孫進
摘?要: 本文根據(jù)攀鋼重軌生產(chǎn)線的工藝特點,結(jié)合生產(chǎn)實際和孔型特點,分析了重軌軋疤缺陷的產(chǎn)生原因以及形態(tài)特征,制定出合適的缺陷檢查方法,針對上腰軋疤產(chǎn)生的特點提出了相應的改進方法,并推廣覆蓋到重軌其它部位,以達到有效降低軋疤缺陷造成的重軌改切下線率的目的。
關(guān)鍵詞: 萬能軋制;成材率;缺陷;衛(wèi)板
【中圖分類號】TG335.43?????【文獻標識碼】A?????【文章編號】1674-3733(2020)01-0220-01
1?前言
作為鐵路的重要組成部分,重軌起著支撐和導向列車的雙重作用,也是影響鐵路行車安全的重要因素。作為企業(yè)主要產(chǎn)品的一部分,50軌成材率的高低直接影響企業(yè)的效益。下面本文將結(jié)合攀鋼重軌生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝特點,簡單分析50軌成材率偏低的原因以及解決辦法。
2?50軌生產(chǎn)工藝流程
攀鋼50軌萬能軋制線,生產(chǎn)工藝流程包括原料準備、加熱、軋制、冷卻及精整等工序。生產(chǎn)重軌時其主要生產(chǎn)流程如下:鋼坯在加熱爐內(nèi)加熱到1200℃左右時,由出鋼機逐根送出爐外,經(jīng)出爐輥道、高壓水除鱗后送入軋機軋制。鋼坯經(jīng)950軋機進行開坯軋制9道次后,進入開坯軋機(BD2),往復3道次軋制出中間軌形坯,隨后進入萬能粗軋機及軋邊機進行往復3道次軋制,最后經(jīng)過萬能精軋機1道次軋制出熱態(tài)下的鋼軌成品。
采用的孔型系統(tǒng)包括:箱形孔、梯形孔、帽形孔、軌形孔、萬能孔、軋邊孔和半萬能成品孔[1]。其中950配置箱形孔、梯形孔、帽形孔;BD2軋機上配置切深孔和先導孔;萬能粗軋機上配置萬能孔;軋邊機上配置軋邊孔;萬能精軋機上配置半萬能成品孔。
3?找出主要影響成材率問題
影響50kg/m重軌軋鋼工序成材率的主要質(zhì)量問題是軋疤、熱尺和規(guī)格不合,其所占比率達到84.2%。確定影響一軋鋼作業(yè)區(qū)50kg/m重軌軋鋼工序成材率的主要原因:
3.1?輔助設(shè)備(包括地板蓋、各區(qū)域輥道衛(wèi)板和950區(qū)域翻鋼鉤)刮鋼所致;
3.2?孔型、導衛(wèi)板和夾板等備件表面粘氧化鐵皮所致;
3.3?坯料較短;
3.4?鋼材表面缺陷較多
3.5?熱鋸取樣過多。
3.6?孔型系統(tǒng)有待進一步完善;
3.7?鋼坯加熱溫度不均,存在陰陽面等缺陷;
4?要因確認
由以上分析可知,導致50重軌軋鋼工序成材率降低,軋疤、熱尺和規(guī)格不合等主要缺陷增多的要因是:(1)輔助設(shè)備刮鋼;(2)孔型和導、衛(wèi)板等備件表面粘氧化鐵皮;(3)崗位人員業(yè)務(wù)技能欠缺。
5?對策實施
在檢查廢品中,軋疤、熱尺和規(guī)格不合這三類缺陷是影響50重軌軋鋼工序成材率的主要缺陷原因,且這三類缺陷除了受輔助設(shè)備、備品備件和孔型系統(tǒng)的影響外,還與人員的操作、調(diào)整技能及質(zhì)量監(jiān)控意識密切相關(guān)。所以為了有效提高50重軌軋鋼工序成材率,總結(jié)制定了以下幾個方面的工作:
(1)為有效減少軋疤缺陷產(chǎn)生的可能性,作業(yè)區(qū)要求950操作臺嚴禁輥道轉(zhuǎn)動時翻鋼或前后兩組輥道轉(zhuǎn)動不一致時送鋼。
(2)要求各班在重軌開軋前應對各架軋機的衛(wèi)板進行檢查,以減少劈頭鋼打衛(wèi)板、斷輥設(shè)備事故的發(fā)生。
(3)要求950臺操作人員嚴格控制坯料的開軋溫度,杜絕軋制低溫鋼、黑頭鋼和陰陽面,當發(fā)現(xiàn)坯料表面出現(xiàn)通長拉裂時,應及時通知調(diào)度室,并要求后工序做好標識。
(4)要求各班在開軋前或中間待熱時間,必須認真檢查本區(qū)域的地板蓋、翻鋼鉤、翻鋼機、輸送輥道等備件設(shè)施的表面光潔度,發(fā)現(xiàn)毛刺時應及時修磨,以減少鋼軌表面軋疤、刮傷和缺肉等質(zhì)量缺陷的產(chǎn)生。
(5)作業(yè)區(qū)要求各班每,每爐鋼至少取三次小試樣,每爐紅檢工到臺架檢查鋼軌通長表面質(zhì)量狀況,并及時反饋信息,采取措施停軋?zhí)幚?,以防止局部小缺陷或周期性、通長缺陷的進一步擴大化,有效地避免批量質(zhì)量事故的發(fā)生。
(6)作業(yè)區(qū)有計劃、有步驟地開展業(yè)務(wù)技能的培訓活動和競賽活動,為員工提供一個相互交流經(jīng)驗的平臺,以提高作業(yè)區(qū)的整體業(yè)務(wù)技能水平。
(7)加大過程質(zhì)量監(jiān)控力度,提高紅檢工的業(yè)務(wù)技能水平,確保他們對產(chǎn)品缺陷產(chǎn)生原因判斷的準確性和及時性。
6?效果檢查
改進效果:經(jīng)過半年來的共同努力,2019年上半年作業(yè)區(qū)50重軌軋鋼工序成材率得到了大幅提高,統(tǒng)計列表如下:(單位:%)
2019年1—6月一軋作業(yè)區(qū)50重軌軋鋼工序成材率統(tǒng)計目標值的完成情況,見下圖。
7?總結(jié)
(1)通過對過程的分析,采取對應措施,2019年上半年一軋作業(yè)區(qū)50重軌軋鋼工序成材率得到了有效的提高,提高到91.75%。
(2)由于2020年50重軌的批量生產(chǎn)有所增加,用戶對其表面質(zhì)量提出了更高的技術(shù)要求,因此,對于如何提高50重軌軋鋼工序成材率,仍是今后需要進一步探討的問題。
參考文獻
[1]?吳迪,趙憲明.萬能孔型軋制高精度重軌的研究[J].軋鋼,2000,17(3):12~14.
[2]?周劍華等.全萬能成品孔型軋制高精度重軌生產(chǎn)工藝研究[J].鋼鐵研究,2007,35(3):31~34.