劑脫硝性能測試。試驗裝置采用管式爐,其反應(yīng)器的截面尺寸為40 mm×40 mm。將催化劑置于脫硝試驗裝置中,模擬煙氣進入脫硝反應(yīng)器發(fā)生脫硝反應(yīng),通過測量反應(yīng)前后NO的脫除率,來表征催化劑活性。分別對未經(jīng)焙燒及焙燒后的失活催化劑進行脫硝性能測試,焙燒溫度設(shè)置為350、400、500 ℃,焙燒時間為30 h。脫硝反應(yīng)溫度為240 ℃,模擬煙氣流量為1.5 L/min,NO濃度為698 mg/m3,NH3/NO物質(zhì)的量比為1,SO2濃度為291 mg/m3,O2體積比為3%,H2O體積比為4%,N2為平衡氣。NOx濃度采用傅里葉紅外煙氣分析儀(MB GAS-3000型,瑞士ABB公司)檢測。
脫硝催化劑樣品比表面積、孔徑與孔容測試結(jié)果如表1所示。由表1可知,失活催化劑樣品的比表面積和孔容較新鮮催化劑均有大幅下降,分別從79.04 m2/g、0.28 mL/g降至27.71 m2/g、0.10 mL/g,已低于GB/T 31584—2015《平板式煙氣脫硝催化劑》[12]要求的60 m2/g和0.25 mL/g。催化劑的比表面積和孔容可直觀反映催化劑反應(yīng)活性位數(shù)量,比表面積和孔容越大,則催化劑的活性位越多。測試結(jié)果說明,失活催化劑孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)生嚴(yán)重堵塞,催化劑反應(yīng)活性位數(shù)量大幅減少[8]。
表1 脫硝催化劑樣品比表面積、孔徑與孔容
為確定催化劑受煙氣污染的物質(zhì)和污染程度,對失活催化劑表層和整體分別進行了元素分析,結(jié)果如表2所示。由表2可知,失活催化劑樣品中存在C、N、H、S 4種元素。由于新鮮催化劑經(jīng)高溫焙燒制備而成,其本身不含C、N、H元素,所以失活催化劑中C、H、N元素只能由表面污染物帶入。失活催化劑表層C濃度達(dá)0.87%,表明催化劑受到了嚴(yán)重污染,這與圖1中失活催化劑表面有類似炭黑物質(zhì)附著的情況相一致。
表2 失活催化劑表層、整體元素分析Table 2 Surface and integral elements analysis of deactivation catalyst %
圖2 失活催化劑整體TG-DSC曲線Fig.2 TG-DSC curves of deactivation catalyst
失活催化劑TG/DSC分析結(jié)果如圖2所示。由圖2可知,在空氣氣氛和惰性氣氛條件下,失活催化劑失重均主要發(fā)生在300~650 ℃,主要失重過程可分為300~410、410~480和480~650 ℃ 3個區(qū)間;在90~110 ℃區(qū)間,TG和DTG曲線顯示有較小的失重現(xiàn)象,DSC曲線顯示失重的同時伴有吸熱,此過程與催化劑吸濕有關(guān)。
在空氣氣氛和惰性氣氛條件下,300~410、410~480 ℃區(qū)間失活催化劑的失重過程均伴隨著吸熱過程。結(jié)合相關(guān)研究[13-15]可知,該現(xiàn)象是由附著在催化劑表面的NH4HSO4/(NH4)2SO4的受熱分解所致。NH4HSO4/(NH4)2SO4受熱分解過程為多步反應(yīng):在300~410 ℃區(qū)間,(NH4)2SO4脫氨生成NH4HSO4,NH4HSO4失水生成焦硫酸銨〔(NH4)2S2O7〕,該過程是吸熱過程;在410~480 ℃區(qū)間,發(fā)生(NH4)2S2O7分解,該過程也是吸熱過程。其化學(xué)反應(yīng)式為:
本研究的焦化廠排煙溫度為210~240 ℃,已有研究表明[16],在這樣的煙氣溫度下,煙氣中的SOx會與脫硝還原劑NH3反應(yīng)生成(NH4)2SO4和NH4HSO4,黏附和堵塞脫硝催化劑表面微孔,造成催化劑失活。TG/DSC分析結(jié)果與文獻(xiàn)[16]研究結(jié)論一致。
在480~650 ℃區(qū)間,空氣氣氛條件下催化劑失重過程放熱,而惰性氣氛條件下催化劑的失重過程吸熱。結(jié)合相關(guān)研究[17]可知,該現(xiàn)象是由附著在催化劑表面的積碳燃燒所致。在空氣氣氛下的放熱主要是積碳氧化反應(yīng)(燃燒)所致,在惰性氣氛下催化劑的失重吸熱是因為積碳發(fā)生縮聚反應(yīng)所致。
為進一步確定催化劑表面附著物的存在形式,對其組成元素C、N、O、S進行了XPS全掃描和窄掃描,結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,C、N、O、S元素的窄掃描能譜圖中基本只有一個明顯的峰,表明這4種元素的主要存在形式都比較單一。通過與標(biāo)準(zhǔn)譜線[18]的比對,失活催化劑附著物組成元素的主要存在形式如表3所示。由表3可知,催化劑附著物的組成元素中,C元素主要以單質(zhì)C形式存在,即為積碳,N、O、S元素主要以NH4HSO4形式存在[19]。
圖3 灰樣XPS全掃描能譜圖Fig.3 XPS full scan energy spectrum of gray sample
未經(jīng)焙燒和經(jīng)不同溫度焙燒的失活催化劑脫硝性能測試結(jié)果如表4所示。由表4可知,未經(jīng)焙燒處理(20 ℃)的失活催化劑的脫硝效率最低,為23.82%。失活催化劑經(jīng)350 ℃焙燒后,其脫硝效率提高至36.18%,取出催化劑用肉眼觀察,可見其顏色仍較深,與未經(jīng)焙燒處理的失活催化劑相比變化不大;經(jīng)400 ℃焙燒后,其脫硝效率提高至70.59%,取出催化劑用肉眼觀察外觀,可見其顏色明顯變淺;經(jīng)450 ℃焙燒后,其脫硝效率提高至94.41%,接近新鮮催化劑的活性;繼續(xù)升高焙燒溫度至500 ℃,催化劑活性變化不大。這是因為350 ℃焙燒可清除失活催化劑表面附著的NH4HSO4,導(dǎo)致催化劑活性少部分得到恢復(fù),但恢復(fù)幅度不大;400~500 ℃焙燒后,催化劑外觀及活性都獲得大幅度恢復(fù),這是因為積碳在400~500 ℃時氧化生成二氧化碳,從催化劑表面脫離,導(dǎo)致催化劑活性恢復(fù)。這也說明了催化劑失活主要由積碳導(dǎo)致。積碳是一種納米級的微小黏附性顆粒,且具有很強的物理吸附能力,其吸附在催化劑的表面,并深入到催化劑內(nèi)孔,導(dǎo)致催化劑失活[20]。催化劑表面的積碳是由于焦?fàn)t竄漏引起的[21],竄漏出來的焦油、碳粉、煤粉、灰塵等顆粒物,隨著焦?fàn)t的煙氣到達(dá)催化劑表面,并與NH4HSO4/(NH4)2SO4相互黏附在一起,最終導(dǎo)致催化劑失活。由于焦化廠的焦?fàn)t竄漏問題較為普遍,為避免焦油積碳等引起的催化劑失活,在脫硝前可加設(shè)布袋除塵器,捕集煙氣中的焦油、碳粉等有害物質(zhì),以有效降低積碳對催化劑的不利影響。
表4 失活催化劑在不同焙燒溫度下的脫硝性能測試結(jié)果
焦化廠SCR脫硝失活催化劑表層受到嚴(yán)重污染,其比表面積和孔容相較新鮮催化劑大幅下降;催化劑表面吸附了大量的NH4HSO4/(NH4)2SO4和積碳,XPS分析顯示催化劑表面積碳主要以單質(zhì)C形式存在。
失活催化劑經(jīng)350 ℃焙燒,其表面附著的NH4HSO4可被清除,使催化劑活性得到少部分恢復(fù);經(jīng)400~500 ℃焙燒后,由于積碳氧化生成二氧化碳從催化劑表面脫離,使催化劑活性得到大幅度的恢復(fù)。積碳是導(dǎo)致脫硝催化劑失活的主要原因??稍诿撓跚霸O(shè)置布袋除塵器,捕集煙氣中的焦油、碳粉等有害物質(zhì),最大程度地降低積碳對催化劑的不利影響。